瓦斯抽采钻孔修复增透技术与装备.pdf
第 42 卷第 6 期煤 炭 科 学 技 术Vol 42 No 6 2014 年6 月Coal Science and TechnologyJune 2014 瓦斯抽采钻孔修复增透技术与装备 苏现波1ꎬ刘 晓1ꎬ马保安2ꎬ裴 刚2ꎬ冯文军1 1 河南理工大学 能源科学与工程学院ꎬ河南 焦作 454003ꎻ2 河南宇建矿业技术有限公司ꎬ河南 焦作 454005 摘 要针对瓦斯抽采钻孔易发生失稳堵孔导致抽采量严重衰减的问题ꎬ研发出瓦斯抽采孔水力作业 机ꎬ采用外径 16 mm 连续可缠绕钢管ꎬ以高压水射流为核心ꎬ形成高压力、变流量、连续修复钻孔技术 体系ꎮ 利用瓦斯抽采孔水力作业机产生的高压水射流对瓦斯抽采钻孔进行冲孔解堵和水力喷射压裂 增透ꎬ从而达到了卸压和造缝双重增透的目的ꎬ使得已有的瓦斯抽采孔重复利用ꎬ避免施工新钻孔ꎮ 该技术在郑煤集团大平煤矿现场应用表明ꎬ钻孔修复、增透后瓦斯抽采纯流量可提高 800%以上ꎮ 关键词瓦斯抽采ꎻ钻孔修复ꎻ高压水射流ꎻ瓦斯抽采孔水力作业机 中图分类号TD713 文献标志码A 文章编号0253-2336201406-0058-03 Repairing and Enhancing Permeability Technology and Equipment of Gas Drainage Borehole SU Xian ̄bo1ꎬLIU Xiao1ꎬMA Bao ̄an2ꎬPEI Gang2ꎬFENG Wen ̄jun1 1.School of Energy Science and EngineeringꎬHenan Polytechnic UniversityꎬJiaozuo 454003ꎬChinaꎻ 2.Henan Yujian Mineral Industry Technique Company LimitedꎬJiaozuo 454005ꎬChina AbstractAccording to a serious reduction problem of gas drainage production caused by the gas drainage borehole stability lost and jammed occurred easilyꎬa hydraulic operation machined of the gas drainage borehole was researched and developmentmꎬa high pressureꎬ varied flow and continuous borehole repair technical system was formed with a 16 mm outer diameter continuous wrapped steel tube and based on a high pressure water jet as core.The high pressure water jet caused by the hydraulic operation machine of the gas drainage bore ̄ hole was applied to the hydraulic borehole flushing and jam removing and the hydraulic jet fracturing and permeability improvement of the gas drainage borehole.Thus