大型预焙铝电解槽早期破损初探.pdf
大型预焙铝电解槽早期破损初探 张明谦 (兰州连城铝业有限责任公司, 甘肃永登 “ “ “ ) 摘要 就大型预焙铝电解槽早期破损这一现象, 结合近几年投产的部分铝厂尤其是连城铝业电解新系列 启动的经验进行了分析, 指出筑炉材料和筑炉质量、 焙烧启动制度以及焙烧启动过程的管理是造成早期 破损的主要原因, 并针对这一现象提出了应对措施。 关键词 预焙铝电解槽; 早期破损 中图分类号 ; 4 5* A 3 4 3 AB C 9 D E C,F 4 5 E 4 5,1 8 4 G “ “ “ ,B ; 3 4 8) 4 2 9 “ , 7 “ ; H ; 4 A 4 4 I I J H 8 J D E 3 8 H 3 E 8 D 3 4 D J G G I M G D 8 J D H N H J 3 A 4 D 3 4 G 3 8 M 3 49 8 4 ; ; 4 5* A 3 4 3 AB A H D K 3 E 3 4 5A 8 D J 3 8 G 8 4 E7 8 3 D M,J 8 G D 3 4 5 8 4 E G D 8 J D HH J G G 8 4 EA 8 4 8 5 A 4 D C ; G 6 D 3 4 G 8 J 8 G H D I D J K 8 D ;; J H 8 J D E 3 8 H 3 E 8 D 3 4 作者简介张明谦 ( Q - Q ) , 男, 工程师, 副厂长 近几年, 随着我国铝电解技术的进步和对铝需 求量的增加, 尤其是国家对电解铝环保政策的调整, 预焙电解铝发展很快, 一大批新建大型预焙铝电解 槽先后投产, 自焙槽铝厂也纷纷进行预焙化改造, 这 些都整体提升了我国电解铝的技术装备与水平, 但 在大型预焙槽开动过程中, 很多铝厂都遭遇过早期 破损的经历, 个别铝厂甚至出现过多台槽严重早期 破损, 被迫停槽, 给铝厂造成了较大的经济损失。 大型预焙槽早期破损的形式 大型预焙槽在焙烧启动阶段的破损停槽, 主要 有种表现形式 从阴极窗口漏电解质和漏铝液。 漏电解质一般发生在灌电解质启动后, 也有部分槽 在焙烧阶段就开始渗电解质, 启动后再次漏电解质, 补砸无效被迫停槽; 铝液漏出导致停槽大多发生在 启动灌铝后一个月左右, 且有明显征兆, 原铝中铁含 量上升到接近 R时, 就有漏炉危险。连城铝业有 限责任公司电解新系列启动过程中, 漏电解质和铝 液的情况都曾经出现, 刨炉以后发现, 炭素内衬破损 主要有以下,种形式()阴极炭块断裂;()人造 伸腿裂缝;(“)人造伸腿脱落;(,)炭块与扎固缝之 间裂缝。 破损原因分析 阴极炭块断裂 大型预焙槽焙烧启动过程中出现阴极炭块断 裂, 主要有这样几点原因 一是炭块存在质量缺陷, 如炭块成分不均匀, 焙烧温度不够 (要求“ S以 上) 或有暗裂纹等都可能使炭块在焙烧启动过程中 出现断裂现象; 二是电解槽焙烧过程中炉底温度不 均匀。焙烧过程中, 阳极电流分布的不均匀是绝对 的, 由此引起阴极电流分布不均匀, 如果不及时调整 或调整不好, 就会使阴极炭块的温度分布不均匀, 产 生较大的热应力, 最终有可能导致炭块断裂; 三是启 - 有色金属 (冶炼部分) 年期 万方数据 动制度不合理。大型预焙槽启动的一个重要条件就 是阴极表面温度必须达到 “ “ 以上, 方可启动, 若 表面温度偏低, 而强行灌入液体电解质启动 (干法启 动时强行拉弧) , 就会使炭块表面与内部以及表面之 间温度梯度过大, 由于膨胀不均匀而产生内应力, 导 致炭块断裂。 连铝 “ 槽 “ “ 年’月 “日启动, 启动后 第天下午点, 突然从*面第个阴极窗口漏出 铝液, 采取措施无效后被迫停槽, 刨炉后发现第块 阴极炭块横向断裂, 裂缝宽 , ,, 铝液从此处漏下 布满整个防渗层表面。