竖罐炼锌用粘土结合碳化硅砖生产新工艺.pdf
有色金属 冶炼部分 2 0 0 5 年5 期 4 9 竖罐炼锌用粘土结合碳化硅砖生产新工艺 未立清,朱威,郭天立 葫芦岛有色金属集团有限公司,辽宁葫芦岛 1 2 5 0 0 3 摘要简述竖罐炼锌用粘土结合碳化硅砖的生产技术现状,详细介绍了新的生产工艺。 关键词竖罐炼锌;粘土结合碳化硅砖 中图分类号文献标识码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 0 5 0 5 0 0 4 9 0 3 N e wP r o c e s sf o rP r o d u c i n gC l a y - b o n d e dS i l i c o nB r i c kf o rZ i n cR e t o r t i n g W E IL i q i n g ,Z H UW e i ,G U OT i a n l i H u /u d a oN o n f e r r o u sM e t a l sG r o u pC o .L t d ,H u l u d a o ,L i a o n i n g1 2 5 0 0 3 ,C h i n a A b s t r a c t T h ep r e s e n tt e c h n o l o g ys i t u a t i o no fp r o d u c i n gc l a y - b o n d e ds i l i c o nb r i c kf o rz i n cr e t o r t i n gi ss u m m a - r i z e d ,a n dt h en e wp r o c e s si sa l s oi n t r o d u c e di nd e t a i l . K e y w o r d s Z i n cR e t o r t i n g ;C l a y b o n d e ds i l i c o nb r i c k 竖罐蒸馏炉作为炼锌的主体设备,需要消耗大 量粘土结合碳化硅砖,我国某厂共有各种型号竖罐 蒸馏炉3 9 座,其罐壁总受热面积为31 2 0 m 2 。仅竖 罐本体一项每年须耗用碳化硅材料1l O O t 左右,费 用约8 0 0 万元。在蒸馏炉中竖罐的寿命是最短的 约2 0 多个月 ,它的检修又引起其它耐火材料的消 耗,每年其它耐火材料因此消耗的费用约为5 0 0 ~ 8 0 0 万元。所以,如何进一步提高碳化硅砖的质量 和使用指标,从而提高罐体的寿命则成为竖罐炼锌 工艺中必须思考和解决的一个重要问题。 1原工艺生产的罐壁砖在使用过程中 存在的问题 罐壁采用粘土结合碳化硅砖砌筑,其单位生产 强度已达到1 9 0 k g /m 2 d 左右,再想往上提高,就必 须提高罐壁的导热性; 竖罐二节半处附近约2 m 高,由于下延部鼓风, 加上团矿料柱与罐壁的摩擦,造成该处烧蚀磨损严 重,每次停炉检修都是此处侵蚀损坏最严重,罐壁最 薄处仅剩不到4 0 m m ,如继续生产,则极易泼生事 作者简介未立清 1 9 6 8 一 ,女,内蒙古赤峰市人,高级工程师 故; 现有罐壁砖的热震稳定性及高温抗折强度不尽 如人意,当出现温度波动或其它条件变化时,极易发 生罐体裂漏,对生产影响非常大。 因此,有必要寻找一种高性能、低造价、具有优 异的性能价格比的罐壁砖来提高蒸馏炉的使用寿 命。 2试验方案的制定与实施 试验方案分3 步第1 步,选用各种成型方式制 砖来确定成型工艺和成型设备;第2 步,选用不同的 配料方式来确定最佳配料工艺;第3 步,选用不同的 原料规格进行配料来确定最佳配比。 2 .1 提高成型压力试验 采用同一种配料分别进行样砖的制作,样砖为 标准砖,考察指标为烧成样砖指标,碳化硅料为粘土 结合料 S i C 8 2 % ,成型时间基本相同,每种样砖 打5 块,取其平均值,结果见表1 。 