铜铅锌硫矿提高铜回收率、精矿质量试验研究.pdf
2 0 1 9 年第2 期有色金属 选矿部分 l l d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 6 7 1 - 9 4 9 2 .2 0 1 9 .0 2 .0 0 3 铜铅锌硫矿提高铜回收率、精矿质量试验研究 李恒1 ,张晓民1 ,祁超1 ,李浩2 ,范娜2 1 .西安建筑科技大学资源工程学院,陕西省黄金与资源重点实验室,西安7 1 0 0 5 5 ; 2 .西安天宙矿业科技集团有限公司,西安7 1 0 0 5 5 摘要针对某铜铅锌硫矿实际生产中存在的问题铜浮选作业中有1 3 .3 5 %的铜损失在铜尾矿中;硫精矿含锌1 .1 0 %,杂 质锌含量超标;锌精矿产品质量不合格 锌品位为1 8 .3 8 % ,对铜浮选作业进行了多流程方案对比开路试验以及主要工艺条 件的调整与优化,可获得铜精矿铜品位1 5 .1 1 %,铜回收率9 2 .3 0 %指标,较现场铜回收率提高了5 .6 5 %。采用抑锌浮硫工艺 流程,可将现场硫精矿中锌品位由1 .1 6 %降至0 .4 1 %。对现场锌精矿采用不再磨、再磨工艺均显著提高了锌品位 锌品位最 高可达4 8 .7 1 % ,同时对该流程下浮选尾矿可作为单独的硫精矿产品进行回收。 关键词铜铅锌硫矿;硫精矿;锌精矿;铜回收率 中图分类号T D9 8 2文献标志码A文章编号1 6 7 1 9 4 9 2 2 0 1 9 0 2 0 0 1 1 一0 6 E x p e r i m e n t a lS t u d yo nI m p r o v i n gC o p p e rR e c o v e r ya n dC o n c e n t r a t e Q u a l i t yo fC o p p e rL e a da n dZ i n cS u l f i d eO r e L IH e n 9 1 ,Z H A N GX i a o m i n l ,Q IC h a 0 1 ,L IH a o2 ,F A NN a 2 1 .S c h o o lo fR e s o u r c e sE n g i n e e r i n g ,X i a nU n i v e r s i t yo fA r c h i t e c t u r ea n dT e c h n o l o g y , S h a a n x iK e yL a b o r a t o r yo fG o l da n dR e s o u r c e s ,X i a n7 10 0 5 5 ,C h i n a ; 2 .X i a nT i a n y uM i n i n gT e c h n o l o g yG r o u pC o .,L t d .,X i a n7 1 0 0 5 5 ,C h i n a A b s t r a c t I nt h i sp a p e r ,t h ea c t u a lp r o d u c t i o np r o b l e m so fac o p p e rl e a d z i n c s u l f i d eo r ea r e1 3 .3 5 % o ft h ec o p p e rl o s ti nt h ec o p p e rt a i l i n g s ;t h es u l f u rc o n c e n t r a t ec o n t a i n s1 .10 %o ft h ez i n c ,a n dt h ez i n c c o n t e n ti se x c e s sa st h ei m p u r i t y ;t h eq u a l i t yo ft h ez i n cc o n c e n t r a t ep r o d u c ti sn o tq u a l i f i e d z i n cg r a d ei s 1 8 .3 8 % .M u l t i ~p r o c e s ss c h e m ec o m p a r i s o na n