沸腾焙烧烟灰浸出金、银、铜的研究.pdf
2 0 1 4 年第3 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m 虬c n 2 5 d o i l o .3 9 6 9 /j .i 翳n .1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 1 4 .0 3 .0 0 8 沸腾焙烧烟灰浸出金、银、铜的研究 曾斌1 ,赖子球2 ,王瑞祥1 ,余攀 1 .江西理工大学冶金与化学工程学院,江西赣州3 4 l o o o ; 2 .紫金矿业集团股份有限公司,福建上杭3 6 4 2 1 4 摘要采用酸浸一氰化工艺从某沸腾焙烧烟灰中浸出金、银、铜。结果表嘎,较优工艺为酸浸硫酸浓度 1 .om o l /L ,液固比4 1 ,反应温度9 0 ℃,反应时间4h ,搅拌速度3 0 0r /m i n ;氰化浸出反应液固比3 1 , 氰化钠浓度o .2 %,p H1 0 ~1 1 ,反应时间4 8h ,搅拌速度3 0 0r /m i n 。此条件下,金、银、铜的浸出率分别 为9 7 .1 6 %、7 9 。9 8 %、9 6 。0 4 %。 关键词酸浸;氰化浸出;沸腾焙烧烟灰;金;银;铜 中图分类号T F 8 3 1 ;T F 8 3 2 ;T F 8 1 1 ; 文献标志码A 文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 4 0 3 一0 0 2 5 一0 3 S t u d yo nL e a c h i n go fG o l d S i l V e r ‘C o p p e rf r O mF l u i d i z e d b e dR o a s t i n gA s h Z E N GB i n l ,L A IZ i q i u 2 ,W A N GR u i x i a n 9 1 ,Y UP a n l 1 .S c h o o lo fM e t a l l u r g i c a la n dC h e m i c a lE n g i n e er i n g ,J i a n g x iU n i v e r s i t yo fS c i e n c ea n dT e c h n o l o g y ,G a n z h o u3 4 1 0 0 0 ,J i a n g x i ,C h i n a ; 2 .Z i j i nM i n i n gG r o u pC o .,S h a n g h a n g3 6 4 2 1 4 ,F u j i a n ,C h i n a A b s t r a c t G o l d ,s i l v e ra n dc o p p e rw e r e1 e a c h e df r o mf l u i d i z e d b e dr o a s t i n ga s hb ys u l f u r i ca c i dl e a c h i n g c y a n i d i n gl e a c h i n gp r o c e s s . T h er e s u l t ss h o wt h a tt h el e a c h i n gr a t eo fg o l d ,s i l v e ra n dc o p p e ri s9 7 .16 %, 7 9 .9 8 %a n d9 6 .0 4 %r e s p e c t i v e l yu n d e rt h ef o l l o w i n go p t i m a lc o n d i t i o n si n c l u d i n gs u l f u r i ca c i dc o n c e n t r a t i o no f1 .Om o l /L ,r a t i oo fl i q u i dt os o l i do f4 1 ,t e m p e r a t u r eo f9 0 ℃,r e a c t i o nt i m eo f4ha n ds t i r r i n g s p e e do f3 0 0r /m i na sw e l la sr a t i oo fl i q u i dt os o l i do f3 1 ,s o d i u mc y a n i d ec o n c e n t r a t i o no f0 .2 %,p H v a l u eo f1 0 ~ll ,r e a c t i o nt i m eo f4 8ha n ds t i r r i n gs p e e do f3 0 0r /m i ni nc y a n i d i n gl e a c h i n g 。 