高导电阴极钢棒结构铝电解槽电热场仿真计算.pdf
2 6 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 5 年第1 2 期 d o i 1 0 .3 9 6 9 I /j .i s s n .1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 1 5 .1 2 .0 0 7 高导电阴极钢棒结构铝电解槽电热场仿真计算 李贤,齐华栋 青海桥头铝电股份有限公司,西宁8 1 0 1 0 0 摘要采用有限元仿真计算的方法对高导电阴极钢棒结构2 4 0k A 铝电解槽进行了电热场计算。分析高 导电阴极钢棒对铝液水平、槽电压以及电解槽温度分布的影响。结果表明,阴极压降可以有效降低1 0 7 m V ,并可有效减少铝液巾的水平电流。 关键词铝电解;高导电阴极钢棒;阴极压降;热平衡;数值模拟 中图分类号T F 8 2 1文献标志码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 5 1 2 0 0 2 6 0 5 S i m u l a t i n gC a l c u l a t i o no fT h e r m a la n dE l e c t r i c a lF i e l df o rA l u m i n u m R e d u c t i o nw i t hH i g hC o n d u c t i v eC a t h o d eS t e e lB a r L IX i a n ,Q IH u a d o n g Q i n g h a iQ i a o t o uA l u m i n u m P o w e rC o ..L t d 。X i n i n g8 1 0 1 0 0 ,C h i n a A b s t r a c t T h e r m a la n de l e c t r i c a lf i e l do f2 4 0k Aa l u m i n u mr e d u c t i o nc e l lw i t hh i g hc o n d u c t i v ec a t h o d es t e e l b a rw a sc a l c u l a t e db yf i n i t ee l e m e n ts i m u l a t i n gc a l c u l a t i o n .T h ee f f e c t so fh i g hc o n d u c t i v ec a t h o d es t e e lb a r o na l u m i n u ml i q u i dl e v e l ,c e l lv o l t a g e ,a n dt e m p e r a t u r ed i s t r i b u t i o no f2 4 0k Ar e d u c t i o nc e l lw e r e a n a l y z e d .T h er e s u l t ss h o wt h a tc a t h o d ev o l t a g ec a nd r o pb y1 0 7m V ,h i g hc o n d u c t i v ec a t h o d es t e e lb a r c a ne f f e c t i v e l yr e d u c eh o r i z o n t a lc u r r e n ti na l u m i n u ml i q u i d . K e yw o r d s a l u m i n u me l e c t r o l y s i s ;h i g hc o n d u c t i v ec a t h o d es t e e lb a r ;c a t h o d ev o l t a g ed r o p ;h e a tb a l a n c e ; n U l T I e r i c a 】s i m u l a t ;o n 近几年国内外学者开展了铝电解槽优化铝液水 平电流和垂直磁场能减少槽内磁流体的波动,从而 提高电解槽的稳定性等诸多研究[ 1 ≈1 ;铝电解槽钢棒 加高型阴极对水平电流具有优化作用,合适地加高 位置和高度可减小水平电流并优化其密度分布[ 4 ] 。 目前有两种新型阴极钢棒,第一种是新型阴极 钢棒,第二种是高导电性阴极钢棒,二者均可以减少 铝液中水平电流,稳定铝液镜面,达到铝电解生产节 能降耗的目的[ 5 。