陕西某金矿浮选工艺流程考查及优化措施研究.pdf
4 6 有色金属 选矿部分2 0 1 7 年第1 期 d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 6 7 1 - 9 4 9 2 .2 0 1 7 .0 1 .0 1 1 陕西某金矿浮选工艺流程考查及优化措施研究 于鸿宾1 ,张国刚1 ,郑晔1 ,杨治国2 ,张晗1 ,王毅2 1 .长春黄金研究院,长春1 3 0 0 1 2 ;2 .陕西太白黄金矿业有限责任公司,陕西宝鸡7 2 1 6 0 7 摘要为了解决陕西某金矿生产中存在的浮选尾矿品位高、浮选回收率偏低的难题,对其磨矿作业和浮选作业进行了 流程考查及工艺优化措施分析。流程考查结果表明当前生产中存在磨矿效率和分级效率低、球磨机钢球充填率和分级返砂 比严重不足、浮选矿浆浓度较高、浮选药剂添加地点及分配比例不合理和浮选充气量不足等问题。针对流程中存在的问题提 出了详细的改进方案,为下一步进行浮选工艺优化提供了技术依据。 关键词金矿;浮选;磨矿分级;流程考查 中图分类号T D 9 5 3 ;T D 9 2 6 .3文献标志码A文章编号1 6 7 1 - 9 4 9 2 2 0 1 7 0 1 - 0 0 4 6 - 0 5 S t u d yo nI n v e s t i g a t i o na n dO p t i m i z a t i o nM e a s u r e so fF l o t a t i o nP r o c e s s i n g i naS h a a n x iG o l dM i n e Y UH o n g b i n 。,Z H A N GG u o g a n g 。,Z H E N GY e 。,Y A N GZ h i g u 0 2 ,Z H A N GH a n ’,W A N GY i 2 』.C h a n g c h u nG 0 埘R e s e a r c hI n s t i t u t e ,C h a n g c h u n1 3 0 0 1 2 ,C h i n a ;2 .S h a a n x iT a i b a i G o l dM i n i n gC o .,L t d .,B a o j iS h a a n x i7 2 1 6 0 7 ,C h i n a A b s t r a c t I no r d e rs o l v et h ep r o b l e m so fh i g hg r a d eo ft a i l i n g sa n dl o wr e c o v e r yr a t eo ff l o t a t i o ni nc u r r e n t p r o d u c t i o ni naS h a a n x ig o l dm i n e ,t h ea u t h o r si n v e s t i g a t et h eg r i n d i n go p e r a t i o n sa n dt h ef l o t a t i o np r o c e s s ,a n d a n a l y s i st h eo p t i m i z a t i o nm e a s u r e si nt h i sp a p e r .T h er e s u l t ss h o wt h a tt h ee f f i c i e n c yo fg r i n d i n ga n dc l a s s i f i c a t i o ni s l o w ,t h es h o r t a g eo ff i l l i n gr a t eo fb a l lm i l la n du n d e r f l o wr a t eo fc l a s s i f i c a t i o ni ss e r i o u s .t h ed e n s i t yo ff l o t a t i o np u l p i sh i g