a double permeability goal of the pressure releasing and fracturing was reachedꎬthe production of the available gas drainage boreholes could be restored and new boreholes construction could be eliminated.The technology applied to Daping Mine of Zhengzhou Coal Industry Group showed that after the borehole repaired and the permeability improvedꎬthe pure volume of the gas drainage could be increased over 800%. Key wordsgas extractionꎻdrilling reparationꎻhigh pressure water jetꎻgas extraction borehole hydraulic machine 收稿日期2014-03-22ꎻ责任编辑赵 瑞 DOI10.13199/ j.cnki.cst.2014.06.012 基金项目国家自然科学基金青年科学基金资助项目40902044ꎬ41002047ꎻ河南省教育厅科学技术研究重点资助项目13A440320 作者简介苏现波1963ꎬ男ꎬ河南洛阳人ꎬ教授ꎮ Tel0391-3987981ꎬE-mailsuxianbo@ 263 net 引用格式苏现波ꎬ刘 晓ꎬ马保安ꎬ等.瓦斯抽采钻孔修复增透技术与装备[J].煤炭科学技术ꎬ2014ꎬ42658-60ꎬ30. SU Xian ̄boꎬLIU XiaoꎬMA Bao ̄anꎬet al.Repairing and Enhancing Permeability Technology and Equipment of Gas Drainage Borehole[J].Coal Science and Technologyꎬ2014ꎬ42658-60ꎬ30. 0 引 言 我国煤矿瓦斯灾害严重制约着矿井的安全高效 生产ꎬ瓦斯抽采作为治理煤矿瓦斯灾害的根本措施ꎬ 其抽采效果与矿井的安全生产密切相关[1-2]ꎮ 钻孔 抽采瓦斯方式是指在煤层或岩层中施工平行或与煤 层有一定夹角的钻孔对煤层瓦斯进行抽采ꎮ 抽采钻 孔成孔及抽采的有效性不仅受制于钻孔最初的施工 工艺ꎬ更取决于煤岩体结构、力学性质及所受的应力 状态[3-6]ꎮ 同时煤层瓦斯抽采钻孔会发生钻孔失效 的延迟效应ꎬ即煤层瓦斯抽采钻孔随着瓦斯抽采的 进行ꎬ钻孔会发生颈缩、坍塌等失稳现象[7-10]ꎮ 煤层 瓦斯钻孔失稳[11-13]是原煤层应力状态、煤层力学特 性及钻探施工等多因素综合作用的结果ꎮ 从产生机 理来说ꎬ钻孔失稳一方面是钻探工程破坏了地层中 原有的应力平衡ꎬ引起钻孔周围应力重新分布ꎬ从而 85 苏现波等瓦斯抽采钻孔修复增透技术与装备2014 年第 6 期 导致钻孔失稳ꎻ另一方面瓦斯抽采降低了钻孔周围 煤层瓦斯的孔隙压力ꎬ导致孔壁节理裂隙表面正应 力增加ꎬ当孔壁处节理裂隙瓦斯孔隙压力降低至某 一临界值时ꎬ近井壁节理裂隙从稳定状态转变为压 剪破坏ꎬ表现为颈缩、塌孔等瓦斯抽采钻孔的结构失 稳ꎮ 由于缺乏瓦斯抽采钻孔修复技术及装备ꎬ目前 我国煤矿成本较高的瓦斯抽采钻孔施工完成后ꎬ缺 乏有效的抽采钻孔维护管理技术ꎬ造成抽采钻孔数 