某含硫化—氧化铜矿石的选矿试验研究.pdf
2 0 1 3 年第3 期有色金属 选矿部分 1 1 d o i 10 .3 9 6 9 /j .i s s n .16 71 - 9 4 9 2 .2 013 .0 3 .0 0 3 某含硫化氧化铜矿石的选矿试验研究 姚贵明,邓位鹏,农升勤 蒙自矿业有限责任公司,云南蒙自6 6 1 1 0 0 摘要某矿石属于金属硫化一氧化矿石,含铜、硫、砷等有用元素,原矿中铜品位为o .4 %一0 .6 %,矿石局部氧 化造成铜回收困难。本次试验的主要目的是提高该铜矿的回收率和品位。采用优先浮选流程,通过优化试验条件,最 终得到铜精矿品位1 6 .1 0 %、回收率为8 1 .8 7 %。 关键词黄铜矿;硫化矿;氧化 中图分类号T D 9 5 2 .1文献标志码A文章编号1 6 7 1 9 4 9 2 2 0 1 3 0 3 - 0 0 1 l 0 4 E x p e r i m e n t a lS t u d yo nM i n e r a lP r o c e s s i n go faS u l f i d eO x i d eC o p p e rO r e Y A OG u i m i n g ,D E N GW e i p e n g ,N O N GS h e n g q i n M e n g z iM i n i n gL i m i t e dL i a b i l i t yC o m p a n y ,M e n g z iY u n n a n6 6 1 10 0 ,C h i n a A b s t r a c t I ti s a o r e b e l o n g i n g t o s u l p h i d ea n do x i d eo r e ,w i t ht h ev a l u a b l ee l e m e n to fc o p p e r , s u l p h u ra n da r s e n i ci nt h eo r e 。a n dt h eg r a d eo fr a wo r e i sa b o u tO .4 %~0 .6 %,t h e c o p p e rw a s d i f f i c u l tt o b er e c o v e r e dd u et ot h eo x i d a t i o no ft h e c o p p e r m i n e r a l s .T h er e s e a r c ht e s t sW a sc a r r i e do u tf o rt h e p u r p o s eo fi m p r o v i n gt h er e c o v e r ya n dg r a d eo ft h ec o p p e rc o n c e n t r a t e .S e l e c t i v e f l o t a t i o nW a s a d o p t e dt o r e c o v e r yc o p p e rm i n e r a l s ,b yo p t i m i z i n gt h et e s tc o n d i t i o n s ,f i n a l l yt h ec o p p e r c o n c e n t r a t e g r a d i n g 1 6 .1 0 % C uw a so b t a i n e d ,a tr e c o v e r yo f81 .8 7 %C u . K e yw o r d s e h a l c o p y r i t e ;s u l f i d eo r e ;o x i d a t i o n 随着经济的发展,人类对铜金属的需求越来越 大,而随着矿石的不断开采,铜矿石资源越用越 少,铜原矿品位越来越低,而硫化一氧化低品位铜 矿石越来越普遍,因此选别此种矿物已成为一个重 要的课题[ I 引。某硫化一氧化铜矿石以黄铜矿为 主,另外还有黄铁矿以及少量的磁黄铁矿,脉石矿 物为石英、长石、方解石等。