h ,t h ea d d i n gl o c a t i o na n dd i s t r i b u t i o no ff l o t a t i o nr e a g e n t sa r en o tr e a s o n a b l e ,t h ea e r a t i o nq u a n t i t yo ff l o t a t i o n i si n s u f f i c i e n ta n dS Oo n .I nv i e wo ft h ep r o b l e m se x i s ti nt h ec u r r e n tp r o d u c t i o n p r o c e s s ,t h i sp a p e rp u t sf o r w a r d d e t a i l e di m p r o v e m e n tp l a n s ,a n dp r o v i d e sd e t a i l e dt e c h n i c a lb a s i sf o rt h ef l o t a t i o np r o c e s so p t i m i z a t i o ni nt h ef u t u r e . K e yw o r d s g o l dm i n e ;f l o t a t i o n ;g r i n d i n ga n dc l a s s i f i c a t i o n ;f l o w s h e e ti n v e s t i g a t i o n 陕西某金矿选矿厂原为全泥氰化碳浆提金工 艺,为了缓解该公司环保方面的巨大压力,选矿厂于 2 0 1 5 年下半年将其选矿工艺改造为浮选一金精矿氰 化碳浆提金工艺,设计处理能为52 0 0t /d 。然而改 建投产以来,浮选尾矿品位偏高,浮选回收率较低, 为企业的正常运营造成了极大的困扰。为了给优化 生产提供可靠的技术依据,解决制约企业经济效益 增长的问题,对其磨矿浮选系统进行了流程考查,并 针对流程考查中发现的问题提出工艺优化方案。 1 矿石性质 浮选原矿多元素分析结果见表1 ,由表1 可知, 该矿石中金与银品位分别为0 .7 9 、1 .5 0g /t ,硫含量 为0 .8 8 %,铜、铅、锌、锑和砷等含量均较低。矿石中 矿物相对含量测定结果见表2 ,由表2 可知主要金属 矿物为黄铁矿,很少的磁黄铁矿、铜矿物和褐铁矿, 极少量的碲矿物。非金属矿物主要为石英、钠长石, 次为白云石、方解石、绢云母、磷灰石等,表明该矿石 工艺类型属低品位少硫化物含金矿石。 2 生产工艺流程 生产工艺流程见图l ,该公司有两个选矿厂用于 处理磨矿一浮选系统,其中一选厂又分为两个磨矿工 艺完全相同的系列。两个选矿厂碎矿流程均为三段 一闭路,磨矿流程均为两段两闭路,原矿经破碎至一1 2 I T l l n 后给入磨矿分级作业。一选厂一段分级使用螺旋 分级机,三选厂一段分级使用水力旋流器,两个选矿 厂二段分级均使用水力旋流器,二段旋流器溢流 一 7 5t x m 含量为6 5 % 经搅拌槽混合后给入浮选作业, 浮选流程结构为一次粗选、三次扫选和三次精选。 收稿日期2 0 1 6 - 0 7 - 2 9修回日期2 0 1 6 .1 1 - 2 5 作者简介于鸿宾 1 9 8 9 - ,男,内蒙古赤峰人,硕士,工程师,主要从事选矿与资源综合利用科研工作。 万方数据 兰盟7 年第1 期于鸿宾等陕西某金矿浮选工艺流程考查及优化措施研究 4 7 1 单位为g /t 。 表2矿石矿物相对含量测定结果 T a b l e2 R e s u l t so ft h ed e t e r m i n a t i o no ft h er e l a t i v e c o n t e n to fo r em i n e r a l s/% 3 磨矿作业流程考查及分析 磨矿作业流程考查当日三选厂处理量为1 2 5 .7 4 t /h ,一选厂一系列处理量为4 5 .4 0t /h ,一选厂二系 一选厂原矿 列处理矿量为4 7 .6 2t /h ,流程考查重要参数计算结 果见表3 。 