do p e n c i r c u i t t e s tf o rc o p p e rf l o t a t i o no p e r a t i o na n d a d j u s t m e n ta n do p t i m i z a t i o no fm a i np r o c e s sc o n d i t i o n sw e r ec a r r i e d o u t ,a n dt h ec o p p e rg r a d eo fc o p p e r c o n c e n t r a t ew a s15 .1l %,a n dt h ec o p p e rr e c o v e r yw a s9 2 .3 0 %,w h i c hw a s5 .6 5 %h i g h e rt h a nt h eo n s i t e c o p p e rr e c o v e r y .U s i n gt h es u l f u rs u p p r e s s i o na n dz i n cf l o t a t i o n ,t h ez i n cc o n t e n to fo n s i t es u l f u r c o n c e n t r a t ec a nb er e d u c e df r o m1 .1 6 %t o0 .4 1 %.T h eo n s i t ez i n c g r a d eo f z i n cc o n c e n t r a t eh a s s i g n i f i c a n t l yi m p r o v e db ya d o p t i n gn o n g r i n d i n go rr e g r i n d i n gf l o w s h e e t z i n cg r a d eu pt o4 8 .7 1 % ,w h i l e t h ef l o t a t i o nt a i l i n g sc a nb er e c y c l e da sas e p a r a t es u l f u rc o n c e n t r a t ep r o d u c t . K e yw o r d s C o p p e rl e a dz i n cs u l f i d eo r e ;s u l f u rc o n c e n t r a t e ;z i n cc o n c e n t r a t e ;c o p p e rr e c o v e r y 内蒙古某铜铅锌硫多金属矿实际生产过程中存 在主要问题有1 铜浮选作业过程中,有1 3 .3 5 %的 铜损失在铜尾矿中。2 硫精矿产品含锌1 .1 0 %,杂 质锌含量超标,造成硫精矿产品质量不合格。3 锌 精矿 品位为1 8 .3 8 % 产品质量不合格,未达到最末 级K Z n 一4 0 质量要求,这将严重的影响锌精矿的销售 价格。 针对以上实际问题,在铜浮选作业模拟现场流 程开路试验基础上,对铜浮选作业进行了多流程方 案对比开路试验以及主要工艺条件的调整和优化试 验,提高了铜的回收率。硫精矿采用抑锌浮硫工艺 试验,降低了现场硫精矿中杂质锌含量。锌精矿采 用再磨与不再磨。提高了现场锌精矿品位,达到了 锌精矿产品质量要求标准,为矿山企业带来了可观 的经济收入。 基金项目陕西省教育厅专项科研计划项目 1 6 J S 0 5 1 收稿日期2 0 1 8 - 1 0 0 8修回日期2 0 1 9 - 0 2 0 9 作者简介李恒 1 9 9 2 ~ ,男,汉,陕西宝鸡人,硕士研究生,从事矿物材料研究。 万方数据 1 2 有色金属 选矿部分2 0 1 9 年第2 期 1 试样化学分析 1 .1 试样多元素分析 矿样多元素分析结果如表1 所示。 由表1 可知,铜硫矿样中主要回收元素为C u 、 表1 T a b l e1 Z n 、S ,现场锌精矿锌品位为1 8 .3 8 %,未达到锌精矿 质量标准最末级K Z n 一4 0 质量要求。硫精矿含锌 1 .1 0 %,杂质锌含量超标。 1 .2 物相分析 铜硫矿样中铜、锌物相分析结果见表2 。 