济钢低硅铁水吹炼工艺实践.doc
济钢低硅铁水吹炼工艺实践 (济南钢铁股份有限公司 第三炼钢厂,山东 济南 250101) 摘 要介绍了低硅铁水的吹炼工艺实践。通过对少渣炼钢过程的理论分析,采用倒锥度氧枪、优化供氧及造渣制度、控制终渣碱度等措施,解决了低硅铁水炼钢的造渣、脱磷、脱硫、粘枪等技术难题,实现了低硅铁水条件下的少渣炼钢,降低了石灰消耗、提高了金属收得率。 关键词低硅铁水;少渣炼钢;成渣;脱磷;化学热 中图分类号TF713.3 文献标识码B 文章编号1004-4620(2007)06-0017-02 1 前 言 随大高炉喷煤量增加、焦比降低和利用系数的提高以及铁水脱硅站的逐步正常运行,济钢第三炼钢厂的入炉铁水硅含量有了明显降低,这就对转炉炼钢的吹炼工艺提出了更高的技术要求。针对转炉低硅铁水炼钢化学热相对减少,成渣困难,渣量少不利于造渣,且容易发生粘枪、粘烟罩等问题,济钢第三炼钢厂通过优化供氧、造渣制度,设计倒锥度氧枪,对低硅铁水吹炼工艺进行了分析探讨,解决了低硅铁水炼钢的造渣、脱磷、脱硫、熔池升温、粘枪等技术难题,实现了低硅铁水条件下的少渣炼钢,降低了石灰消耗、提高了金属收得率。 2 工艺条件 转炉公称容量120 t;有效容积124 m3;炉容比1.0 m3/t。氧枪外径Φ273 mm;氧气流量27 000~34 000 m3/h;喷头形式为4孔拉瓦尔型水冷铸造喷头;马赫数2.0;纯吹氧时间16 min;供氧强度最大3.7 m3/(tmin);底吹透气元件8个(由8根供气支管独立供气);Ⅲ型针管式透气砖;总管供气流量最大720 m3/h, 总管供气压力1.5 MPa。低硅铁水温度1 260~1 360 ℃,平均1 310 ℃。化学成分见表1。石灰活性度356,化学成分见表2。 表1 低硅铁水化学成分 C Si Mn P S 4.1~4.8 4.45 0.15~0.40 0.225 0.2~0.3 0.25 0.070~0.100 0.085 0.005~0.020 0.0125 表2 石灰平均化学成分 CaO SiO2 MgO S 88 1.70 6.2 0.025 3 少渣炼钢理论分析 吹炼前期是硅锰氧化期,开吹后的3~4 min内,硅锰迅速氧化,初期渣中二氧化硅和氧化锰含量较高,炉渣碱度较低。由于低硅铁水中的[Si]含量较低,熔池的升温速度相对正常硅含量的铁水升温速度要慢。铁的氧化及废钢带入的铁锈等,使渣中氧化铁含量很快达到较高值。随着加入的石灰逐渐熔化和硅的氧化,渣中(CaO)含量不断增加,(SiO2)含量相应降低,因而炉渣碱度逐渐升高。 由于前期熔池温度比较低和碱性氧化渣的形成,正好符合脱磷反应的热力学条件,所以前期渣具有较强的脱磷能力,铁水中的磷在前期被大量氧化。考虑到低硅铁水的渣量相对较少,因此前期应采用高枪位操作,以增加渣中氧化铁含量,快速成渣,提高前期脱磷率。 吹炼中期,硅、锰已被大量氧化,随熔池温度上升,碳开始剧烈氧化,进入碳氧化期。此期的脱碳速度很大,不仅吹入熔池内的氧大部分消耗于脱碳反应,而且渣中氧化铁也部分消耗于脱碳反应,使渣中氧化铁逐渐降低,此时应防止渣中氧化铁降低过多导致炉渣返干。低硅铁水炼钢吹炼过程中应控制炉渣氧化铁含量较正常含硅铁水高,其原因是炉渣中二氧化硅量较少,成渣困难。为保证脱磷效果,低硅铁水炼钢过程中炉渣碱度的控制也应高于正常含硅铁水。同时应适当控制枪位及氧气流量,避免化渣不透造成粘枪。 随着脱碳反应的进行,钢液中碳的含量降低,脱碳速度减小,进入吹炼后期。此时炉渣碱度较高,氧化铁较高且流动性良好,有利于脱磷。但低硅铁水炼钢的渣量较正常含硅铁水炼钢约少20,增加了脱磷的难度。吹炼终点应控制好炉渣碱度、渣中(FeO)含量及良好的流动性,加大底吹流量,保证炉渣脱磷、脱硫效果,促进C-O反应进一步达到平衡。 4 技术措施 4.1 设计倒锥度氧枪 为了解决直筒氧枪粘钢难处理、氧枪寿命低的问题,设计研制出了倒锥度氧枪,氧枪下部中管和外管同时采用倒锥度。具有粘渣容易自动脱落、枪身粘钢容易处理、降低操作人员劳动强度等优点,减少了低硅铁水吹炼时成渣困难造成的粘枪,保证了生产节奏,满足了冶炼工艺要求[1]。 