表3磨矿作业重要参数考查结果 T a b l e3 R e s u l t so fi m p o r t a n tp a r a m e t e r so fg r i n d i n g o p e r a t i o n s 球磨机的比生产率q o 一段 1 .1 20 .8 11 .2 0 篮二 吐里盐 』 翌 三垦 竺 塑旦堑 一段水力旋流器 螺旋分级机量效率8 6 .5 4 7 9 .4 97 7 .8 2 分级效率/%质效率4 3 .7 5 2 6 .2 33 5 .8 1 二段水力旋流器分级效彰%差萋茎篙2 .4 黧5 .4 4 篱0 .2 分级返砂t t /% 一段1 3 3 .7 28 7 .7 21 3 8 .0 7 二段1 0 0 .4 92 2 6 .6 5 2 1 9 .4 8 三选厂原矿 浮选金精矿 浮选尾矿 图1 选矿生产工艺流程 F i g .1 P r o d u c t i o nf l o w s h e e to fm i n e r a lp r o c e s s i n g 万方数据 4 8 有色金属 选矿部分2 0 1 7 年第1 期 由表3 可知,一选厂和三选厂球磨机的充填率 基本在3 5 %以下,而生产实践表明球磨机适宜的钢 球充填率为3 5 %一4 5 %_ lJ ,由此表明两个选矿厂的 球磨机均存在不同程度的缺球现象。三选厂二段磨 矿和一选厂一系列一段磨矿的球磨机比生产率仅为 0 .4 4t / m 3 h 和0 .8 1t / m 3 h ,表明当前该球 磨机磨矿效率较低,这一方面是由于当前球磨机钢 球充填率不足的原因,另一方面二段磨矿补加钢球 直径为8 0m m ,补加钢球直径较大也会影响磨矿 效率。 通过分析两个选矿厂一段和二段分级作业的分 级效率可知,一选厂一系列螺旋分级机和水力旋流 器的分级质效率较低,仅分别为2 6 .2 3 %和 2 4 .8 1 %,结合流程考查矿浆流程图 见图2 分析发 现,一系列螺旋分级机和水力旋流器的给矿浓度高 达7 2 .7 8 %和6 2 .6 8 %,给矿浓度较高会严重降低分 级效率。两个选矿厂一段分级流溢各粒级筛分结果 见表4 ,由表4 可知一选厂一系列的一段分级溢流存 图2 磨矿作业流程考查矿浆流程 F i g .2P u l pf l o w s h e e to fg r i n d i n gp r o c e s s 在“跑粗”现象,溢流产品中 0 .2 8m m 含量高达 3 3 .4 0 %。这一方面是由于螺旋分级机给矿浓度过 高造成的不利影响,另一方面在流程考查过程中观 察到螺旋分级机的溢流堰不平整,而且一选厂一系 列的螺旋分级机给矿位置与溢流堰的距离较近,导 致分级机的沉降区较短,从而导致溢流“跑粗”。 研究认为与球磨机构成闭路工作的分级机对磨 矿过程的影响很大,球磨机的返砂比通常为1 0 0 %一 4 0 0 %为宜引,在一定范围内提高返砂比有助于改 善分级效果,减少产品过粉碎,提高球磨机生产率。 从表3 可知,一选厂一系列一段分级返砂比仅为 8 7 .7 2 %,表明该分级机返砂比严重偏低。返砂比偏 低意味着进入球磨机内的矿石量少,球磨机处于不 饱和状态下运转,未充分发挥出最佳的磨矿效率,而 且还会造成球磨机磨矿工序的能耗和钢耗偏高旧J 。 表4一段分级溢流各粒级筛分结果 T a b l e4 S c r e e n i n gr e s u l t so fe a c hp a r t i c l es i z ef r a c t i o n /% 4 浮选作业流程考查及分析 浮选作业流程考查当日矿量为2 0 7 .3 3t /h ,其中 三选厂矿量为1 1 7 .8 3t /h ,一选厂一系列矿量为 万方数据 2 0 1 7 年第1 期于鸿宾等陕西某金矿浮选工艺流程考查及优化措施研究4 9 4 6 .8 2t /h ,一选厂二系列矿量为4 2 .6 8t /h 。浮选药 剂制度如下黄药用量为1 0 0g /t ,M A 用量为4 0g /t , 松醇油用量为4 0g /t 。