酒钢选矿厂综合自动化系统及应用效果.pdf
有色金属 选矿部分2 0 0 6 年第2 期 酒钢选矿厂综合自动化系统及应用效果 张雅琴,王义顺 酒采钢铁公司选矿厂甘肃嘉峪关7 3 5 1 0 0 摘要为了对生产过程实施精细化拧制,稳定质量,提高金属回收卓,我们采用过程控制系统及生产执行系统二 级结构剥全厂实施了自动控制改造。改造后,金属回收率提高2 0 1 5 6 ,综合铁精矿品位提高0 .5 7 %,综合铁精矿加工费 降低2 .1 4J U t ,岗位职工减少2 3 7 人。 关键词选矿过程;综合自动化;控制系统;系统结构 中图分类号T D 9 2 89文献标识码A文章编号1 6 7 1 9 4 9 2 2 0 0 6 0 2 - 0 0 3 6 1 4 酒泉钢铁公司选矿厂建设在酒钢冶金厂区内, 设计年处理能力为5 0 0 万t ,可生产铁精矿2 4 0 万t 。 _ _ L 艺流程为铁矿石经筛分分级为1 5 ~l O O m m 的块矿 和一1 5 r a m 的粉矿,块矿由焙烧磁选工艺流程选别, 粉矿由强磁选工艺流程选别,两种精矿混合浓缩过 滤后形成综合铁精矿。 选矿厂所处理的镜铁山桦树沟、黑沟矿区铁矿 石,矿物组成复杂,铁矿物嵌布粒度细,属弱磁性难 选矿石。改造前焙烧磁选工艺的最终精矿铁品位 5 5 ,8 9 %、金属回收率为8 0 .3 7 %,强磁选工艺的最终 精矿铁品位4 8 .0 7 %、金属回收率6 7 .3 5 %。 为了对生产过程实施精细化控制,进一步提高 金属回i l k 率,稳定产品质量,降低消耗,提高生产运 营质量,从2 0 0 1 年开始,我们利用两年时间,对全厂 实施了自动控制改造。 1 选矿厂综合自动化系统 1 .1 系统结构 酒泉钢铁公司选矿厂综合自动化系统采用过程 控制系统 P r o c e s sC o n t r o lS y s t e m 及生产执行系统 M a n u f a c t u r i n gE x e c u t i o nS y s t e m 二级结构,如图1 所示。 该系统由P C S 、M E S 和计算机支撑系统组成。其 中P C S 采用E I C E l e c t r i cI n s t r u m e n tC o m p u t e r - - 体化计算机集散控制系统集成设计技术、先进控制 技术和以综合生产指标为目标的智能优化控制技 术,包括对选矿生产过程各工序的测量、设备监测与 控制、工艺调节、模型控制、操作员界面及多媒体监 视系统等。 粹薯昌霁;絮箍霸晶一 ,女,辽宁鞍山人,厂长,高级工程师。 匣堂 塑登 王堡 l 墅、巡鎏 丛壁鲨2 、整堑 盟查苎重型堇壁至堑型堡£ 图1 酒钢选矿厂综合自动化系统层次结构示意图 F i g lS k e t c ho fl e v e ls t r l l C t U T eo f e o m p r e h e n s i , ,e a u t o m a t i o ns y s t e mi nm i n es e l e c t i o np l a n to fJ I S C O M E S 采用基于案例推理的生产计划调度技术、 生产过程动态成本控制技术为核心的以综合生产指 标为目标的生产过程优化运行与优化管理技术善 有下列八个子系统计划统计管理子系统、生产调 度管理子系统、设备管理子系统、质量管理子系统、 能源计量管理子系统、成本监控子系统、综合查询子 系统、系统集成接几。 计算机支撑系统由关系数据库、实时数据库和 计算机网络系统组成。通过计算机支撑系统实现 M E S 与P C S 的信息集成,从而实现选矿生产过程的 综合自动化, 1 .2 过程控制系统功能 选矿生产过程控制系统包括基础自动化系 万方数据 2 0 0 6 年第2 期张雅琴等酒钢选矿厂综合自动化系统及应用效果 统、优化控制系统和生产过程多媒体监控系统。基础 自动化系统与过程控制系统通过工业控制网络联系 起来。其中基础自动化级要实现对顺序逻辑控制与 回路连续控制的集成控制,把必要的生产过程参数、 设备状态等数据实时地传递给过程控制级,接受并 执行过程控制级的优化控制决策及监控操作指令。 过程控制级将根据实际生产工艺过程的物流关 系、反应机理、上艺技术指标要求及相互关系等多方 面因素,在获取基础自动化级传递的各种检测数据 基础上,采用过程优化设定技术,完成对整个选矿生 产流程的优化控制和管理。 1 .2 .1 基础自动化系统 基础自动化系统包括六个子系统,即原料筛分 及输送控制子系统、矿石输送及干选控制子系统、竖 炉焙烧控制子系统、强磁选别控制子系统、弱磁选别 控制子系统、浓缩脱水控制子系统。