4.2 优化工艺制度 考虑到入炉铁水[Si]含量较低,碳氧反应提前,渣量较少,若前期枪位过低易造成金属喷溅;同时,由于酸性物质减少,初期渣形成困难。为保证快速成渣,宜采用“软吹”来增加吹炼前期氧化铁含量,然后根据化渣情况逐步降低枪位。因此,少渣吹炼时前期氧气流量应适当降低,吹炼后期加大底吹流量以利于减少铁损和增残锰;同时根据热平衡及物料平衡,通过调整物料加入种类和加入量控制熔池的升温速度、过程温度及终点温度,化好渣、化透渣,控制好终渣碱度及终点成分、温度,保证炉渣脱磷脱硫效果,提高钢水质量。 5 实践效果分析 5.1 脱碳 从原理上分析,由于铁水[Si]含量降低,吹炼时脱碳反应可以加速,又因吹炼过程和末期的脱碳速度分别取决于[O]和[C]扩散速度,而少渣吹炼时的渣层较薄,同时适当提高转炉底吹流量,顶吹氧气的能量可以高效率地传到熔池,提高熔池的搅拌效果,促进熔池中[O]和[C]的扩散,从而有利于提高脱碳速度及缩短冶炼时间;但考虑到低硅铁水渣量少、渣层薄、成渣困难,吹炼中供氧制度的变化对脱碳速度及冶炼时间有一定影响。所以综合考虑对总的吹炼时间影响不大。 5.2 脱磷 由于少渣吹炼时成渣快、渣层薄、脱碳速度相对快,同时底吹流量加大保证了熔池搅拌效果好、钢渣反应更充分,改善了脱磷反应的动力学条件,使脱磷反应更趋于平衡。实践证明,控制好渣中(TFe)含量和炉渣碱度,可以使终点[P]含量较容易地控制在0.010以下。正常冶炼条件下低硅铁水和正常铁水的转炉终点[P]含量控制水平如图1所示,二者平均值分别为0.009 861、0.010 552(各100个样本)。转炉脱磷率与辅料加入量有一定关系,增加转炉渣量无疑是有利于脱磷的,但过高的炉渣碱度导致化渣不透,流动性变差,对脱磷也有不利影响,不仅浪费石灰而且容易引起炉底上涨。 图1 低硅铁水和正常铁水终点磷含量对比 5.3 脱硫 通过控制炉渣碱度、控制渣中(FeO)含量、适当增大铁水比、减少废钢用量或使用低硫优质废钢、尽可能减少铁水带渣、准确命中终点,避免钢水过氧化、保证终点炉渣良好的流动性,低硅铁水的脱硫率没有大的影响。但当铁水不经过KR处理时,吹炼终点时低硅铁水对应的硫含量相对高些(平均高约0.003),这主要是因为渣量少影响了脱硫效果。 5.4 终渣控制 由于低硅铁水渣量相对少,为保证脱磷效果,操作中有意识地提高了碱度。分析终渣岩相组成,吹炼终点的炉渣中,硅酸三钙占25,硅酸二钙占45,RO相C2F占15~20,MgO结晶占5~8。有未熔石灰团块,其中有的部分已经硅酸三钙化和硅酸二钙化。这种未熔团块使炉渣变稠,不起脱磷作用。与正常含硅铁水炼钢的相组成相比[2],低硅铁水炼钢终渣内硅酸三钙低,渣中未熔石灰含量几乎增加1倍,表明低硅铁水炼钢的成渣情况变差。在转炉炼钢过程中硅酸三钙较硅酸二钙有更高的脱磷能力。从脱磷的热力学观点看,低硅铁水炼钢炉渣的硅酸三钙过低,不利于脱磷。表3显示了低硅铁水与正常铁水情况下的终渣组成。 表3 低硅铁水和正常铁水的终渣组成对比 项 目 CaO/ SiO2/ MgO/ TFe/ P2O5/ MnO/ R 低硅终渣 45.54 10.35 10.3 20.57 1.27 2.65 4.40 正常终渣 40.82 12.19 9.47 16.17 1.46 2.73 3.35 由于碱度较高,后期化渣困难,为保证炉渣流动性及脱硫效果,往往通过提高枪位吊枪化渣,导致终渣中TFe含量增加,渣中金属含量增加,影响了金属收得率。后来通过降低终渣碱度及控制(MgO)含量,强化过程造渣,保证了炉渣流动性,提高了脱磷效果及金属收得率。 6 结 语 根据热平衡及物料平衡,通过调整物料加入种类和加入量,低硅铁水可以实现少渣炼钢,减少炉渣中的金属损失,有利于减少石灰消耗、提高金属收得率。低硅铁水炼钢渣量少,成渣困难,同时也对吹炼过程及终点控制提出了更高的技术要求。 参考文献 [1] 赵志洪,郑淑胜.济钢120 t转炉倒锥度氧枪的研制与应用[J].山东冶金,2005,27(3)16. [2] 杨文远,崔健.宝钢300 t转炉溅渣护炉工艺研究[J].钢铁,1998,33(10)15. 2008.05.13