高硫铝土矿脱硫脱硅扩大连续选矿试验研究.pdf
2 0 1 7 年第2 期有色金属 选矿部分 3 3 d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 6 7 1 - 9 4 9 2 .2 0 1 7 .0 2 .0 0 9 高硫铝土矿脱硫脱硅扩大连续选矿试验研究 任少峰1 ”,何伟2 ,刘金海2 ,李天霞3 1 .西南能矿集团股份有限公司,贵阳5 5 0 0 0 4 ;2 .遵义能矿投资股份有限公司, 贵州遵义5 6 3 0 0 0 ;3 .湖南有色金属研究院,长沙4 1 0 0 1 5 摘要针对贵州省某高硫铝土矿,在小型试验的基础上进行了扩大连续选矿试验,通过验证对比、优化,并在综合考虑 资源利用率和经济性的基础上,最终确定了“一次性磨矿一反浮选预先脱硫一正浮选脱硅”的工艺流程,采用在低温下捕收力 强的捕收剂,获得了含硫2 3 .0 7 %、A 1 2 0 3 3 2 .4 1 %、S i 0 2 7 .5 1 、硫回收率8 5 .0 5 %的硫精矿和含A 1 2 0 3 6 0 .3 3 %、S i 0 2 9 .0 4 %、硫 0 .2 9 %、A 1 2 0 3 回收率8 4 .2 4 %、铝硅比为6 .6 8 的铝土矿精矿。该试验结果为该铝土矿的开发利用和在较低温度下的选矿富 集提供了技术依据。 关键词高硫铝土矿;浮选试验;扩大连选;脱硫脱硅 中图分类号T D 9 2 3 ;T D 9 5 2文献标志码A 文章编号1 6 7 1 - 9 4 9 2 2 0 1 7 0 2 - 0 0 3 3 - 0 0 R e s e a r c ho nH i g h ..s u l f u rB a u x i t ef o rS c a l e .u pC o n t i n u o u sT e s to f D e s u l f u r i z a t i o na n dD e s i l i c a t i o n R E N S h a o f e n g 。’2 ,H EW e i 2 ,L I Uj i n h a i 。,L IT i a n x i a 。 J 『.S o u t h w e s tE n e r g ya n dM i n e r a lR e s o u r c e sC o r p o r a t i o nC o .,L t d .,G u i y a n g5 5 0 0 0 4 ,C h i n a ; 2 .Z u n y iE n e r g ya n dM i n e r a lI n v e s t m e n tC o .,L t d .,尻,川G u 如h o u5 6 3 0 0 0 ,C h i n a ; 3 .H u n a nR e s e a r c hI n s t i t u t eo fN o n f e r r o u sM e t a l s ,C h a n g s h a4 1 0 0 1 5 ,C h i n a A b s t r a c t s S c a l e .u pc o n t i n u o u st e s t o nh i g hs u l f u r c o n t a i n i n gb a u x i t ef r o mG u i z h o up r o v i n c ew a sc o n d u c t e d o nt h eb a s i so fl a be x p e r i m e n t .B ym e a n so fv e r i f y i n g ,c o m p a r i n g ,o p t i m i z i n ga n dc o n s i d e r i n gr e s o u r c e su t i l i z a t i o n r a t ea n de c o n o m i c a le f f i c i e n c y ,o n e o f fo r eg r i n d i n g - a d v a n c ed e s u l f u r a t i o nb yr e v e r s ef l o t a t i o n - d e s i l i c a t i o nb yd i r e c t f l o t a t i o nf l o wp a t ha n do n ec o l l e c t o r sw h i c hh a ss t r o n gc o l l e c t i n gc a p a c i t ya tl o wt e m p e r a t u r ew e r ef i n a l l ya d o p t e dt o p r o c e s st h i so r e .S u l f u rc o n c e n t r a t ew i t hSg r a d eo f2 3 .0 7 %,A 1 2 0 3 9 r a d eo f3 2 .4 1 %,S i 0 2 9 r a d eo f7 .5 1a n dS