矿样多元素分析结果 M u l t i e l e m e n ta n a l y s i sr e s u l t so fo r es a m p l e s /% 表2 铜物相分析结果表明,铜硫矿样中铜主要 为硫化相铜占总铜9 4 .7 0 %,氧化相铜占总铜 1 .6 7 %,结合相铜占总铜3 .6 3 %。表2 锌物相分析 结果表明,铜硫矿样中锌主要为硫化相锌占总锌 9 8 .2 9 %,氧化相锌占总锌0 .6 4 %,结合相锌占总 锌1 .0 7 %。 2 试验结果与讨论 2 .1现场生产指标以及试验方案的确定 2 .1 .1 铜浮选现场生产指标 2 0 1 7 年3 月份现场生产报表统计结果见表3 。 表32 0 1 7 年3 月份现场生产报表统计结果 T a b l e3S t a t i s t i c a lr e s u l t so ff i e l d p r o d u c t i o n r e p o r tf o rM a r c h2 0 1 7 /% 由表3 可知,铜精矿铜品位1 7 .4 0 %,铜回收率 8 6 .6 5 %,铜作业选矿生产指标较理想,但尾矿中铜 损失1 3 .3 5 %。因此本试验的目是优化和调整铜浮 选作业选矿工艺条件,降低浮选尾矿铜的含量,提高 铜的回收率。 2 .1 .2 试验方案的确定 1 模拟现场流程开路试验 根据现场铜浮选作业 一次粗选、四次精选、三 次扫选 工艺流程、药剂制度开展了模拟现场流程开 路试验,最终得到铜精矿铜品位1 1 .3 0 3 %、回收率 5 9 .2 9 %的试验指标;铜粗精矿中锌损失2 8 .8 9 %,硫 损失4 4 .7 1 %。模拟现场流程开路试验的开展为后 续多流程方案对比开路试验提供了参考依据。 2 铜锌混选再分离 抑锌浮铜 探讨试验 考虑到铜硫矿样中含锌0 .5 0 %,有回收价值,采 用铜锌混选再分离 抑锌浮铜 的工艺流程。铜锌混 合粗精矿中,铜回收率9 2 .2 4 %,锌回收率9 2 .3 8 %; 但铜锌分离流程,最终铜精矿、锌精矿选别效果不理 想,一方面是因为次生铜矿物伴生的闪锌矿,由于受 到铜离子的活化作用,可浮性与铜矿物相似,浮选时 进人铜精矿,降低精矿质量[ 1 ] 。另一方面是铜硫矿 中硫含量较高,自然硫的可浮性很好,只要加入起泡 剂就能很快浮游,在浮选一开始就进入了精矿中,结 果既降低了精矿的浮游速度,又降低了精矿的品 位[ 2 ] 。因此,不推荐采用铜锌混合浮选再分离试验 流程。 3 铜浮选作业流程探讨试验 铜硫矿浮选的关键是铜矿物与硫化铁矿物的分 离[ 3 ] ,考虑到大量抑制剂 石灰 对铜浮选的浮选不 利[ 4 ] 。试验在模拟现场流程开路试验基础上,对药 剂制度进行调整 粗选阶段加大硫酸锌、丁基黄药、 乙硫氮用量,铜扫一不加石灰 。该流程下可获得铜 粗精矿铜品位2 .0 0 8 %、铜回收率9 5 .3 1 %;最终铜 精矿铜品位1 5 .0 5 5 %,铜回收率6 2 .4 6 %;与模拟现 场铜浮选指标相比,铜粗选作业铜粗精矿铜品位、铜 回收率以及最终铜精矿铜品位、铜回收率均有显著 提高。 万方数据 2 .2 铜粗选条件优化试验 2 .2 .1 石灰用量选择试验 在磨矿细度为- - 7 4 /_ t m 占7 3 %,硫酸锌20 0 0g /t , 丁基黄药用量7 0g /t ,乙硫氮4 0g /t ,松醇油2 2 .5g /t 条件下考察石灰用量对铜浮选指标的影响。试验流程 见图1 ,试验结果见表4 。 由表4 试验结果可知,随着石灰用量从2 .0k g /t 增加至5 .0k g /t 时,铜粗精矿铜品位从1 .4 8 7 %增 加2 .4 5 3 %且硫、锌损失率较低。石灰是硫化铁矿物 的抑制剂,当矿浆中加人石灰,通过在硫铁矿物表面 形成的C a S O 。、C a O H 、F e O H 2 组成的混合亲 水薄膜,阻碍捕收剂在其表面吸附,进而抑制黄铁矿 和磁黄铁矿等硫化矿物[ 5 ] 。本试验选取铜粗选作业 石灰用量为5 .0k g /t 。 