提高云南某选矿厂细粒锡石回收率的试验研究.pdf
4 6 有色金属 选矿部分2 0 1 9 年第2 期 d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 6 7 1 9 4 9 2 .2 0 1 9 .0 2 .0 0 9 提高云南某选矿厂细粒锡石回收率的试验研究 李英,董天龙 云锡大屯锡矿,云南个旧6 6 1 0 1 8 摘要云南某选矿厂锡泥矿,采用重选回收率低。为了提高细粒锡石的回收率.对锡泥矿进行锡石浮选试验研究。试 验结果表明,采用“脱泥~脱硫浮锡”1 二艺,以草酸为调整剂,T I ,l 为捕收剂,P 8 6 为辅助捕收剂,获得锡精矿品位8 .5 9 %、锡 回收率8 2 .3 8 %的闭路试验指标。并在此基础上对锡泥矿开展锡石浮选工业试验,其结果与原重选工艺比较,锡品位提高了 5 .8 4 个百分点,对原矿回收率提高了3 .1 8 个百分点,经济效益显著。 关键词细粒锡石;锡石浮选;工业试验;经济效益 中图分类号T D 9 2 3文献标志码A文章编号1 6 7 卜9 4 9 2 2 0 19 0 2 0 0 4 60 5 E x p e r i m e n t a lS t u d yo nI m p r o v i n gt h eR e c o v e r yR a t eo fT i nM u d o faP l a n ti nY u n n a n LjY i n g ,D O N GT i a n l o n g D a t u nT i nO r eo fY u n n a nC o m p a n y ,G e j i uY u n n a n6 6 1 0 1 8 ,C h i n a A b s t r a c t T h er e c o v e r yo ft i nf i n em u do fam i n e r a lp r o c e s s i n gp l a n tw i t ht h eg r a v i t yp r o c e s sb y s h a k i n gt a b l ei ny u n n a ni s l o w .I no r d e rt Oi m p r o v et h er e c o v e r yr a t eo ff i n ec a s s i t e r i t e ,t h ec a s s i t e r i t e f l o t a t i o nt e s tw a sc a r r i e dO u t .T h er e s u l t ss h o wt h a tt h et e c h n i c a li n d e xo ft i nc o n c e n t r a t eg r a d eo f8 .5 9 % a n dt i nr e c o v e r yr a t eo f8 2 .3 8 %c a nb eo b t a i n e db yu s i n gt h et e c h n o l o g yo fd e s l i m i n g d e s u l f u r i z a t i o n t i n f l o a t a t i o n .u s i n go x a l i ca c i da sr e g u l a t o r .T L 一1a sc o l l e c t o ra n dP 8 6a sa u x i l i a r yc o l l e c t o r .O nt h eb a s i so f t h i s ,t h ec a s s i t e r i t ef l o t a t i o ni n d u s t r yt e s tw a sc a r r i e do u t .C o m p a r e dw i t ht h eo r i g i n a lp r o c e s s ,t i ng r a d e i n c r e a s e db y5 .8 4p o i n tp e r c e n t a g e ,r e c o v e r yr a t ei n