铀矿渣拌酸熟化酸度对比试验.pdf
3 2 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .o n 2 0 1 3 年3 期 d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 1 3 .0 3 .0 0 9 铀矿渣拌酸熟化酸度对比试验 赵志斌,李江,孙占学,王学刚,史维浚 东华理工大学水资源与环境工程学院,江西抚州3 4 4 0 0 0 摘要以微生物柱浸试验的卸柱矿渣为原料,使用i 0 0 、1 5 0 、2 0 0g /L 的酸液进行拌酸熟化,熟化装柱后 实行5 %~1 0 %日喷淋量2 0h 的喷淋制度。结果表明,喷淋3 8 天后,铀累计浸出率分别为2 2 .2 %、 2 8 .1 %、3 3 .8 %,渣计浸出率分别为2 9 .5 5 %、3 2 .9 6 %、4 0 .0 3 %,耗酸率分另| J 为0 .2 3 %、0 .6 2 %、0 .8 5 %。 从经济角度出发,建议采用2 0 0g /L 的酸度进行拌酸熟化比较适合。 关键词铀;酸化;酸度对比;浸出率;耗酸率 中图分类号T L 2 1 2 .1 2 文献标志码A文章编号1 0 0 7 - 7 5 4 5 2 0 1 3 0 3 0 0 3 2 0 3 A c i d i t yC o m p a r i s o nT e s to nA c i d i f iU r a n i u m b e a r i n gR e s i d u e Z H A OZ h i b i n ,L IJ i a n g ,S U NZ h a n x u e ,W A N GX u e g a n g ,S H IW e i - j u n S c h o o lo fW a t e rR e s o u r c e sa n dE n v i r o n m e n t a lE n g i n e e r i n g ,E a s tC h i n aI n s t i t u t eo fT e c h n o l o g y ,F u z h o u3 4 4 0 0 0 ,J i a n g x i ,C h i n a A b s t r a c t T h eu r a n i u m - b e a r i n gr e s i d u ef r o mau r a n i u mb i o l e a c h i n gc o l u m nt e s tw a s f i r s ta c i d i f i e da n da g e d w i t h1 0 0 ,1 5 0 ,2 0 0g /Ls u l f u r i ca c i d ,a n dt h e nw a ss p r a y e df o r2 0h o u r sp e rd a yi nc o l u m nw i t ht h es p r a y i n gr a t eo f5 %~1O %.T h er e s u l t ss h o wt h a ta f t e rt W Or o u n d so fa c i d i f i c a t i o na n dl e a c h i n gf o r3 8d a y s , t h et o t a lu r a n i u mr e c o v e r yr a t e sa r e2 2 .2 %,2 8 .1 %a n d3 3 .8 %,r e s p e c t i v e l y .T h eu r a n i u ml e a c h i n gr a t e s c a l c u l a t e df r o ms l a ga r e2 9 .5 5 %,3 2 .9 6 %a n d4 0 .0 3 %,r e s p e c t i v e l y ,a n dt h ea c i dc o n s u m p t i o nr a t e sa r e 0 .2 3 %,0 .6 2 %a n d0 .8 5 %,r e s p e c t i v e l y .T h ea c i d i t yo f2 0 0g /Li sr e c o m m e n d e df o ra c i d i f i c a t i o nf o rt h e b e t t e re c o n o m i cb e n e f i t s . K e yw o r d s u r a n i u m ;a c i d i f i c a t i o n ;a c i d i t yc o m p a r i s o n ;l e a c h i n gr a t e ;a c i dc o n s u m p t i o nr a t e 铀矿的微生物浸出工艺已经成为国内外从低品 位的铀矿石中回收铀的一种简单、经济的工艺,它不 仅具有堆浸工艺的特点,还有微生物浸出的优越 性‘1 ’8 1 。 