高电流密度银电解新工艺的研究与应用.pdf
2 0 1 i 年1 1 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .o n 4 1 D O I 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 1 1 .1 1 .0 1 1 高电流密度银电解新工艺的研究与应用 梁勇1 ,王日2 ,黄绍勇2 ,廖春发 1 .江西理工大学冶金与化学工程学院,江西赣州3 4 1 0 0 0 ; 2 .江西铜业集团公司贵溪冶炼厂,江西贵溪3 3 5 4 2 4 摘要在现有银电解工艺的基础上,借鉴贵溪冶炼厂高电流密度铜电解生产经验,通过试验研究,确定了 高电流密度 7 0 0A /m 2 电解条件下电解液最佳组分、净化工艺、循环控制模式、搅拌方式等关键技术, 自行设计出适合高电流密度生产的银电解槽,开发出具有自主知识产权的高电流密度银电解新工艺,电 流密度由原来的3 5 0A /m 2 提高至7 0 0A i m z 。 关键词阳极泥l 无铜电解l 自净化;银电解;高电流密度 中圈分类号T F 8 3 2文献标识码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 1 1 1 0 0 4 1 0 4 S t u d yo na n dA p p l i c a t i o no fN o v e lP r o c e s so fH i g hC u r r e n t D e n s i t yE l e c t r o l y s i so fS i l v e r L I A N GY o n 9 1 ,W A N GR i 2 ,H U A N GS h a o - y o n 9 2 ,L I A OC h u n f a l 1 .S c h o o lo fM e t a l l u r g i c a la n dC h e m i c a lE n g i n e e r i n g .J i a n g x iU n i v e r s i t yo fS c i e n c e T e c h n o l o g y ,G e n z h o u3 4 1 0 0 0 。J i a n g x i .C h i n a ; 2 .G u i x iS m e l t e r ,J i a n g x iC o p p e rG r o u pC o r p o r a t i o n .G u i x i3 3 5 4 2 4 .J i e n g x i 。C h i n a A b s t r a c t B a s e do nt h ee x i s t i n gs i l v e re l e c t r o l y s i sp r o c e s sw i t hr e f e r e n c et ot h ep l a n tp r a c t i c eo fh i g hc u r r e n t d e n s i t ye l e c t r o l y s i so fc o p p e ri nG u i x iS m e l t e r ,an o v e lh i g hc u r r e n td e n s i t y 7 0 0A /m 2 e l e c t r o l y s i so fs i l - v e ri si n v e s t i g a t e d .T h eo p t i m u me l e c t r o l y t ec o m p o n e n t s ,e l e c t r o l y t i ct e m p e r a t u r ec o n t r o lp a t t e r n ,e l e c t r o - l y t es e l f _ p u r i f i c a t i o np r o c e s s ,e l e c t r o l y t el o o pc o n t r o lm o d e ,s t i r r i n ga n do t h e rk e yt e c h n o l o g i e sa r ed e t e r - m i n e d .F u r t h e r m o r e ,an o v e ls i l v e re l e c t r o l y s i sc e l ls u i t a b l ef o rt h ep r o d u c t i o no fh i g hc u r r e n td e n s i t yi s d e s i g n e d .T h en o v e lh i g hc u r r e n td e n s i t ye l e c t r o l y s i so fs i l v e rw i t hp r o p r i e t a r yi n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t s i sd e v e l o p e d .C u r r e n td e n s i t yi nt h en o v e lp r o c e s si si n c r e a s e df r o m3 5 0A /m 2t o7 0 0A /m 2 . K e yw o r d s A n o d es l i m e ;F r e ec o p p e re l e c t r o l y s i s ;S e l f - p u r i f i c a t i o n ;S i l v e re l e c t r o l y s i s ;H i g hc u r r e n td e n - s i t y 随着江铜飞速发展,银锭产量和质量要求大幅 增长。