c r e a s e db y3 .18p o i n tp e r c e n t a g e ,a n de c o n o m i cb e n e f i t s w e r es i g n i f i c a n t . K e yw o r d s f i n e g r a i nc a s s i t e r i t e ;c a s s i t e r i t ef l o t a t i o n ;i n d u s t r i a lt e s t ;e c o n o m i cb e n e f i t s 无论砂锡还是脉锡,由于锡石密度较大,重选是 回收锡石的主要方法。根据我国几十年来在选锡方 面的研究及生产实践经验表明重选在处理 3 7 肚m 锡石,粒级回收率为7 5 %~8 5 %,~3 7 1 0 肛m 的锡 石效果较差,粒级回收率为1 0 %~2 0 %,而对于 一1 0 “m 的锡石,重选几乎是无效的。 云南某选矿厂硫化矿22 0 0t /dI Ⅱ系统及 40 0 0t /d 处理的矿石为铜锡硫化矿,原矿破碎到合 格粒度后经一段磨矿分级,半优先浮选铜,选铜后尾 矿先脱硫后入重选回收锡石。重选进行泥砂选别, 砂矿进行二段选别,次精矿集中复洗,中矿再磨再选 产出粗锡精矿;砂矿系统分级箱、分泥斗溢流经旋流 器分级后,溢流进入泥矿系统,产出锡富中矿。近年 来,矿山的原矿性质逐变,锡品位下降,含氧化率增 加,锡石结晶粒度变细,严重影响锡的回收,通过多次 测定,入泥矿系统产率约占3 0 %,金属率为1 2 %,其粒 度组成一7 4 弘m 产率占9 8 %左右,其中一1 0 肛m 产率 占4 5 %~5 5 %,锡金属量占3 7 V 0 ~4 6 %。根据选矿厂 泥矿生产指标统计,泥矿产出锡富中矿锡品位为 4 .3 2 %~4 .7 6 %,对原矿回收率为1 .7 0 %~1 .7 8 %。 因此,锡石浮选回收细粒锡石显得尤为重要。为了提 高细粒锡石回收率,以选矿厂车间铜锡硫化矿泥矿为 研究对象,先后开展了锡石浮选小型试验及工业试 验,均取得了较好的试验指标,经济效益显著口] 。 收稿日期2 0 1 8 - 0 5 0 3修回日期2 0 1 8 - 1 2 - 2 9 作者简介李英 1 9 8 1 一 ,女,云南绿春人,选矿工程师,从事选矿技术1 二作及生产实践工作。 万方数据 2 0 1 9 年第2 期李英等提高云南某选矿厂细粒锡石回收率的试验研究 4 7 1泥矿性质分析 1 .1 泥矿多元素分析 泥矿多元素分析结果见表1 。 表1 T a b l e1 由表1 可知,该细泥中锡是主要回收的金属,含 量为0 .4 4 3 %;试料含硫1 .2 3 2 %,对锡石浮选品位 和回收率的提高有一定影响,应考虑在锡石浮选前 的作业排除。 试样多组分分析结果 M u l t i c o m p o s i t i o na n a l y s i sr e s u l t so fs a m p l e /% 1 .2 泥矿矿物组成 泥矿含锡品位0 .4 4 3 %,锡矿物以锡石为主,黝 锡矿、硫锡矿为次;金属矿物主要为赤铁矿、褐铁矿 及其他含铁矿物;脉石矿物主要为方解石、石英、白 云母、白云石、铁白云石等;锡石单体解离度较低,仅 5 4 %;锡石结晶粒度较细;锡石共生嵌布关系较为复 杂,其与主要脉石矿物、金属矿物均形成不同程度的 共生嵌布关系。 1 .3 泥矿筛析 泥矿筛析结果见表2 。 表2试样筛析结果 T a b l e2 S i e v ea n a l y s i sr e s u [ t so fs a m p l e /% 由表2 可知,泥矿一7 4 “m 产率占9 9 .4 3 %,其 中一1 0 “m 粒级产率占5 5 .5 6 %,锡金属率占 4 6 .2 9 %,该细泥粒度极细,且金属主要集中在 一3 7 扯m 粒级,对锡金属的回收与富集有较大影响。 2试验方案的确定 通过对泥矿进行锡石浮选发现,泥含量多少直 接影响锡石浮选结果,且脱硫作业也是锡石浮选前 的关键作业,脱硫不干净,浮锡时大部分的硫会进入 锡精矿中,消耗大量药剂,严重影响锡精矿的品 位比。3 ] 。