一种新型导爆管下药系统的研究 .pdf
doi10. 3969/ j. issn. 1001-8352. 2017. 01. 010 一种新型导爆管下药系统的研究 ❋ 王 川 李茂泉 云南燃一有限责任公司云南曲靖,655000 [摘 要] 当前导爆药下药工艺普遍依靠药剂自重完成,存在管体药剂分布不均、爆速波动较大的问题。 针对此 问题,设计了依靠下药游标精确控制下药量的一种新型下药系统。 下药游标采用变频电机驱动,设计了定容药槽, 可根据不同的拉制速度调整游标转速,精确且方便地控制下药量;另通过一种新的检测方法失重法,实时测量导 爆管每米的药量,从而提高导爆管质量。 [关键词] 导爆管;导爆管下药系统;失重法 [分类号] TD235. 2 +2 A New Powder Dosing System for the Detonating Tube WANG Chuan, LI Maoquan Yunnan Ranyi Co. , Ltd. Yunnan Qujing, 655000 [ABSTRACT] Current powder dosing system of detonating tube generally relies on the gravity of powder, which may cause uneven distribution of the powder and the resultant large fluctuation of detonation velocity. A new powder dosing sys- tem was proposed based on drugging cursor to precisely control the amount of powder. The cursor was driven by variable fre- quency motor and the drug slot was designed as with a constant volume. Cursor rotating speed could be adjusted according to the production speed to achieve a precise and easy control over the amount of powder. A new testing method, weight loss measurement, was applied for the real-time dosage measurement and thereby the quality improvement of detonating tube. [KEYWORDS] detonating tube; powder dosing system; weightlessness method 引言 从 20 世纪 70 年代初诺贝尔公司发明塑料导爆 管以来,导爆管雷管在工程上的应用日益广泛,产品 类型也越来越多。 塑料导爆管是导爆管雷管起爆系 统中的点火传爆元件,其管壁附着的薄层导爆药直 接影响导爆管传爆的可靠性[1-3]。 塑料导爆管是一根内壁涂有薄层炸药粉末的空 心塑料软管。 试验研究表明,导爆管正常传爆需满 足 3 个条件[4-6] 1导爆管管壁上的药粉爆炸产生的能量必须 足以维持爆轰波继续向前传播,即药粉不能太少,一 般不能低于 8 mg/ m; 2导爆管内药粉爆炸产生的能量必须在导爆 管所能承受的束缚范围内,不能击穿导爆管,一般药 量不能高于 20 mg/ m; 3导爆管管壁药粉分布要均匀,爆轰波传播要 平稳,防止局部密集堆积,出现超温超压击穿导爆 管,或防止炸药出现中断。 一般炸药出现中断距离 大于 200 mm 时,爆轰波将不能继续传播[4]。 要满足以上几个条件,就要求导爆管拉制过程 中下药要均匀稳定,且下药量要满足导爆管正常传 爆的需求。 目前,国内导爆管拉制设备下药系统普遍依靠 在搅拌作用下药剂的自重完成下药工艺,下药量受 药杯中药剂的剩余量影响较大,容易出现黑管下 药不均匀且量大,下药量波动大,无法精确控制每 一个初始下药微元 dm/ dt 恒等,且药粉向外界飞散 较严重[7-8]。 因此,设计了一种新型导爆管下药系 统,目的在于提高整个下药系统下药工艺的稳定性、 可控性,同时增强整个下药系统的密封性,避免药粉 向外界飞散,降低药粉对人体造成的伤害,防止炸药 第 46 卷 第 1 期 爆 破 器 材 Vol. 46 No. 1 2017 年 2 月 Explosive Materials Feb. 2017 ❋ 收稿日期2016-07-21 作者简介王川1977 - ,男,工程师,主要从事民用爆破器材生产工艺研究。 E-mailwcc4587@163. com 1 - 筛网;2 - 气动振动装置; 3 - 进气口;4 - 排气口。 图 3 下药漏斗 Fig. 3 The powder dosing funnel 浮尘爆炸,提高设备本质安全性。 1 新型下药系统设计 1. 1 下药系统结构 新型下药系统由搅拌器含搅拌电机、搅拌 棒、药杯、弹簧、下药游标含旋转电机、下药平 台、可伸缩套管、下药漏斗含振动电机等组成,如 图 1、图 2 所示。 1 - 搅拌电机;2 - 搅拌棒;3 - 药杯;4 - 弹簧; 5 - 下药平台;6 - 下药游标;7 - 可伸缩套管;8 - 下药漏斗。 图 1 新型下药系统 Fig. 1 A new powder dosing system 图 2 下药游标 Fig. 2 The powder dosing cursor 在药杯下方设一个转速可调的下药游标,下药 游标主体为中空的圆柱体,圆柱前端约 1/3 处开一 道宽约 5 mm、深约 3 mm 的沟槽作为定容药槽图 2。 