提高湖南某高钙型白钨矿选矿指标的试验研究.pdf
2 0 1 6 年第4 期有色金属 选矿部分 3 9 d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 6 7 1 - 9 4 9 2 .2 0 1 6 .0 4 .0 0 9 提高湖南某高钙型白钨矿选矿指标的试验研究 李纪1 ,张晓峰2 1 .柿竹园有色金属有限责任公司,湖南郴州4 2 3 0 3 7 ; 2 .湖南有色金属研究院,长沙4 1 0 1 0 0 摘要湖陌某低u r l 备L 钨矿f ■W 0 3 含;硅为0 .3 3 %,C a C 0 3 含h } 为6 .0 6 %,C a l “ 2 含;诗为2 4 .3 5 c h i l lJ 含钙脉f i 矿物‘j r 1 钨矿的“ f f f - f 1 0 l l 近,导敛I 。I 钨常温{ { l 选f l ;, l k 钨辑l 精矿l f 讧较低,乍J “操作稳定忭篪,选矿指标波动大通过实验窄小刷试 验} l l [ - j “I 业试验,对原f r 选矿l 艺流程和约剂制度进i ir 优化.确定J ,适‘I ’C 该矿r i 的最f t i f - 选l 艺参数条件通过I 艺流 程改造后.I , l k 试验中的钨精【精矿n i l f l L 由1 .8 7 %提商剑5 .8 8 %,作业I | | l 收牢山6 7 %提高到7 5 %的良好选矿指标,经济效益 娃著. 关键词选矿;浮选;约剂组合;流程优化 中图分类号T D 9 5 4文献标志码A文章编号1 6 7 1 - 9 4 9 2 2 0 1 6 0 4 - 0 0 3 9 - 0 4 E x p e r i m e n t a lS t u d yo nI m p r o v i n gB e n e f i c i a t i o nI n d i c a t o r so fC e r t a i nS c h e e l i t e w i t hH i g hC a l c i u mi nH u n a n L lJ i | .Z H A N GX i a o f e n g z ,.S h 如h u y u a nN o n f e r r o u sM e t a l sC o .,L t d .,C h e n z h o uH u n a n4 2 3 0 3 7 .C h i n a ;2 .H u n a nR e s e a r c hI n s t i t u t e o fN o nf e r r o u sM e t a l s ,C h a n g s h a4 1 0 1 0 0 ,C h i n a A b s t r a c t Al o w g r a d et u n g s t e no r ei nH u n a n ,W 0 3c o n t e n tw a s0 .3 3 %,C a C 0 3c o n t e n to f6 .0 6 %,C a F 2 c o n t e n to f2 4 .3 5 %.d u et ot h ec a l c i u mg a n g u em i n e r a l sa n ds c h e e l i t ef l o a t a b i l i t ys i m i l a rr e s u l ts c h e e l i t en o r m a l r o u g h i n go p e r a t i o nc r u d et u n g s t e nc o n c e n t r a t eg r a d ei sl o w ,p r o d u c t i o no p e r a t i o n s ,p o o rs t a b i l i t y ,b e n e f i c i a t i o ni n d e x l a r g ef l u c t u a t i o n s .S m a l l - s c a l el a b o r a t o r yt e s t sa n dt h ep r o d u c t i o no fi n d u s t r i a lt e s t ,t h eo r i g i n a lb e n e f i c i a t i o np r o c e s s a n dr e a g e n ts y s t e m o p t i m i z e dt o d e t e r m i n et h eb e s tf i to ft h eo r ef l o t a t i o n p r o c e s sp a r a m e t e r s .T h r o u g ht h e t r a n s f o r m a t i o np r o c e s s ,t h ei n d u s t r i a lt e s tt u n g s t e nc o n c e n t r a t eg r a d ec r u d ef r o mt h e1 .8 7 %i n c r e a s et o5 .8 8 %.t h e j o