分析焙烧启动有关记录, 发 现阴、 阳极电流分布和炉底焙烧温度比较均匀, 最终 认定是炭块存在质量问题。 “ 人造伸腿裂缝 人造伸腿裂缝主要有这样几点原因 一是扎糊 理化指标或温度不合格。规定扎糊温度为 ““ “ , 温度偏低或偏高尤其偏低对伸腿质量影响较 大; 二是扎固质量不好。如气压不合适、 扎固接头处 未扎好、 扎固不均匀或扎固层数及遍数不够等。三 是焙烧过程中, 阳极电流分布不均匀, 个别阳极通过 电流多, 由于未及时调整电流分布以及用物料封堵 对应塌壳冒火部位降温, 导致该阳极对应处人造伸 腿局部温度与相邻部位差别过大, 产生裂缝。 连铝 “ - 电解槽, “ “ 年-月 日灌电解 质启动, 启动过程中电压抬到 . /时, 即从*面第 个阴极窗口处漏电解质, 采取措施处理过程中, 一直时停时漏, 小时后, 槽内液体电解质大部分漏 掉, 电压上升且漏电解质部位局部呈烟花状喷出, 根 本无法补砸, 最后被迫停槽, 刨炉发现第组阴极炭 块对应处人造伸腿有一条 “ . 0 ,宽的裂缝, 检查 焙烧启动记录, 发现该槽阴、 阳极电流分布很不均 匀, 尤其* “阳极电流分布在焙烧过程中一直在 “ ’ , /, 最后认定该槽破损主要是焙烧启动制度不 合理。 “ 人造伸腿脱落 人造伸腿脱落的原因同人造伸腿裂缝类似, 主 要还是扎糊理化指标、 扎糊温度以及扎固质量与焙 烧启动等几个方面, 连铝 “ 电解槽启动小时 后, 从1面第 “根阴极窗口开始漏电解质, 也是时 停时漏, 稍后电解质呈喷泉状上冒, 检查过程中, 从 炉底扒出人造伸腿’块共 “ 0 ,长, 伸腿扒出后槽 子趋于平稳, 用镁砂、 氟化钙拌氧化铝等补在掉伸腿 部位, 小时后灌铝, 但第二天原铝中铁含量上升至 “ . 2, 该处棒头温度达到 “ , 被迫停槽。分析 时排除焙烧启动原因, 认为扎固质量存在问题。 “ 炭块与扎糊间开裂 炭块与扎糊间开裂, 一是与扎糊理化指标、 糊温 及扎固质量有关; 二是与焙烧启动有关; 三是与启动 后炉底温度有关。焙烧过程中, 扎糊会发生固化收 缩现象 ( “ “ “ “ “ “ 时) , 而炭块则出现膨胀, 因此 扎糊与炭块之间出现裂缝和空隙是不可避免的, 但 如果扎糊理化指标不合格或扎固质量不好, 则会出 现收缩大于膨胀过多的现象, 产生大的裂缝, 给启动 留下隐患; 若启动后灌铝过早或炉底持续高温, 铝液 将从扎糊与炭块的缝隙下渗熔化阴极钢棒, 最终导 致被迫停槽。- ’ 槽启动后长时间内铁含量一直 在“ . 2左右徘徊, 跟踪观测量 -天后, 第 根阴 极棒头温度达到 “ , 切断该组阴极小母线后, 阴 极棒头温度仍达 “ “ 左右且呈暗红色, 紧急停槽, 刨炉后发现第 组阴极炭块与扎糊间有“ . 0 ,宽 裂缝, 铝液即从此处下渗, 熔化钢棒生成* 34 5合 金, 铝水布满整个炉底。分析各种相关记录后, 认为 焙烧启动工艺无大的问题, 主要是扎固缝质量差。 早期破损的应对措施 “ 提高筑炉材料质量 阴极炭块质量是影响槽寿命的一个重要因素, 因此, 必须选择正规炭素厂家生产的优质炭块, 否则 会给启动留下安全隐患; 此外, 扎糊质量与填充料类 型也非常重要, 必须按设计要求进行备料。 “ 提高筑炉质量 电解槽内衬的扎固质量是影响槽寿命的又一个 重要因素。气压不合适、 扎固力度不够, 层数遍数不 够, 扎固方式不合理等都会影响槽寿命。 “ 制定科学合理的焙烧启动制度, 并做好过程管 理 焙烧启动制度不合理会对槽寿命产生直接影 响, 因此必须制定科学合理的焙烧启动制度, 并严格 管理坚决执行, 否则将可能造成电解槽早期破损。 