针对铀矿石生物浸出后期浸出铀浓度较低、浸 出效率不高、浸出周期长等问题,采用某矿吨级生物 柱浸试验柱卸柱铀矿渣为原料,使用不同的酸度对 矿石进行两轮拌酸熟化喷淋,强化铀金属的浸出动 力,从而获取合适的强酸熟化酸度,为铀矿石生物浸 出工艺的研究提供依据。 l 试验原料与设备 1 .1 试验原料 试验采用的原料为吨级生物柱浸试验卸柱铀矿 石,铀品位0 .0 2 1 %,其余化学成分 % S i O 。 6 9 .5 0 、A 1 2 0 3l O .4 4 、F e 2 0 31 .4 3 、K 2 03 .8 7 、N a 2 0 3 .0 6 、F e O0 .4 1 、P 2 0 s2 .4 3 、T i 0 20 .3 2 、C a O3 .7 8 。 矿石粒径均小于1 0m m ,详细分布为 5 .0m m 2 0 .6 6 %、2 .5 ~5 .0m m2 8 .4 4 %、1 .2 5 ~2 .5m m 1 5 .4 9 %、0 .6 ~1 .2 5m m1 3 .2 3 %、 7 .5g /L ,p H 在1 .8 ~1 .9 ;拌酸液是在该尾 液中加入一定量的工业硫酸进行拌酸熟化。 试验每堆矿石 重约2 0k g 拌酸均按3 % 6 0 0 m L 进行拌酸,熟化时间均为8 天,按5 %~1 0 % 1L 的日喷淋量,实行2 0h 喷淋,喷淋强度6 .3 7 L / m 2 h 。 2 .3 试验过程 整个试验过程分为拌酸、熟化、喷淋,在三柱浸 出液最大铀浓度小于8 0m g /L 时,进行第二轮拌 酸、熟化、喷淋。在第二轮三柱浸出液最大铀浸出浓 度小于2 0m g /L 时,用酸水和清水洗柱,循环两轮 后,试验结束。最后对渣样进行取样分析。试验中, 通过蠕动泵控制溶浸液的流量,采用单点滴灌的方 式喷淋。试验历时3 8 天,其中第一轮1 4 天,喷淋3 天;第二轮1 9 天,喷淋1 0 天,洗柱5 天。 3 试验结果及分析 试验结果见表1 。 试验中1 8 柱液固比比其它两柱大,是由于该柱 喷淋第一天进液管漏液约1L ,第二天未出液,因此 1 8 柱多补溶浸液1L 。试验中喷淋除第一轮首次喷 淋和洗柱采用1 0 %日喷淋量2 0h 喷淋外,其余均采 用5 %的日喷淋量2 0h 喷淋。 表1 试验结果 T a b l e1 E x p e r i m e n t a lr e s u l t s 项目 矿石量/k g 试验时问/d 拌酸酸度/ g L _ 1 矿石品位/% 喷淋量/L 喷淋时间/h 累计液固比 累计耗酸率/% 第一轮最大出铀 浓度/ r a g L _ 1 第二轮最大出铀 浓度/ r a g L _ 1 第一轮浸出率/% 第二轮浸出率/% 累计浸出率/% 渣含铀/% 渣计浸出率/% 3 .1 各柱铀浸出浓度及累计浸出率 3 个试验柱铀浸出浓度及累计浸出率对比结果 见图1 。 第一轮拌t . .酸熟化 嬉 图1 铀浸出浓度及累计浸出率对比 F i g .1C o m p a r i s o no fu r a n i u ml e a c h i n g c o n c e n t r a t i o na n da c c u m u l a t i v el e a c h i n gr a t e 由图1 可知,三柱浸出液铀浓度和浸出率均随 拌酸酸度的增加而递增。首轮拌酸熟化后,经过3 天的喷淋,三柱各累计铀浸出率分别为9 .8 1 %、 1 3 .9 5 %、1 8 .4 5 %,喷淋第三天各柱铀日浸出率分别 为1 .5 5 %、1 .3 7 %、1 .9 5 %。从总体看,铀浸出效率 较高;第二轮经过1 0 天喷淋,铀累计浸出率分别为 1 0 .6 0 %、1 2 .2 4 %、1 3 .3 5 %,日浸出率最低分别为 跳一~ 猢 m 嗡 ~ ~ 一一一一一 跳一一骢m一一趵Ⅵ㈣ ~ 一 一一~~一 鲁m 撼兰辫裟 蓬爵壬受}咎;l} l 跗 H 小 戤 蚵 枞 鼢 洲 嬲 纵 讯 Ⅲ 瓢 一卜1.