2000m2布袋收尘器收尘系统的改进.pdf
“““布袋收尘器收尘系统的改进 段景堂 (豫光集团熔炼二厂, 河南济源市II I7FC8HA LD IHK GA, 7F KJ345 73 K8I IF74A,34 8AA3734 7 3M345 7F KJ345 4M3447 84A AJ345 3474I37D G 7F GK GA;96HJ7 A 作者简介段景堂 (O 原收尘系统简图 ;*’ 1-*’“’ A 63 01 -33’- 烟化炉生产出的含有 P4Q、 RLQ 烟尘的气体经 淋水冷却塔, 表面冷却器, 沉降后到 “““布袋收 尘器进行收尘。淋水塔一旦漏水, 水分就会因管道 内的负压而进入收尘系统, 使产品次氧化锌因含水 过高而积结, 再加上所有物料阀门下又有一短管, 这 就使产品不能正常放出, 或放出的产品在螺旋内积 结、 堵塞, 导致螺旋不能正常使用, 影响正常生产。 系统改造 针对上述情况, 为了恢复正常生产, 我厂临时采 取如下措施 () 取消物料斗下螺旋输送机, 使次氧化锌从物 料斗直接落到地面。 () 去掉物料斗阀门下的短管, 增大了放料口 (如图 ) 。这样, 就大大加快了放灰的速度, 恢复了 正常生产, 但从环保及产品回收率方面考虑, 这样改 造后, 使物料阀门离地面高度大大增加, 成品 P4Q 粉末直接落到地面后四处飞杨, 不但严重破坏工人 操作环境, 同时也造成一定数量产品的不必要损失。 有色金属 (冶炼部分) ““ 年 期 万方数据 为此, 我厂经过多次论证。最后作出先把 “““ 布袋收尘器的螺旋输送机改为减压仓的决定。直接 去掉螺旋输送机, 在物料斗下加载减压仓 (如图 ) 。 减压仓常用于冶炼行业的配料系统, 在其出口处加 载配料圆盘, 物料通过输送设备直接进入减压仓, 通 图 取消螺旋输送机和 短管后的简图 “’ *’ ,-./ /012 .’ */3 *02140/ ,25 ’0/. 66 图 7 螺旋输送机改为减压仓后 的简图 “7’ *’ ,-./ .’ */3 *02140/ *’,25 84 5*06/ .0/’09 过控制圆盘转速来调配物料。与传统减压仓不同的 是, 在布袋收尘器下减压仓的进料口和出料口各加 一个阀门 (如图 ) , 这主要是由它们的工作要求决 定的 冶炼系统的配料多为连续作业, 物料可直接进 入减压仓, 然后通过圆盘配料; 而烟化收尘系统排灰 属间歇作业, 加上两个阀门后更利于操作。 另外, 在制作减压仓时, 首先要确定减压仓的容 积。我厂烟化炉布袋灰日产量不超过 ’, 在这里 按 ’ 设计, 由于共需 个减压仓, 所以每个减压仓 需容纳 ’ 次氧化锌, 经测量, 我厂布袋收尘器下的 次氧化锌密度为 “*,-, 这样就可以计算出每个 减压仓容积至少为 *。 改造后的使用效果 () 改造后排灰时间缩短, 为烟化炉生产赢得了 时间。螺旋排灰要逐仓放灰, 排灰时间长。改造后, 可实现多仓同时排灰。 () 便于操作, 无动力设备。生产时打开阀 , 关闭阀门 ; 装灰时关闭阀门 , 打开阀门 入袋。 正常生产即可排灰。 () 无扬尘, 改善了操作环境。原螺旋排灰口离 地面 *, 因螺旋积死后, 从灰斗直接排灰, 而放灰 口离地面则有 *.。改造后减压仓离地面仅有 “*, 且灰不放到地面上, 扬尘较少。 (.) 直接装袋, 减轻工人劳动强度。因成品次氧 化锌需装入编织袋内包装, 原有设备只能把灰放到 地面后再装袋。改造后可直接入袋。事实证明, 这 次设备改造是比较成功的。同理, 我们可以把淋水 塔收尘器和表面冷却收尘器下的螺旋输送机改为减 压仓, 以改善整个烟化收尘系统的工作效率。 (上接 页) 施积极的财政政策, 扩大内需, 鼓励出口。中国正式 加入 /01 后, 由于关税减让, 中国不锈钢工业受到 的冲击要远大于镍工业本身。因此, 对于正处于蓬 勃发展中的中国不锈钢工业以及对此寄予厚望的国 内外镍生产、 贸易企业, 在乐观中要保持一定的冷 静, ““ 年我国的经济形势可能会更加严峻, 预计 ““ 年中国镍消费量将比 ““ 年有所减少, 镍的 进口量也将减少, 出口量将增加, 中国国内市场镍的 价格将会更加紧随 234, 现货市场平均价预计保持 在 *“ 5 * 万元, ’ 的水平上。 .有色金属 (冶炼部分) ““ 年 期 万方数据