实现了全厂5 2 5 台生产设备的肩动、停止、联琐保护、料斗堵塞及电 机过载故障报警的逻辑控制。 在原料筛分及输送控制子系统中,按矿仓料位 设定自动启停相关设备,实现对原料一、二次筛分后 块矿及粉矿的自动上料,以及自动外卸废石。 在矿石输送及干选控制子系统中,实现了1 0 台 小块竖炉和4 台返矿竖炉的自动布料及弱磁四个圆 筒矿仓的自动布料。 在竖炉焙烧控制子系统中,实现了对2 2 台 1 0 0 m 3 焙烧竖炉的加热带温度、燃烧室温度、还原带 温度、水箱梁温度、炉顶废气温度的测量,还原煤气、 加热煤气、加热空气的压力与流量、炉顶负压及加热 煤气热值的测量,各搬出机电机电流的检测。实现了 搬出机防压及搬出时间的控制,实现了对燃烧室温 度及还原煤气流量的闭环控制。 在强磁选别控制子系统中,实现了对强磁一、二 段共8 台球磨机的运行状态、定子电流、轴温、稀油 泵运行状态等信号的检测;对分级机电机电流、溢流 浓度的检测;旋流器的给矿压力、流量、浓度、一段球 磨机入口加水量和一段球磨机给矿量的检测、旋流 器给矿泵池液位的检测,十台强磁选机的漂洗水的 流量、压力、励磁电流及励磁线圈温度的检测。实现 了旋流器给矿压力和浓度的闭环控制及泵池液位的 控制,球磨机给矿量及分级溢流浓度的闭环控制,达 到控制磨矿粒度的目的,实现了强磁机的励磁电流 和漂洗水的闭环控制,以此控制强磁选精矿品位。 在弱磁选别控制子系统中,完成了对弱磁一、二 段共7 台球磨机的运行状态、定子电流、轴温、稀油 泵运行状态等信号的检测;对分级机电机电流、溢流 浓度的梭测;旋流器的给矿压力、流量、浓度、一段球 磨机入口加水量和一段球磨机给矿量的检测、旋流 器给矿泵池液位的检测,实现了旋流器给矿压力和 浓度的闭环控制及泵池液位的控制,球磨机给矿量 及分级溢流浓度的闭环控制。 在浓缩脱水控制子系统中,完成了对5 台浓缩 机底流浓度的检测,实现了底流浓度的闭环控制。 上位机监控系统的主要功能有按操作员、系统 工程师、管理人员的不同级别进行注册,实现用户控 制权限管理功能;按操作规程要求,实现开机前的现 场联络和操作方式 联动/单动 选择功能;工艺流程 画面显示、设备状态描述及过程参数的动态显示功 能;设备的启动、停止控制功能 软手动单机启停功 能和全线联动启停功能 ;工艺参数设定与调整及回 路控制参数在线整定功能;工艺参数趋势曲线 实时 趋势及历史趋势 显示与打印功能;历史数据采集与 自动归档存储功能;事件记录 操作员操作记录,工 艺参数或设备状态与控制方式改变,报警产生、确认 等 功能;数据统计分析功能;报警显示 按时间顺 序,按优先级别、按故障点所处区域等 功能;实时 报警,事件信息打印功能;生产报表自动或随时生成 打印功能;监控系统硬件故障诊断与状态监视功能; 系统在线组态与维护等功能。 1 .22 优化控制系统 。 选矿过程稳定化控制并不能使选矿过程获得最 佳经济效果。因此,要想使选矿过程获得最佳的经济 效果,就必须按最佳的综合的经济指标进行控制Ⅲ。 优化控制系统分为四个子系统,即竖炉焙烧优 化控制子系统、弱磁球磨优化控制子系统、强磁球磨 优化控制子系统和强磁机优化控制子系统。 竖炉焙烧、磨矿过程的控制是选矿生产过程控 制的关键。我厂共有2 2 台竖炉,焙烧过程是将弱磁 性的赤铁矿 F e 2 0 , 还原成强磁性的磁铁矿 F e ,O 。 , 使它能在选别强磁性矿物的低磁场强度的磁选机} 进行选别,以达到提高金属回收率和精矿品位的目 的。F e 2 0 ,几乎在任何温度下均易被还原为F e 。0 4 ,但 温度低时的反应速度小;当温度高于5 7 2 ℃时,若 C O 浓度高,可产生过还原反应,生成弱磁性的F e O ; 当温度低于5 7 2 ℃时,若C O 浓度高时,同样可产生 过还原反应,生成金属铁。因此,还原焙烧时必须严 格控制炉温和煤气流量。而且焙烧时间不宜过长。焙 烧过程大体分为加热、还原和冷却三个阶段。输入有 空气量、加热煤气量和还原煤气量;输出有燃烧室温 万方数据 有色金属 选矿部分2 0 0 6 年第2 期 度、加热带温度和还原带温度。输入与输出之间具有 强耦合,任何一个输入变量变化都会引起几个输出 变量变化,过程机理复杂,如矿石的进出、热量的传 递、化学反应,而且不确定因素多,如矿石的特性变 化、加热煤气成分的波动,并且衡量焙烧作业优劣的 指标磁选管回收率无法在线连续测量。磨矿回路不 是单变量对象特征。而是多变量控制问题,而且磨矿 回路的对象特性具有非线性、时变、大滞后特性[ 3 1 。因 此,焙烧过程和磨矿过程难以采用基于精确数学模 型的优化控制方法。