芦岭煤矿突出煤层石门揭煤的实践.pdf
2 0 0 3 年4月 矿 业安 全 与环保 第3 0 卷第2 期 芦岭煤矿突出煤层石门揭穗硇实跬 史宝方 , 储得兵 淮北矿 业集团 芦岭煤矿 , 安徽 宿州 2 3 4 1 1 3 摘要 根据芦岭煤矿突出危险煤层石门揭煤的实践, 针对防突措施技术的演变、 发展过程进行了 筒述, 介绍 了高瓦斯 、 高突出矿 井石门揭煤、 穿煤 的安全简易方法。 关键词 高瓦斯矿井; 石门揭煤; 防突措施 中图分类号 T D 7 1 3 文献标识码 C 芦岭煤矿属高瓦斯、 高突出矿井, 在建井和生产 期间共发生煤与瓦斯突出2 1 次, 突出煤炭总量l 6 O 6 t 、 瓦斯总14 6 1 5 4 m 3 。最大突出煤量3 1 4 t , 最大突出瓦 斯量 1 2 0 0 0 m3 ;且煤与瓦斯突出事故多发生在石门 揭煤、 穿煤过程中。 在1 9 9 3 年1 月7 日、 1 9 9 7 年l 2 月5 日 的两起突出事故 中 ,造成9 名矿工遇难 ;为此 ,矿 专 门成立 “ 防突区” ,从事石 门揭煤及煤与瓦斯 突 出的研究、治理工作。几年来 , “ 防突区”利用现 有的技术条件,在短短的几年里,成功、安全地揭 穿 了3 8 个石 门,未发生一起煤与瓦斯突出,取得 了 明显的经济效益 。 1 开采概况及瓦斯赋存特点 芦岭煤矿含煤地层为石炭、 二叠系地层, 主采煤 层为8 g - - 、 9 2、 l 0 号煤3 个煤层, 层间距依次为3 .5 , 6 5 m; 其中8 号煤平均厚9 -0 m, 9 号煤平均/g 3 .0 m , 1 0 号 煤平均厚2 . 5 m。 矿井分3 个水平开采 , 一水平_ 4 0 0 m, 二水平- 5 9 0 m, 三水平- 8 0 0 m; 目前矿井 的生产水平 是一水平、 二水平 。 矿井_ 4 0 0 m 水平瓦斯含量1 6 m 3 / t , 瓦斯压力2 . 8 3 MP a , 煤层透气性数2 . 7 1 x 1 0 之m2 / Mp a d , - 5 9 0 m水平 瓦斯含量2 1 m 3 / t , 瓦斯压力4 . 5 4 MP a , 煤层透气性系 数2 . 9 9 x 1 0 m 2/ M p a d 。瓦斯含量以8 号煤层为最高, 占矿井瓦斯涌出总量的8 0 %;且8 号、 9 号煤层间距 小, 岩石是较为破碎的砂页岩, 节理、 裂隙十分发育, 给瓦斯流动形成通道。 实际上8 号、 9 号煤层的瓦斯是 联通的, 加之8 号、 9 号煤层比较松软破碎, 煤与瓦斯 突出事故多发生于此。 收稿日期 2 0 0 2 - 0 8 - 0 8 5 0 2 芦岭煤矿 石门揭煤 的回顾 早期的石门揭煤, 没有完善的技术管理办法, 基 本上是凭经验操作。石门揭煤前有时也进行瓦斯压 力测定, 但常常因封孔不严、 水堵等原因, 造成判断 不准; 虽然也采取打排放钻孔等防突措施, 因技术不 过关、 钻孔少、 钻孔不到位, 效果不佳; 在揭穿煤层过 程 中, 多次发生煤与瓦斯突出事故 。1 9 8 2 年以后 , 矿 成立了专门的防突机构,石门揭煤工作逐步步入了 正轨 , 揭穿煤层严格按 煤矿安全规程 执行, 煤与 瓦斯突出事故明显下降。 但进入9 o 年代以后 , 随着矿 井进入二水平生产 , 瓦斯压力增大、 瓦斯含量增高, 石门在揭穿煤层过程中瓦斯动力现象频繁发生; 于 是, 矿上又采取了金属骨架、 煤体固化等防突措施。 这些措施在使用初期取得了一定的成绩 ,累计安全 揭穿石1 - ] 2 3 个 。但在 1 9 9 7 年l 2 月5日揭穿 Ⅱ8 1 4 - 2 号 石门时 , 虽然也如前一样采取 了防突措施 , 并经效果 检验已不具有突出危险;可在施工过程中仍发生了 重大突出事故, 造成6 名矿工遇难。 分析其原因, 主要 有以下几个方面 第l , 金属骨架作用不大。 金属骨架 一 般使用在薄煤层中,而芦岭煤矿的8 号煤层较厚、 较软, 钻孔距离长 , 钻孔施工难度大, 金属骨架在煤 层中排列并不能像设计那样,很难起到 “ 屏蔽” 作 用。第2 , 煤体固化效果不佳。由于8 号、 9 号煤层透气 性小、注入固化液的压力较小及煤体内部瓦斯压力 抵抗作用, 固化液很难渗透到煤体颗粒的裂隙、 孔隙 之间, 使煤体胶结在一起, 而且由于固化液的封闭, 煤体内部的瓦斯及突出的潜能只是被暂时限制, 一 旦获得自由面, 很容易发生突出。 