入选锡石浮选的矿浆一1 0 ”m 产率控制在 1 2 %以下、含硫品位小于0 .3 %,锡石浮选作业回收 率稳定[ 4 j 。为此对泥矿进行旋流器分级脱泥一浮选 除硫一制备锡石浮选给矿试料,并对其开展锡石浮 选药剂制度试验研究。 3锡石浮选给矿物料的制备 3 .1锡石浮选给矿物料的制备流程 图1 泥矿 丢 图1锡石浮选物料制备 F i g .1P r e p a r a t i o no ft i nf l o t a t i o nm a t e r i a l 3 .2 锡石浮选给矿试料性质分析 泥矿经过①1 0 0m m 深锥旋流器三次分级脱泥、 浮选除硫,最终得到作业产率为4 1 .7 6 %,锡石回收 率为5 1 .0 4 %的锡石浮选给矿物料,其锡石浮选给矿 含锡品位由0 .4 4 3 %提高到0 .5 4 1 %,含硫品位由 1 .2 3 2 %降至0 .2 8 6 %,含铁品位由9 .0 8 %降至 7 .1 8 %,为锡石浮选创造了较好的条件,其粒度分析 结果见表3 。 表3锡石浮选给矿粒度分析结果 T a b l e3S i e v e a n a l y s i s r e s u l t so f f l o t a t i o n 粒级/“m产率 锡 品位金属率 7 4 7 4 水析7 4 水析7 4 3 7 3 7 1 9 19 1 0 1 0 合计 0 .1 5 6 1 .7 2 1 0 .1 7 6 0 .6 2 8 0 .6 3 8 0 .6 7 1 O .5 2 6 O .3 4 3 .1 9 8 .2 3 6 9 .6 4 8 .3 6 1 0 .2 4 1 0 0 .0 由表3 可知,经过锡石浮选物料的制备,试料中 万方数据 4 8 有色金属 选矿部分2 0 1 9 年第2 期 的一1 0 肚m 粒级产率由5 5 .5 6 %降至8 .0 3 %,锡金 属率由4 6 .2 9 %降至1 0 .2 4 %。 4 锡石浮选试验 4 .1 捕收剂种类及用量优化试验 依据前期的试验经验及本次试料的性质,对羟 肟酸类的B Y 一9 、G Y C 3 、J S Y 一1 9 、T L 一1 四种捕收剂, 在粗选固定硫酸20 0 0g /t ,P 8 61 5 0g /t ,扫选药剂减 半的条件下,进行捕收剂种类及用量优化效果对比 试验,试验流程见图2 。试验结果证明,B Y 一9 、G Y C 3 用量均在12 0 0g /t 、J S Y 一1 9 用量在33 7 5g /t 、 T L 一1 用量在9 0 0g /t 时具有较好的分选效果。将各 种药剂最佳用量时分选效果进行对比,结果见表4 。 表4捕收剂种类及用量试验结果 T a b l e4 S u m m a r yr e s u l t so ft e s t so nt y p ea n dd o s a g eo fc o l l e c t o r 混 试验结果表明,J S Y 一1 9 、B Y 一9 、G Y C 3 、T L 一1 四 种捕收剂达最佳用量时,均能取得较好的试验结果, 表5 T a b l e5 富集比3 .4 5 ~4 .2 倍,锡回收率9 3 .7 9 %~9 6 .9 8 %。 其中,选择性较好的是B Y 一9 和J S Y 一1 9 ,捕收性较好 的是G Y C 3 、T L 一1 。综合考虑混合粗精矿产率、品 位、回收率,选用T L 一1 作为锡石浮选捕收剂。 4 .2 辅助捕收剂 兼起泡剂 P 8 6 用量试验 辅助捕收剂 兼起泡剂 P 8 6 主要成分是磷酸三 丁酯,单用P 8 6 不能浮选锡石,而单用锡石捕收剂能 浮选锡石但用量较多,若将两者混用,彼此间能互相 促进在锡石上的吸附,产生协同效应,使锡石表面疏 水性增强[ 5 ] ,根据多个资料及相关文献报道,使用羟 肟酸类捕收剂浮选锡石时,添加适当用量的辅助捕 收剂P 8 6 兼起泡剂 ,可以提高锡回收率。因此,在 固定粗选硫酸用量20 0 0g /t 、T L - 1 用量6 0 0g /t ,扫 选药剂减半的条件下,开展P 8 6 用量条件试验。试 验流程见图2 ,试验结果见表5 。 P 8 6 用量试验结果 R e s u l t so fP 86d o s a g et e s t 试验结果表明,不添加P 8 6 ,加松醇油上浮锡金 属少。