为了解决这个问题.我们采用图 2 所示的智能优化控制技术,通过两层结构回路 控制层和回路优化设定层来实现选矿过程的优化控 制。 一 圈I 崦一傩 图2 智能优化控制技术结构 F i g2 S t r u c t u r ed r a w i n go fi n t e l l i g e n to p t i m i z i n g c o n t r o lt e c h n o l o g y 选矿过程的综合生产指标是金属回收率、精矿 品位和精矿产量。优化控制系统通过基于案例推理 的关键工艺参数设定模型,产生磁选管回收率、磨矿 粒度的优化设定值,通过回路反馈控制使选矿生产 过程的温度、压力、流量、给矿量、矿浆浓度等稳定跟 随优化设定值。利用选矿过程的输入、输出量,通过 磁选管回收率、磨机负荷、矿浆粒度的预报模型.产 生磁选管回收率预报值、磨机负荷预报值和矿浆粒 度预报值,并与磁选管回收率、磨机负荷和矿浆粒度 的优化值进行比较,产生的误差经过前馈补偿来校 正回路优化设定值,并通过取样检测的磁选管回收 率和矿浆粒度值与磁选管回收率和矿浆粒度的优化 值进行反馈校正回路设定值,通过回路控制使选矿 过程实现优化。 1 .2 .3 多媒体监视系统 多媒体监视系统分为四个子系统,共设4 9 台摄 像机,配合控制系统完成对各主要生产过程的实际 场景以及设备运行状态进行实时监控,从而保证生 产过程的稳定运行。 该系统主要有主画面、多画面、工况图、图像存 储、图像回放、静态图像的锁定解锁、视频报警等功 能。 1 .3 生产执行系统功能 生产执行系统 M E S 充分利用选矿生产过程控 制系统 p c s 和酒钢公司计量系统的信息,实现了 管控一体化,达到信息共享、动态分析、精细核算、降 低成本的目的。 生产执行系统 M E S 包括如下的子系统计划 统计管理子系统,生产调度管理子系统,设备管理子 系统,质量管理子系统,能源计量管理子系统,成本 监控子系统,综合查询子系统,系统集成接口。 计划统计管理子系统主要功能有生产经营计 划的制订,统计管理,生产经营分析,金属平衡与物 料平衡。 生产调度管理子系统主要功能有产量信息,质 量信息,主要技术经济指标信息,成本监控信息,主 要生产设备利用情况统计信息。 设备管理子系统主要功能包括设备档案,设备 技术状态,设备维修,设备润滑,备晶备件管理,固定 资产管理等。 质量管理子系统主要功能包括质量检验,质量 记录,质量统计,质量报表,质量分析工作。 能源计量管理子系统主要功能有对消耗的各 种原辅料、燃料进行计算机管理,为降低生产成本和 进行部门考核提供准确的基础数据,同时为上级部 门对全厂的考核提供数据。 成本监控子系统主要功能有成本计划管理,成 本数据管理,日常成本监控,能源成本监控,成本报 表,成本分析。 综合查询子系统主要功能有对各种生产情况、 技术经济指标、设备运行情况、能源消耗进行综合查 询,便于领导及时、准确地了解各种信息。 系统集成接口主要功能包括对我厂的各种数 据进行系统集成,满足集团公司对选矿厂的各种数 据需求,为上级或其他相关部门提供数据。 通过计算机网络与数据库,将选矿生产过程的 M E S 和P C S 集成,实现生产过程管理和过程控制的 一体化,从而保证选矿生产过程的优化控制、优化运 行和优化管理。 1 .4 系统的硬件结构 酒钢选矿厂综合自动化系统硬件结构见图3 。 控制系统采用美国R o c k w e l l 公司C o n t r o lL o g i x 系 万方数据 2 0 0 6 年第2 期张雅琴等酒钢选矿厂综合自动化系统及应用效果 3 9 统,M E S 的计算机管理系统采用P C 机与惠普 L H 3 0 0 0 服务器,数据库包括实时数据库和关系数 据库,关系数据库为O r a c l e 8 i ,采用R o c k w e l l 公司的 R S S Q L 接口软件,通过控制网 C o n t r o lN e t 、设备 网 D e v i c eN e t 、以太网 E t h e rN e t 实现M E S 和 P C S 的信息集成。. 图3 酒钢选矿厂综合自动化系统硬件结构图 F i g3 H a r d w a r es t r u c t u r ed r a w i n go fc o m p r e h e n s i v e a u t o m a t i o ns y s t e mi nm i n es e l e c t i o np l a n to fJ I S C O 2 应用效果 自2 0 0 3 年4 月自动化系统投入运行后,各子系 统运行稳定,生产过程控制实现了精细化,保证生产 在最佳工艺参数下连续、稳定运行,对选矿厂生产组 织和专业管理具有重要意义。