3 ≥ 石灰变 5 硫酸锌2 I 3 J 墨页约 3 松醇油2 2 铜粗选 铜粗精矿铜尾矿 出; 间单位r a i n ; 图l 石灰用量试验流程 F i g .1 F l o w s h e e to fl i m ed o s a g et e s t 表4石灰用量试验结果 T a b l e4R e s u l t so fl i m ed o s a g et e s t/% 石灰用量,c t g t - - ,耋亲产率_ 五鼍警丁1 五』笔芋t 2 .2 .2T Z 一1 8 用量选择试验此药剂制度的基础上增加抑制剂T Z 一1 8 ,研究对铜 试验流程如图1 所示,各药剂用量保持不变,在浮选指标的影响。试验结果见表5 。 表5T Z 一1 8 用量试验结果 T a b l e5R e s u l t so fT Z 一1 8d o s a g et e s t/% 表5 试验结果表明,随着T Z 一1 8 用量的增加,全 铁品位从4 6 .5 0 %下降到4 0 .6 5 %,铜硫矿石中硫化 铁矿物以黄铁矿为主,黄铁矿很容易氧化并在矿物 表面生成亲水性的F e O H 。薄膜,妨碍了捕收剂的 吸附,T Z 一1 8 的添加可有效抑制含铁性矿物,同时有 效降低铜粗精矿产率,且对铜浮选影响较小,但T Z 一 1 8 用量过大时会抑制有用矿物嘲。综合考虑,铜粗 选作业选用T Z 一1 8 用量为2 0 0g /t 。 万方数据 1 4 有色金属 选矿部分2 0 1 9 年第2 期 表6 试验结果表明,当丁基黄药 乙硫氮做组 合捕收剂时,获得铜品位2 .5 6 0 %,回收率9 3 .7 1 %, 在用量相同的条件下,Z - 2 0 0 做捕收剂时,可获得铜 品位2 .7 8 8 %,回收率9 0 .8 8 %。乙基黄药做捕收剂 时,可获得铜品位2 .9 8 8 %,回收率8 5 .2 4 %。对比 三种捕收剂,考虑到铜品位和回收率以及锌和硫在 铜粗精矿中的损失,选择丁基黄药 乙硫氮作为铜 的组合捕收剂。 2 .3 铜浮选综合条件闭路试验 在全流程开路试验基础上,进行铜浮选综合闭 路试验。闭路试验中考虑到现场回水以及中矿返回 时带有少量药剂,因此适当调整药剂制度同时增加 一次精选。试验工艺流程见图2 ,试验结果见表7 。 铜硫矿样 铜精矿 图2 铜浮选综合条件闭路试验流程 F i g .2 F l o w s h e e to fc o p p e rf l o t a t i o nc o m p r e h e n s i v ec o n d i t i o n sc l o s e d c i r c u i tp r o c e s st e s t 万方数据 2 0 1 9 年第2 期李恒等铜铅锌硫矿提高铜回收率、精矿质量试验研究 1 5 表7 铜浮选综合条件闭路流程试验结果 T a b l e7R e s u l t so fc o p p e rf l o t a t i o nc o m p r e h e n s i v e c o n d i t i o n sc l o s e d c i r c u i tp r o c e s st e s t /% 表7 试验结果表明,闭路试验获得最终铜精矿 铜品位1 5 .1 1 0 %、铜回收率9 2 .3 0 %较好指标,同时 铜精矿中锌 9 .4 7 % 、硫 5 .4 7 % 损失率较低。较 现场铜回收率提高了5 .6 5 个百分点。 2 .4 现场硫精矿选矿试验 由表1 现场硫精矿化学多元素分析结果可知, 现场硫精矿中含锌1 .1 0 %,杂质锌含量超标。本试 验目的是最大限度降低硫精矿中锌含量,保证硫精 矿达到合格产品。 2 .4 .1 现场硫精矿降锌 选锌抑硫 探讨试验 选锌抑硫试验流程见图3 ,试验结果见表8 。 