煤矿通风系统存在的问题及改进途径.pdf
第 2 4 卷第 4期 2 0 0 8 年 2月 甘肃科技 Ga n s u S c i e n c e a n d Te c h n o l o g y VrD z . 2 4 No . 4 Fe b . 2 00 8 煤矿通风 系统存在的问题及改进途径 赵 红 窑街煤电公司设计院, 甘肃 兰州 7 3 0 0 8 4 摘要 阐述了目前矿井通风系统存在的问题, 并提出了改进措施。 关键词 通风系统 ; 存 在问题 ; 改进途径 中国分类号 T D7 2 4 矿井通风系统是矿井生产系统 的重要组成部 分, 它对矿井的稳产高产 、 防灾抗灾能力 和矿井的经 济效益有着重大的影响。矿井通风系统 由多个要素 组成 , 各要素之间存在着有机的联系 , 彼此又相互影 响。为使矿井通风系统整体最优 , 必须使各要素之 间相互协调 , 而要使其高度协调 , 必须首先对通风系 统运行现状进行分析, 找出存在的问题 , 以寻求改进 途径。为制定现有通风系统的科学管理方案和选择 通风系统改造方案提供依据。 1 目前矿井通风系统存 在的问题 1 . 1 主要通 风机 的运 行效 率低 据对 3 O 个矿务局使用老型号轴流式通风机 的 1 0 0个风 井 的调 查 , 4 9 9 , 6 的风 井 风 机 运 行 效 率 低 于 5 O , 造成电能的元谓消耗。 1 . 2 通风阻力大 。 阻力分布不合理 据分析, 在全 国国有重点煤矿总风量为 5 2 3 0 0 / s 的情况下 , 矿井通风阻力每减阻 9 . 8 P a, 每年就 可节 电 9 0 0万 k W h , 节 约 电 费 7 2万 元 以上 。例 如, 窑街某矿四号井 的回风立井 和风硐 , 全长只有 5 6 m 占系 统长度 的 2 , 其 阻力 却 占总阻 力 的 5 O , 其 回风段中一个拐弯处阻力相当于 1 0 0 0 n l 长 巷道的阻力。淮南某矿 1 8系统中一段长 7 0 i n回风 巷的通风 阻力 达 9 0 5 . 7 P a , 占系统 总阻力 的 2 8 . 4 6 9 , 5 。淮南某矿回风道 中一处未拆除的风门门垛造 成 1 0 0 P a的阻力损失 , 占总阻力的 3 . 4 。造成 回 风巷通风阻力过大的原因是 风量大而通风断面小 , 堆积物多, 风速过大等。 1 . 3风量不 足 有的矿井 由于全矿或采掘面供风量不足 、 或风 量串联使用次数过多, 往往造成某些地点瓦斯积聚 、 矿 尘浓度 超标 , 直接 威 协着 安全 生 产 。原 煤炭 工 业 部 1 9 9 6年底调查表明 , 国有重点煤矿中尚有 4 8处 风量不足的矿井, 至于地方煤矿和乡镇煤矿, 风量不 足或串联次数过多的矿井就更为普遍。 1 . 4 风量调节方法欠妥 有的矿井在投产初期, 由于主要通风机能力过 剩 , 就采用下放 闸门的方法减少矿井进风量。这种 调风方法简便易行, 对离心式风机也能节省一部分 电能, 但 比采用调小风机能力 如降低风机转速或用 小能力电机 的方法还是多消耗 了不少电能, 降低了 通风系统的经济效益。如淮北矿务局某矿西风井安 装 的 K4 7 3 一O 1 一№2 8风机, 配有功率为 1 2 5 0 k w 的电机 , 矿井初期需风量为 6 7 0 0 I T 1 。 / mi n , 仅 为 达产时的一半 , 采用下放闸门的方法调风 , 使矿井通 风阻力 由 1 0 0 0 P a增至 4 6 0 0 P a, 实测每小时耗 电 7 6 0 k W. h ; 后换装一台低转速 5 5 0 k W 的电机驱动 , 并将闸门全部提起 , 使风量保持 6 7 0 0 IT 1 。 / mi n , 实测 小时耗 电 1 6 o k W. h, 全年可节电 5 2 5 . 6万 k w. h 。 1 . 5 漏风 多 将足够的、 符合质量要求的风量送往用风地点 漏风少 、 有效风量率高 , 是通风系统有效性表现之 一 ,也是保证矿井安全生产的主要措施。可是, 有的 矿井外部漏风或 内部漏风较大, 有效风量率低。如 淮南某矿 7号通风系统地面漏风量为 9 6 0 n l 。 / mi n , 占风机排风量的 2 5 . 6 、 占系统回风量的 3 3 . 9 。 2 改进 的途径 2 . 1 主要通风机的合理选型 为了保证主要通风机的经济运行 , 首先风机选 型必须合理。近几年 , 无论是新矿井设计还是矿井 改扩建 , 不少局 、 矿都注意选用一些高效风机, 以保 证新投入的风机高效节能。例如 淮北矿务局某矿 用 2 K 6 O 一4 一№2 4型 风 机替 换 了 中央 风 井 上 的 O 7 2 1 N Q 2 4风机 电机未换 , 仍为原来的 4 7 5 k W 的 J S Q1 5 1 0 --8电机 , 风机效率 由原风机的 2 9 . 7 3 维普资讯 1 O 甘肃科技 第 2 4卷 提高 到了 7 . 1 6 , 输 入 功 率减 少 2 1 1 . 5 k W , 全 年 节电 1 8 5 . 2 2万 k Wh 。近几年新生产 的高效节能风 机有 G4 7 3 、 2 K6 0 、 1 K5 8 、 2 K5 8 、 K4 7 3 、 47 2及 B D 一 Ⅱ系列防爆对旋 轴流 式通风 机等 。 2 . 2更换电机 矿井设计时, 主要通风机及 电机设备大都是按 达产后通风容易时期和 困难 时期最大需风量、 负压 选型的。而投产初期生产范围小 , 产量低 , 有的矿井 受地质条件限制影响, 实际产量与设计产量相差较 大, 因此, 可根据各矿实际要 求分别采取更换低转 速、 小功率的电机方法, 提高电机负荷率, 实现经济 运行。例如 淮北矿务局某矿, 西风井主要通风机为 K4 7 3 一O 1 N o 2 8 F型 , 原 配 电机 功 率 为 1 2 5 0 k W , 转速为 5 9 0 r/ mi n , 用主闸门调节, 闸门仅打开 4 0 0 mm, 井下阻力为 1 0 0 0 P a , 闸门阻力为 3 6 0 0 P a , 风 量仅为 l l 1 . 6 1 1 1 。 / s , 后改换一 台 5 5 0 k W 电机 , 主闸 门全开, 风量保持不变, 全年节电 5 2 5 . 6万 k W h 。 2 . 3 通风 系统调整 与改造 矿井合理的通风 系统 , 是保证主要通风机经济 运行的重要条件。为 降低矿井通 风阻力, 必须对全 矿井通风网络进行全 面调查和阻力测定 , 在关键分 支上进行降阻, 降低通 风阻力的途径有以下几种方 法 ①扩大巷道断面; ②降低巷道局部 阻力; ③开掘 新井巷, 缩短通风长度 ; ④增加并联风路; ⑤调整采 掘 布局 , 实现均衡 生产 。 2 . 4 主要通 风机 附属装 置 的改造 主要通风机的附属装置是通风机装置的重要组 成部分 , 它包括风硐 、 扩散器和反风设施等等。附属 装置的结构是否合理 , 施工质量的好坏 , 直接影响通 风机的装置效率和节能效益。 2 , 4 , 1改 造 扩 散 器 目前, 4 7 2与 9 5 7小功率离心式通风机的 立式扩散器由铁板焊接而成 , 为了减少扩散器的高 度, 有的矿以往设计的扩散器敞角在 1 5 ~3 0 。 