定容药槽可以控制下药量。 药杯与转子紧密 贴合,保证药杯中药粉不会随意洒落到下药漏斗内, 药剂仅能随着游标的旋转均匀掉入下药漏斗中;另 外在下药游标两侧分别设一块形状、功能不同且带 有弹簧的拨片,右边一块与沟槽内表面紧密贴合,防 止药粉洒落,而左边一块与下药游标沟槽底部紧密 贴合,将黏附于沟槽上的残留药粉清理干净,保证 dm/ dll 表示沟槽周长恒等;由于整套下药系统中 各部件间存在一定的摩擦如游标与药杯、拨片与 药槽等,因此各部件均采用表面经过特氟龙涂层 处理的特殊材料,以便有效地减少机械摩擦,防止静 电积累,提高下药系统的本质安全性。 1. 2 下药漏斗 图 3 为下药漏斗,下 药漏斗上部设一筛网,下 部设一振动装置,与下药 漏斗连通的下药管内设有 螺旋式中空管道,含一个 进气口和一个出气口直 径约为3 mm。 设备运行 时,将冷却压缩空气通入 进气口,在下药管内部循 环后,经出气口排出;在进 气口设一个空气流量开 关,在出气口设一个温度 检测器,通过调节进气口 空气量的大小,保证循环 后 的 热 空 气 温 度 低 于 30℃。 从下药游标沟槽处 流出的药粉首先洒落在筛 网上,筛网将其进一步分 散,使其均匀地进入下药 管中,下药管中部的振动 装置使管壁形成一定频率的振动,保证药粉能均匀 地黏附在导爆管内壁上,提高导爆管传爆的稳定性 和可靠性。 另外,下药管经过压缩空气循环冷却,保 证下药管的温度较低,在本质上提高生产安全性。 2 试样制备及下药系统性能测试 2. 1 试样制备 试验在云南燃一有限责任公司导爆管工房的 1#机上进 行, 样 品 均 为 高 强 度 导 爆 管, 外 径 为 3. 05 0. 15 mm,内径为1. 2 0. 1 mm,导爆药 为RDX + Al + 添加剂,拉制速度 100 m/ min。 742017 年 2 月 一种新型导爆管下药系统的研究 王 川,等 2. 2 下药量测试 在下药游标和下药漏斗中间设有可旋转的平 台,平台上有一个可以移动的专用容器,每天正式生 产前称量 1 min 下药量,生产过程中,每隔半小时随 机抽取 2 根 1 m 长的导爆管,用失重法测试每米导 爆管药量。 在精度为 0. 000 1 g 的电子天平上称量 导爆管激发前的质量和激发后用压缩空气吹尽管内 爆轰后残渣的质量,算出两者之差。 2. 3 爆速测试 根据 WJ/ T 20192004 塑料导爆管中的光电法 测试导爆管的爆速。 试验设备选用 VAT-02 爆速测 试仪。 2. 4 下药管温度测试 在下药管循环空气出气口设有温度传感器,另 外,用温度计测试流出压缩空气的温度,两者均在 30 ℃以下。 3 下药系统改进前、后导爆管性能比 较 3. 1 下药均匀性 用失重法每隔 10 m 测试一次导爆管 1 m 的下 药量。 在普通下药系统和新型下药系统的生产条件 下,分别随机抽取导爆管 110 m,每隔 10 m 切 1 m, 共计 10 段,下药量结果如表 1。 表 1 下药系统改进前、后的每米下药量 Tab. 1 Dosage of the powder dosing system before and after improvement mgm -1 下药方式药量极差 普通 15. 6 20. 6 17. 8 13. 8 16. 5 14. 6 19. 6 17. 3 18. 4 15. 7 6. 8 新型 15. 8 16. 5 16. 3 16. 8 15. 6 15. 7 17. 2 17. 1 16. 1 15. 6 1. 6 表 1 数据表明,新型下药系统的下药量一致性 好,下药量的极差为 1. 6 mg/ m,优于普通下药系统。 3. 2 爆速稳定性 在一定范围内,爆速随药量的变化而变化,爆速 能间接反映导爆管下药量的变化情况,在普通和新 型下药系统条件下拉制长为 115 m 的导爆管若干, 分别随机抽取一根,每隔10 m 截取一根1. 5 m 长的 导爆管,按 2. 3 中的光电法测试其爆速,见表 2。 表 2 显示,新型下药系统生产的导爆管爆速稳 定性较好,极差较小。 表 2 下药系统改进前、后的爆速 Tab. 2 Detonation velocity of the powder dosing system before and after improvement ms -1 下药方式爆速极差 普通 1 912 1 932 1 934 1 897 1 911 1 876 1 846 1 921 1 864 1 899 88 新型 1 941 1 933 1 935 1 966 1 937 1 958 1 927 1 949 1 915 1 954 51 4 结论 新型下药系统通过用变频电机驱动旋转游标代 替普通下药系统进行下药,以及下药管内螺旋式的 中空管道通入压缩空气冷却下药管,使整个导爆管 生产工艺具备如下优点 1导爆管的下药量更加均匀,可最大程度地避 免下药量随药杯中导爆药药量的变化而变化,避免 导爆药在下药漏斗中结块而导致黑管、空管等; 2 通过调整变频电机转速控制下药量,理论上 下药游标中每一个 dm/ dl 均对应唯一一个 dm/ dt, 且恒等,可保证导爆管管壁每一个微元所接受到的 药剂完全相等,下药量更加精确。 3下药管中部的空气振动器及下药漏斗上部 的筛网,能有效地避免导爆药团聚及堵塞下药管的 情况; 4下药系统各连接部位均用可伸缩的旋转式 套管包覆,减少药粉向空气中飞散; 5 将压缩空气通入下药管内螺旋式中空通道 中,连续的热交换,大大地降低下药管温度,从本质 上提高了生产安全性。 参 考 文 献 [1] 荆术祥,钱华,刘大斌,等. 装药量对塑料导爆管传爆 性能的影响[J]. 爆破器材,2010,3954-6. 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