铸铁段在金川磨矿中的节能降耗研究.pdf
2 0 1 9 年第4 期有色金属 选矿部分 4 9 d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n l 6 7 1 - 9 4 9 2 .2 0 1 9 .0 4 .0 1 0 铸铁段在金川磨矿中的节能降耗研究 杨文彪,张永梅 金川集团股份有限公司选矿厂,甘肃金昌7 3 7 1 0 0 摘 要在铸铁段用于金川磨矿的实践中,发现钢球更换为铸铁段后磨矿细度均有不同程度的提高,说明铸铁段对提高 磨矿细度有利,而且铸铁段要求的磨机充填率低。在钢球作为磨矿介质时,球磨机的电单耗在3 2 .5 4k W h /t ,而铸铁段作为 磨矿介质时,球磨机的电单耗为3 0 .8 7k W h /t ,降低了1 .6 7 个百分点。在钢球更换为铸铁段后最显著的变化是球耗,随着 磨矿时间的增加,铸铁段消耗呈现逐渐降低趋势。 关键词铸铁段;钢球;充填率;能耗;钢耗 中图分类号T D 9 2 1 .4文献标志码A文章编号1 6 7 1 9 4 9 2 2 0 1 9 0 4 0 0 4 9 0 3 S t u d yo nE n e r g yS a v i n ga n dC o n s u m p t i o nR e d u c t i o ni nJ i n c h u a nG r i n d i n g b yU s i n gC a s tI r o nS e c t i o n Y AN GW e n b i a o ,Z H AN GY o n g m e i C o n c e n t r a t o ro fJ i n c h u a nG r o u pC o .,L t d .,J i n c h a n gG a n s u7 3 7 1 0 0 A b s t r a c t I nt h i sp a p e r ,t h r o u g ht h ea p p l i c a t i o no fc a s ti r o ns e c t i o ni nJi n c h u a ng r i n d i n g ,i ti sf o u n d t h a tt h eg r i n d i n gf i n e n e s si si m p r o v e da f t e rs t e e lb a l li sr e p l a c e dw i t hc a s ti r o ns e c t i o n ,w h i c hi n d i c a t e st h a t c a s ti r o ns e c t i o nh a sas t r o n ge f f e c to ni m p r o v i n gt h eg r i n d i n gf i n e n e s s .T h em e d i u mc h a n g er a t i or e q u i r e d f o rc a s ti r o n s e c t i o n sw a sl o w e ru n d e rt h es a m eg r i n d i n gf i n e n e s sp r o d u c t s .W h e ns t e e lb a l li su s e da s g r i n d i n gm e d i u m ,t h ee l e c t r i c a lu n i tc o n s u m p t i o no fb a l lm i l li s3 2 .5 4k W h /t ,w h i l ew h e nc a s ti r o ni s u s e da sg r i n d i n gm e d i u m ,t h ee l e c t r i c a lu n i tc o n s u m p t i o no fb a l lm i l li s3 0 .8 7k W h /t ,w h i c hr e d u c e sb y 1 .6 7p e r c e n t a g ep o i n t s .A f t e rt h ea d d i t i o no fc a s ti r o ns e c t i o n s ,t h es t e e lc o n s u m p t i o np r e s e n t e dat r e n do f g r a d u a ld e c r e a s ew i t ht h ei n c r e a s eo ft i m e . K e yw o r d s c a s ti r o ns e c t i o n ;s t e e lb a l l ;m e d i u mc h a n g er a t i o ;e n e r g yc o n s u m p t i o n ;s t e e lc o n s u m p t i o n 金川铜镍硫化矿选矿多采用两段磨矿、两段选 别工艺流程,一段磨矿细度一7 4 “m 占7 0 %左右,二 段磨矿细度在一7 4t L m 占8 0 %左右。