K e yw o r d s a c i dl e a c h i n g ;c y a n i d i n gl e a c h i n g ;f l u i d i z e 1 - b e dr o a s t i n ga s h ;g o l d ;s i l v e r ;c o p p e r 随着矿物资源的日渐枯竭,各种二次回收资 源[ 1 ‘4 3 逐渐得到关注。国内金属冶炼厂每年产生大 量的烟灰[ 5 1 铜冶炼转炉烟灰、闪速炉烟灰,黄金冶 炼厂沸腾焙烧烟灰等 ,其中部分烟灰富含有价金 属,是重要的二次资源。对此种烟灰的综合利用做 了大量研究,取得一定的成效。张晓峰等卟] 对高砷白 烟灰浸铜工艺进行研究,结果表明,白烟灰经5 0 0 ℃ 焙烧1h 后,在硫酸浓度1m o l /L ,液固比4 1 的条 件下,铜浸出率可达9 8 %,并且可回收9 5 %的三氧化 二砷。唐谟堂等[ 7 ] 指出,可将白烟灰中的砷转化为砷 酸铜形态,通过试验,有9 9 %的砷得到回收利用,并 且提高了有价金属铋、锡、锌等的回收率。侯新刚 等[ 8 3 研究了铜转炉烟灰硫酸浸出铜、锌工艺,在较佳 工艺条件下,铜、锌的浸出率均大于9 0 %。本文研 究了从某黄金冶炼厂沸腾焙烧烟灰中浸出金、银、铜 的工艺,获得了较优的工艺参数,实现二次资源的高 效利用。 1 试验原料及方法 试验所用沸腾焙烧烟灰来自福建某黄金冶炼厂 收稿日期2 0 1 3 一0 9 0 3 基金项目国家自然科学基金资助项目 5 1 1 6 4 0 1 1 ;福建省区域科技重大合作项目 2 0 1 1 H 4 0 2 5 作者简介曾斌 1 9 8 8 一 ,男,江西赣州人,硕士研究生. 万方数据 2 6 - 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 4 年第3 期 沸腾焙烧车间,烟灰破碎至粒径一7 4 肛m 占 8 7 .5 4 %。烟灰含金44 5 0g /t 、银5 95 4 0g /t ,其他 元素分析结果 % C u4 .7 0 、P b3 .4 6 、Z no .5 3 、S 1 .3 5 、S i3 5 .6 5 、F e2 3 .7 0 。由此可知,该烟灰中,贵 金属金、银含量较高,同时铜也具有回收价值。试验 所用试剂氰化钠、碳酸钠、浓硫酸等均为分析纯,蒸 馏水为自制。 硫酸浸出每次称取1 0 0g 烟灰置于1L 玻璃 烧杯中,按照设定的条件进行硫酸浸出、洗涤、固液 分离,浸出液收集并测量体积,混匀后送样分析浸出 液中金、银、铜浓度并计算金、银、铜在硫酸浸出时的 浸出率,浸出渣在鼓风干燥箱中烘干处理。 氰化浸出取出烘干后的酸浸渣,冷却后称重, 置于5 0 0m L 玻璃烧杯中,按液固比3 1 ,氰化钠浓 度o .2 %,反应p H1 0 ~1 1 ,反应时间4 8h ,搅拌速 度3 0 0r /m i n 的条件进行氰化浸出金、银,测定氰化 液金、银浓度并计算金、银的氰化浸出率,氰化浸出 渣处理后丢弃。 2 试验结果和讨论 3 1 ,氰化钠浓度o .2 %,p H1 0 ~1 1 ,反应时间 4 8h ,搅拌速度3 0 0r /m i n 的条件进行直接氰化浸 出金、银试验。试验结果氰化液含金3 .5 4m g /L 、 银3 1 .7 2m g /L ,金、银氰化浸出率分别为4 1 .7 8 % 和2 7 .9 7 %。由结果可知,对烟灰直接氰化处理, 金、银的浸出率较低。原因可能是烟灰中杂质金属 铜、锌等对金、银的氰化浸出有干扰作用,最终导致 金、银浸出率低下。 2 .2 硫酸浸出一氰化浸出试验 先采用硫酸浸出杂质金属,然后进行氰化浸出 金、银。一方面是为了提高金、银的浸出率,另一方 面是通过硫酸浸出,可以回收烟灰中的铜。试验考 察了硫酸浓度、反应液固比、反应时间、反应温度对 金、银、铜浸出率的影响。 2 .2 .1 硫酸浓度 浸出固定条件烟灰1 0 0g 、液固比6 l 、反应 温度5 0 ℃、反应时间5h 、搅拌速度3 0 0r /m i n 。改 变硫酸浓度进行浸出。酸浸后的酸渣在干燥后,继 续进行氰化浸出金、银试验,氰化试验条件液固比 3 1 ,氰化钠浓度o .2 %,反应p H1 0 ~1 1 ,反应时 2 .1 直接氰化浸出试验间4 8h ,搅拌速度3 0 0r /m i n 。浸出试验结果如表1 称取1 0 0g 烟灰,在5 0 0m L 烧杯中,按液固比 所示。 表1 硫酸浓度浸出试验结果 T a b l e1 E x p e r i m e n tr e s u l t So fs u l f u r i ca c i dc o n c e n t r a t i 仰 编号。