在焙烧启动过程中, 尤其要做好以下几点 ()及时合理地调整阴阳极电流分布。 ()启动第一个效应熄灭后到灌铝前槽电压必 须逐渐下降到 . /, 在这一点上要保证过程与结 果, 千万不能在灌铝前才降电压, 造成电压低、 槽温 高的状况, 给启动带来隐患。 ()启动结束后, 要严格控制阳极效应次数, 尤 其要避免大效应, 防止烧穿炉帮。 (下转第 “页) - 有色金属 (冶炼部分) “ “ 年期 万方数据 式中, 为修正因子, 根据理论计算与实验记录 (系统平稳时的出料流量) 比较, 取平均值得 “ ,为系统的随机误差。 因此, 如已知 、 ’ 高位槽的“ 、 “’, 以及阀门 开度的, 可以根据式 ( ) 计算出进料流量 。 ’ 实验验证 连续碳酸化分解在稳态时的周期一般为 , 现 以’ “ “ *年 月’ 日某段时间的出料量作为 之 前的进料量, 即下表中的实际流量, 假设对应时 刻 ( 之前) 的阀门为半开状态, 即“ “ *, 对应 的高位槽液位以及上述软测量模型计算的模型流量 如下表所示。 ’/’’/ 模型流量“ / ( * , ) 实际流量 / ( * , ) 绝对误差 / ( * , ) 相对误差 /- . ’ / * ’’ ’ / / ’ * * “. / *’ “ . “ / * ’’ ’ 0 ’’ ’ “ 0 ’“ . * * 0 / . ’ ’ “ “’ ’ * /’ * “ ’ * 0 ’ / * ’ ’ 0 . .’ ’ . ’ . .“ . * / ’ * “ . ’ 0’ ’ /’ . ’ 0 “ . . / . ’ * “ * ’ * ’ ’ * . “ 上表说明 该模型较好的反映了实际流量, 相对 误差, 可靠性高。 * 结语 用软测量模型可以根据两个高位槽的液位和阀 门的开度, 实时在线测量进料量; 也可以根据两个高 位槽的液位自动调节阀门开度, 维持进料量的稳定。 仿真实验和模拟计算表明该模型可靠性高, 对现场 生产具有较大的指导意义。 参考文献 []王志, 杨毅宏铝酸钠溶液碳酸化分解过程的影响因素 [1]2有色金属, ’ “ “ ’, . (’) . * , . 2 [’]李海青, 黄志饶2软测量技术原理及应用 [3]2北京 化 学工业出版社, 0 0 0 2 [*]杨欣荣, 凌玉华2软测量技术及其在铝电解槽温度测量 中的应用 [1]2中南工业大学学报 (自然科学版) , ’ “ “ *, * () , . 2 [.]胡燕瑜, 桂卫华, 李勇刚, 等2基于4 5神经网络的熔融 锌液流量检测 [1]2有色金属, ’ “ “ *, () . * , . 2 []陈敏恒2化工原理 [3]2北京 化学工业出版社, 0 0 0 2 []张远君, 王平, 等译2流体力学大全 [3]2北京 北京航 空航天大学出版社, 0 0 2 (上接第 页) (.)对启动后长期铁含量高或稳步上升的槽, 要进行认真检查, 确定破损部位, 采用镁砂修补。 “ 出现电解质、 铝液渗漏现象时, 应立即采取以 下措施 ()用镁砂 (氟化镁) 、 氧化铝、 碎壳面块等补砸 渗漏部位。 (’)提高渗漏部位对应的阳极组* “ . 6 , 减少 该处导电。 (*)降低渗漏部位局部温度 (用风管吹或用冷 水刺) 。 (.)在灌铝前经常向渗漏处添加固体物料, 保 证局部的低槽温, 直至灌铝结束。 . 结语 造成电解槽早期破损的原因很多, 但只要把好 筑炉材料关、 筑炉质量关、 焙烧启动关和后期管理 关, 减少早期破损、 杜绝被迫停槽是完全可能的。 “’ 有色金属 (冶炼部分)’ “ “ 年’期 万方数据