本次试验的主要目的 是在该矿石中最大限度的浮选铜,原矿黄铜矿、黄 铁矿致密共生,且原矿石受到一定氧化,泥化程度 较大,造成回收难度增加。采用优先浮选流程,优 表1 T a b l e1 化工艺条件,最终得到铜精矿品位1 6 .1 0 %,回收 率8 1 .8 7 %。 1矿石性质 1 .1 矿石的多元素分析和物相分析 经铜的物相分析以及化学分析可知,该矿石中 主要有用矿物有黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿,脉石矿 物有石英、长石、方解石等;铜矿物中硫化铜占优 势,含量约为4 8 .9 7 %,其次是氧化铜为2 8 .9 3 %, 次生硫化铜为2 2 .1 0 %,可知该铜矿已在一定程度 矿石多元素分析结果 T h em u l t i - e l e m e n ta n a l y s i sr e s u l to fr u n - o f - m i n eo r e/% 化学成分 c u 垒 些垫 坠 丝垄 生塑坚盟生型. 1 3 .9 71 .5 28 .6 80 .0 80 .2 33 5 .0 78 .3 03 .0 74 .6 91 52 0 含量 0 .4 8 1 1 单位为舭,下同。 收稿日期2 0 1 2 0 5 - 0 3修回日期2 0 1 3 - 0 3 1 5 作者简介姚贵明 1 9 8 5 一 ,男,广西贺州人,助理工程师,主要从选矿工艺方面的研究工作。 万方数据 1 2 有色金属 选矿部分2 0 1 3 年第3 期 表2铜物相分析结果 T a b l e2 A n a l y s i sr e s u l t so fc o p p e rp b a s e /% 相别次生硫化铜原生硫化铜自由氧化铜结合氧化铜总铜 分布率 2 2 .1 04 8 .9 72 3 .1 45 .7 91 0 0 .0 上被氧化了,此外该矿石中还有较高含量的砷。 1 .2 工艺流程 根据矿石的化学成分分析以及铜的物相分析得 知,主要成分为黄铜矿和黄铁矿,而且原矿含硫含 砷较高,将现场采集的矿样不经过硫化以及脱泥直 接采用优先浮选工艺,其试验流程见图1 。 铜精矿中矿3 图1 试验流程 F i g .1E x p e r i m e n t a lf l o w s h e e t 2 磨矿试验 磨矿的首要任务就是保证矿物中的有用成分单 体解离,为后续试验作准备。试验采用X M Q 型球 磨机,球磨机容积6 .5L ,转速1 0 0r /r a i n ;磨矿浓 度为6 5 %,磨矿时间选择4 、5 、6 、7m i n , 一7 4 I x m 粒级分别测得6 4 .0 %、7 0 .5 7 %、7 9 .3 8 %、 8 2 .7 2 %。为了确定较好选别效果的磨矿细度,进行 浮选试验。在优先浮选粗选、扫选时,石灰用量 3k g /t ,亚硫酸钠用量1 0 0r /t ,捕收剂用量为1 0 0 、 6 0 、2 0 鼽,松醇油用量4 0 、2 0 、1 0 卧,粗选扫 选p H 值控制在9 。1 0 的条件下进行。试验结果见 图2 。 由图2 可以看出,铜精矿的品位随着磨矿细度 堡 趔 碍 堡 褂 娶 回 一7 4 肛m 含量,% 图2 磨矿细度试验结果 F i g .2 T h er e s u l t so fg r i n d i n gf i n e n e s st e s t 的增加呈先下降后上升再下降的趋势,而铜精矿回 收率呈先上升后下降的趋势,综合考虑,确定磨矿 时间为6m i n ,此时磨矿细度.7 4 m 占7 9 .3 8 %。 3 浮选试验 优先浮选采用一次粗选、三次精选、两次扫选 流程,粗选以及两次扫选时将p H 值控制在9 ~1 0 范围内;而三次精选试验保持矿浆p H 1 0 。粗选、 扫选采用的是容积为3L 的X F D 型单槽浮选机, 精选浮选使用容积为0 .7L 和0 .5L 的吊挂式X F D 型单槽浮选机。 3 .1 粗、扫选条件试验 3 .1 .1 石灰用量试验 粗选、扫选时,选用石灰作p H 调整剂,将粗 选、扫选控制在p H9 ~1 0 ,此时的矿浆呈碱性。