第3 , 钻孔成孔质量 无法保证。由于石门距离较长, 采取的防突措施又是 维普资讯 2 0 0 3 年4月 矿 业安 全 与环保 第3 0 卷第2 期 一 次性的; 钻孔的距离长, 施工技术难度大, 难免造 成部分钻孔不到位和发生偏差。第4 , 防突措施效果 检验的准确性得不到保证。由于钻孔距离较长, 深部 的煤样在运行过程 中,很容易和孔 口附近的煤样混 合在一起,那么当时所测定煤样的防突指标值肯定 会偏低 因为孔 口附近煤样 的瓦斯 已经长时间释放 ; 另外 , 由于卸压孔 、 骨架孔 、 固化孔等钻孔数量较多 , 检验孔很容易和其它孔“ 串通”,造成所测指标偏 ,低 ; 这样就会容易形成一种无突出危险的假象 如 l I 8 1 4 - 2 眼K - 最大值仅为0 .2 , 比 煤与瓦斯突出防治细 则 所规定的指标小1 倍 , 而在后期施工过程中容易 发生突出。为此, 1 9 9 8 年以后 , 芦岭煤矿对石门揭煤 进行全方位的认识和研究,撇开了金属骨架和煤体 固化 ,在预抽煤层 瓦斯的基础上采用分步预测 、 检 验、 分段消突的办法。 在1 9 9 8 2 0 0 1 年间实际应用中, 成果显著, 不仅简化了揭煤程序 , 而且还大大地降低 ’ 了成本, 缩短了石门揭煤的时间; 事实证明这种操作 方法对石 门的揭煤是安全的、 可行的。 3 防突措施及施工方法 3 . 1 预抽煤层瓦斯 具体施工方法 在距煤层垂距1 0 m 处 , 打一组抽 放钻孔 , 孔数1 2 个 , 孔径9 1 m l n , 终孔位置在8 号煤层 顶板 , 控制范围为石门周边5 1 0 m, 见 图1 。预抽煤层 瓦斯 ,是通过钻孔抽出煤层 内的瓦斯 芦岭煤矿于 1 9 7 3 年就已建立了1 5瓦斯抽放系统 ,卸除瓦斯压 力 , 减少煤层中的瓦斯含量 以防治突出。另外 , 由于 煤体中的瓦斯被抽出, 使煤体产生收缩变形, 缓和了 煤体应力状态, 释放煤体弹性能, 从而达到削弱直至 消除煤与瓦斯突出的危险。实践表明, 经1 2 1 5 个月 时间的抽放,石门范围内的瓦斯预抽率可达5 0 %以 上, 瓦斯压力降至1 . 0 M P a 以下。 岩 轨巷 岩集 巷 图1 预抽瓦斯钻孔施工图 3 . 2 分步预测、 分段消突 测定瓦斯压力、 K -值及, 值,掌握煤层瓦斯突出危险 程度, 编制防突措施。 第2 步, 在距9 煤层垂距5 m 处施 工钻孔,采取防突措施 ,终孔位置是8 号煤顶板; 并经效果检验,符合 煤与瓦斯突出防治细则规 定 ,编制揭煤措施;在距9 煤层垂距1 .5 m 处利用震 动炮揭开煤层。第3 步,震动炮揭开煤层后,编制 穿煤层措施 ;穿煤至9 煤层顶板 ,停头进行打钻采 取防 突措施 ,并经效果检 验符合规定方 可继 续穿 煤,必须保留5 m 最小超前距离。第4 步,进入8 号 煤层3 5 m时 ,再次停头进行打钻采取防突措施 , 施 工程序同上, 然后 , 以此循环直至到8 号煤层顶板, 扶 好抬棚 I 卜 . 岩轨巷 岩集巷 图2 分步预测钻孔施工 图 4 实施效果 1 通过实践证明 , 芦岭煤矿采用 的石 门防突治 理措施是解决突出煤层揭穿煤层行之有效的途径 , 方法简便易行 , 施工难度较小。 2 采用分段打钻卸压, 增加钻孔对揭煤石门周 边的覆盖面,对前期钻孔未探到的瓦斯 “ 高压区” 或未能充分卸压的 “ 高压区”得 以重新发现或充分 卸压。 3 采用分段效果检验 , 检验孔距离短 , 易施工 , 检验时煤样真实可靠 、 精确度高 , 所测 出的防突指标 值准确性也高。 4 采取分步预测、 分段消突措施, 预测的可靠性 提高 , 钻孔施工的难度低、 钻孔成孔的质量高, 穿煤 过程中安全性好 。 5 以前每个石门揭煤所需的固化液、 金属骨架 等费用高达1 0 余万元, 现在抛开这两项 , 每年可为矿 上节约1 0 0 , 万元。 6 以前每个石 门揭煤少 I 1,1 2 3 个 月 , 多则半年 , 现在只须 1 个月左右即可完成 ; 这不仅加快了揭煤的 进度, 有利于生产接替, 而且还减少事故的发生。 . 下转第5 3 页 .51 . 