r e c o v e r yo f8 5 .0 5 %,a n db a u x i t ec o n c e n t r a t ew i t hA 1 2 0 3g r a d eo f6 0 .3 3 %,S i 0 2g r a d eo f9 .0 4 %,Sg r a d eo f 0 .2 9 %,A 1 20 3r e c o v e r yo f8 4 .2 4 %,a n dA /So f6 .6 8w e r eo b t a i n e d .T h er e s u l t so f f e rt e c h n o l o g i c a lg i s t t o d e v e l o p m e n t ,u t i l i z a t i o na n dm i n e r a le n r i c h m e n to ft h i sb a u x i t ea tl o wt e m p e r a t u r e . K e yw o r d s h i l g h - s u l f u rb a u x i t e ;f l o t a t i o nt e s t ;s c a l e u pc o n t i n u o u st e s t ;d e s u l f u r a t i o na n dd e s i l i c a t i o n 我国铝土矿以一水硬铝石型为主,9 0 %以上分 布在山西、河南、贵州、广西四省,储量虽然丰富,但 铝硅比为4 ~7 的铝土矿达一半以上,因此在采用拜 耳法生产氧化铝之前需进行浮选脱硅处理引。贵 州省务正道地区铝土矿资源丰富,总资源量超过1 亿t ,是贵州首个超大型铝土矿床M 1 ,但存在铝硅比 较低、硫含量高的问题。而硫是氧化铝生产过程中 的有害元素,微波焙烧处理量小,氧化焙烧法脱硫存 在焙烧条件严格、设备专用、能耗高的缺点。5 。8J ,因此 浮选仍是较为经济适用的脱硫方法防1 03 。为合理经 济地开发该地区铝土矿,对其开展了脱硫脱硅扩大 连选试验研究,获得了较好的经济指标。该试验可 为进一步合理开发该地区高硫铝土矿提供参考和 依据。 1 矿石性质 试样的多元素分析、铝物相及硫物相分别见表 1 、表2 和表3 。 基金项目贵州省科技厅社会发展科技支撑计划项目 黔科合s Y 字[ 2 0 1 5 ] 3 0 0 7 收稿日期2 0 1 6 - 0 9 - 2 8修回日期2 0 1 7 - 0 1 - 1 4 作者简介任少峰 1 9 8 3 一 ,男,山东烟台人,博士,高级工程师。 万方数据 3 4 有色金属 选矿部分2 0 1 7 年第2 期 从表1 可以看出,铝硅比为4 .6 9 ,有害组分 T F e 、硫的含量较高,杂质组分M g O 含量为1 .4 2 %, 其它杂质组分如钙、钾、钠等含量则较低。 表2 试样中铝 A 1 0 。 的物相分析结果 T a b l e2 A n a l y s i sr e s u l t so fa l u m i n u mp h a s e ,% 铝物相分析表明,A 1 O ,主要赋存于一水硬铝石 中,其次赋存于高岭石等硅酸盐矿物中,三水铝石中 赋存比率甚少。 表3硫物相分析结果 T a b l e3 A n a l y s i sr e s u l t so fs u l f u rp h a s e ,% 表4 T a b l e4 由硫物相结果可知,试样中的硫主要以硫化物 的形式存在,其次存在于硫酸盐中,这部分硫难以回 收,是影响铝土矿精矿含硫量及硫脱除率的重要原 因之一。 通过薄片、光片、砂光片的镜下观察,结合x 一射 线衍射分析、电镜检测、化学物相分析等,查明矿石 中主要的含铝矿物为一水硬铝石、高岭石,主要脉 石矿物为褐铁矿、赤铁矿、黄铁矿,其次为绿泥石、伊 利石、锐钛矿、金红石等。 2 试验 2 .1 小型试验流程验证对比 针对该试样,首先进行了小型试验提供的“一次 性磨矿一浮选脱硫脱硅”流程和“阶段性磨矿一浮选 脱硫脱硅”流程的验证试验,并对试验结果 见表4 进行对比分析,试验工艺流程见图1 和图2 。 小型试验流程验证试验结果 V a l i d a t i o nt e s tr e s u l t so fu s i n gl a be x p e r i m e n tf l o w s /% 由表4 中试验结果可知,两种工艺流程都能获 得较好的试验指标,但“一次性磨矿一浮选脱硫脱 硅”流程获得的选矿指标优于“阶段性磨矿一浮选脱 硫脱硅”流程;另外,“阶段性磨矿一浮选脱硫脱硅” 工艺流程中粗粒级尾矿需要浓缩后再磨,从而导致 流程结构复杂,运行稳定性差;再者,氧化矿浮选尾 矿沉降困难,为满足生产需要,浓密机要足够大,从 而增加选矿厂的建设及运行成本。综合以上分析, 最终确定采用“一次性磨矿一浮选脱硫脱硅”工艺流 程进行扩大连续试验研究。 