br e c o v e r yr a t ef r o m6 7 %t o7 5 %o fg o o db e n e f i c i a t i o ni n d i c a t o r s ,s i g n i f i c a n te c o n o m i cb e n e f i t s . K e yw o r d s b e n e f i c i a t i o n ;f l o t a t i o n ;p h a r m a c e u t i c a lc o m p o s i t i o n s ;p r o c e s so p t i m i z a t i o n 1 矿石性质 湖南某钨矿为矽卡岩型矿床4 ,赋存于花岗岩 与灰岩接触带中。原矿中钨矿物主要为白钨矿和黑 钨矿,主要脉石矿物为石英、方解石、萤石、长石、白 云石、石榴子石、绿泥石、绿帘石等,白钨矿、黑钨矿 与含钙脉石矿物的共生关系较为密切。原矿多元素 分析结果见表1 。 表1 T a b l el 原矿中自钨矿与黑钨矿的比例约为7 3 ,根据白 钨矿与黑钨矿的物理性质差异2 | ,首先采用S L o n 高 梯度强磁机进行黑白钨矿的分离,强磁选精矿为黑 钨粗精矿,强磁选尾矿为非磁性矿物,即白钨浮选给 矿。其中W O ,含量为0 .3 0 %、C a F 含量为 2 5 .8 8 %、C a C 0 3 含量为8 .1 %、S i 0 2 含量为 4 2 .3 9 %。 原矿多元素分析结果 M u l t i e l e m e n ta n a l y s i sr e s u l t so fr u n o f - m i n eo r e/% 2 选矿厂白钨粗选作业流程改造前情况 强磁选尾矿浓缩后进人白钨粗选作业,白钨粗 选作业工艺流程为一次粗选、三次扫选、三次精选, 中矿顺序返回。现场白钨粗选工艺流程及药剂制度 见图1 。 收稿日期2 0 1 5 一I I .1 3修回日期2 0 1 6 - 0 5 .1 5 作者简介乍纪 1 9 8 4 一 .男,安徽颍j 人.I 稚师,主要从事选矿】艺研究、选矿J 现场技术服务r f l 万方数据 4 0 有色金属 选矿部分2 0 1 6 年第4 期 图1白钨选矿厂粗选工艺流程 户巴” F i g .1 S c h e e l i t ec o n c e n t r a t o rr o u g h i n gp r o c e s s 现场生产中存在的主要问题是 1 浮选泡沫易较为丰富且泡沫较黏,流动性变差,导致浮选涨槽现 涨槽,难以稳定; 2 钨粗精矿的品位较低,为2 %左象严重,生产操作不稳定,指标波动较大,难以稳定。 右,钨作业回收率为7 0 %左右。通过对工艺流程的 2 工艺流程 考察,分析其原因如下现场白钨粗选段生产的工艺流程为一次粗选、 1 药剂制度三次扫选、三次精选、中矿顺序返回的流程。在流程 现场生产现使用的捕收剂为脂肪酸类捕收剂考察过程中发现,该工艺流程精选作业的精矿富集 7 3 1 ,其捕收性能和起泡性较强,选择性较差,同时其比和扫选作业的回收率均较低。流程查定白钨浮选 药剂性能易受气温的影响,在冬季气温低时,其添加粗选段数质量流程见图2 。 量较常温时增加了5 0 %左右,这将导致浮选泡沫量 1 66 1 堕 7 5 .4 5 选 .0 .4 0 ’丽 塑壁孽星堑图例 1 0 0 .0 0 旦丝 1 0 0 .0 0 啪 勰 钨憾慌 0 28 9 业 6 2 .0 5 ,。帱P %n 。。基叱。塑 厂r 、 1 6 .7 2 精I 选Ⅲ 卜8 器 钨粗精矿 7 .6 1 盟 2 2 .8 3 扫 扫I 选Ⅲ 8 9 6 2 杀』 尾矿 图2白钨浮选粗选段数质量流程图 F i g .2 S c h e e l i t ef l o t a t i o nr o u g h e rm a s sn u m b e rf l o w c h a a 瑞器一舻I 厂 万方数据 2 0 1 6 年第4 期李纪等提高湖南某高钙型白钨矿选矿指拯盟茧验研塑兰 3 选矿试验研究 3 .1白钨粗选捕收剂的选矿试验 浮选药剂的组合在浮选作业和溶剂萃取中均有 广泛应用旧j 。针对流程查定及现场生产中存在的问 题,通过试验研究,寻找解决问题的途径。试验研究 首先进行捕收剂7 3 1 用量条件试验以及与其它药剂 的组合条件试验。试验结果表明,随着7 3 1 用量的 增加,钨粗精矿中W O ,的含量降低幅度较大;7 3 1 与 捕收性能弱且兼有起泡性的捕收剂S Y - 6 组合时,白 钨浮选指标较为理想。7 3 1 用量试验结果见图3 ,粗 选捕收剂种类试验结果见表2 。 2 .0 1 .8 1 .6 1 .4 零1 .2 辽1 .0 j E 0 .8 0 .6 O .4 0 .2 0 .0 图37 3 1 用量试验结果 F i g .3 R e s u l to f7 31d o s a g et e s t 表2粗选捕收剂种类试验结果 T a b l e2R e s u l to fr o u g h e rc o l l e c t o rc a t e g o r yf % 3 .2 药剂搅拌时间试验研究 影响氧化矿选矿指标的因素很多,矿浆搅拌强 度和药剂的搅拌时间也是其重要因素之一1 4J 。