原来磨矿段添 加磨矿介质多为钢球,钢球直径规格从4 0m m 到 1 0 0m m 不等,按照一定比例进行添加。近年来,在 生产中发现,钢球作为磨矿介质产生的磨矿产品粒 度分布不合理,在工艺应用研究中逐步应用铸铁段 代替了钢球。然而,事实上铸铁段替代钢球不仅仅 在产品指标上有优势,更直接反应在磨矿节能降耗 起到重要的作用。由于公司发展的需要,近年来对 各单位降低成本方面要求较高,尤其是节能降耗方 面。本文主要在铸铁段对磨矿段节能降耗方面进行 了研究和探讨。 1 铸铁段提高磨矿细度 铸铁段是选择性磨矿工艺所采用的新型磨矿介 质,经选厂应用证明,它确有提高细磨能力及改善磨 矿产品粒度组成的良好性能口。2 ] 。 通过在该选矿厂的一段和二段球磨机的磨矿介 质由原来的钢球换为铸铁段时,铸铁段的充填率和 钢球的充填率保持一致,都保持在3 4 %左右,铸铁段 初次更换时按照一定比例配比添加,以后再补充时 按照1 1 进行添加,其他磨矿工艺参数均不变。试 验结果表明,更换前后磨矿细度变化趋势明显,磨矿 细度提高了,具体磨矿细度对比情况见表1 。由表1 数据可以看出,在钢球更换为铸铁段前后一段磨矿 细度由6 7 .2 6 %提高到6 8 .0 2 %,提高了0 .7 6 个百 收稿日期2 0 1 9 - 0 1 - 1 6修回日期2 0 1 9 - 0 1 3 0 作者简介杨文彪 1 9 8 1 一 ,男,甘肃永昌人,硕士.工程师,从事选矿工艺研究工作。 万方数据 5 0 有色金属 选矿部分2 0 1 9 年第4 期 分点,二段磨矿细度由7 9 .4 2 %提高到8 0 .7 5 %,提 高了1 .3 3 个百分点,说明该种铸铁段相对于钢球对 提高某铜镍硫化矿的磨矿细度确实有利。 表1钢球换添铸铁段前后磨矿细度对比 T a b l e1 C o m p a r i s o no fg r i n d i n gf i n e n e s s b e f o r ea n da f t e rr e p l a c e m e n to fs t e e l b a l l sw i t hc a s ti r o ns e c t i o n s 铸铁段能够提高磨矿细度,主要原因与铸铁段 的磨矿作用力和矿石性质有关,由于该种矿石属于 中硬度矿石,测定的矿石f 一6 .8 ,但泊松比高达 0 .3 2 ,韧性较高。高硬度及高韧性是该种矿石特性。 钢球的磨矿作用主要以冲击力为主,磨剥作用为辅, 而铸铁段的磨矿作用力主要以冲击力为辅,磨剥作 用为主,这种高韧性的矿石更需要的是磨剥作用,而 非冲击力,因此,铸铁段在提高磨矿细度方面占有更 有利条件[ 2 _ 3 ] 。图1 为铸铁段外观形状。 纛 图1 铸铁段外观形状图 F i g .1A p p e a r a n c ea n ds h a p eo fc a s ti r o ns e c t i o n 2 铸铁段降低磨机充填率 该选矿厂通过在一段和二段磨矿球磨机中将钢 球更换为铸铁段后,对比前后磨机充填率的变化趋 势,其结果见表2 。由表2 数据可以看出,一段磨矿 在磨矿产品细度为一7 4 “m 占6 8 %左右时,钢球的 充填率需要达到3 5 %左右,而铸铁段的充填率仅需 要达到3 3 %左右。在二段磨矿有同样的规律,说明 铸铁段对磨机的充填率要求更加低一点。 表2 不同磨矿介质和充填率对磨矿细度的影响 T a b l e2I n f l u e n c eo fg r i n d i n gm e d i u m a n dm e d i u mc h a n g er a t i oo ng r i n d i n gf i n e n e s s /% 3 铸铁段降低磨机电耗 在实际生产中发现钢球更换为铸铁段后,电耗 呈现降低趋势,数据见表3 。 