∞呈、型暴囊荽 万方数据 3 4 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y ] .b g r i m m .c n 2 0 1 3 年3 期 0 .4 7 %、0 .5 7 %、0 .5 3 %。与第一轮浸出效率相比, 效果很差。如能适当延长首轮喷淋天数,总浸出铀 金属量会有一定的提高。 3 .2 各柱E h 的变化 E h 是柱浸过程中的重要参数之一,它一方面反 映了柱中铁杆菌的生存状况,另一方面可以反映铀 金属溶出效率的快慢。三柱E h 对比结果见图2 。 7 0 0 6 5 0 6 0 。 5 5 0 善5 0 , 4 5 0 州x 3 5 0 3 0 0 天数/d 图2E 对比图 F i g .2C o m p a r i s o no fE 矗 试验中,各柱溶浸液E h 在6 0 0m V 左右,浸出 液E h 在4 0 0 ~4 5 0m V 。根据硫酸亚铁铁杆菌的生 长特性,说明菌在柱内活性很低甚至没有活性菌存 活,导致不能提高浸出液的E h ,也不能在柱内形成 良性循环。铀金属的浸出是靠具有氧化性的溶浸液 维持的,从而导致浸出液E h 没有持续上涨,而是稳 定在4 5 0m V 左右;根据浸出液E h 的变化,我们可 以间接推断出铀浸出效率的高低,因此可以根据E h 的变化来确定第二轮拌酸熟化的时间,即E h 稳定 的时候,就是考虑进行第二轮拌酸熟化的时候。 3 .3 各柱铁浸出对比分析 18 ~38 柱F e 2 分别为 g 2 .0 7 、1 2 .8 0 、 1 7 .0 8 ;F e 3 分别为 g 9 .6 2 、1 1 .4 9 、1 2 .5 0 。由此 可知,溶出三价铁与二价铁的总量是随着拌酸酸度 增加而增加的,说明强酸在熟化这段时间内,拌酸液 与矿石充分接触并破坏矿石,并且对矿石破坏的程 度随酸度的增加而递增。 3 .4 各柱铀金属累计浸出率对比分析 试验所用矿石来自野外生物柱浸吨级试验的卸 柱矿石,该铀矿石在野外吨级生物柱浸试验最后3 8 天浸出试验中 与此拌酸熟化试验相同的试验天 数 ,累计浸出率仅为1 .6 7 %。但是对野外吨级生 物柱浸试验的铀矿渣采取强酸、熟化、喷淋试验工 艺,试验液计铀累计浸出率分别为2 2 .2 %、2 8 .1 %、 3 3 .8 %,按野外吨级柱浸试验原矿品位 o .1 6 6 % 计 算,铀金属浸出率分别为2 .8 1 %、3 .5 6 %、4 .2 7 %; 渣计铀累计浸出率为2 9 .5 5 %、3 2 .9 6 %、4 0 .0 3 %, 按野外吨级柱浸试验原矿品位 o .1 6 6 % 计算,分别 为3 .7 4 %、4 .1 7 %、5 .0 6 %;耗酸率分别为0 .2 3 %、 0 .6 2 %、0 .8 5 %。相比之下,是可以考虑在铀矿浸出 后期采用强酸熟化方式提高铀的浸出。从经济角度 出发,对矿石采用2 0 0g /L 的酸度进行拌酸熟化,相 对其它两个酸度,会带来更大的利润。 4结论 1 以微生物柱浸试验的卸柱矿渣为原料,使用 1 0 0 ,1 5 0 ,2 0 0g /L 的酸液进行拌酸熟化,熟化装柱 经过两轮喷淋3 8 天后,铀累计浸出率分别为 2 2 .2 %、2 8 .1 %、3 3 .8 %,渣计浸出率分别为 2 9 .5 5 %、3 2 .9 6 %、4 0 .0 3 %,耗酸率分别为0 .2 3 %、 0 .6 2 %、0 .8 5 %。从经济角度出发,采用2 0 0g /L 的 酸度进行拌酸熟化比较适合。 2 第一轮喷淋在三柱浸出液最大铀浓度小于 3 0m g /L 时,进行第二轮喷淋,同时适当减少第二轮 的喷淋天数,可以提高铀的浸出率。 3 在铀矿石拌酸熟化过程中,应每天进行p H 多点监测,并根据检测结果确定合适的熟化天数。 4 在铀矿生物柱浸后期,采用拌酸熟化的方式 进行处理,可以加快铀的浸出速度,降低成本,缩短 周期。 参考文献 [ 1 ] 苑俊廷,孙占学.细菌堆浸浸铀技术的发展及展望E J 3 . 中国矿业,2 0 0 8 ,1 7 6 4 5 - 4 6 . 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