浮选自动控制在凡口铅锌矿的研究与应用.pdf
3 4 浮选自动控制在凡口铅锌矿的研究与应用 林裕安 摘 要介绍浮选自动控材目标下限、“事故”原因分析矩阵、专家系统、加药步长的设置 和在实际生产中的试用情况。试用期间生产平稳.有利于提高生产指标。 关■词浮选自动控制;矩阵;专家系统;步长;回收率 中圈分类号T D 9 2 89文■标识码A 凡口铅锌矿依靠科技进步,不断提高选 矿自动化水平,先后引进了磨矿自动控制的 I /A 系统,检查磨矿浓度、细度的P S M 一 4 0 0 粒度仪,检测p H 值的p H 计,特别是检 测浮选指标的荧光分析仪和控制浮选指标 的自动给药系统,更是为浮选自动控制的研 究和应用创造了条件。北京矿冶研究总院 和凡口铅锌矿台作研究的浮选自动控制系 统正是利用荧光分析仪的指标进行分析。然 后控制给药系统调整给药量,从而达到控制 浮选指标的目的。控制系统示意图见图1 。 圈1 控制系统示意图 1 浮选流程简介 凡口铅锌矿采用高碱、混合用药快速优 先浮选流程,处理量2 0 5 0 t i d ,原矿磨矿后, 用石灰和硫酸锌作抑制剂、丁基黄药和乙硫 氮作捕收剂、松醇油作起泡剂选铅,浮铅尾 矿用石灰作抑制剂、硫酸铜作活化剂、丁基 黄药作捕收剂、松醇油作起泡剂选锌,工艺 特点是流程长,加药点多,铅粗选有快粗和 三次粗选、一次扫选,精选有快精和五次精 选,选锌为三次粗选、三次扫选、三次精选, 整个选别过程共有6 0 个加药点。 2 控制机理 该控制系统主要是通过四种设置实现 控制。 2 .1 目标下限夏模糊化 浮选效果的好坏是看产品的品位和回 收率。对于我矿来说。就是铅精矿的品位和 回收率、锌精矿的品位和回收率,对于目前 的原矿品位和技术,目标下限可设定为铅品 位大于或等于5 8 %,回收率大于或等于 8 2 %,锌品位大于或等于5 3 %,回收率大于 或等于9 4 %。这可根据原矿的变化和技术 进步及时调燕,或根据对指标的要求调整。 对于日常生产指标,我们可表述为“很 低”、“较低”、“合适”、“较高”、“很高”五个模 糊值,同样,对于指标的变化情况可表述为 “速降”、“缓降”、“稳定”、“缓升”、“速升”五 个模糊值。 当生产指标较低但正在速升时,我们认 为正常。同样,当生产指标刚好达标但正在速 降时,我们认为不正常,因此,对于铅锌的品 位和回收率设定的下限,对于每一个指标及 器喜暑赛;翟器量瞿品墨 ,男,广东揭阳人,凡口铅锌矿科研所工程师,广东韶关5 1 2 3 2 5 万方数据 3 5 其变化率都可以给出如表1 所示的模糊表。 裹l模糊裹 变化率丽孺_ { 际f 』;吾蟊堡聂i 百 速降一43210 缓降一3 2一l01 稳定 一21012 埋升一lOl2 3 建升0123 4 从表l 看,生产状况低于0 即为不正 常,大于、等于0 即为正常。对于调整过程 中药剂用量的大小及其变化率我们也把它 模糊化,模糊值的相应数组同表1 。 2 .2 。事故”原因分析矩阵设置 当浮选指标低于设置目标下限的任一 项时。我们就把它当成一次“事故”来分析。 引起浮选指标变化的因素很多,如矿石品 位、矿石性质、人选浓细度、矿量、药剂性质、 浮选机性能等,因为现场只能从分析仪和给 药机获取信息,对于铅品位低的原因,我们 归结为 1 铅精矿中锌、铁品位和回收率的 提高; 2 铅精矿中锌品位和回收率的提高; 3 铅精矿中铁品位和回收率的提高; 4 原 矿品位中铅锌品位降低而铁的品位升高; 5 其它原因。