高纯阴极铜生产中出现的问题及对策.pdf
高纯阴极铜生产中出现的问题及对策 贺晓红1 余忠珠1 罗静2 1 .安徽铜都铜业有限公司金昌冶炼厂,安徽铜陵2 4 4 1 0 1 ; 2 .南昌有色冶金设计研究院。江西南昌3 3 0 0 0 2 摘要针对金昌冶炼厂高纯阴极铜生产中出现的问题进行分析.并提出主要对策。 关键词高纯阴极铜对策 中围分类号T F S l l文献标识码A 文章缠号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 0 1 0 5 0 0 0 8 0 3 金昌冶炼厂电解车间1 9 8 3 年投产,年生 产能力由最初1 .5 万t /a 增加到5 万t /a 。 经过十几年的生产积累了丰富的生产经验, 1 9 9 7 年在全国铜行业率先通过了1 , 5 0 9 0 0 2 质量体系认证。1 9 9 7 年8 月开始对高纯阴 极铜生产进行初步尝试.1 9 9 7 年8 ~1 2 月高 纯阴极铜产出率分别为 % 6 9 .4 ,7 .9 . 4 7 .5 4 ,6 1 .0 ,6 5 .4 。1 9 9 8 年.针对1 9 9 7 年电 解铜质量存在问题进行攻关。 1影响高纯阴极铜质量的主要 原因 1 .1 电解铜化学品位的影响 根据厂质检中心提供的检验报告数据. 1 9 9 7 年8 ~1 2 月共产电解铜2 9 2 批.其中符 合高纯阴极铜质量 化学成分 1 4 4 批,合格 率仅4 8 % 表1 。 表11 9 9 7 年8 4 1 2 月阴极铜 质量缺陷项目统计表 项a 批敷慧搿絮 T e 不合格6 66 64 464 46 s 不合格5 61 2 23 788 24 T e 和S 均不合格 1 51 3 71 0 .19 2 .5 其他1 1 1 4 87 .51 0 0 台计1 4 8 作者简介贺晓红 1 9 7 0 一 .女,湖南人,工程师 从表1 可看出影响高纯阴极铜质量 化 学成分 的主要原因是T e 和S 元素超标。 导致T e 、S 不合格的原因有 1 阳极铜中T e 、S 含量超标 金昌冶炼厂阳极铜化学成分内控标准见 表2 。由于化验分析滞后,阳极炉外加冷料 黑铜、紫杂铜未能及时化验,使得未达标准的 黑铜、紫杂铜过分集中入炉,导致阳极板中杂 质T e 含量超标。阳极板中S 超标主要原因 有氧化不够深,使得少部分S 未能氧化而留 在阳极铜中;作为燃料和还原剂的重油s 含 量偏高。 表2 阳极铜化学成分内控标准% 至_ 王垄坠旦些塾曼1 9 93o0 4o0 3o0 0 5o0 500 0 400 0 50 .0 0 5 2 电解过程中硫脲加入量过大导致阴 极铜中S 超标 电解铜中的硫一部分是阳极板中的硫以 C u 2 S 形式机械粘附在阴极上,此外,添加剂 硫脲加入量的多少也在一定程度上影响电铜 中硫的含量。硫脲 N H 2 一c s C H 2 通过硫 原子吸附在电铜上,使阴极极化增大,改善阴 极沉积物结构。但硫脲浓度较高时 如 万方数据 3 0 m g /t ,它在阴极上反应生成硫化铜.成为 瘤状物的生长中心,从而使沉积物表面粗糙, 出现条纹,铜沉积物发脆及硫含量增高。 3 产生漂浮的阳极泥在阴极析出 由于金昌冶炼厂部分电解槽电解液循环 方式由上进下出改为下进上出,而电解液未 设置过滤系统,导致阳极泥易漂浮。同时添 加剂加入量控制不当导致阳极泥漂浮物增 多,漂浮的阳极泥在阴极析出,引起阴极铜杂 质含量升高。 1 .2 物理规格的影响 1 .2 .1 电铜表面附酸 电铜煮洗采用煮洗吊架一次煮洗方式 煮洗水p 1 4 1 .5 ~3 .0 ,8 5 ℃,5 m i n ,由于煮 洗时间短,煮洗水更换时间短,及培耳工艺控 制不好,导致电铜表面部分附酸。尤其是电铜 耳部的附酸严重 干燥后明显看到耳部有蓝 色的硫酸铜晶体,有时甚至看到有白色的无 水硫酸铜存在 。 1 .2 .2 电铜发酥、发脆 1 电解铜中P b 、B i 、S 是导致电解铜发 脆的主要杂质。 2 电解液成分不稳定。金昌冶炼厂电 解液的净化,系开路处理,由此导致电解液成 分波动大,添加剂用量难以稳定,使得电铜结 晶不致密,引起电铜发酥发脆。 3 添加剂用量不当 金昌冶炼厂生产槽添加剂为明胶、硫脲、 干酪素、盐酸。胶的作用是附在阴极上,增大 电化学极化,促进平整细密的阴极沉积物的 形成。加胶量适当时阴极铜表面光精、致密, 呈现玫瑰红色金属光泽,敲击时声响如钢而 柔。加胶过低时,电铜质软而脆、哑响、结构 疏松、结晶粗糙,较易为空气所氧化。因此加 胶量不足是影响电铜发酥发脆的主要原因。 硫脲浓度较高时.它在阴极上反应生成硫化 铜,成为瘤状物的生长中心。