高砷锑金精矿矿浆电解连续扩大试验.pdf
2 0 1 5 年第1 2 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n d o i 1 0 .3 9 6 9 /J .i s s n .1 0 0 7 ‘7 5 4 5 .2 0 1 5 .1 2 .0 0 2 高砷锑金精矿矿浆电解连续扩大试验 陈永强1 ’2 ,刘勇3 ,王成彦1 ,杨永强2 ,张永禄 1 .北京科技大学,北京1 0 0 0 8 3 ;2 .北京矿冶研究总院,北京1 0 0 1 6 0 ;3 .湖南黄金集团,长沙4 1 0 0 0 7 摘要采用矿浆电解技术对高砷锑金精矿进行半工业试验。结果表明,锑的回收率达9 7 %以上,金几乎 全部富集于渣中,砷和硫绝大部分留置于渣中,从根本上避免了砷害和S O z 危害。盐酸和电能消耗较 少,每吨锑的盐酸消耗量为2 8 6k g ,总电耗为33 8 9k w h ,其中电解电耗13 1 8k W h 。 关键词矿浆电解;含锑金精矿;锑;砷;金 中图分类号T F a l 8文献标志码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 5 1 2 0 0 0 5 0 3 C o n t i n u o u sE x p a n d i n gT e s to nS l u r r yE l e c t r o l y s i so fA s ‘r i c h A n t i m o n i cG o l dC o n c e n t r a t e C H E NY o n g q i a n 9 1 ’2 ,L I UY o n 9 3 ,W A N GC h e n g y a n l ,Y A N GY o n g q i a n 9 2 ,Z H A N GY o n g l u 2 1 .S c h o o lo fM e t a l l u r g i c a la n dE c o l o g i c a lE n g i n e e r i n g ,U n i v e r s i t yo fS c i e n c ea n dT e c h n o l o g yB e i j i n g ,B e i j i n g1 0 0 0 8 3 ,C h i n a ; 2 .B e i j i n gG e n e r a lR e s e a r c hI n s t i t u t eo fM i n i n ga n dM e t a l l u r g y ,B e i j i n g1 0 0 1 6 0 ,C h i n a ; 3 .H u n a nG o l dG r o u p 。C h a n g s h a4 1 0 0 0 7 ,C h i n a A b s t r a c t S l u r r ye l e c t r o l y s i sw a ss u c c e s s f u l l yu t i l i z e dt op r o c e s sA s r i c ha n t i m o n i cg o l dc o n c e n t r a t ei ns e m i p i l o tt e s t s .T h er e s u l t ss h o wt h a ta n t i m o n yr e c o v e r yi s9 7 %a b o v e .G o l da n dm o s ta n t i m o n ya n ds u l f u ra r e e n r i c h e di n1 e a c h e dr e s i d u e .H a z a r d so fg e n e r a t i o no fv a s ta r s e n i c a l k a l ir e s i d u ea n dl O W c o n c e n t r a t i o nS 0 2 g a sw e r ea v o i d e d .T h ec o n s u m p t i o no fi n d u s t r i a lh y d r o c h l o r i ca c i di s2 8 6k gf o ro n et o np r o d u c t i o no f a n t i m o n y .M o r e o v e r ,t h et o t a le l e c t r i c i t yc o n s u m p t i o ni s a b o u t33 8 9k W ha n dt h ed i r e c tc u r r e n t c o n s u m p t i o ni s1 318k W hf o ro n et o np r o d u c t i o no fa n t i m o n y . K e yw o r d s s l u r r ye l e c t r o l y s i s ;a n t i m o n i cg o l dc o n c e n t r a t e ;a n t i m o n y ;a r s e n i c ;g o l d 针对复杂难冶高砷锑金精矿,应用于工业生产 的冶炼工艺主要是鼓风炉挥发焙烧~反射炉还原熔 炼和精炼工艺[ 1 。] 