7 ] 。某公司拟在2 4 0k A 铝电解槽采 用高导电性阴极钢棒,结合3 0 %石墨阴极炭块和内 保温技术,以取得显著的节能减排效果,获得良好的 经济效益。为合理设计内保温材料厚度提供参考与 支持,本文通过在A N S Y S 平台上所开发的含电接 触的电一热耦合切片模型,对高导电阴极钢棒结构 铝电解槽的电热场分布进行计算,分析槽内铝液水 平电流及槽电压的变化,以及电解槽温度场分布的 情况。 1 高导电阴极钢棒 高导电阴极钢棒主要是改变了阴极钢棒的材质 和结构,钢棒宽度由6 5m m 加宽到7 0m m ,阴极组 装时钢棒靠中间的两端有钢棒糊连接。阴极炭块采 收稿日期2 0 1 5 0 6 2 4 基金项目青海省重大科技专项计划项目 2 0 1 1 一G - A 3 A ;青海省高新技术研究与发展计划项目 2 0 1 3 一J 一2 0 6 作者简介李贤 1 9 8 0 一 ,男,青海民和人,工程师. 万方数据 2 0 1 5 年第1 2 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 7 用3 0 %石墨阴极块;侧部增加陶瓷纤维板,纤维板 的厚度大面2 0m m ,小面3 0m m ,底部1 5m m 。由 于高导电阴极钢棒改变了钢棒材质,减少了阴极钢 棒本身的电阻率,同时应用3 0 %石墨阴极块,因此, 会影响整个铝电解槽阴极的电场分布,铝液中的电 流走向也会发生改变,使得铝液中水平电流的优化 成为可能。 2 基础理论及模型 2 .1 数学模型 计算铝电解槽的耦合稳态电热场,方程 1 和方 程 2 分别为导电部分和导热部分的控制方程门 叠[ 去筹] 旦3 y [ 去鲨9 y ] 爰[ 去型3 z ] 一。 a zba T JlP 、J 。刁2l BJ 。 1 孙3 T - I 3I H 舅一卜等] q 一。 2 式 2 中的q 为单位体积内电流产生的热,服从 焦耳定律 非导电部分q 一0 ,并考虑了补偿电化 学反应热效应的部分。因此,要将两式进行耦合求 解。 2 .2 接触压降 阴极钢棒与钢棒糊之问的接触压降可由下式r 8 1 计算 , 似一■又 式中,饥为接触电压 V ;J 为电流 A ;S 为接 触面积 m 2 ;Ⅳ为接触电导率,根据文献[ u 1 取l 1 0 j S /m 。 2 .3 有限元模型及边界条件 以2 4 0k A 预焙阳极铝电解槽作为研究对象, 工艺参数取值如下 l ⋯极距4 2m m 、初晶温度9 3 7 ℃、电解质高度1 9c m 、覆盖料厚度1 5 0m m 、铝液高 度2 9c m 、阳极高度3 4 0m m 、电流效率9 1 .7 %。 在A N S Y S 平台上建立电解槽三维切片物理模 型。“一,对模型进行网格划分,加入计算所需的材料 属性,并定义下述边界条件。。 电边界条件和热边界条件参见文献[ 1 0 l 。 其他条件计算中耦合前述计算的换热系数、化 学反应压降及气泡压降,综合考虑其热平衡条件。 分别对传统阴极钢棒电解槽和高导电阴极钢棒 电解槽的电热耦合模型进行计算,获得电场和温 度场的分布。 3 结果与分析 3 .1阴极压降与水平电流 分别对原始方案、仅加宽阴极钢棒结构、高导电 阴极钢棒结构的电场分布各自进行了计算,评估各 结构及材料对阴极压降的影响,进而为材料与结构 的选取提供依据。计算所得的阴压降如图1 所示。 蒲遵常黼孙砭丽黼㈣ ,t 味始,J 案 1 , 仪枷。赶刑佯疗案 t j _ I _ f 】墨顷吠块 高导电⋯擞刑阵 图l 不同方案阴极压降图 F i g .1 C a t h o d ep r e s s u r ed r o po fd i f f e r e n ts c h e m e 从图1 a 可看出,原始方案阴极压降为约3 6 2 m V 、与测试值 槽龄10 0 0 天以上低电压试验槽的 阴极压降测试值 相比高了约15m V ,误差为 4 .2 %,这可能是阴极在电解运行过程中逐渐石墨化 进而使得其导电性有所改善所致,此计算值和测试 值基本相符。 由图1 b 及图1 c 可知,仅加宽钢棒方案阴极压 降为3 4 5m V 、采用普通阴极炭块和3 0 %石墨阴极 炭块的高导电阴极钢棒方案的阴极压降分别为2 3 8 m V 、2 2 7m V 。由此可以看出,钢棒加宽5m m 的作 万方数据 2 8 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 5 年第1 2 期 用相对较小,只能减小约1 7m V 阴极压降。