从而使沉积物表 面粗糙,出现条纹,铜沉积物发脆及硫含量增 高。由于添加剂检测手段不完善,掭加剂量 无法随各种参数的变动进行调整,只能凭经 验操作,导致添加剂用量不当,电铜发酥发 脆。 2对策 2 .1 改善阳极铜T e 、S 的含量 1 对阳极炉入炉原料严把质量关。金 昌冶炼厂阳极板碲含量有一段时间波动较 大,只处理原矿精砂时碲一般在3 5 ~4 5 9 /t , 最低时不到2 0 9 /t ,但在处理紫杂铜尤其是 含有半导体废旧元件时,阳极板含碲多在5 0 ~8 0 9 /t .有个别炉次甚至超过l O O g /t 。因此 紫杂铜处理一定要做到先取料化验,根据化 验结果进行相应处理,同时应做到均衡配料. 防止有害杂质过分集中,导致阳极板中杂质 含量超标。作为燃料和还原剂的重油和柴油 S 含量要严格控制,按标准采购;严格检验, 防止起硫泡的阳极铜进行电解。 2 阳极炉要尽可能做到氧化深、还原 足。要尽可能氧化除去阳极铜中杂质o 、S 、 T e 。 2 .2 防止漂浮阳极泥析出 1 电解液循环方式由原来的上进下出 改为下进上出后,漂浮阳极泥严重,采取降低 电解液循环量,由原来每槽2 5 ~3 0 9 /L 降为 2 0 9 /L 左右,同时加大电解液净化量,有效降 低了漂浮阳极泥的生成。 2 严格控制阳极板中A s 、S b 含量。当 阳极板杂质含量化验超标时,及时调整工艺 参数。降低电流密度,控制在2 2 0 ~2 3 0 A / m 2 ,同时加大电解液的净化量,严把电解液 加温沉淀关.加温必须控制在6 8 ℃以上,沉 淀时间控制在6 h 以上,并且减慢电解液循环 速度,控制在每槽2 5 L /r a i n 左右。 3 防止气体进入循环系统。电解液中 气体的来源一般有3 种一是循环泵叶轮到 连头之间有漏洞,气体被吸入电解液,经叶轮 高速旋转搅拌。气体溶入电解液.很难从电解 液中分离出来;二是由于高位槽液面在出液 管处,引起电解液夹带气体流入加温器,另 外,由于垂直下降,电解液对管壁没有压力。 万方数据 1 0 加上流速较快,如有漏洞也有可能吸进空气。 但这时也仅是电解液夹带气体,这种气体一 进入电解槽就很快由液面溢出;三是由于脱 铜槽电化学反应所产生气体,但量不大。根 据金昌冶炼厂实践经验来看.卧式循环泵易 出现漏气,通过将卧式循环泵改为液下泵,再 未出现漏气现象,有效预防阳极泥粒子形成。 4 加大电解液的净化和过滤,从强化自 身管理入手,及时增减脱铜槽,准确加酸和补 水。同时与宝山、金兰等净液单位联系。使拉 液能根据电懈生产的需要.逐步做到定时定 量。 2 .3 改进电解铜煮洗和液面控制条件 电铜附酸产生原因主要有 1 液面提升 提溜 和降低 压溜 控制 不好; 2 煮洗时间不够; 3 煮洗温度不够; 4 煮洗水中含酸过高。针对实践中出 现问题,进行改进,改造前后工艺技术指标见 表3 。 表3 改进前后工艺技术指标比较 项目原有指标现有指标 培耳工艺一次提溜时间/h 82 4 培耳工艺压溜时间/h1 2 89 6 培耳工艺二次提滴时间/h82 4 煮洗时间/r a i n51 0 煮洗水p H 值 2 ~34 ~6 煮洗水温度/℃8 59 5 每更换1 次煮洗水处理的电铜槽散9 64 8 改进后电铜附酸现象基本减少。 2 .4 通过试验改进和控制添加剂用量 为了解决电铜中S 、T e 含量超标问题. 电解车间在3 个电解槽中分别进行了为期 6 d 的硫脲增量、胶量加大、胶量减少试验,试 验结果显示硫脲用量比正常生产槽每天增 加2 4 0 9 配水混合后滴加入槽,电铜的S 含量 比生产槽几乎高2 倍。同时铜的品位也有所 下降;胶量为生产槽的2 倍时,电铜中T e 含 量几乎是正常生产槽的2 倍.同时电铜局部 有酥脆现象。为了找到适合的添加剂用量。 特设置1 个电解液单独循环系统的试验电解 槽,同时吸取其它厂家的经验,增加一种叫阿 维通的添加剂。根据电解液不同成分控制不 同添加剂用量,观察电铜质量,最终找出适合 的添加剂用量和配比。 2 .5 加强槽面管理。严格标准化作业 因为金昌冶炼厂的电解精炼机械化程度 不高,基本上是手工作业,因此在检测短路、 人工校正、出装槽作业、添加剂用量控制时存 在人为影响电铜质量因素。只要操作细心, 严格标准化作业,就可避免。 3结语 通过以上对策的实施.1 9 9 8 年高纯阴极 铜产出率达8 0 %以上,最高为9 8 .4 4 %,具体 见表4 。 表41 9 9 8 年高纯阴极铜产出率情况/% 旦丝 产出率4 16 58 7 .8 19 0 .4 69 2 2 l9 84 49 5 9 39 72 l8 3 .7 98 82 68 3 .6 28 9o9 3 5 4 万方数据