。该流程不仅锑、金回收率低,砷 害和低浓度S O 。烟气治理也非常困难。因此,采用 低污染、低能耗、高资源综合回收率的冶金新技术处 理高砷锑金精矿势在必行。 酸性湿法炼锑的流程[ 4 { 。主要有氯化铁浸出一 隔膜电积法、氯盐氯化一低温干馏法、新氯化一水解 法、氯气选择性浸出法、五氯化锑浸出一隔膜电积法 以及矿浆电解法等。其中,矿浆电解以其独特的优 势日益为人们所重视。 矿浆电解是北京矿冶研究总院自主研发的具有 我国自有知识产权的湿法冶金技术,多年的实践研 究[ 9 ‘13 ] 表明,采用该技术处理多金属复杂矿及伴生 矿,具有有价元素的综合利用好、金属回收率高、对 环境友好、经济效益高等特点。本文在小型试验口4 ] 研究取得优异技术指标的基础上,进行日处理1 0 0 k g 精矿规模的矿浆电解连续扩大试验。 收稿日期2 0 1 5 0 8 0 4 基金项目国家高技术研究发展计划 8 6 3 计划 项目 2 0 1 2 A A 0 6 A 1 1 0 作者简介陈永强 1 9 7 2 一 ,男,山东德州人,博士,教授. 万方数据 6 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y t .b g r i m m .c n 2 0 1 5 年第1 2 期 1 试验 1 .1 试验原料 高砷锑金精矿由湖南新龙矿业有限责任公司浮 选车间提供,粒度一0 。0 7 4m m 占8 0 %以上,含金 4 5 .5 5g /t ,其他主要成分 % S b3 0 .3 5 、A s4 .2 5 、 F e O1 6 .7 8 、S2 5 .7 0 、S i 0 22 0 .6 3 。 1 .2 试验方法 前期小型试验[ j 取得比较理想的技术指标精 矿中锑的浸出率为9 9 %,绝大部分的金和砷留在浸 出渣中,产出的阴极锑含锑9 8 .5 %,经简单火法熔 铸可达到2 8 锑的标准。 称取一定重量的精矿,与水、定量的盐酸及返回 利用的电解液一并加入浆化稽,配成一定浓度的矿 浆,用蠕动泵将矿浆恒定流量泵人电解槽进行电 解[ 5 。。锑以离子形态进入电解液,硫被氧化成单质 硫留置于浸出渣中,金和砷几乎不溶出而直接留在 浸出渣中。定期从电解槽中取出阴极电极,剥取下 电积上的阴极锑后重新放人继续进行电解沉积。矿 浆达到一定停留时间后,浸出基本完成,浸出渣浆连 续排出电解槽,利用压滤机进行液固分离,压滤后液 泵入电解溶液储槽备用,浸出渣或进行提金处理,或 直接以金折价卖掉。定时检测电解液中铁离子的浓 度,当浓度接近1 0g /L 时,需开路出部分电解液进 行萃取除铁处理。开路出的电解液经P 2 0 4 萃取后 返回矿浆电解系统循环使用。载铁P 2 0 4 经洗涤反 萃后,返回萃取系统循环使用。 1 .3 主要设备 矿浆电解槽为方形结构,材质为有机玻璃,8 个 电解槽串联。电解槽中间装有机械搅拌装置和电加 热装置,内置隔膜框架,隔膜袋将电解槽内分成阴极 区和阳极区。电极为条栅结构,材质为金属钛,阳极 电极表面涂有一层防腐涂层。萃取装置为北京矿冶 研究总院自主研制的萃取槽。 2 结果与讨论 2 .1 连续扩大试验运行情况 矿浆电解连续扩大试验运行的第一个月内,除 去试车前准备、停车盘存物料及维修设备外,实际电 解运行2 5 天。共处理18 1 3 .7 3k g 浮选高砷锑金 精矿 干基 ,产出5 4 0 .5k g 阴极锑和10 3 9 .2k g 浸 出渣 干基 。阴极锑中锑、砷和金的平均含量分别 为9 8 .5 %、0 .2 4 %和0 .2 7g /t 。金属锑的回收率达 9 7 .7 8 %。连续扩大试验运行稳定阶段部分渣含锑 和阴极锑成分分析结果分别列于表1 和表2 。 表1 浸出渣部分分析结果 T a b l e1 C o m p o s i t i o no fl e a c h e dr e s i d a e /% 试验运行初期,浸出渣中锑含量不稳定,渣含锑 较高 2 %~6 .5 % 。一方面是因为试验开始时经常 调试各种试验参数,使得矿浆在电解槽内停留时间 不足,反应不充分即被排出电解体系;另一方面是浆 化洗涤浸出渣的洗水中没有配入氯化铵,使得洗涤 效果不好,浸出渣中仍夹带锑离子。修正并固定试 验参数,延长矿浆在电解体系内的停留时间,洗水中 配入少量盐酸和氯化铵,锑的浸出效果明显改善,浸 出渣中锑含量逐步降低至1 .0 %左右。后期试验运 行稳定阶段,锑浸出率大于9 9 %,而砷的浸出率小 于1 %,金基本不浸出并富集在渣中,可作为金精矿 集中处理。绝大部分砷和硫均留置在浸出渣中。 2 .2 电解槽运行情况 连续扩大试验运转情况表明,在一定的搅拌转 速下,矿浆能够均匀地悬浮于方形电解槽内,逐级推 进且不积矿,矿浆连续流动,方形电解槽完全满足正 常操作的要求。电解槽材质为有机玻璃,绝缘性和 防腐性能良好,稳定易于加工成型,透明性好,方便 观察电解槽内矿浆浸出情况。