考虑 到现场生产搅拌强度的调整无法实施,因此,本次试 验研究仅进行钨粗选浮选药剂搅拌总时间条件试 验,试验结果见图4 。 试验结果表明,浮选药剂搅拌时间对钨粗选的 选矿指标影响较大。在一定范围内,随着浮选药剂 搅拌时间的延长,钨粗精矿中W O ,的品位和回收率 均有提高,但搅拌时间过长,钨的浮选指标变差。 图4 粗选药剂搅拌总时间试验结果 F i g .4 T e s tr e s u l to fr o u g h i n gp h a r m a c y t o t a lm i x i n gt i m e 3 .3中矿返回对比试验研究 中矿的返回对浮选精矿品位和操作稳定性有很 大影响”J 。流程考察及生产过程中发现,中矿循环 量较大,导致分选效果差,容易涨槽。根据现场生产 情况和流程考察的结果,取生产现场白钨粗选作业 的精选I 中矿和扫选I 中矿,按其产率与粗选给矿混 合调浆后进行试验研究,并与原矿直接调浆浮选进 行对比试验。试验结果见表3 。 表3中矿返回对比试验结果 T a b l e3 C o m p a r a t i v e t e s tr e s u l t so ft h e m i d d l i n g r e t u r n s /% 由表3 试验结果可知,白钨粗选作业精选I 中 矿和扫选I 中矿与原矿浆混合后浮选的选矿指标与 原矿直接调浆浮选的指标相当。白钨粗选作业精选 I 中矿和扫选I 中矿返回粗选作业后,W O ,的品位和 回收率变化不大,但是中矿返回后,钨粗选捕收剂 7 3 l 用量降低了2 0 %。考虑到中矿返回地点对钨的 浮选指标及药剂成本有一定的影响,因此,在工业试. 验中会进行中矿返回地点的试验研究,考察中矿返 回地点对钨选矿指标及药剂成本的影响。 万方数据 4 2 有色金属 选矿部分2 0 1 6 年第4 期 4 现场改造与生产调试 4 .1 现场流程改造 根据选矿试验结果,对现有的现场生产工艺流 程进行了相应的改造,白钨粗选作业前药剂搅拌增 加了两个调浆桶,将白钨扫选I 中矿、精选I 中矿返 回到粗选调浆桶中,增加了其搅拌时间。同时钨捕 收剂由以前的单一捕收剂7 3 l 换成了组合捕收剂 7 3 I S Y 击。 4 .2 生产调试前后钨选矿指标及选矿药剂用量对比 钨粗选作业工艺流程改造前三个月和改造后三 个月月累计平均指标见表4 。 表4生产调试前后钨选矿指标对比结果 T a b l e4 C o m p a r er e s u l t s o f t u n g s t e n b e n e f i c i a t i o n i n d i c a t o r sb e f o r ea n da f t e rc o m m i s s i o n i n g ,% 由表4 可知,钨粗选作业精矿品位、回收率分别 由改造前三个月累计品位1 .8 7 %、6 7 .5 5 %,提高到 5 .9 6 %、7 5 .6 3 %,效果较为显著。流程改造后,选矿 药剂调整剂用量与流程改造前基本持平,捕收剂7 3 1 用量较改造前降低r 近2 5 %。 5 经济效益简要分析 钨粗选作业工艺流程改造后节省浮选药剂成本 约2 0 万形a ,由于钨回收率的大幅度提高,直接增 加的经济效益为3 0 8 万形a ,扣除增加的动力消耗 成本,即电力成本增加5 .4 万形a ,流程改造后年合 计新增经济效益为3 2 2 .6 万元,同时由于钨粗精矿 品位的提高,大大降低了白钨加温浮选作业的生产 成本。综卜所述,该工艺流程改造后,给企业带来的 经济效益较为显著。 6结论 1 针对高方解石、萤石含量的钨矿浮选回收白 钨,由于含钙脉石矿物与白钨矿的可浮性相近,导致 浮选分离较为困难,选矿指标差,常规工艺获得的钨 粗精矿中W O ,的含量仅2 %左右,钨作业回收率为 7 0 %左右。 2 通过对工艺流程考察,以及对影响选矿指标 的因素进行试验研究,原工艺流程存在药剂制度不 合理、中矿循环量大、药剂搅拌时间不够等问题,为 此进行了大量的试验研究工作。根据试验研究结 果,对原工艺流程、药剂制度以及工艺参数进行改造 和优化,工艺流程改造后钨粗精矿品位提高到5 %以 上,白钨粗选作业回收率提高到7 5 %以上。 3 生产工艺流程改造后,经济效益显著,预计 可实现年新增经济效益为3 2 2 .6 万元。 参考文献 [ 1 ] 李纪.柿竹园白钨浮选尾矿综合回收萤石试验研究 [ J ] .有色金属 选矿部分 ,2 0 1 2 I 3 3 3 5 . [ 2 ] 周晓彤,邓丽红,关通,等.从某低品位多金属矿中回 收黑门钨矿的选矿试验研究[ J ] .中国矿业,2 0 1 l ,2 0 7 8 7 8 8 . [ 3 ] 程新潮.白钨常温浮选工艺及药剂研究[ J ] .有色金属 选 矿部分 ,2 0 0 4 3 3 5 3 8 . [ 4 ] 王纪镇,印万忠,刘明宝,等.浮选组合药剂协同效应定 量研究[ J ] .金属矿山,2 0 1 3 5 6 2 - 6 5 . [ 5 ] 黄开国.分支串联浮选的进展及应用[ J ] .有色金属 选矿 部分 ,1 9 9 1 2 2 2 - 2 8 . 万方数据