烧结法深度脱硅工艺试验研究.pdf
烧结法深度脱硅工艺试验研究 卜天梅, 焦淑红, 郭晋梅, 邹若飞 (中铝山西分公司技术开发部, 山西河津“) 摘要 指出了烧结法精液钠硅渣不分离加石灰乳脱硅工艺存在的问题, 通过实验室研究, 提出了加絮 凝剂使硅渣浆液快速分离, 加石灰乳深度脱硅的工艺流程。并初步预测了该工艺实施后的经济效益。 关键词硅量指数; 石灰乳; 深度脱硅; 钠硅渣 中图分类号3/8 6023450,8/ ;3A50 (B;402;4 CDED1F02 A C021 G040F5H 912I0 .D12J,K5L02,912I0 “,C021) 3*F O0F;F N5E1D1F3 02 NH0;43N0B0J1 NB1 02 ED5212F B0Q;D 1D5 E02F5H ;FR D; B1MD1FDS D5N51DJ,F5 EDJ5NN,F1F Q;0JPBS N5E1D1F02 N0B0J13NB1 NB;DDS MS 1HH02 ABJJ;B12FN 12H H55EBS H5N0B0J1F02 MS 1HH02 40BP A B045,1D5 E;F AD3 O1DH,12H F5 5J240J M525A0FN 1AF5D 04EB5452F1F02 A F5 EDJ5NN 0N 1BN ED5H0JF5HR 4’56* 90B0J1 02H5I; T0BP A B045; U55E H5N0B0J1F02; 9H0;43N0B0J1 NB1 作者简介卜天梅 (V-V ) , 女, 山西河津人, 工程师 在我公司混联法生产中, 为了提高烧结法精液 碳分分解率, 现采用一次中压脱硅和二次硅渣不分 离加石灰乳脱硅工艺, 该工艺具有流程简单, 操作方 便等优点。但也存在较大缺点, 不仅消耗大量的石 灰乳, 造成溶液中氧化铝的损失, 而且制得的精液硅 量指数也只在 “ 左右。用这样的精液进行碳分分 解, 即使有 ’.’.’ 5 , 为 -9*; , 则每小时加入量为 *28 “、 损失 氧化铝 2-。 (“) 工艺改进后石灰乳加入量 82*; , 为 -9*;, 则每小时加入量 .-29“, 损失氧化铝 .2.. 。 ()改进后精液硅量指数 可由现在的 提高到 - *** 左右, 相应碳分分解率可由 99提高 到 0“, 则碳分母液每小时可多产氧化铝 .20 。 ()改进前后氧化铝总收益 2*9 /, 则 - 年 可多产氧化铝 2* 万 左右。 () 每小时流程中少进水 .02. “, 每吨水需蒸 汽 *2, 则每年节约蒸汽 -*2 万 , 折价 .-8 万元。 由此可见, 深度脱硅工艺流程实施后, 可减少石 灰乳加入量, 减轻蒸发负荷, 提高碳分分解率, 还可 减少硅渣及其附液量, 减轻熟料窑负荷, 提高烧结法 产品质量。 *“有色金属 (冶炼部分) .** 年 . 期 万方数据