电解槽内充满矿浆以 及电解液温度较高时,也不会发生变形。试验结果 万方数据 2 0 1 5 年第1 2 期有色金属 冶炼部分 h t t p H y s y l .b g r i m m .c n 表明,有机玻璃适用于小规模试验。但是有机玻璃 材质质地较脆,表面硬度不够,在大规模工业生产中 应选用其他耐腐、耐温、耐磨和强度高、硬度大的材 料,比如改性聚丙烯。连续试验结果表明,方形电解 槽完全能满足工艺要求。 表2 部分批次阴极锑分析结果 T a b l e2 C o m p o s i t i o no fs e v e r a lb a t c h e so f a n t i m o n yp r o d u c t 编号S b /%A s /% A u / g t 一1 Y j T 0 3 Y J T 0 4 Y J T 0 5 Y J T 0 6 Y j T 0 7 Y J T 0 8 Y J T 0 9 Y J T l O Y J T l l Y J T l 2 Y J T l 3 2 .3 酸耗及电耗 连续扩大试验中,所用到的主要试剂为氯化铵、 三氧化二锑、三氯化铁和盐酸。其中,氯化铵、三氧 化二锑和三氯化铁都是一次性投入,试验运行过程 无需再添加。因此,试验过程中消耗的试剂只有盐 酸。整个扩大试验过程中工业盐酸 3 4 % 的消耗为 每吨锑2 8 6k g 。 根据车间配电室电表读数,可以计算出试验运 行期间的总电耗。总电耗除矿浆电解直流电耗和浆 化槽搅拌电机电耗外,还包括车间照明、其他设备安 装与调试、维修、电解槽内矿浆加热及电烘箱等电 耗。扩大试验总电耗为每吨锑33 8 9 .1 2k W h ,其 中,矿浆电解直流电耗13 1 8k W h 。在小规模的生 产过程中,由于受到设备和规模等因素的制约,矿浆 电解电耗只占总电耗的4 0 %,其余6 0 %的电能消耗 在与之配套的设备上。而大规模的工业生产运行 中,矿浆电解电耗是电能消耗的主要部分。 2 .4 萃取除铁 溶液中的三价铁离子在矿浆电解过程中起着重 要作用,不仅直接与锑金精矿发生氧化反应,而且还 参与阴阳极的电极反应,降低槽电压。但是,如果溶 液中的三价铁离子浓度过高的话,就会增大溶液的 黏度,降低电流效率,对矿浆电解也是不利的。因此 要保证有适量的三价铁离子的存在。 原试验计划中,铁离子浓度达到1 0g /L 左右 时,开启萃取除铁工序。连续试验过程中,由于铁的 富集速度比较慢 运转二十几天,浓度最高5g /L , 因此本文在铁离子浓度较低的情况下,进行了萃取 除铁试验。 以小型试验研究数据作参考,确定萃取除铁工 序为三级萃取、三级洗涤和四级反萃。萃取剂为 3 0 V o P 2 0 4 ,相比1 1 ,洗涤液为2 0 0g /LN H 。C 1 和 2 0g /LH C I 混合液,相比5 1 ,反萃剂为6m o l /L H C l ,相比2 1 。 试验结果表明,铁的平均萃取率为5 1 .5 0 %,所 得P 2 0 4 萃余液含铁较低,小于2g /L ,完全可以返 回矿浆电解工序循环利用。在萃取除铁过程中,溶 液中的极少量锑离子由于机械夹带等原因进入有机 相,通过洗水洗涤可将锑洗掉,再生有机P 2 0 4 中锑 含量极低,均在0 .0 1g /L 以下。 3 分析与展望 矿浆电解技术处理高砷锑金精矿的半工业试验 取得了很好的技术经济指标,锑回收率达9 7 %以 上,金几乎全部富集于渣中利于回收,砷和硫绝大部 分留置于渣中,从根本上避免了砷害和S O 危害。 盐酸和电能消耗较少。目前,该工艺已工业化生产, 2 0 1 3 年5 月,北京矿冶研究总院在湖南新邵辰州锑 业有限责任公司建成的10 0 0t /a 金属锑生产线正 式投产,取得优异成果[ 1 “,初步显示出在经济效益、 社会效益和环境方面的优越性。 复杂难冶高砷锑金精矿矿浆电解工业生产的成 功,为传统火法炼锑工艺的技术改造提供了一种无 污染的新工艺,为湿法炼锑技术开辟了广阔的开发 前景。 4结论 1 矿浆电解技术处理高砷锑金精矿的扩大试验 过程中工业盐酸 3 4 % 的消耗为每吨锑2 8 6k g ,总 电耗为每吨锑33 8 9 .1 2k W h ,其中,矿浆电解直流 电耗13 1 8k W h 。 2 锑回收率达9 7 %以上,金几乎全部富集于渣 中,利于回收,砷和硫绝大部分留置于渣中,从根本 上避免了砷害和S O z 危害。 参考文献 [ 1 ] 赵天从.锑E M ] .北京冶金工业出版社,1 9 8 7 2 0 0 4 4 1 。 [ 2 ] 雷霆,朱从杰,张汉平.锑冶金[ M ] .北京冶金工业出 版社,2 0 0 8 1 4 3 - 3 0 2 . 下转第1 2 页 万方数据 1 2 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 5 年第1 2 期 提取钴的研究现状与展望[ J ] .湿法冶金,2 0 0 8 ,2 7 4 1 9 j 一1 9 9 . 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