粗选作业充气量为5 0 0 ~6 0 0 m 3 /h ,一次扫选充气量为3 5 0 ~4 0 0m 3 /h ,二次扫选 充气量为3 0 0 ~3 5 0m 3 /h 。浮选作业流程考查当日 生产指标如下原矿品位为0 .9 0 2g /t ,精矿品位为 1 4 .3 5 7g /t ,尾矿品位为0 .1 5 7 g /t ,回收率为 8 3 .5 1 %,数质量流程如图3 所示。 由图3 可知,粗选作业、扫一作业、扫二作业和 扫三作业的浮选浓度高达4 0 %,而小型浮选试验研 究推荐浮选浓度为3 2 %,由此表明当前浮选工艺中 粗扫选作业浓度偏高。矿浆浓度过大不仅会导致浮 选机工作条件变差,浮选指标下降J ,而且还会对浮 选尾矿的浓密脱水作业产生不利的影响。 图3浮选作业流程考查数质量流程 F i g .3 N u m b e ra n dq u M i t yf l o wo ff l o t a t i o np r o c e s s 由图3 可知浮选的粗选作业回收率较低,仅为 9 0 .1 6 %,这是导致目前浮选回收率没有达到设计要 求的主要原因。综合分析流程考查结果和当前生产 现状,认为导致粗选作业回收率较低的原因主要有 以下三个方面1 该选矿厂粗选作业捕收剂添加地 点为浮选给矿调浆搅拌槽,同时靠近浮选作业给矿 管,存在药剂短路现象,导致浮选给矿与药剂作用时 间不足,有用矿物矿化效果较差,影响分选效果;2 当前浮选药剂用于粗选作业的比例仅为5 0 %,粗选作 业药剂用量偏低,这会影响浮选初期的浮选速度;3 当前粗选作业充气量为5 0 0 ~6 0 0m 3 /h ,浮选机的实 际充气量仅为0 .2 9 ~0 .5 2m 3 / m 2 m i n ,而生产实 践认为浮选机充气量在0 .8 ~1 .0m 3 / m 2 m i n 范围 内能够取得良好的生产指标∞叫J ,由此表明粗选作业 充气量较小,充气量较小会降低有用矿物与气泡碰撞 的机率,同时影响气泡上浮速度。 通过数质量流程图可以发现扫选一、扫选二和 扫选三精矿的品位分别为4 .6 6 4 、3 .5 2 0 和2 .3 7 2 g /t ,扫选一精矿的品位几乎与粗选精矿品位相当,扫 选二精矿与扫选三精矿品位甚至高于原矿品位,这 万方数据 5 0 有色金属 选矿部分2 0 1 7 年第1 期 表明当前粗扫选作业的浮选时间和精矿刮泡量不 足,未充分发挥扫选作业的作用,导致浮选中矿未能 在各作业间有效循环,从而造成浮选尾矿品位偏高。 通过数质量流程图可以发现扫选三作业指标较 差,作业回收率仅为2 .1 6 %,认为扫选三作业浮选机 性能不佳是导致其作业回收率低的重要原因。在流 程考查过程中可以观察到在充气量较低的情况下, 扫选浮选槽内便会出现严重的矿浆“翻花”现象,导 致浮选槽内矿浆表面不能形成比较平稳的泡沫层, 破坏分选环境,影响分选平稳进行。 由于该选矿厂浮选金精矿直接用于本厂氰化浸 出,并不对外销售,因此没有必要过高要求浮选精矿 的品位,而且通过流程考查数质量流程图可以发现, 精选二的精矿品位可达1 2 .5 6 5g /t ,完全可以直接进 入氰化浸出作业。 通过对浮选尾矿磨制团矿片于显微镜下检测, 并配合化学分析法、选择性溶矿法测定了尾矿产品 中金矿物嵌存关系特征 见表5 。表5 结果表明尾 矿中单体连生金占3 0 .1 7 %,包裹金占6 9 .8 3 %,其 中脉石包裹占4 5 .5 7 %、硫化物包裹占2 4 .2 6 %。 5 生产中存在的主要问题及工艺优0 匕建议 通过对磨矿作业和浮选作业进行流程考查及数 据分析,诊断出当前生产中存在的主要问题及相应 的工艺优化建议措施如下 表5 浮选尾矿产品中金矿物嵌连关系测定结果 T a b l e5R e s u l t so fd e t e r m i n a t i o no fg o l dm i n e r a l si n f l o t a t i o nt a i l i n g s/% 嵌连关系 单体与连生金、i 酝砀石差‰ 合计 相对含量 3 0 .1 7 2 4 .2 6 4 5 .5 7 1 0 0 .0 1 球磨机比生产率较低,未充分发挥最佳的磨 矿效率,建议加强对生产中球磨机装球率的检测,优 化磨机中钢球配比,三选厂二段磨矿补加钢球直径 调整为6 0m m 或4 0m m ,强化球磨机磨矿效率。 