添加P 8 6 对提高锡回收率有利;但当粗选用 量达3 0 0g /t 时,泡沫脆、泡沫层薄,操作难度大,为 此确定粗选P 8 6 添加1 5 0g /t 。 4 .3 浓度条件试验 在浮选过程中,矿浆浓度不仅影响精矿质量、回 收率、药剂及水电消耗,还影响浮选机的生产能力和 浮选时间,因此在固定粗选硫酸用量20 0 0g /t 、 T L 一1 用量6 0 0g /t 、P 8 6 用量1 5 0g /t 条件下进行浓 度条件试验。试验流程见图2 ,试验结果见表6 。 试验结果表明,在浓度2 8 ~3 2 %时,随粗选浓度 增加,混合粗精矿产率、锡回收率逐渐上升;超过 3 6 %,混合粗精矿产率及回收率下降。综合考虑品 位、回收率,选择粗选浓度2 8 %。 比叫焉验甜试战件k 条吣图hF 万方数据 2 0 1 9 年第2 期李英等提高云南某选矿厂细粒锡石回收率的试验研究 4 9 8 9 .1 6 9 2 .4 6 8 9 .5 0 8 7 .1 2 4 .4 介质调整剂种类及用量试验 矿浆p H 值对锡石浮选效果的影响较大。根据 矿石性质和所用捕收剂种类,选择适当的调整剂,将 矿浆调整到适宜的p H 值,扩大锡石与其他金属矿 物、脉石矿物之间的可浮性差异,是取得较好结果的 表7 T a b l e7 重要条件。在固定粗选捕收剂T I 。一1 用量6 0 0g /t 、 P 8 6 用量1 5 0g /t 条件下,进行不调浆、碳酸钠调浆、 硫酸、草酸调浆的抑制剂种类及用量优化效果对比 试验。试验流程见图2 ,试验结果表7 。 调整剂种类及用量试验结果 T e s tr e s u l t so ft y p ea n dd o s a g eo fa d j u v a n t 由表7 可知,碳酸钠调浆,混合粗精矿产率及锡 回收率明显偏低,锡石被抑制。用硫酸或草酸调浆, 在弱酸性环境中可以活化锡石、抑制脉石,增加锡石 与脉石矿物之间的可浮性差异,可取得较好的浮锡 指标。由于硫酸属于危险化学品,其运输、储存、使 用等环节的管理要求都较为复杂,故选择草酸作为 介质调整剂,用量10 0 0g /t 。 4 .5 闭路试验 在确定最佳锡石浮选药剂条件的基础上,开展 闭路试验,闭路试验原料含锡0 .5 3 6 %,通过一次粗 选一次扫选三次精选得到了含锡8 .5 9 %,回收率为 8 2 .3 8 %粗锡精矿。 5 锡石浮选工业试验 5 .1 锡石浮选工业试验流程 在2 0 1 6 年~2 0 1 7 年硫化矿泥矿锡石浮选小试 及验证试验均取得较好的试验指标基础上,分别于 2 0 1 7 年1 0 月底在大屯锡矿硫化矿22 0 0t /dI Ⅱ系 统泥矿开展锡石浮选工业试验,于2 0 1 8 年3 月在大 屯锡矿硫化矿40 0 0t /d 技改工程泥矿推广应用锡石 浮选工艺,其试验规模为6 0 0t /d ,其工艺流程为泥 给矿通过圆筒隔渣筛隔渣后,进入函1 5 0m m 旋流器 一次脱泥,其沉砂进入垂1 0 0m m 旋流器二次脱泥, 溢流而进入①1 0 0m m 旋流器三次脱泥;二次脱泥的 沉砂进入锡石浮选前的浮选除硫作业,采用一次粗 选两次扫选一次精选工艺,产出硫精矿,除硫尾矿再 进入锡石浮选,采用一次粗选三次扫选三次精选工 艺,产出锡精矿。二次脱泥的溢流与一次脱泥的溢 流合并进入西1 0 0m m 旋流器三次脱泥;三次脱泥的 沉砂返回到一次脱泥的给矿,三次脱泥溢流与锡石 浮选尾矿作为最终尾矿丢弃。 5 .2 硫化矿22 0 0t /dI Ⅱ系统泥矿经济效益分析 硫化矿Ⅲ系统泥矿2 0 1 7 年9 月前,采用重选选 别;2 0 1 7 年1 0 月3 0 日开始矿采用锡石浮选,通过两 个班的现场调试,整个生产趋于平稳,对2 0 1 7 年1 1 月 至2 0 1 8 年2 月共计4 个月锡石浮选生产指标与之前 重选9 个月累计生产指标进行对比,如表8 所示。 由表8 可知,处理相同原矿,泥矿采用锡石浮 选,锡精矿品位较原泥矿重选流程提高5 .8 4 个百分 点,对原矿回收率提高3 .1 8 个百分点。处理相同原 矿,泥矿采用锡石浮选比重选月新增创效1 5 0 万元, 预计年新增创效18 0 0 万余元。 