试 验条件磨矿细度一7 4I x m 为7 9 .3 8 %,亚硫酸钠用 量1 0 0g /t ,捕收剂粗选、扫选用量分别为1 0 0 、 6 0 、2 0 趴,松醇油用量为4 0 、2 0 、1 0 趴,加人 石灰调节p H 值,石灰用量试验结果见图3 。 堡 遥 Ⅱ暑 冰 、 褂 擎 回 石灰用量/ k g 。t 。1 图3 石灰用量试验结果 F i g .3 T h er e s u l t so fl i m ed o s a g et e s t 由图3 可以看到,石灰用量从2 .0k g /t 增加到 5 .0k g /t ,铜回收率先降低后升高,铜粗精矿品位 亦是同步变化先减后增,综合考虑铜粗精矿品位、 回收率,选用石灰用量4 .0k g /t 。 万方数据 2 0 1 3 年第3 期姚贵明等某含硫化一氧化铜矿石的选矿试验研究 1 3 3 .1 .2 亚硫酸钠的用量试验 亚硫酸钠与石灰组合使用是黄铁矿的有效抑制 剂,而亚硫酸钠对黄铜矿是没有抑制作用,反而能 活化黄铜矿[ 4 1 ,因此选择亚硫酸钠与石灰作黄铁 矿的抑制剂。试验条件在磨矿细度- 7 4 恤m 为7 9 .3 8 %, 石灰用量4 .0k g ,t ,捕收剂用量粗选、扫选分别为 1 0 0 、6 0 、2 0C t ,松醇油用量为4 0 、2 0 、1 0 趴, 确定亚硫酸钠的用量为1 0 0 、1 5 0 、2 0 0 、2 5 0 趴, 试验结果见图4 。 堡 趔 咯 冰 、 谢 娶 叵 踟l 【 【 1 2 01 4 0 1 6 0 1 8 02 I 】【 2 2 02 4 【 2 6 U N a 0 3 用量/ g t .J 图4 亚硫酸钠用量试验结果 F i g .4 T h er e s e t so fN a 2 s 0 3d o s a g et e s t 由图4 可以看出,随着N a 书O ,用量的增加, 铜的回收率逐渐降低,但降低的幅度并不明显,而 铜粗精矿品位先增加后下降,因此选择了N a 2 S O , 用量1 5 0 趴为宜。 3 .1 .3 捕收剂种类试验 在以上的试验条件下进行捕收剂种类试验, M O S 是铜矿有效的捕收剂,油状液体,原液添加, 具有较好的起泡性和良好的选择性能[ 5 ] 。而M A 是 黄药类的捕收剂,试验考察单独使用M O S 和配比 M A 、苯胺黑药、丁基黄药进行捕收剂试验,旨在 找出最佳的捕收剂。 冰 、 趟 n 基 冰 、 褂 擎 囡 捕收剂种类 图5 捕收剂种类试验结果 F i g .5 T h er e s u l t so fc o l l e c t o rt y p et e s t 由图5 结果可以看出,在M O S 不变的情况下, 苯胺黑药的浮选效果较差,丁基黄药的选择效果没 有M A 的好,单独选用M O S 作为捕收剂,铜精矿 品位和回收率也没有与M A 配合使用效果好,因此 综合考虑铜粗精矿品位和回收率,选择M A 和 M O S 作为该矿的捕收剂。 3 .1 .4 确定捕收剂用量试验 在上述试验条件下,M A 和M O S 作为捕收剂, 确定捕收剂配比用量试验,试验结果见图6 。 术 、 趟 咯 堡 褂 g 回 M A M O S 用量配比/ g t 4 图6 捕收剂用量试验结果 F i g .6 T h er e s e t so fd o s a g et e s to fM Aa n dM O S 由图6 结果可以看出,M A 药剂用量的增加, 会出现铜回收率下降、品位增加的现象,而M O S 的用量增加会出现相反的情况;但总体来看,混合 捕收剂的用量增加,铜的品位先增后减,而回收率 相反,由此可以看出不能通过增大捕收剂用量来提 高铜的回收。因此选用捕收剂M A M O S 的用量 8 0 1 2 0 矾。 3 .2 精选石灰用量试验 在以上粗选和扫选的试验条件下进行精选石灰 用量试验,选择石灰作抑制剂,补加一定量的捕收 剂M O S1 0 趴,确定石灰的添加量,试验结果如 表3 所示。 