从表1 可以看出 1 随着成型机的压力加大,其砖的成型体积密 万方数据 5 0 有色金属 冶炼部分 2 0 0 5 年5 期 表1 不同成型设备及压力成型结果 T a b l e1R e s u l t so fd i f f e r e n tp r e s s u r i z e ds h a p i n g 度加大,但两种摩擦压砖机增加的幅度不大; 2 液压机和两种加压振动成型机的成型体积 密度、气孔率基本相同,加压振动成型机稍好些; 3 手工成型比摩擦压砖机成型砖体积密度、气 孔率要好; 4 3 0 0 t 摩擦压砖机制品达不到内控粘土结合 碳化硅砖一级品标准,液压机、振动加压成型机的制 品达到一级品以上; 5 将样砖砖坯折断后观察其断面,发现振动加 压成型的断面内部组织均匀,3 0 0 t 和6 3 0 t 摩擦压砖 机次之,而手工成型和液压成型均有组织不均迹象, 似有料团 由于条件所限,未做电镜照片和晶相分 析,仅凭经验 。 根据试制样砖的结果,我们发现,振动加压成型 的砖指标最好,所以初步选定振动加压成型工艺和 振动加压成型机作为制作粘土结合碳化硅罐壁砖的 首选工艺及设备。需要指出,不论哪一种成型方式 均未使砖的体积密度达到2 .7g /c m 3 ,这就为如何 调整配料提出了要求。 2 .2 不同配料方式配料成型试验 为了进一步摸清各个因素对粘土结合碳化硅砖 体积密度的影响,分别采用颗粒组合法 粒度 一1 .6 7 ~ 0 .7 0 1 m m5 0 %、一0 .7 0 1 ~ 0 .2 0 8 m m 1 0 %、一0 .2 0 8 m m4 0 % 和碾压制粒法 粒度 1 .6 7 r a m5 0 %,一1 .6 7 ~ 0 .8 3 r a m1 0 %, 一0 .8 3 r a m4 0 % 进行配料,结果见表2 。 表2 不同配料和成型方式制品指标 T a b l e2I n d e xo fd i f f e r e n tm i x i n ga n ds h a p i n gm e t h o d 由表2 可看出,不论采用什么成型方式,碾压制 粒配料生产出来的制品性能要好于颗粒组合法。表 2 还可看出,手工成型制品在性能方面差异不明显, 而振动加压成型机的制品在性能方面表现出明显差 异,原因是随着碳化硅料中碳化硅含量的增加,手工 成型变得困难起来,因此,碾压制粒配料要优于颗粒 组合法配料。 2 .3 调整碾压料碳化硅砂的规格对制品性能的影 响 碾压料碳化硅砂的规格选两种,第一种碾压料 碳化硅砂粒度选用 0 .8 3 r a m 占6 0 %~6 5 %, 一0 .8 3 r a m 占3 5 %~4 0 %,堆密度1 .6 1 t /m 3 ,碾压时 间6 0 ~9 0 r a i n ,碾压后碳化硅砂粒度组成 % 0 .8 3 r a m 占2 8 .3 %,一0 .8 3 ~ 0 .3 5 r a m 占 2 3 .2 %,一0 .3 5 ~ 0 .1 7 5 m m 占1 8 %,一0 .1 7 5 ~ 0 .1 0 4 m m 占1 2 %,一0 .1 0 4 m m 占1 8 .5 %,堆密度 2 .0 1 t /m 3 。制砖配料时采用的配料比 % 碾压料 8 0 ~8 5 、碳化硅灰1 0 ~1 5 、结合粘土4 .5 、金属硅粉 0 .5 、粘合剂2 、水2 ~3 。 经试制后发现,该配比成型的砖在正常条件 振 动时间3 ~5 s 、工作台凸轮配4 个 下成型,其砖坯 体积密度达到2 .7 9 ~2 .8 1 t /m 3 ,砖的烧成体积密度 只能达到2 .6 5 ~2 .7 t /m 3 。要想使体积密度达到 2 .7 t /m 3 以上,就必须加大成型压力,而成型压力加 大后,砖坯又容易出现层裂、粘模等现象,造成砖的 成品率下降。 分析原因,主要是料的粒度稍有些发粗,即料中 的粗颗粒偏大,使成型压力相对不足。 