采用高 导电阴极钢棒方案的阴极结构炉底压降可减小1 0 7 m V 。其原因如下钢棒电导率的大幅提升,使得槽 中心的电流更倾向于以较短的路径通过阴极炭块进 入钢棒中,进而使得电流在熔体和阴极炭块内向槽 两个大面侧偏转和集中的趋势减弱,这样电流在阴 极炭块内分布更为均匀.炭块欧姆压降和接触压降 均相应降低。另外,普通钢棒方案与高导电阴极钢 棒方案的铝液中槽短轴向水平电流分别为30 6 4 A /m 2 、18 3 2A /m 2 ,可见,高导电阴极钢棒可以较大 幅度的减小铝液中短轴向的水平电流。 3 .2 原始结构电解槽电热场 原始结构槽在上述工艺条件下的槽温度分布及 槽帮形状如图2 所示。 图2 原始结构槽的等温线分布和槽帮形状 F i g .2 I s o t h e r md i s t r i b u t i o na n dl e d g es h a p eo fo r i g i n a lc e l l 由图2 可见,槽的保温效果整体上处于良好状 态。初晶温度分布线处在阴极炭块表面以下炭块中 部位置,有助于防止电解质在炉底形成结壳,同时对 防止阴极上部早期破损有重要意义。但因为阴极本 身石墨质含量较低,因此不能很好地防止渗入阴极 炭块的电解质在炭块下部凝结。阴极炭块靠近端头 部位的温度较低,虽然大部分都处于9 0 0 ℃以上,但 端头部位仍有部分位置温度在8 0 0 ~9 0 0 ℃,这会在 阴极内部造成较大的温度差,不利于阴极寿命;另 外,在8 0 0 ℃至9 0 0 ℃的部位,钠金属的渗透可能造 成与碳生成不可分解的化合物,造成阴极的膨胀。 随着使用过程中阴极部分石墨化,会改善阴极的导 热性能,电解质初晶温度线将会下移,电解质越来越 难以在阴极内部凝结。内衬中等温线分布为侧部陡 峭、底部较平滑的特点,基本属于合理的分布,这对 槽帮和伸腿的形成与维持是有利的。 另外,此种高铝水平工艺条件下,在正常的电解 温度下电解槽侧部都能形成稳固的槽帮.槽帮厚度 1 2 0m m 左右。过热度约达到1 0 ℃,此时伸腿长到 阳极底掌以下投影区以内为3 9m m ,为一个较小的 伸腿长度,不会因此在铝液内部造成较大的水平电 流。整体上来说,槽帮与伸腿生长厚度与长度适中, 有利于较好的保持电解槽的热平衡和稳定性。 对于铝电解槽来说,最能反应槽保温效果的是 电解温度及槽帮形状,而最能反应散热特性的是各 部分散热比例。表1 为槽切片各区域的散热量计算 和统计结果。 表l 切片各区域散热分布 T a b l e1h e a td i s s i p a t i o no fd i f f e r e n tr e g i o n 从各部分散热量分布比例来看,底部与保温区 保温相对合适,底部散热比例为5 .3 %左右,上部散 热少许偏大,占5 9 .5 %左右,总体而言散热分布基 本合理。通过调节覆盖料厚度可以起到维持热平衡 的效果,如果槽电压可以进一步降低的话.增加覆盖 料的厚度在一定程度上可以减少电解槽的热损失, 实现热平衡,但同时也对覆盖料高度的管理提出更 高的要求。侧部散热也在相对合适范围内,所占比 例为3 5 %左右,这对于稳定槽帮形状有积极意义。 整体来说,原始结构低电压槽的保温处于良好 状态,槽帮伸腿形成较好,各部分散热比例在正常范 围内,其热平衡应可以保持较为合适的状态。但由 万方数据 2 0 1 5 年第1 2 期 有色金属 冶炼部分 h t t p /[ y s y l .b g r i m m .c n 2 9 于此时的铝水平已高达2 9C I T I ,极距也在4 .2C I T I 以 上,这从侧面说明此槽型可能存在先天的磁场设计 方面的问题,依靠进一步降低极距来降槽电压的措 施可能会受到稳定性的限制。 一般来说,要保证铝电解槽在寿命期问平稳使 用,应保证内衬材料具有足够的容重并得到了合理 的配置,使其在能承受的温度范围内服役,对于保温 砖来说,应考虑其服役温度尽量低于8 0 0 ℃以下。 本次仿真研究,所采用的是电热直接耦合的 计算方法,并且开发了可以进行电化学反应及气泡 压降计算的程序,最终计算的不同部位的电压降结 果如下 m V 阳极部分2 7 6 、气泡2 1 6 、电解质及铝 液l2 5 8 、炉底以上17 5 0 、化学反应17 2 6 、炉底 3 6 2 、总压降38 3 8 。 可以看出,仿真计算所得的总压降和炉底压降 与测试值 分别为3 4 7m V 和38 6 0m V 均稍有差 异,阴极压降的计算误差为4 .2 %,除阴极外的体系 压降的误差值为0 .9 5 %。相差较大的部分为炉底 压降,差别为1 5m V .