目众多ꎬ抽采纯流量有限的局面ꎮ 笔者对焦作煤业 集团新河煤矿 12091 顶板抽采巷道 18 个下向孔进 行调查发现ꎬ钻孔施工完成1254 d 后ꎬ均发生不同 程度的塌孔、堵孔现场ꎬ近 27 8%的钻孔在钻孔见 煤点发生堵孔、塌孔ꎬ这些钻孔瓦斯抽采体积分数为 0 2%6 7%ꎬ抽采纯流量几乎为零ꎮ 因此ꎬ笔者提 出了高压水射流抽采钻孔修复技术ꎬ研发出瓦斯抽 采钻孔水力作业机ꎮ 经过在郑州煤业集团大平煤矿 的试验ꎬ形成了较为完整的瓦斯抽采钻孔修复增透 工艺ꎬ为提高瓦斯抽采钻孔使用效率及抽采质量提 供一种新途径ꎮ 1 瓦斯抽采钻孔水力作业机 1 1 作业机结构 瓦斯抽采钻孔水力作业机主要由作业机主机、 液压立柱框架、滚筒、输管器、液压泵站、清水泵站、 操纵台、监视系统、远程控制系统等部分组成ꎬ如图 1 所示ꎮ 1作业机主机ꎻ2摄像头ꎻ3双抗视频线ꎻ4远程控制台ꎻ5 双联防爆按钮ꎻ6KJV127 矿用隔爆型监视器ꎻ7控制电缆ꎻ8 QJZ230 启动器ꎻ9QBZ220 启动器ꎻ10、11、12电缆ꎻ13 液压站ꎻ14、15、24高压油管ꎻ16防爆电动机ꎻ17清水泵ꎻ 18、20、22高压水管ꎻ19水箱ꎻ21现场操作执行台ꎻ 23摄像头支架ꎻ25、26给油管 图 1 瓦斯抽采钻孔水力作业机结构示意 为对瓦斯抽采钻孔进行修复ꎬ延长其有效寿命ꎬ 提高抽采效率ꎬ研制出瓦斯抽采钻孔水力作业机 以下简称作业机ꎬ作业机主机以高压水射流技术 为核心ꎬ采用外径 16 mm 的连续可缠绕钢管ꎬ配备 不同功能喷头ꎬ可实现瓦斯抽采钻孔老孔修复、水力 冲孔、水力割缝及其他管路疏通清洗等功能ꎬ如图 2 所示ꎮ 图 2 瓦斯抽采钻孔水力作业机主机 1 2 作业机技术参数 作业机型号为 WSZ16/45-200ꎬ其中ꎬW、S、Z 分 别代表瓦斯抽采、水力、作业机ꎬ16、45 分别为连接 管直径和工作压力ꎬ200 为工作排量ꎮ 作业机长 宽高为 2 305 mm1 200 mm1 682 mmꎬ最高压力 45 MPaꎬ额定流量 200 L/ minꎬ回管拉力 10 kNꎬ回拉 速度 6 m/ minꎬ升降高度 02 28 mꎬ旋转角度 360ꎬ 连续可缠绕钢管管径 16 mmꎮ 为方便现场操作ꎬ采 用液压远程控制作业机连续钢管进退、作业机升降ꎬ 并可以实现 360旋转以适应不同倾角钻孔ꎮ 1 3 作业机工作原理 作业机的工作原理如下将一条柔性可缠绕高 压钢管有序地缠绕在滚筒上ꎬ利用机械机构将钢管 的圆周运动转变为直线运动ꎬ实现向外连续送管ꎻ将 钢管的直线运动转变为圆周运动缠绕在滚筒上ꎬ实 现向里收管ꎮ 将喷头连接在钢管头部ꎬ将高压水通 过钢管传送至头部喷头上ꎬ形成高压水射流ꎬ对煤矿 井下瓦斯抽采钻孔实现水力强化作业或对其他孔道 清洗疏通ꎮ 整个过程采用液压控制钢管的进退和水 量ꎬ通过监控设备进行远程操作ꎬ确保施工安全ꎮ 1 4 作业机优点 采用外径 16 mm 连续可缠绕钢管ꎬ大幅增加了 环空面积ꎬ确保修复、冲孔过程中排渣顺畅ꎻ避免了 以往采用普通钻杆进行冲孔作业时不断接卸钻杆的 麻烦ꎬ减轻工人劳动的同时ꎬ提高工作效率ꎻ采用液 压控制管路进退和水量ꎬ通过远程监控施工过程ꎬ确 保施工安全ꎮ 2 瓦斯抽采钻孔修复增透技术 2 1 瓦斯抽采钻孔修复增透流程 1测量并统计已有抽采钻孔瓦斯抽采纯流量 及浓度ꎬ在考虑抽采钻孔衰减及区域瓦斯地质条件 的基础上ꎬ将单孔瓦斯抽采纯流量降至钻孔最初抽 95 2014 年第 6 期煤 炭 科 学 技 术第 42 卷 采纯流量的 1/5 时不同矿井条件可按自己实际条 件确定指标ꎬ认为钻孔塌堵ꎬ在有条件时ꎬ可进行 