维普资讯 2 0 0 3 年4月 矿 业安 全与环保 第3 0 舂第2 J _ | 干扰能力, 安装基于窗V I WI N D O WS 平台下的中文版 R S V i e w 3 2 组态包和运行包 , 通过组态实现与程控装 置的信息交换。 1 -4 _2 P L C 可编过程控制器部分 可编过程控制器是整个控制系统的核心设备, 负责输人输出、 逻辑运算及通讯。P L C 可编过程控制 器部分主要包括以下模块 C P U 模块、电源模块、 通 讯模块、 E E P R O M内存模板、 模拟量输人模板、 机架、 专用电缆等。 1 . 4 . 3 系统软件 系统软件包括上位机组态软件和P L C 运行控制 软件两部分。 上位机组态软件为中文版R S V ie w 3 2 开发版软 件,通过组态为最终用户提供可直接进行显示和操 作的人机界面 , 该软件主要 由系统配置、 监控画面设 计、 报警处理、 数据库设计及安全性设置等几个功能 组件构成,组态后各路输煤控制连锁系统的画面主 要包括 系统总貌画面、 主控画面、 辅助设备监控画 面、 胶带机运行画面、 状态信息浏览画面、 报警显示 画面、 趋势显示画面等。 P L C 运 行控制 软件 为A B 公 司提 供 的9 2 3 4 一 R L D3 0 0 E N E 编程软件 ,整个系统的运行主要 由固化 在P L C 内的控制软件来实现, 该软件编程采用梯形图 语言 , 主要实现输人 、 输 出量对应在P L C中的地址分 配、 运行控制状态切换及正常、 故障和紧急状态间逻 辑关系的处理, 以及与上位机间的通信协议等功能。 2 系统功能 2 . 1 控制功能 操作人员能在c 砌1 上对输送方式和控制方式进行 选择, 以实现对整个系统的设备进行控制, 并用动画显 示整个连锁流程, 以箭头的方式指示连锁操作顺序。系 统的控制方式分为集中自动、 连锁手动、 解锁手动及现 场手动操作4 币 lI方式, 通过笱 择启停系统。 2 . 2 显示功能 总貌画面通过系统的总貌画面显示各条胶带 机和辅助设备的状态。 主控画面通过主控画面动态显示整个连锁流 程及各条胶带机的状态,并以箭头的方式指示连锁 操作顺序。 辅助设备监控画面1 - 通过辅助设备监控画面显 示辅助设备的状态。 胶带机运行画面 通过状态信息浏览画面列表显示 胶带机的工作状态、 控制状态、 实时电流等工作状态。 报警显示画面通过报警显示画面显示胶带机 的温度信号、 速度开关、 堵煤信号 、 烟雾信号 、 重跑 偏、 轻跑偏等状态, 并自动进行相应的报警处理, 同 时予以记录保存。 趋势显示画面 通过趋势显示画面显示胶带机 的实时趋势和历史趋势。 2 . 3 系统安全保护功能 在控制室操作台上设置紧急停车按钮 ,实现紧 急情况下停止系统所有设备的运转。 3 结语 1 采用P L C 过程控制系统使整个系统的自动化 水平有了很大的提高, 提高了控制系统的可靠性, 解 决了由胶带运输机引发的故障而影响生产的问题, 实现了系统的 自动、 安全和稳定运行。 2 本改造通过设置6 个远程I / O 站 , 由1 根通讯 电 缆直接将信号传输至控制室 ,节省了大量的控制电 缆, 也大大降低了施工和安装费用。 3 由于P L C 系统的灵活性, 可方便地通过改变 应用软件随时改变工艺参数, 增加控制功能。 参考文献 [ 1 ]田瑞庭. 可编程控制器应用技术[ M] . 北京 机械工业出 版社 , 1 9 9 4 [ 2 ]郑晟, 巩建平, 张学, 等. 现代可编过程控制器原理与 应用[ M] . 北京 科学出版社, 1 9 9 9 [ 3 ]贾青. 工控计算机g , L C 的现状和应用[ J ] . 自 动化博 览, 2 0 0 0 3 责任编辑 吴自立 上接第5 l 页 5 几点建议 1 预抽煤层瓦斯是防止石门揭煤突出的基础, 加大抽放力度 , 瓦斯总体含量减少 , 瓦斯压力降低, 才能从根本上解决瓦斯突出问题。 2 防突措施中钻孔质量是关键 , 没有好的钻孔 质量 , 防突措施就起不了它应有的作用; 而且容易造 成一种假像, 以致酿成事故、 灾难。 . 3 加强预测预报、 效果检验的管理, 实施过程确 保其准确性、 可靠性。 4 严格执行 “ 四位一体” 的综合防突措施 , 切不 可盲 目生产 、 疏忽麻痹 , 认真执行有关规定 , 才可将 煤与瓦斯突出事故防患于未然。 责任编辑 吴自立 5 3 维普资讯