万方数据 5 0 有色金属 选矿部分2 0 1 9 年第2 期 5 .3 硫化矿40 0 0t /a 技改工程泥矿推广应用锡石 浮选 2 0 1 8 年1 月以来,矿山供矿同时满足不了硫化矿 22 0 0t /aI Ⅱ系统和40 0 0t /a 技改工程,车间以“开 足、停够、开大、停小”组织生产。硫化矿22 0 0t /dI Ⅱ 系统因处理量较小而将长期停厂,新建锡石浮选也将 被闲置,而小试及工业试验表明细粒级锡石采用浮选 比重选有很大的优越性,为此将40 0 0t /a 技改工程的 泥矿引人22 0 0t /a 的泥矿锡石浮选流程,用浮选取代 重选,但由于原设计为满足22 0 0t /d 的泥矿选别而设 计,现原矿处理量大幅增加,进入泥矿量远大于当初 设计处理量,为此对40 0 0t /d 技改工程泥矿在进入细 粒级锡石浮选流程前进行了三个方案的对比试验。 方案一重选溢流未全量入浓密机,一复,二段、 三段磨前斜板溢流丢尾。泥矿三个浓密机底流给人 40 0 0t /c ] 西5 0 0m m 分级旋流器,旋流器溢流大部 分进入锡石浮选流程,小部分溢流分进入重选选别, 锡石浮选指标为精矿品位7 .5 0 4 %、作业效率 8 1 .8 1 %、对原矿回收率4 .7 9 %。 方案二40 0 0t /d 流程重选溢流全量人浓密机, 泥矿分级流程开40 0 0t /d 、I Ⅱ系统0 5 0 0m m 旋流 器和一0 2 5 0m m /3 0 0m m 旋流器,0 5 0 0m m 旋流器 溢流经0 2 5 0m m 、0 3 0 0m m 旋流器分级后,溢流人 重选,沉砂入锡石浮选。锡石浮选指标为精矿品位 6 .6 3 %、作业效率7 1 .1 7 %、对原矿回收率3 .3 3 %。 方案三40 0 0t /d 流程重选溢流全量人浓密机, 泥矿分级流程开40 0 0t /d 、I I I 系统0 5 0 0m m 旋流器和 - - 0 2 5 0m m 旋流器,40 0 0t /d0 5 0 0m m 旋流器溢流 入0 2 5 0m m ,0 2 5 0m m 溢流入重选,0 2 5 0m m 沉砂和I Ⅱ系统0 5 0 0m m 旋流器溢流人锡石浮选,锡石浮选指 标为精矿品位5 .7 3 %、作业效率7 4 .1 7 %、对原矿回收 率3 .8 3 %。 40 0 0t /d 技改工程泥矿原重选流程40 0 0t /c ] 流 程重选溢流全量人浓密机,浓密机底流进入0 5 0 0m m 旋流器进行分级,旋流器溢流分别进入西250m m 、 0 1 5 0m m 旋流器进行分级后进人粗泥一段床、细泥 一段床、细泥复洗床、细泥扫选床选别,摇床产出锡 富中矿品位为4 .0 8 %,对原矿回收率为1 .0 5 %。 上述三个方案与原重选流程相比,不管采用哪 个方案的锡石浮选,其锡精矿品位、对原矿回收率均 比原重选有较大的提高。下一步将优化4o o o t /d 流 程泥矿人锡石浮选分级脱泥前工艺、脱泥工艺和药 剂制度。 6结论 1 硫化矿泥矿粒度细,一1 0f f m 粒级产率占 5 5 .5 6 %,锡金属率占4 6 .2 9 %,重选选别回收率低, 经过旋流器三次脱泥、浮选除硫,可抛弃干扰锡石浮 选微细泥和硫化物,为锡石浮选创造较好的条件。 2 对制备好锡石浮选给矿试料用优化药剂制度, 开展闭路试验,取得了浮锡给矿品位0 .5 3 6 %、锡精矿 品位8 .5 9 %,浮锡作业回收率8 2 .3 8 %的试验指标。 3 泥矿锡石浮选工业试验表明锡石浮选选别 细粒锡石有较大的优势,较常规重选,锡精矿品位和 对原矿回收率都有了较大提高,且经济效益显著。 4 泥矿采用锡石浮选工艺取代重选工艺,不仅 提高了微细粒锡石回收率,还较大幅度的减少了摇 床的数量、设备占地面积及操作人员,提高了实物劳 动生产率,下一步将对氧化矿泥矿进行推广应用。 参考文献 [ 1 ] 全柏飞,刘子帅.提高某选矿厂细泥锡石回收率的试验研 究E J ] .有色金属 选矿部分 ,2 0 1 4 3 5 1 5 4 . 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