钻孔窥视或探测ꎬ观察钻孔形貌ꎬ判断其是否塌堵ꎮ 2使用瓦斯抽采钻孔水力作业机进行全孔段 水力修复ꎬ包括①钻孔解堵ꎬ将塌堵煤岩渣排出孔 外ꎬ保障孔内畅通ꎻ②冲孔或割缝ꎬ采用特殊喷头进 行水力冲孔或割缝ꎬ扩大钻孔直径ꎬ实现出煤卸压增 透ꎮ ③清洗和排水ꎬ修复完成后清洗孔壁并切换压 风将孔内积水排出ꎮ 3修复完成后可对其进行评价ꎬ如单孔抽采纯 流量提高 1 倍以上或窥视顺畅则认为修复成功ꎬ进 入联抽阶段ꎮ 4重复步骤 13ꎬ直至抽采达标ꎮ 2 2 瓦斯抽采模式 瓦斯抽采钻孔修复增透是瓦斯抽采的必要环 节ꎬ为保障抽采钻孔的有效抽采ꎬ提出如图 3 所示的 瓦斯抽采模式ꎮ 图 3 基于瓦斯抽采钻孔修复的瓦斯抽采模式 提高煤矿瓦斯抽采效率的根本在于增强煤层渗 透率ꎬ负压对瓦斯抽采仅起到了导向作用ꎮ 因此ꎬ采 用水力压裂、水力割缝或水力冲孔等工艺对煤层强 化增透后ꎬ应重点维护钻孔的稳定ꎬ避免钻孔的塌 孔、堵孔ꎬ避免煤层裂缝的堵塞ꎬ封孔的严密程度对 瓦斯抽采影响并不大ꎮ 因此ꎬ建议采用“临时封孔、 合理负压、循环修复”的抽采模式ꎮ 3 现场修复试验及瓦斯抽采效果分析 试验地点选在郑煤集团大平矿 21181 底板抽采 巷ꎬ地面标高+302 5+339 2 mꎬ煤层倾角 13 18ꎬ平均倾角 16ꎬ平均煤层厚度 8 7 mꎬ煤层瓦斯 原始含量 10 9813 50 m3/ tꎬ瓦斯压力 0 631 23 MPaꎮ 试验地质构造简单ꎬ断裂构造不发育ꎮ 21181 底板抽采巷共施工抽采钻孔 68 个ꎬ2013 年 10 月 29 日至 11 月 6 日对抽采瓦斯体积分数在 20%以下的 41 个钻孔进行修复ꎬ平均每班修复 4 个ꎮ 钻孔修复结束后依次进行水力增透ꎬ截至 12 月 6 日水力增透钻孔 11 个ꎬ平均每班水力增透 2 个ꎮ 钻孔修复前后瓦斯抽采数据变化曲线如图 4 所示ꎮ 图 4 钻孔修复前后瓦斯抽采数据变化曲线 从图 4 可知ꎬ在开始修复前ꎬ68 个钻孔日抽采 纯流量仅为 140 m3/ dꎬ平均单孔日抽采纯流量 2 1 m3/ dꎻ老孔修复冲出部分煤粉后ꎬ抽采量逐渐提高ꎬ 在 11 月 8 日进行割缝前ꎬ提高到日抽采纯流量 360 m3/ dꎬ平均单孔日抽采纯流量 5 3 m3/ dꎬ相比试验 前提高了 152%ꎻ进行水力割缝后ꎬ抽采量又得到大 幅提高ꎬ截至 12 月 6 日ꎬ日抽采纯流量提高到 1 335 74 m3/ dꎬ平均单孔日抽采纯流量 19 6 m3/ dꎬ 相比试验前提高了 835%ꎮ 4 结 语 1瓦斯抽采钻孔水力作业机的成功研制ꎬ不仅 为瓦斯抽采钻孔的修复增透提供的装备支撑ꎬ延长 了瓦斯抽采钻孔的有效寿命ꎬ提高了钻孔抽采效率ꎬ 而且提高了煤矿瓦斯抽采管理和瓦斯抽采钻孔的施 工管理水平ꎮ 2建立的“临时封孔、合理负压抽采、循环修 复”技术ꎬ在大平煤矿进行了试验ꎬ结果表明瓦斯抽 采钻孔经过修复、增透后抽采纯流量得到大幅度提 高ꎬ避免重新施工钻孔ꎬ显著提高了抽采效率ꎮ 3以瓦斯抽采孔水力作业机为装备支撑的瓦 斯抽采孔修复增透技术的形成ꎬ使得长期以来瓦斯 抽采孔“生而不养”的局面得以彻底改变ꎬ将大幅度 降低瓦斯抽采成本ꎬ为目前的煤炭经济形势下企业 的可持续发展提供技术支撑ꎮ 参考文献 [1] 林柏泉.矿井瓦斯防治理论与技术[M].2 版.徐州中国矿业大 学出版社ꎬ2010253-256. [2] 李全贵ꎬ翟 成ꎬ林柏泉.低透气性煤层水力压裂增透技术应用 [J].煤炭工程ꎬ2012131-36. [3] 袁 亮.松软低透煤层群瓦斯抽采理论与技术[M].北京煤炭 工业出版社ꎬ2004. 下转第 30 页 06