表3钢球更换为铸铁段前后电耗对比分析 T a b l e3 C o m p a r a t i v ea n a l y s i so fp o w e r c o n s u m p t i o nb e f o r ea n da f t e rr e p l a c e m e n t o fs t e e lb a l l sw i t hc a s ti r o ns e c t i o n s 磨矿介质耗电量/ k W h 处理矿量/t 电单耗/ k W h t _ 1 从表3 中可以看出,在钢球作为磨矿介质时,球 磨机的电单耗在3 2 .5 4k W h /t ,而铸铁段作为磨 矿介质时候,球磨机的电单耗为3 0 .8 7k W h /t ,降 低了1 .6 7 个百分点。分析电耗下降的原因,主要是 各段次磨机的球荷充填率减小了,故磨矿电耗会有 所降低。另一个原因是钢球转换为铸铁段,实际滑 动作用减弱,钢球之间的滑动作用造成电耗的空耗, 而铸铁段能够克服这种空耗,相对钢球来说,铸铁段 之间的互相磨擦力相对钢球强,滑动作用减弱,故空 耗减少。再者,由于所添加铸铁段在体积上比钢球 小,实际上是球径变小,铸铁段的体积约是原来钢球 的9 0 %左右,球径变小后,用于阻止滑动的功率减 小,用F .C .邦德经验公式可以计算减小值供参考 K w b 一4 .8 7 9 /3 0 3 3 .2 3 K C f l 一丽而1 3 .J .] S s 1 从公式 1 可见,磨内一吨钢球消耗的功率 K 。。,与磨机内径D 、球荷充填率V 。 % 及磨机转速 率C 。 % 等有关,还与磨内最大球径的球径参数S 。 有关,按3 1 %充填率计,转速率按7 3 .4 %计算 s ,1 .1 0 2 生掣 , 3 U .6 B 为最大球径,m m 。采用1 0 0I T a T I 大球时,S s 一 0 .6 8k W h /t ;采用9 0m m 大球时,S 。一0 .4 6 k W h /t ,将具体条件代入上面公式计算,可得到用 万方数据 2 0 1 9 年第4 期杨文彪等铸铁段在金川磨矿中的节能究降耗研工艺试验研究 5 l 1 0 0m m 大球时每吨钢球电耗1 .7 2 2k W h ,用9 0 m m 大球时每吨钢球电耗1 .5 0 2k W h ,按此经验 公式估算,因球径下降会导致电耗下降1 2 %。邦德 经验公式至少说明一种趋势,即球径的精确化会导 致绝对电耗下降嘲。 球变为铸铁段后,与研磨面积大小关系密切,而与打 击次数关系甚弱,不像钢球那样以冲击为主磨剥为 辅,而铸铁段是以磨剥为主冲击为辅,在一定程度上 减少了碎球率,铸铁段的碎球率比钢球低,从而降低 了钢耗‘“。 4 铸铁段的钢耗降低 5结论 在钢球更换为铸铁段后最显著的变化是球耗降 低,钢球更换为铸铁段后,钢耗几乎和原来添加钢球 时差不多,但是随着时间的增加,铸铁段的钢耗呈现 逐渐降低趋势,见表4 。 表4钢球更换为铸铁段前后球耗对比 T a b l e4 C o m p a r i s o no fb a l lc o n s u m p t i o n b e f o r ea n da f t e rr e p l a c e m e n to fs t e e lb a l l s w i t he a s ti r o ns e c t i o n s / k g t _ 1 由表4 可以看出,由于铸铁段更换后,钢耗逐年 下降,由最初的0 .7 8k g /t 降低到0 .6 4k g /t ,说明铸 铁段的钢耗较低,对节能降耗起到重要的关键作用。 分析原因,主要从两个方面来说,一方面是充填率的 降低,由于充填率的降低,减少了钢球之间的相互摩 擦作用,也就说降低了钢球之间互相摩擦的钢耗。 另一个方面,从钢球更换为铸铁段后总体积变小,钢 1 通过金川选矿磨矿介质变换试验发现,相对 于钢球来说铸铁段对提高磨矿细度更有利,在同样 的磨矿细度产品下,铸铁段要求的磨机充填率要低。 2 在钢球作为磨矿介质时,球磨机的电单耗在 3 2 .5 4k W h /t ,而铸铁段作为磨矿介质时,球磨机 的电单耗为3 0 .8 7k w h /t ,降低了1 .6 7 个百分 点。主要原因是磨机充填率降低和磨矿介质滑动作 用减弱,空耗减少所致。 3 在钢球更换为铸铁段后最显著的变化是钢耗 降低,铸铁段添加后随着时间的增加,钢耗呈现逐渐 降低趋势。主要是磨机充填率的降低减少了磨矿介 质之间的相互摩擦作用,铸铁段作为磨矿介质后,碎 球率降低使钢耗减少。 参考文献 E l i 熊瓒恩.耐磨柱状介质在再磨机中的应用[ J ] .中国矿 业,1 9 9 4 3 4 5 4 8 . 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