银锭产量由2 0 0 5 年的3 0 0t 提高至2 0 0 9 年 的4 3 0t 。目前,贵溪冶炼厂银精炼工序主要采用传 统的卧式低电流密度银电解工艺 电流密度2 5 0 ~ 3 0 0A /m 2 。该工艺存在生产周期长、电解液污染 严重、电解液使用周期短、电流效率低、电银单耗高 等问题。同时,受 阳极泥 原料砷、锑、铋杂质高,电 解液净化工艺流程长、操作繁杂、成本高、效率低,产 品质量因铜含量控制难度大等原因影响,导致银锭 作者简介粱勇 1 9 7 9 一 ,男,江西南昌人。讲师。博士研究生. 质量难如人意。至2 0 0 1 年,银锭一级品率仅1 8 %, 为此,贵冶一车间开展了连续多年的质量攻关工作, 至2 0 0 5 年一级品率提高至6 4 %,但按国家新标准, 其一级品率 I C A 9 9 9 .9 9 不到5 0 %。 因此,为了克服传统工艺的缺点,并着眼于节 能、环保及提高金银回收率和经济效益,只有对银电 解工艺进行技术创新,不断提高产品产量,才能确保 公司银锭产品产量和质量要求大幅增长的长远发展 规划的实现。 万方数据 4 2 有色金属 冶炼部分 h t t p /[ y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 1 年1 1 期 1 基本原理 银电解属于氧化还原过程。合金阳极中的金属 银失去电子被氧化为银离子溶解到溶液中,同时在 电场作用下,银离子向阴极移动,到达阴极后得到电 子被还原成金属银。 在银电解工艺中,铜离子具有增强电解液导电 性能、减少浓差极化、改善电银粉晶体结构 由海绵 体变为大颗粒针状体 等功效,因此银电解过程中均 采用通过在银阳极中添加金属铜或直接在银电解液 中加入铜离子的方法,控制银电解液中铜离子浓度 4 0g /L 左右进行精炼。但是,电解液中的铜离子在 银电解精炼过程中有部分在阴极析出和部分由于洗 涤不完全进入电解银粉中,导致电银粉中铜含量控 制难度加大。同时,采用该法所得的净化液量大 占 总液量的3 0 % 、流程长、操作繁杂、成本高、金属回 收率低且银电解液中杂质波动大,严重威胁电银粉 质量。 针对传统银电解液净化技术中存在的缺点和不 足,新工艺采用无铜电解和电解液自净化技术净化 电解液,在不增加铜离子的同时,通过控制电解液成 分,添加试剂A B ,将银阳极中的铋、锑、铅等杂质 在电解过程中被水解抑制在银电解阳极泥中,控制 杂质不进入或微量进入银电解液,变传统意义上的 被动净化为主动净化,解决无铜离子银电解精炼存 在的导电性能下降、浓差极化、电解银粉结晶性能等 问题,同时避免了铜对银产品的污染以及电银粉结 晶问题,确保产出高品质的电银粉,进而稳定提高银 锭质量。 2 结果与讨论 在前期大量调研和试验的基础上,并借鉴贵冶 高电流密度铜电解生产经验,提出了提高银电解电 流密度、达到提高电银粉产量的技术创新方案。同 时对在≥5 0 0A i m 2 电流密度电解条件下,阴极导电 效率差、温度高易造成发热烧槽现象、银电解液杂质 含量上升快,进而影响银锭产品质量等技术难题进 行了攻关。 2 .1 试验研究 2 .1 .1 电流密度对银电解的影响 在A g N O 。、H N O 。和水的体系中,考察电流密 度对电银粉产量、质量的影响,以及一个生产周期后 电解液中杂质含量的变化情况。结果见表1 和图 1 。 表l 电银粉化学成分 T a b l e1C h e m i c a lc o m p o s i t i o no fs i l v e rp o w d e r 结果表明控制一定温度、酸度、A g 浓度,提高 电流密度,有利于提高电解产能,且对电银粉的质量 影响不大,除C u 、P b 含量略有所升高外,银的主品 位达到9 9 .9 9 5 %,但银电解液中的杂质含量在一个 生产周期后明显升高。 2 .1 .2 无铜银电解和银电解液自净化新技术 由上述试验结果可知,提高电流密度,对生产造 成的影响不大,该方案是可行的。但电流密度提高 后,电解液中杂质含量升高就成为影响电银粉质量 的一个关键因素[ 1 - 2 ] ,传统银电解液净化技术L 3 - s ] 尚无法解决此问题,为此,我们研发了无铜离子银电 解法和银电解液自净化新技术。即在电解液净化除 杂时,通过添加试剂A 和B ,将银阳极中的铋、锑、 铅等杂质在电解过程中被水解抑制在银电解阳极泥 中[ 6 ] ,控制杂质不进入或微量进入银电解液,变传统 意义上的被动净化为主动净化,达到银电解液自净 化的目的。 该技术于2 0 0 6 年3 月份投入生产实践,在电流 密度3 5 0 - - , 4 5 0A /m 2 、电解液循环液量2 ~3m 3 /h 条件下连续运行6 个月后,对所得银电解液成分及 电解银锭产品成分进行检测。传统工艺银电解液成 分 g /L A g7 0 、C u3 0 ~4 0 、B i0 .0 4 、T e O .0 0 1 、 S b0 .0 1 2 、P b0 .5 、H N 0 36 ~1 2 ;自净化新工艺银电 解液成分 g /L A g6 5 、C u5 、B i 0 .0 0 1 、T e 0 .0 0 1 、S b 0 .0 0 1 、P b0 .0 1 7 、H N 0 31 .8 、添加剂A 2 .6 、添加剂B1 5 。