对于铅回收率低的原因,我 们归结为 1 铅品位太高而丁基黄药添加 不足; 2 铅品位太高而乙硫氮添加不足; 3 原矿品位低; 4 丁基黄药添加不足且硫 酸锌添加太多; 5 其它原因。对于锌品位 低的原因,我们归结为 1 锌精矿中铅、铁 品位和回收率的提高; 2 锌精矿中铁品位 和回收率的提高; 3 石灰添加不足; 4 硫 酸铜添加不足; 5 丁基黄药添加太多。对 于锌回收率低的原因,我们归结为 1 锌品 位太高而丁基黄药添加不足; 2 锌品位太 高而石灰添加太多; 3 锌品位太高而硫酸 铜添加太多; 4 选铅作业捕收剂添加不足; 5 原矿品位低。 为了一致,我们规定矩阵中各数的绝对值之和为1 0 。对于铅浮选铅精矿品位不正常的 5 种原因相对应的判断矩阵为 034012000 0000 0 0 0 6O04000 0000O 00 00600 4O0000 0000 000003 ~2500O00 00 1 0 000g00 00000000 对于铅浮选铅精矿回收率不正常的5 种原因相对应的判断矩阵为 2 00000 0000080 00 20000 0000 08000 0 00 000 - 5 ~2 3 000 0000 000 0000 000050 50 0 001 00 0000 000000 上面矩阵1 5 列中的1 5 个变量分别是 铅精矿中铅、锌、铁的品位,铅精矿中铅、锌、 铁的回收率,原矿中铅、锌、铁的品位,选铅 的6 种药剂松醇油、乙硫氮、丁基黄药、D S 、 硫酸锌、石灰的用量。 对于锌浮选锌精矿品位不正常的5 种原因相对应的判断矩阵为 0O 00 01 0 1 0 O OO 00 0 0 0 0 00 00 O O O O 呻 O 0 0 0 0 O 0 O 0 0 O O O 0 O O 0 0 O 0 2 5 0 O 0 0 0 0 O 0 l O 0 O O 4 5 0 0 O O O O 0 O 3 0 O O 0 万方数据 3 6 对于锌浮选精矿回收率不正常的5 种原因相对应的判断矩阵为 03000000o070 0 600 00 0 00000 06000 000 0 004 000000000000 00O 0 0001 00000 上面两矩阵1 5 列中的1 5 个变量分别 是铅精矿中铅、锌、铁的品位,铅精矿中铅、 锌、铁的回收率,原矿中铅、锌、铁的品位和 选锌药剂松醇油、丁基黄药、硫酸铜、石灰以 及选铅药剂乙硫氮、丁基黄药的用量。 当计算机收到分析仪的一组数据后,算 出回收率,然后把当前的指标模糊化,如果 指标不正常,就利用指标和药剂的模糊值及 判断矩阵。用神经网络进行辩识,找出指标 不正常的原因,然后询问专家系统进行调 整。 2 .3 专家系统设置 在辩明了浮选过程中出现异常指标的 原因后,就需要根据情况调整药剂。我们集 中了现场技术人员和有经验的操作师傅,对 各种异常指标的调整经验建立了相应的专 家系统,它是由一系列I F 、T H E N 的条件和 决策所组成,在I F 如果 的后面给出决策 条件,主要为药剂添加的当前情况,T H E N 那么 的后面给出决策,郎调药的类别和方 向。例如当锌精矿品位较低且还在继续降 低,网络判断原因为石灰不足,专家系统就 据此调整石灰用量,若调整3 0 m i n 后指标仍 达不到要求将继续调整,至于增加或减少的 量则由该药剂添加或减少的步长决定。当 品位和回收率同时不正常时,系统将先保品 位后保回收率。 2 .4 增减药剂步长的设置 步长就是每次调药的量。