这可能是由于阴极炭块、钢棒 糊及炭间糊在使用过程中逐步烧结并少量石墨化进 而使得导电性有所改善而产生的。另外,误差还可 能来自于压降计算点与实测测试点的差别,比如,数 值计算时不考虑从阴极钢棒至槽控机安装位置问的 软母带压降。总体来说,计算值和电解槽槽电压记 录值的符合度较高.且计算所得的初始结构的电场 分布较为合理。 3 .3高导电阴极钢棒电解槽电热场 采用高导电阴极钢棒方案 普通阴极炭块,未加 内保温 在上述工艺条件下的槽整体温度分布及槽 帮形状如图3 所示。 图3高导电阴极钢棒电解槽等温线分布和槽帮形状 F i g .3 I s o t h e r md i s t r i b u t i o na n dl e d g es h a p eo fa l u m i n u mr e d u c t i o nc e l lw i t h h i g h c o n d u c t i v ec a t h o d es t e e lb a r 由图3 可知,槽的保温效果整体上处于较差的 状态。初晶温度分布线过于靠上,这对防止渗入阴 极炭块的电解质凝结在炭块中下部进而破坏炭块不 利。阴极炭块靠近端头部位的温度较低,虽然大部 分都处于9 0 0 ℃以上,但端头部位仍有较大部分位 置温度在8 0 0 ℃至9 0 0 ℃之间,甚至少部分位置低 于8 0 0 ℃,这会在阴极内部造成较大的温度差,不利 于阴极寿命的延长,另外在8 0 0 ℃至9 0 0 ℃的部位, 钠金属的渗透可能造成阴极的膨胀。故整体上阴极 部位保温较差。 另外,在采用高导电钢棒的条件下,电解槽侧部 在正常电解温度下都能形成稳固、肥厚的槽帮 厚度 ~1 6 0r a m 。在此工艺条件下的过热度达到9 ~l o ℃,此时伸腿长到阳极底掌以下投影区内1 0 3m m , 为一个较长的伸腿长度,同时伸腿高度也较高,因此 会在铝液内部造成较大的水平电流。整体上说,槽 帮厚度较厚、伸腿偏长,不利于保持电解槽的热平衡 和稳定性。此方案的槽欧姆压降计算结果见图4 。 图4 槽欧姆压降 F i g .4 O h m sv o l t a g ed r o po fc e l l 从图4 可以看出,应用高导电钢棒后的铝电解 槽整体欧姆压降为1 .7 7 4V .相比于原始结构降低 鬻鲤 ij j 一、 万方数据 3 0 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 5 年第1 2 期 了1 2 0m V ,该降低值大部分来源于阴极压降的降 低,阴极部分热收入相应大幅降低,因此也可以解释 在应用高导电钢棒后电解槽保温能力变差、槽帮厚 伸腿肥大的问题。根据理论计算结果,槽电压将从 目前的3 .8 6V 降至3 .7 4V ,故单从电热场数值计 算的角度,采用高导电阴极钢棒和普通阴极炭块后 槽电压降至3 .8 0V 以下的目标是易于实现的。 对于应用高导电阴极钢棒方案的电解槽,应对 内衬材料或者保温结构进行优化,提高保温性能,其 降低槽电压的同时仍能获得较好的热平衡状态及槽 膛内形,以保证电解过程的平稳进行。 3 .4 保温型高导电阴极钢棒电解槽电热场 据文献[ 1 0 ] 报道,采用高导电阴极钢棒和3 0 % 石墨阴极炭块,在上述内保温及工艺条件下,内衬的 保温效果基本满足要求,在正常的电解温度下电解 槽侧部都能形成稳固的槽帮,槽帮伸腿形状合理,各 部分散热比例分布基本合理,其热平衡保持相对适 宜的状态。从电热场数值计算的角度,采用高导电 阴极钢棒和3 0 %石墨阴极炭块后槽电压降至3 .8 0 V 以下的目标是易于实现的。 4结论 1 普通结构电解槽的阴极压降较大,达到3 6 2 m V ,采用高导电阴极钢棒结合3 0 %石墨阴极炭块 可以有效降低1 0 7m V 。 2 采用高导电阴极钢棒结合普通阴极炭块的电 解槽将电压降至3 .8 0V 以下是可能实现的。此种 方案下,电解槽可在1 0 ℃左右的过热度下运行,但 槽侧下部及底部保温略显不足,阴极温度整体上偏 低,在现行低极距高铝水平工艺下,槽膛内槽帮稍 厚,伸腿过长。 3 采用高导电阴极钢棒和3 0 %石墨阴极炭块 是~种相对合理的阴极方案,电解槽可以维持较好 的热平衡状态,但生产时铝水平不宜过高。 参考文献 [ 1 ] 刘业翔,梁学民,李劫,等.底部出电型铝电解槽母线结 构与电磁流畅仿真优化[ J ] .中国有色金属学报,2 0 1 i , 2 I 7 1 6 8 8 1 6 9 5 . 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