改造前,生产组织基本 靠经验,生产过程中的调整靠化验指标,滞后性太 大,质量不稳定,产量波动的情况经常出现。改造后, 各类仪表检测的数据使生产组织有了“眼睛”,能够 及时对生产中出现的问题进行判断,作m 最快的调 整;同时生产操作调整有了手段,能够对生产过程进 行精细化控制,稳定生产工序质量,减少生产波动, 指标得到很大改善。 2 .1 金属回收率显著提高 按统计,剔除选矿其它技术改造和物料变化等 各种影响因素,从2 0 0 3 年4 月份系统投人运行后与 系统投运前相比较,综合铁精矿品位提高o .5 7 %,金 属回收率从7 7 .2 4 %提高到7 9 .2 5 %,提高了2 .0 1 %, 球磨二次磨矿细度强弱磁分别从7 2 .9 6 %、7 3 .7 0 %提 高到7 6 .7 2 %和7 6 .1 6 %,提高了3 .7 6 %和2 .4 6 %,分 砂泵站应用变频调速自动控制技术后,泵的运行电 流降低5 0 .8 0 A ,每年节电1 1 4 ~1 8 1 万k W h ,仅分砂 泵站年节约动力成本2 0 .5 2 3 0 .5 2 万元。泵的运行周 期提高了5 0 %以上,阀门使用周期延长2 倍以上,节 约了备品备件和检修维护费用;尾矿输送浓度提高 后,新水单耗降低。 2 .2 设备事故有效降低 各种检测仪表在设备点检和设备管理中具有重 要作用,通过检测数据分析和监控,能够及时掌握设 备运行状况,有效杜绝各类生产设备事故。如有一次 1 0 号竖炉废气温度检测持续偏高,经过倒炉检查, 发现有一块铁板掉在炉子横穿梁上,由于处理及时, 没有对设备造成大的危害。又如2 0 0 3 年7 月1 4 日 主控室操作员发现5 号浓缩机底流浓度持续超过设 定值报警,底流泵电机电流低于下限值,作业区果断 组织分析处理,杜绝了一起压浓缩机事故。 2 .3 管理实现精细化 M E S 系统的投入,使得选矿厂管理水平上了台 阶,办公自动化成为可能i 生产管理、成本管理、质量 管理、设备管理等效果明显。如2 0 0 4 年4 月、5 月计 算机显示球磨机断料次数分别为8 0 次和9 5 次。通 过及时采取措施,在6 月、7 月球磨机断料次数降为 3 8 次、3 0 次。防止球磨因断料空砸而造成的各种事 故,提高了作业率。在成本管理上,我们多年来一直 想把原料消耗这个关键指标考核到作业区,但缺乏 手段,球磨机给矿量的检测使这一愿望成为现实。自 动化系统投用两年多来,选矿成本呈稳步下降趋势, 综合精矿加工费从4 7 .3 1 元 降低到4 5 .1 7 元,t ,降 低了2 .1 4 元 。 自动化系统投用后,操作可以通过计算机来调 整,设备启停可以通过计算机来控制,而且通过多媒 体监视系统和上位机来监控设备运行,利用各种检 测仪表对设备在线检测,减轻了工人劳动强度,提高 了劳动生产率,岗位职工减少2 3 7 人。综上所述,综 合自动化系统成功运用,提高了酒钢选矿厂的装备 水平,对于选矿厂技术进步、管理精细化具有深远的 影响。 参考文献 [ 1 ] 张卯均主编.选矿手册 第六卷 E M ] 北京冶金工业 出版社,1 9 9 3 ,6 4 9 [ 2 ] 张卯均主编.选矿手册 第三卷第三分册 [ M ] .北京冶 金工业出版社,1 9 9 1 ,3 5 3 [ 3 ] 张卯均主编.选矿手册 第六卷 [ M ] .北京冶金工业出 版社,1 9 9 3 ,6 2 6 下转第2 9 页 万方数据 2 0 0 6 年第2 期彭会清等强化精选作业提高铜精矿品位 2 9 进一步优化。 参考文献 [ 1 ] 冶金工业部长沙矿冶研究所铜山口铜矿矿石物质组 成研究[ R ] .1 9 8 2 [ 2 ] 胡为楫浮选[ M ] 北京冶金工业出版社,1 9 9 2 . [ 3 ] 许时.矿石可选性研究[ M ] .北京冶金工业出版社,1 9 9 2 . [ 4 ] 韩伟.