现场硫精矿 锌精矿锌中矿1 图3 现场硫精矿降锌 选锌抑硫 探讨试验流程 F i g .3 D i s c u s s i o no nf l o w s h e e to fr e d u c i n gz i n ci nf i e l ds u l p h u rc o n c e n t r a t e t h es u l f u rs u p p r e s s i o na n dz i n cf l o t a t i o n 表8 现场硫精矿降锌 选锌抑硫 探讨试验结果 T a b l e8R e s u l t so fr e d u c i n gz i n ci nf i e l ds u l p h u r c o n c e n t r a t e t h es u l f u rs u p p r e s s i o na n d z i n cf l o t a t i o n /% 表8 结果表明,选锌抑硫试验效果较差,较现场 硫精矿中锌杂质从1 .2 5 %降到了0 .2 %,但9 7 .1 4 % 的硫损失于锌作业中。降低硫精矿中锌品位不推荐 该流程。 2 .4 .2 现场硫精矿降锌 选硫抑锌 探讨试验 选硫抑锌试验流程见图4 ,试验结果见表9 。 表9 试验结果表明,该流程下最终硫精矿中锌 品位从1 .1 6 %降低至0 .4 1 %,不但除杂质锌效果明 显,且硫精矿硫回收率可达8 0 .1 3 %。现场硫精矿降 锌试验推荐该工艺流程。 2 .5 现场锌精矿选矿试验 由表1 现场锌精矿多元素结果可知,现场锌精 万方数据 1 6 有色金属 选矿部分2 0 1 9 年第2 期 矿含锌仅有1 8 .3 8 %,不能作为合格锌精矿产品。本 试验目的是提高锌精矿锌品位,保证锌精矿产品达 到产品质量标准。 硫 现场硫精矿 硫中矿2尾矿 图4 现场硫精矿降锌 选硫抑锌 探讨试验流程 F i g .4 D i s c u s s i o no nf l o w s h e e to fr e d u c i n gz i n c i nf i e l ds u l p h u rc o n c e n t r a t e t h ez i n cs u p p r e s s i o na n ds u l f u rf l o t a t i o n 表9 现场硫精矿降锌 选硫抑锌 探讨试验结果 T a b l e9R e s u l t so fr e d u c i n gz i n ci nf i e l ds u l p h u r c o n c e n t r a t e t h ez i n cs u p p r e s s i o na n d s u l f u rf l o t a t i o n /% 2 .5 .1 现场锌精矿提高品位 不磨矿 探讨试验 现场锌精矿细度为一7 4 “m 占7 6 %,不磨矿试 验流程见图5 ,试验结果见表1 0 。 现场锌精矿 图5现场锌精矿提高品位 不磨矿 探讨试验流程 F i g .5 D i s c u s s i o no nf l o w s h e e to fi m p r o v i n gf i e l d z i n cc o n c e n t r a t e n o n g r i n d i n g 表1 0 现场锌精矿提高品位 不磨矿 探讨试验结果 T a b l e1 0R e s u l t so fi m p r o v i n gf i e l dz i n cc o n c e n t r a t e n o n - g r i n d i n g /% 表1 0 结果表明,该流程下试验选别效果较为理 想,可将现场锌精矿锌品位从1 8 .1 5 %提高至 4 3 .4 2 %,锌回收率9 3 .9 0 %;同时,尾矿中硫品位 4 2 .1 1 %,可作为单独硫精矿产品回收。 2 .5 .2 现场锌精矿提高品位 磨矿 探讨试验 在现场锌精矿提高品位 不磨矿 探讨试验基础 上,为了进一步提升锌精矿产品质量,本试验对现场 锌精矿进行磨矿,磨矿细度为一7 4 肚m 占9 2 .6 1 %。 试验流程见图6 ,试验结果见表1 1 。 