表3精选石灰用量试验 T a b l e3T h er e s l l l t so fl i m ed o s a g et e s to fc l e a n i n g /% 由表3 精选试验结果可知,铜精矿品位随着石 灰用量的增加逐渐增加,但回收率却呈下降趋势, 当石灰用量过大时,泡沫发黏,甚至不起泡沫,影 响浮选的正常进行,最终确定石灰用量2 .3k C t 。 4 试验优化 为了进一步提高该矿的铜回收率,对在以上最 佳的试验条件下的尾矿进行粒度筛析和铜矿物物相 下转第2 6 页 罟8%跗跎∞他%w记阳醯 加体临M £j m 8 6 4 2 0 万方数据 左右,硫酸锌用量15 0 0g /t ,选锌硫酸铜用量 10 0 0g /t ,p H 值在1 1 左右。与生产条件相比,只 是选铅的p H 值略有提高。 2 最终开路试验指标铅精矿品位6 6 .5 6 %, 铅回收率8 9 .5 2 %,铅精矿中银品位17 6 4 趴,金 8 .3 趴,银回收率8 2 .4 7 %,金回收率2 7 .9 7 %;锌 精矿品位5 1 .2 1 %,锌回收率9 1 .5 0 %。铅、锌指标 都比较好,可以形成较好的产品,同时银的回收率 也很理想,金回收率低,大部分仍然留在尾矿里 面,将在硫精矿中回收,与生产实际相近。 3 本次试验的主要目的是研究高硫对铅锌回 收的影响,从试验结果看,通过配矿处理降低硫的 品位后,硫对铅锌回收的影响并不大。现场可根据 实际情况,将高硫铅锌矿与低硫矿配料处理后,按 现有流程对该矿进行处理以达到理想的浮选效果。 参考文献 [ 1 ] 孟宪瑜,宿静.铜精矿降锌及提高选矿指标试验研究 与实践[ J ] .有色金属 选矿部分 ,2 0 0 4 5 7 - 9 . 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[ 6 ] 磨学诗,黄伟中,张雁生,等.提高多金属硫化铅锌矿浮 选指标的研究[ J ] .有色金属 选矿部分 ,2 0 0 7 1 9 1 2 . 、 /n /仝 /仝 /≯ /仝 /玉 /;\ /\ /佘 /乱 /7 乱 /、 /i 、 /n 石\ /,乱 ‘卜 ‘八 ‘卜 /乱 /n /乱 /又 /乱 /乱 /乱 /,乱 /乱 /乱 /孔 八 /乱 /乱 /≯ 上接第1 3 页 分析,通过分析铜金属在一4 8 恤m 的比例在尾矿中 占了4 2 %以上,相对于原矿占有1 0 %左右,而且 大部分为次生硫化铜,此种矿物泥化程度较高,矿 浆中的C u z 易活化其他的硫化矿物,造成细粒级的 损失[ 6 ] 。因此考虑细粒级的回收,强化矿浆搅拌力 度,并增加一次扫选作业。试验结果见表4 。 表4优化试验结果 T a b l e4R e s u l t so fo p t i m i z a t i o ntest|‰ 由表4 结果可知,在以上条件不变的情况下,增 加一次扫选作业,铜回收率为8 1 .8 7 %,可以比原来 增加1 个回收率,而品位为1 6 .1 0 %基本保持不变。 5 结论 1 该矿石的氧化率达到2 8 .9 3 %且原矿品位 低,是造成有用金属回收难的主要原因。但矿石易 磨,在磨矿时间为6r a i n 时一7 4I .L m 为7 9 .3 8 %,且 在这样的磨矿条件下浮选效果较好。 2 M O S 与M A 混合用药对该矿的捕收效果最 好,经过一次粗选、两次扫选、三次精选后铜精矿 品位达到1 6 .1 3 %、铜回收率8 0 .4 6 %。 3 在对浮选尾矿的粒度筛析和铜的物相分析 以后,强化矿浆搅拌力度,增加一次扫选作业,铜 回收率达到了8 1 .8 7 %,品位为1 6 .1 0 %。 参考文献 [ 1 ] 胡熙庚.有色金属硫化矿【M 】.北京冶金工业出版社, 1 9 8 7 1 - 3 4 . [ 2 ] 彭会清,麟晨曦,文琴.安徽某难选铜矿石浮选试验研 究[ J ] .金属矿山,2 0 0 6 1 2 2 6 2 8 . [ 3 ] 吕丽华,张伟,房启家,等.某铜铁矿石的选矿试验研 究[ J ] .有色金属 选矿部分 ,2 0 1 2 1 3 6 3 9 . 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