提高铜山口铜矿选铜回收率的探讨【J ] 大冶科技, 2 0 0 5 , 1 1 7 2 0 S T R E N G H T E NC o N C E N T R A T E ’SC L E A N I N GT OI N C R E A S I N GC O P P E R C o N C E N T R A T EG R A D E P E N GH u i q i n g ,H A NW e i W u h a nU n i v e r s i t yo fT e c h n o l o g y ,W u h a n4 3 0 0 7 0 , C h i n a A B s ,r R A C T I nv i e wo fl o w e rc o n c e n t r a t eg r a d ei nt h em i n e r a lp r o c e s s i n go fC o p p e rM i n ei nH u b e i ,b a s e do nt h e c o n s u l t i n g i n f o r m a t i o na n dm i n e r a lp r o c e s s i n ge x p e r i m e n t s ,t h ep r o p e rm e a s u r e so fm i n e r a l p r o c e s s i n gh a s b e e nt a k e n .A f t e rm a n yt i m e st e c h n i c a lt r a n s f o r m a t i o n .a l li n c r e a s eo f2 .5 4 %i nc o p p e rg r a d eo fc o n c e n t r a t e a n da ni n c r e a s eo f1 .0 3 %i nc o p p e rr e c o v e r yw e r ea d v a n c e d . K E YW O R D S c o n c e n t r a t eg r a d e ;m i n e r a lp r o c e s s i n gt e c h n o l o g y ;c o p p e r - s u l p h n rs e p a r a t i o n f 上接第3 9 页 C o M P R E H E N S I V EA U T o m T I o NS Y S T E MA N DA P P L I C A T I o NR E S U L TI NM I N E S E L E C T I o NP L A N To FJ I S C o Z H A N GY a q i n ,W A N GY i s h u n M i n eS e l e c t i o nP l a n to f d I S C O ,J i a y u g u a nG a n s u7 3 5 1 0 0 ,C h i n a A B S T R A C T I no r d e rt op e r f o r mf i n ec o n t r o lo fp r o d u c t i o np r o c e s s ,s t a b i l i z eq u t a l i t y ,i m p r o v em e t a ly i e l da n dr e d u c e c o n s u m p t i o nw er e v a m p e da u t o m a t i o ns y s t e m f o rt h ew h o l e p l a n t .W ea d o p t e dt w ol e v d ss t r u c t u r e ,i .e . p r o c e s sc o n t r o ls y s t e ma n dp r o d u c t i o ne x e c u t i o ns y s t e m .A f t e rr e v a m p i n gm e t a ly i e l dw a si n c r e a s e d2 .0 1 %. c o n t e n to fi n t e g r a t i o nf i n e i r o nm i n ew a si n c r e a s e d0 ,5 7 %.m a c h i n ec o s to fi n t e g r a t i o nf i n e i r o nm i n eW a s d e c r e a s e d2 .1 4R M B /ta n d2 3 7o p e r a t o r sw e r er e d u c e d . K E YW O R D S m i n es e l e c t i o np r o c e s s ;c o m p r e h e n s i v ea u t o m a t i o n ;c o n t r o l s y s t e m ;s y s t e ms t r u c t u r e 万方数据