由于浮选系 统流程长,药点多,有的药点是不用调整或 很少调整,它的步长就被设为零,至于需调 整的药点,则根据它的上下限不同而不同。 如铅精选五,其调药范围为3 0 ~1 0 0 m l / 00 00 00 55 00 r a i n ,步长设2 0 m l /m i n ,而铅精选一,其范围 为5 0 0 ~1 0 0 0 m l /m i n ,步长设1 0 0 m l /m i n , 球磨药点步长为0 ,如需调整则由操作者决 定。 3 工业试验 完成软件编制、各种设置和硬件的连接 后。在选矿厂I 系列进行工业试验。我们设 定铅精矿品位5 8 %、回收率8 4 %,锌精矿品 位5 3 %、回收率9 4 %,分析仪每1 0 r a i n 送一 批分析数据,同时读取自动给药机当前各药 点的加药量,生产指标低于控制指标时,系 统将进行调整。为了节省药剂,当生产指标 连续正常时,将对药剂进行回调,即当品位 连续正常时精选药剂每3 0 m i n 增加0 .5 个 步长,当回收率连续正常时粗选药剂每 3 0 m i n 减少0 .5 个步长,既保证生产稳定, 又节省药剂。工业试验自动控制原则框图 见图2 。 经过同一系列连续3 0 个班的对比试 验,试验指标见表2 。 表2工业试验指标/% 自动控制人工控制 名称 曼垡旦墼皇曼焦堕坚皇 铅锌 铅锌钳锌铅锌 原矿53 7 1 0 .8 4l O Oo 啪o5 .2 91 0 ∞1 0 0 .0 1 1 3 0o 铅精矿5 9 .儿8 7 .8 3 5 9 .1 78 74 3 锌精矿 5 40 7 9 45 2 5 3 .8 9 9 4 0 7 由表2 可见,在自动控制情况下,平均 生产指标均高于控制指标,且优于人工控制 指标,铅精矿回收率高0 .4 %,锌精矿回收 率高0 .4 5 %,按年处理5 0 万t 原矿计,年增 加效益1 0 0 万元以上,并可减轻工人劳动强 度,为减少劳动力创造条件。 万方数据 3 7 4 存在问题 目前该控制系统仅靠调药来控制指标, 而浮选过程是一个多因素、多变量的动态过 程,在操作波动情况下,仅靠调整药剂不能 完全解决问题,因此制约了该控制系统发挥 优势,专家系统对多因素、多变量影响浮选 指标对策不全,因此还需不断完善。自动控 制仅能在生产稳定情况下使用,在操作波动 大时显得无能为力。不能取得好指标。 图2 自动控制原理框图 该控制系统的控制依据来自荧光分析 自动控制的新操作方法,它才具有生命力。 的数据,当荧光分析有故障时它的调节将是 ,。.。 错误的,这时必须把它停下来。而且分析仪 ⋯~ 只测定原矿、铅精矿、锌精矿和尾矿的品位, 虽然自动控制使用时出现不少问题,有 对于控制品位和回收率的快粗、快精和精选其局限性的一面,但若使用好它仍将对操作 一尾矿没有检测,控制过程相对滞后。 起一定的辅助作用,指标稳定,操作人员劳 设定控制步长虽可避免操作大起大落,动强度减轻,我们在今后使用过程中需不断 但合适的控制步长不易设定得准确。在试 总结、不断完善,使其真正能为现场生产服 验中发现有的步长太大,也有的太小,这必 务,把我矿自动化水平推向一个新的层次。 须不断修正。控制矩阵也必须不断完善。参考文献 若磨矿自动控制、粒度仪、p H 计等能使 l 北京矿冶研究总院.凡口船锌矿浮选控棚研究 用,液面、充气量等也能控制,控制效果将更 报告[ 刚t 1 9 9 9 * 明日2 茹青.浮选自动控制软件的研制及工业实践 只有对操作工进行培训,才能适应浮选 [ J ] 有色金属 选矿部分 , 1 9 9 9 3 4 1 万方数据