银电解液自净化新工艺投入后 万方数据 2 0 1 1 年1 1 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y | .b g r i m m .c n 4 3 5 0 05 5 06 ‘J O6 5 07 0 0 电流密度/ A m ’ 图1电流密度对电解液中杂质含量的影响 F i g .1 E f f e c to fc u r r e n td e n s i t yo n i m p u r i t yi ne l e c t r o l y t e 银电解产出的银锭含A g9 9 .9 9 6 %,杂质C u 、B i 、 F e 、P b 、S b 、P d 、S e 、T e 均月、于 O .0 0 0 5 %。 可知,采用新工艺所得银电解液中杂质含量大 幅下降,电解液净化量仅为传统工艺的5 %,同时造 液次数减少,降低了造液过程中所产生的氮氧化物 废气对人体及大气的污染[ 7 q 1 ;产出的银锭中铜、 铅、铋、锑等杂质含量仅为国家标准的1 /6 ~1 /2 ,其 化学品质均高于国家I C - A 9 9 9 .9 9 标准,银锭产品 一级品率达9 5 %以上。 以试剂A B ,替代铜离子作为银电解液添加 剂,解决无铜离子银电解精炼存在的导电性能下降、 浓差极化、电解银粉结晶性能等问题,同时避免了铜 对银产品的污染以及电银粉结晶问题,可确保产出 高品质的电银粉,进而稳定提高银锭质量。 2 .1 .3 电解设备的改进 研制出符合高密度银电解生产工艺的新型银电 解槽,实现了长周期、整体出装槽生产模式,攻克了 传统银电解工艺存在槽体银粉影响产品质量的技术 难题,同时采用真空抽虑方式进行电解液与银粉的 固液分离,解决了电解液浪费大的问题,减少了造液 次数。同时,试制出独创的具有良好导电效率的钛 阴极导电板,银导电母排、改进银导电棒的形状,提 高导电效率,使电解槽电压下降0 .4V ,电流效率提 高了4 %。另外,自主设计简单、实用、可拆卸式自 动气动搅拌系统,消除了电解过程中因电解液局部 离子浓度不均匀产生浓差极化的问题,同时采用该 搅拌系统可实现无人操作,能自动定期刮除阴极板 析出的树枝状电银结晶,降低了员工的劳动强度。 2 .2 高电流密度银电解工业实践 在上述试验成功的基础上,我们利用一个系列 电解槽进行了为期2 个月高密度银电解 电流密度 7 0 0A /m 2 工业生产。生产统计结果见表2 和表3 。 表2 电解银粉成分 T a b l e2C h e m i c a lc o m p o s i t i o no fs i l v e rp o w d e r 电解1 个周期 电解2 个周期 电解3 个周期 平均 3 .2 5 3 .3 5 3 .7 3 3 .4 4 0 .0 0 5 O .0 0 5 0 .0 0 1 O .0 0 5 0 .0 0 5 0 .0 0 5 O .0 0 5 O .0 0 5 O .2 6 O .3 Z 0 .3 8 O .3 2 O .0 0 5 0 .0 0 5 O .0 0 5 O .0 0 5 O .0 0 5 0 .0 0 5 O .0 0 5 O .0 0 5 每个电解周期后均 采用添加A 试剂 对电解液进行自净 化 表2 表明电流密度由原来的5 0 0A /m 2 提高 至7 0 0A /m 2 ,电银粉单槽日产量由原来6 0k g 提高 至8 0k g ,产能提高了3 3 %,是传统低电流密度 3 5 0 A /m 2 电解工艺的1 .2 倍,产能提高了5 2 %,所产 电银粉浇铸成的银锭均为18 锭。表3 表明采用电 解液自净化工艺,电解液中的杂质含量能稳定控制 在要求范围内。 3 新工艺实施效果 高电流密度银电解新工艺从2 0 0 5 年开始进行 5 O 5 O 5 O 5 3 3 2 2 l 1 O .-1.矗、棚钲蜷荣 万方数据 4 4 有色金属 冶炼部分 h t t p [ [ y s y l .b g r i m m .o n 2 0 1 1 年1 1 期 研究,2 0 0 8 年底投入生产应用,2 0 0 9 年对相关工艺 进行了改进,在生产中取得了良好经济效益和社会 效益。 1 高电流密度银电解新工艺通过生产实践证明 该工艺可行,操作简单,产品质量稳定,达到了年初 制定的电流密度由5 0 0A /m 2 提高至7 0 0A /m 2 的 目标。 2 采用高电流密度银电解工艺,银电解产能得 到大幅升高,单槽产能较传统工艺提高了5 2 %,为 2 0 1 0 年完成4 6 0t 银锭产量及今后产量进一步提升 提供了技术支撑。 3 采用高电流密度银电解工艺,电流效率高,生 产周期短。同重量的一批阳极板传统工艺电解需 4 8h ,而高电流密度电解只要3 0h ,时间缩短了 3 8 %。 4 高电流密度银电解新工艺采用新型立式电解 槽及增加了自动搅拌系统后,实现了整体出装槽,解 决了传统工艺需人工定时产银粉和电银粉出槽困难 的问题,同时也减少了电解液的浪费,造液次数及生 产成本也相应降低。 4结论 采用高电流密度银电解新工艺,解决了传统银 电解电解液净化量大、电解液浪费大、废液多、造液 次数多、出装槽劳动强度大等多项难题,生产成本也 大大下降,应用情况非常好。但它与代表世界先进 水平的瑞典波立登 B o l i d e n 大阳极、高电流密度 10 0 0A /m 2 银电解工艺比较还有较大差距,因 此,还有待进一步提高。 参考文献 [ 1 ] 李建春.提高银锭一级品率的技术实践[ J ] .铜业工程, 2 0 0 4 2 3 1 - 3 3 . 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