现场锌精矿 锌精矿锌中矿l锌中矿2 尾矿 图6 现场锌精矿提高品位 磨矿 探讨试验流程 F i g .6 D i s c u s s i o no nf l o w s h e e to fi m p r o v i n g f i e l dz i n cc o n c e n t r a t e g r i n d i n g 表1 1 现场锌精矿提高品位 磨矿 探讨试验结果 T a b l e11R e s u l t so fi m p r o v i n gf i e l dz i n cc o n c e n t r a t e g r i n d i n g /% 表1 1 试验结果表明,再磨矿可提高锌精矿锌品 位 最终锌精矿锌品位由4 3 .4 2 %提高至4 8 .7 1 % , 下转第2 8 页 万方数据 2 8 有色金属 选矿部分2 0 1 9 年第2 期 表3 铜锌浮选闭路试验结果 T a b l e3R e s u l t so fc o p p e ra n dz i n cf l o t a t i o nt e s t | % 备注锌精矿含铟116 0g /t 。 3结语 1 矿石中铜、锌矿物嵌布关系紧密,且存在大量 层状、易浮、易泥化的含镁脉石矿物,该矿石为富镁 的复杂难选铁多金属矿石,选铁尾矿为富镁、含低品 位铜、锌的难选尾矿,大量含镁脉石矿物的存在增加 了铜锌分选的难度。 2 黄铜矿以乳滴状固溶体包裹在闪锌矿中是影 响铜精矿和锌精矿中互含较高的主要原因。 3 以绿色高效选矿药剂B K 3 0 6 作为铜捕收剂, 实现了对铜矿物的高选择性捕收,为后续铜锌分离 创造了良好的必要条件。 4 采用“铜、锌顺序优先浮选一铜、锌精选回路 分别产出小尾矿”的工艺流程处理该矿石,同时添加 多糖类脉石抑制剂C M C ,强化对大量层状、易浮、易 泥化的含镁脉石矿物的抑制作用,降低中矿循环负 荷,保障了流程的稳定运行; 5 获得铜精矿中铜品位2 7 .3 4 %、含锌6 .7 2 %、 铜回收率为5 7 .2 5 %,锌精矿中锌品位4 8 .5 1 %、含 铟11 6 0g /t 、含铜1 .3 2 %、锌回收率为6 9 .9 6 %的良 好指标,为开发利用该类型富镁含低品位铜、锌的复 杂铁多金属矿石提供了技术依据。 参考文献 [ 1 ] 凌石生,王中明,刘方,等.内蒙古某多金属尾矿综合回 收锡石新工艺研究E J ] .有色金属 选矿部分 ,2 0 1 7 4 3 6 3 9 . 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[ 1 1 ] 郑利强,胡秀梅.某铜锌矿选矿厂混合精矿脱药试验研 究[ J ] .有色金属 选矿部分 ,2 0 0 6 2 9 - 1 1 . 上接第1 6 页 锌精矿锌回收率为9 3 .1 9 %;同时,尾矿中硫品位 4 1 .0 9 %,可作为单独硫精矿产品回收。 3结论 1 对铜硫矿样铜浮选作业进行了多流程方案对 比开路试验以及主要工艺条件的调整和优化试验, 最终确定在磨矿细度一7 4 肚m 占7 3 %条件下,经一 次粗选、三次扫选、四次精选,获得闭路试验最终铜 精矿铜品位1 5 .1 1 %,铜回收率9 2 .3 0 %的较好指 标,较现场铜回收率提高了5 .6 5 个百分点。 2 对现场硫精矿进行了除杂 锌杂质 探索试验, 最终可将硫精矿中锌品位由1 .1 6 %降低至0 .4 1 %。 3 对现场锌精矿进行了提高品位探索试验,试 验通过对现场锌精矿 锌品位18 .0 7 % 不磨矿、再 磨矿均显著提高了锌精矿锌品位 锌品位最高可达 4 8 .7 1 % ,同时对该流程下浮选尾矿可作为单独的 硫精矿产品进行回收。 参考文献 [ 1 ] 陈代雄,肖骏.越南某含次生铜的铅锌硫化矿浮选工艺 研究[ J ] .有色金属 选矿部分 ,2 0 1 3 增刊1 9 8 1 0 3 . [ 2 ] 罗丽芳,艾光华,方浩,等.复杂铜硫矿浮选分离技术现 状及发展趋势[ J ] .金属矿山,2 0 1 7 7 1 3 1 6 . [ 3 3 李凤久,张洪周.某复杂难选铜硫矿铜硫分离试验研究 [ J ] .矿产综合利用,2 0 1 7 5 3 1 - 3 6 . [ 4 ] 王鹏程.西藏玉龙铜矿铜硫矿选矿工艺及机理研究[ D ] . 江西赣州江西理工大学,2 0 1 7 . [ 5 ] 刘艳飞,聂庆民,艾光华.江西某铜硫矿选矿试验[ J ] .现 代矿业,2 0 1 5 ,3 1 8 6 5 - 6 7 . E 6 ] 曾明,魏志聪.薛晨.云南某铜硫矿浮选试验 研究[ J ] .矿冶,2 0 17 ,2 6 5 3 1 .3 5 . 万方数据