。造成 大面积的回流吸风 区, 降低了扩散器的效率。一些 矿把扩散器的外扩角改为 8 ~l o 。 , 内扩角改为 4 ~ 6 。 , 避免了扩散器出口处的反向回流现象, 提高了扩 散器的效率。对一些大型的离心式风机 如 K4 7 3 和 G4 7 3系列 和大、 中型轴流式通风机 如 2 B Y、 7 0 B 2系列 , 一般都是卧式外接扩散器 , 其内转角多 为 7 0 8 0 。 , 外转角为 6 O。 左右。据调查实测, 这种 扩散器靠风机侧部分普遍 出现反 向吸风区和涡流 区, 这些区域的存在 , 缩小了扩散器 的排风面积 , 增 大了风机排风侧 的阻力, 影响了通风机的效率。例 如 本溪 矿务局某 矿对 K4 7 3 一 O 1 N o 3 2 F型 通风机 的扩散器进行了改造 , 将扩散器的外转角由 5 6 。 减为 4 5 。 , 内转角由 7 o 。 减 为 5 o 。 , 其它尺寸也做了相应变 动后 , 收 到了 明显 的效 果 , 风机 的功率 消耗 减少 6 O . 2 k w, 每年可节电 5 2万 k W. h 。 2 . 4 . 2 改造风硐 我国矿井风硐的通风 阻力普遍偏大, 占全矿井 通风系统总风压损失 的 1 o ~2 o , 个别风硐的阻 力损失达 3 O 以上 。远远超过矿井设计时假设的 2 0 0 P a 风压损失。因此, 在进行新矿井的风硐设计 和老矿井不 合理 的风硐 改造要 特别注 意 以下几个 方 面 ①要保证风硐的断面 , 使风硐的风速保持在 l O ~ 1 5 m/ s以内。风硐 的断 面形 状应尽 可能采用圆形 和半圆形 , 风硐的表面应采用水泥沙浆抹面, 保持表 面的光洁度 , 以减少摩擦阻力系数。②在风硐布置 形式上, 应采用单一斜上式 的, 直接与井筒相连, 尽 量减少转弯数 , 风硐与风井联接处 的联接角要求小 于或等于 6 O 。 , 其联接处的内外转角应 圆滑, 特别是 内转角 , 应抹成双曲线形 , 则局部阻力更小。③风硐 中应清除障碍物 , 保持风道畅通 , 使风硐的总阻力小 于 2 0 0 P a , 并 且 小 于 全 矿 井 通 风 系 统 总 阻 力 的 l O 。 2 . 4 . 3 改造反风 设施及 防爆盖 反风系统的一些闸门不严密、 不到位, 风井口或 防爆盖不严密 , 以及由于地表裂隙, 造成主要通风机 装置常年外部漏风 , 造成无谓的电能消耗。例如 淮 北矿务局某矿 3个风井地面总漏风高达 3 0 11 1 。 / s , 占 全矿总排风量的 2 O 。经更换 门板堵漏处理后 , 一 次就减少漏风 l 5 1 1 1 。 / s , 使矿井总进风量增加 9 . 9 5 m 。 / s, 总负压上升 1 3 7 P a , 从而提高了主要通风机 效率, 为节约主要通风机的能耗, 应尽可能将反风设 施及防爆盖的漏风降到最低 限度 , 合理 调整闸门钢 丝绳的长度 , 使闸门均能到位 。 总之 , 主要通风机必须运行效率高, 工作稳定 , 并与通风系统相匹配; 矿井通风系统必须系统简单, 运行可靠 , 稳定性高, 有足够 的新风达到用风地点, 有效风量率高; 通风阻力分别合理 , 易于调节, 用风 地点独立通风, 限制串联通风, 工作面不处于角联风 路 , 只有满足以上基本要求 , 才能做到安全生产, 避 免重大瓦斯煤尘事故。 参 考文献 [ 1 ] 方裕璋. 矿井主要通风机及其装置存在的问题 [ 2 ] 方裕璋. 影 响主要通风机经济运行 的主要因素 维普资讯