2 一选厂分级给矿浓度较大,螺旋分级机存在 溢流堰不平整和沉降区较小的问题,导致返砂比偏 低,不仅会降低分级效率,增加球磨机能耗和钢耗, 还会影响球磨机生产率。建议适当增加一段球磨排 矿处的补加水,降低分级给矿浓度,提高分级返砂 比,强化分级效果。 3 浮选粗扫选作业矿浆浓度较高,导致浮选机 工作条件变差,影响浮选指标和后续浓密脱水作业。 建议降低磨矿作业水力旋流器给矿浓度,加强对磨 矿分级作业二段溢流浓度的控制,在强化分级效果 的同时,保证浮选作业浓度适宜,浮选过程稳定。 4 浮选作业存在药剂短路和药剂分配不合理 问题∞‘7J ,导致矿浆与药剂作用时间不足和浮选速度 较慢,影响浮选生产指标。建议改变粗选作业捕收 剂添加地点,将粗选作业捕收剂由搅拌槽移至一段 分级溢流泵箱处,延长矿物与捕收剂的作用时间;合 理分配粗扫选作业药剂比例,将扫选三作业药剂添 加至粗选作业,即粗选药剂用量由总药量的5 0 %增 加至6 2 .5 %,提高浮选初期的浮选速度; 5 浮选作业充气量较低,粗扫选作业精矿刮泡 量不足,导致尾矿品位跑高,影响了浮选回收率。建 议适当增加浮选作业充气量,一方面提高浮选机内 空气弥散度和气泡均匀度,增加矿粒与气泡接触碰 撞的机率,另一方面可以缩短气泡上浮时间,提高浮 选速度,同时还有助于强化中矿在各作业中有效 循环。 6 鉴于浮选金精矿直接用于本厂氰化浸出,并 不对外销售,而且当前精选二精矿品位已达到氰化 浸出作业要求,为此建议取消精选三作业,一方面有 助于增加产率,提高浮选回收率,另一方面还有助于 降低生产成本。 7 由于浮选作业药剂种类及用量必须适当才 能获得良好的生产指标。8 引,由于目前浮选尾矿中存 在单体连生金及硫化物包裹金,为此建议考查不同 药剂种类及用量对浮选生产指标的影响,确定最佳 的浮选药剂制度,以进一步提高浮选回收率,降低浮 选尾矿品位。 8 建议优化扫选三作业浮选机,消除其由于槽 内液面不稳定为浮选带来的不利影响。另外在1 3 常 生产中发现当前浮选流程存在大量木屑,木屑的存 在不仅会破坏分选过程的正常进行,而且还会吸附 大量药剂,削弱药剂与矿物之间的相互作用,影响分 选效果,因此建议加强碎矿与磨矿作业对木头的清 理,最大限度的避免木屑进入浮选流程。 6结论 通过对磨矿作业和浮选作业流程考查及数据分 析,得出以下主要结论 1 影响磨矿作业磨矿效率低的主要原因是由于 球磨机钢球充填率和分级返砂比不足,影响分级效 率低和分级返砂比不足的主要原因是分级给矿浓度 过高。 下转第8 1 页 万方数据 产if _ 【| 杰等粗细粒级差异化给矿对浮选柱选别性能的影响 8 1 图4 浮选柱精矿粒级对比分析 F i g .4 C o n c e n t r a t e sp a r t i c l es i z ec o m p a r a t i v ea n a l y s i s 3结论 在粗细颗粒矿物混合与差异化两种给矿条件 下,开展了①1 0 0m m 12 0 0m m 规格浮选柱对纯石 英砂矿物的浮选试验,粗细粒级差异化给矿比混合 给矿获得了更高的精矿回收率,尤其是在粗颗粒矿 物回收方面效果提升十分显著,证实了在浮选柱中 引入泡沫层理论的可行性,为浮选柱用于粗扫选作 业处理较粗粒级矿物奠定了基础。但在后续研究工 作及工程转化过程应该注意对如下内容的考察 1 试验在纯石英矿物条件下开展,对浮选指标 因素的考察具有局限性,需要针对不同矿物类型及 粗细粒级划分方法做进一步研究; 2 泡沫层表面的粗颗粒矿物给人总量与给矿速 率不宜过大,以免破坏泡沫层稳定性; 3 粗细颗粒矿物差异化给矿对泡沫层状态反应 敏感,如泡沫层过薄,流动陛与稳定性太差则不宜采 用本方法。 