第二种碾压碳化硅砂粒度调整为一1 .7 ~ 0 .8 3 r a m 占5 5 %,一0 .8 3 r a m 占4 5 %,堆密度 1 .6 0 t /m 3 ,碾压时间不变,碾压后碳化硅砂的粒度组 成 % 一1 .7 ~ 0 .8 3 r a m 占2 5 .6 %,一0 .8 3 ~ 0 .3 5 r a m 占2 4 .2 %,一0 .3 5 ~ 0 .1 7 5 m m 占 2 0 .0 %,一0 .1 7 5 ~ 0 .1 0 4 m m 占1 3 .0 %, 一0 .1 0 4 m m 占1 7 .2 %,堆密度2 .0 1 t /m 3 。制砖配料 时采用配料比 % 碾压料8 1 ~8 6 、碳化硅灰1 0 ~ 1 5 、结合粘土3 .5 、金属硅粉0 .5 、粘合剂1 ~2 、水2 。 可见,新的配料当中,在碾压选料时即降低了颗 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 0 5 年5 期 5 1 粒度,碾压后的料粒度也相应下降,一0 .8 3 m m 和 一0 .1 7 5 m m 的料量都有所增加。在配料当中,粘合 剂和粘土的量也适当调低了,而碳化硅料稍有增加。 采用此料进行制砖,成型的条件不变,其砖坯体积密 度度达到2 .8 ~2 .8 5t /m 3 ,砖烧成体积密度度达到 2 .7 ~2 .7 2t /m 3 ,且不存在层裂粘模等现象,达到了 预定目标。 3工艺 经试验,并参考生产粘土结合碳化硅罐壁砖的 经验,确定的工艺技术方案如图1 所示。 I ........一........一 。蘸一 半干湿料 籁动加压成 ’ 囹 工 倒焰窑烧威 t 拣选、磨砖 水 丛旦 图1 工艺流程 F i g .1 T h es k e t c hm a po fp r o c e s s 3 .2 选用的工艺设备 选用的工艺设备及数量如下 1 1 1 型轮碾机,1 0 k W ,3 台 1 1 2 型轮碾机,2 8 k W ,1 台 1 1 6 型轮碾机,2 8 k W ,1 台 2 8k W 和8 0k w 球磨机各1 台 倒焰窑,8 1 m 3 ,l 套 油压振动成型机,Y Z H C 一1 0 一D 3 一A 4 4 .5 k W ,1 台 干燥室,4 0 0 m 2 ,1 套 皮带,1 0 k W ,7 台 重油油泵,7 .5k W ,1 台 3 .3 工艺技术经济指标 S i C ≮8 8 %、S i 0 2 ≯9 %、础2 0 3 ≯1 .0 %、F e 2 0 3 ≯ 1 .0 %、游离碳≯1 .0 %、体积密度≮2 .7g /c m 3 、显气 孔率≯1 2 %、耐压强度≮1 2 0M P a 2 0 ℃ 、抗折强度 ≮4 0M P a 12 0 0 ℃0 .5 h 、导热系数1 5 .9 W /m K 10 0 0 ℃ 、热膨胀系数4 .5 1 0 6 /* C 。 4应用效果 新工艺生产的粘土结合碳化硅砖应用于生产 后,竖罐的生产强度较以前有所提高,罐体的寿命延 长了1 0 %,同时每年可增加蒸锌6 2 6 t 。 上接1 2 页 3结论 用9 K S 矿石培养基培养永平铜矿浸矿菌液 时,初次培养的最适条件是接种量1 0 %,初始F e 2 浓度0 .5 9 /L ,初始p i l l .5 ,培养过程中控制p H 小于 1 .8 ;再次培养的最适条件是初始F J 浓度0 .5 ~ 1 .0 9 /L ,初始p H 0 .9 ~1 .2 ,培养过程中控制p H 小 于1 .2 ~1 .5 。 参考文献 [ 1 ] 邱木青,张卫民,荆秀艳,等.永平铜矿浸矿细菌最佳生 长条件的研究[ J ] .有色金属 冶炼部分 ,2 0 0 4 2 5 7 . 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