竺警/ ■竽警拦 硫酸浸出率/% A u O .5 1 O .8 4 1 .0 6 1 .0 9 1 .0 7 C u 7 4 .6 8 8 5 .8 2 9 1 .6 4 9 1 .2 5 9 1 .1 5 墨垡堕丛竺 兰 墨垡垦些兰 堑 A u A g A u A g 0 .2 5 O .5 0 0 .7 5 1 .0 0 1 .2 5 O .0 26 .2 5 O .0 37 .3 0 O .0 41 0 .4 4 0 .0 41 3 .5 0 O .0 41 3 .8 5 7 .1 03 5 .2 0 7 .0 53 8 .4 0 7 .6 04 2 .Z 4 7 .7 5 4 6 .3 0 7 .7 24 S .9 0 从表1 可知,在硫酸浸出时,金浸出率较低,在 硫酸浓度≥1 .Om 0 1 /L 后,酸浸液中金浓度约为 o .0 4m g /L ,金浸出率为1 .o %左右。银在酸浸时的 浸出率在硫酸浓度≥1 .0m o l /L 后,稳定在2 7 .O % 左右。铜浸出率在硫酸浓度达到o .7 5m o l /L 后增 幅趋于平缓。综合考虑,硫酸浓度选则1 .om 0 1 /L 比较合适。酸渣继续氰化浸出金、银,金的总浸出率 硫酸浸出时金的浸出率和氰化浸出时金的浸出率 之和 可达9 3 .3 9 %,银和铜的总浸出率可达 6 8 .7 6 %和9 1 .2 5 %。 2 .2 .2 液固比 固定条件烟灰1 0 0g 、硫酸浓度1 .om 0 1 /L 、反 应温度5 0 ℃、反应时间5h 、搅拌速度3 0 0r /m i n 。 改变液固比进行浸出。酸浸后的残渣干燥后进行氰 化浸出金、银试验,氰化条件同上节。浸出试验结果 见表2 。 由表2 可看出,酸浸时金的浸出率随着液固比 的增大逐渐升高,而银、铜的浸出率在液固比增大到 4 1 后,维持较稳定水平。综合考虑,液固比选取 4 1 。此时氰化浸出后金、银、铜的总浸出率分别为 9 2 .7 3 %、6 9 .2 0 %和9 1 .2 0 %。 2 .2 .3 温度 固定条件烟灰1 0 0g 、硫酸浓度1 .0m 0 1 /L 、液 固比4 1 、反应时间5h 、搅拌速度3 0 0r /m i n 。改 变温度进行浸出。酸浸渣在干燥后进行氰化浸出 金、银试验,浸出试验结果见表3 。 万方数据 2 0 1 4 年第3 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 7 表3 反应温度浸出试验结果 T a b l e3E x p e r i m 明tr e s u l t so fr e a c t i o nt e m p e r a t u r e 表3 表明,硫酸浸出时,金、银、铜的浸出率均随 着硫酸浸出反应温度的升高逐渐上升,在温度为9 0 ℃时,金、银、铜的浸出率达到最高,分别为1 .3 0 %、 3 3 .4 4 %和9 6 .4 1 %。因此,硫酸浸出反应温度选取 9 0 ℃。该条件下酸浸渣氰化浸出金、银时,金、银、 铜的总浸出率分别为9 7 .5 3 %、8 0 .2 9 %和9 6 .4 1 %。 2 .2 .4 反应时间 固定条件烟灰1 0 0g 、硫酸浓度1 .om 0 1 /L 、液 固比4 1 、反应温度9 0 ℃、搅拌速度3 0 0r /m i n 。 改变温度进行浸出。酸浸渣在干燥后进行氰化浸出 金、银试验,浸出试验结果见表4 。 表4 反应时间浸出试验结果 T a b l e4 E x p e r i m e n tr 鹤u n so fr e a c t i o nt i m e 从表4 可知,硫酸浸出时,铜浸出率随浸出时间 的延长逐渐上升,在浸出时间为4h 时,铜浸出率趋 于稳定,为9 6 .0 4 %,此时,金、银的浸出率分别为 O .6 2 %、3 3 .3 7 %。酸浸渣氰化浸出金、银后,金、银、 铜的总浸出率分别为9 7 .1 6 %、7 9 .9 8 %和 9 6 .0 4 %。 3结论 研究采用酸浸一氰化工艺从某沸腾焙烧烟灰中 浸出金、银、铜的较优工艺为酸浸硫酸浓度1 .o m o l /L ,液固比4 1 ,反应温度9 0 ℃,反应时间4h , 搅拌速度3 0 0r /m i n ;氰化浸出液固比3 1 ,氰化钠 浓度0 .2 %,p H1 0 ~1 1 ,反应时间4 8h ,搅拌速度 3 0 0r /m i n ,此条件下,金、银、铜的总浸出率分别为 9 7 .1 6 %、7 9 .9 8 %和9 6 .0 4 %。 参考文献 [ 1 ] 吴玉林,徐志峰,郝士涛.炼铜烟灰碱浸脱砷的热力学 及动力学口] .有色金属 冶炼部分 ,2 0 1 3 4 3 7 . 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[ 1 0 ] J a m e s ,N o b u oU r a t a . w i r e l e s sa n dN o n _ C o n t a c t i n g M e a s u r e m e n to fI n d i v i d u a lA n o d eC u r r e n ti n H a l l H e r o u l tP o t s ; E x p e r i e n c ea n dB e n e f i t s [ J ] . L i g h t M e t a l s ,2 0 1 2 9 3 9 9 4 2 . 万方数据