参考文献 [ 1 ] B I A N C AN E W C O M B E ,B R A D S H A WD ,W I G H T M A NE . F l a s hf l o t a t i o na n dt h ep l i g h to ft h ec o a r s ep a r t i c l e [ J ] . M i n e r a l sE n g i n e e r i n g2 0 1 2 3 4 1 1 0 . [ 2 ] W E L S B YSDD ,V I A N N ASM ,F R A N Z I D I SJP .A s s i g n i n g P h y s i c a lS i g n i f i c a n c e t o F l o a t a b i l i t yC o m p o n e n t s [ J ] . I n t e r n a t i o n a lJ o u r n a lo fM i n e r a lP r o c e s s i n g ,2 0 1 0 ,9 7 5 9 - 6 7 . [ 3 ] W I E R I N KGA ,H E I S K A N E NK ,N I I T HT ,e ta 1 .T h ed u a l o u t l e td e v i c e .K e yt os i z e .s e l e c t i v ef l o t a t i o n 『J1 .M i n e r a l s E n g i n e e r i n g ,2 0 0 8 ,2 1 8 9 4 - 8 9 8 . [ 4 ] 卢寿慈.粗粒浮选理论、工艺及设备[ M ] .国外金属矿选 矿,1 9 8 2 1 0 4 7 - 5 3 . [ 5 ] J .0 .列皮伦.粗颗粒浮选的有效技术一泡沫中分选[ J ] . 国外金属矿选矿,2 0 0 4 9 9 .1 4 . 『61H E I N R I C HS C H U B E R T .O nt l l et u r b u l e n c e .c o n t r o l l e d m i c r o p r o c e s s e s i n f l o t a f i o n m a c h i n e s [ J ] .i n t e r n a t i o n a l j o u r n a lo fm i n e r a lp r o c e s s i n g ,1 9 9 9 1 .2 5 7 2 7 6 . 上接第5 0 页 2 当前浮选生产的矿浆浓度较高,影响了浮选 机的工作状态;浮选药剂添加地点及分配比例不合 理,导致矿化时间较短和粗选回收率较低;浮选充气 量不足影响了泡沫的上浮速度和中矿在粗扫选作业 的有效循环;以上三个原因是导致目前浮选生产指 标不佳的主要原因。 3 浮选尾矿中存在3 0 .1 7 %的单体连生金和 2 4 .2 6 %的硫化物包裹金,表明浮选生产指标仍有进 一步提升的空间,如何有效回收这一部分金是下一 步工艺优化的重点。 4 针对流程考查中诊断出来的生产问题提出了 详细的改进方案,为下一步进行浮选工艺优化提供 了技术依据。本文还可为其他同类型矿山企业的浮 选工艺流程考查、生产流程评价和浮选工艺优化提 供借鉴经验。 参考文献 [ 1 ] 胡岳华,冯其名.矿物资源加工技术与设备[ M ] .北京 科学出版社,2 0 0 6 6 0 - 7 2 . [ 2 ] 刘志斌,汪勇,高起方,等.云南某金多金属矿生产工 艺流程考查分析及优化措施研究[ J ] .矿冶工程,2 0 1 5 , 3 5 2 8 3 - 8 6 . [ 3 ] 常文利.西石门铁矿选矿工艺流程考查结果及其分析 [ J ] .矿山机械,2 0 0 7 ,3 5 4 8 2 - 8 4 . [ 4 ] 高淑玲,魏德洲,方萍,等.充气量对低品位铝土矿旋 流一反浮选分离的影响[ J ] .东北大学学报 自然科学 版 ,2 0 0 9 ,3 0 1 1 4 1 - 1 4 4 . 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