万方数据 2 0 1 7 年第2 期任少峰等高硫铝土矿脱硫脱硅扩大连续选矿试验研究 3 5 硫精矿 原矿 药剂用量单位虮; T搅拌、浮选时间单位m i n ;下同 【 一7 4 t r m 占9 0 % 、’一一 2 | N a 2 c 0 3 2 0 0 0 2 | | 丁基黄药1 2 0 I | l | I I A P - 28 0 脱硅l 粗选I 8 靠A P _ 18 0 2 .51 山 D1Q n \ 1 l | } 榉 A P - 一I1 6SY15 0 。 2 | 一⋯⋯⋯。 I 尸』塑墼脱善陌薹一。 l | ■■■■●●■■■■■■■■●●■■●■■-H 口 士1 .H 1 ‘加 1 L 曩一。6 。I i p A P ⋯- 11 60SY1 4 0 P2 良 2 l | ⋯ 尾矿 I 嘣硅I 牾社m’ I ,e 王室j 尾矿2 2 | S Y 一13 0 脱硅l 精选Ⅳ , 铝土矿精矿2 尾嘉3 铝土矿精矿1 图1“一次性磨矿一浮选脱硫脱硅”验证试验工艺流程 F i g .1 O n e - o f fo r eg r i n d i n g - d e s u l f u r i z a t i o na n dd e s i l i c a t i o nb yf l o t a t i o nf l o wo fv a l i d a t i o nt e s t 注S Y - 1 、S Y - 2 均为无机盐类抑制剂,A P 一1 、A P - 2 均为脂肪酸类捕收剂 2 .2 扩大连续试验 进行扩大试验 规模为1 .0 3t /d 时,由于试样 中的黄铁矿嵌布粒度相对小型试验样更细,同时扩 大连续试验时气温降低,导致扩大连续试验时采用 小试确定的工艺流程脱硫脱硅效果变差。针对该现 象及问题,在图1 所示流程的基础上,浮选脱硫取消 松醇油,采用N a 2 S 替代N a C O ,和C u S O 。,增加捕收 剂用量,同时将脱硫尾矿2 返回到粗选,在脱硫尾矿 1 处增加两次脱硫扫选,以降低脱硫尾矿中硫的含 量,达到浮选脱硅的入选要求;浮选脱硅时减少一次 粗选和一次精选,将部分捕收剂调整到抑制剂之前 添加,同时使用在低温环境下捕收能力较强的捕收 剂A P - 4 羟肟酸类捕收剂 ,再新添加硅酸盐矿物抑 制剂S Y 一3 无机盐类抑制剂 ,然后适当调整抑制剂 和捕收剂的用量,A 1 0 ,的回收率得以提高。 铝土矿精矿的铝硅比对A l O ,回收率影响较 大,为了获得合理的铝土矿精矿方案,在优化后的浮 选脱硫脱硅工艺流程的基础上调整捕收剂和抑制剂 的用量进行了获得不同铝硅比铝土矿精矿的对比试 验。试验结果显示当铝土矿精矿铝硅比为6 .6 2 麓~l米叱妻 觚 加,”∞撤 1 1 2 邺辨肚肚 米火类 2 3 2 2 曳 万方数据 时,A 1 2 0 3 的回收率为8 9 .2 0 %;铝硅比为8 .8 6 时, A 1 2 0 3 的回收率降至7 6 .7 8 %;铝硅比为1 0 .7 0 时, A 1 0 ,的回收率进一步降至6 5 .4 4 %。在满足目前 生产要求的基础上,为实现资源的最大化利用,综合 考虑,最终确定铝土矿精矿的铝硅比为6 ~7 。调整 优化后的浮选脱硫脱硅扩大连续试验工艺流程见图 3 ,试验结果见表5 。 原矿 铝土矿精矿2 图2“阶段磨矿一浮选脱硫脱硅”验证试验工艺流程 尾矿1 F i g .2 P e r i o d i c a lo r eg r i n d i n g d e s u l f u r i z a t i o na n dd e s i l i c a t i o nb yf l o t a t i o nf l o wo fv a l i d a t i o nt e s t 万方数据 2 0 1 7 年第2 期任少峰等高硫铝土矿脱硫脱硅扩大连续选矿试验研究i 尘 表5连续运行7 2h 的铝土矿脱硫脱硅选矿扩大试验加权平均指标 T a b l e5 W e i g h t e da v e r a g ei n d e x e so fs c a l e u pc o n t i n u o u sd e s u l f u r a t i o na n dd e s i l i c i c a t i o nt e s tf o ro p e r a t i n g7 2h 产品名称 产彰%1 丽- 面万堕丽_ 百1 再等等可一 硫精矿 7 .7 63 2 .4 I7 .5 l2 3 .0 74 .3 14 .5 44 .9 8 8 5 .0 5 铝土矿精矿 7 7 .2 86 0 .3 39 .0 40 .2 96 .6 88 4 .2 45 9 .6 8 1 0 .6 5 尾矿1 8 .4 34 0 .8 22 8 .1 10 .6 61 .4 56 .2 12 0 .2 4 2 .6 3 尾矿2 6 .5 34 2 .3 52 7 .0 40 .5 41 .5 7 5 .0 11 5 .1 01 .6 7 原矿1 0 0 .05 5 .3 41 1 .7 02 .1 04 .7 3 1 0 0 .01 0 0 .01 0 0 .0 原矿 铝土矿精矿 图3 铝土矿脱硫脱硅扩大连续试验工艺流程 F i g .3T e c h n o l o g i c a lp r o c e s so fs c a l e u pc o n t i n u o u sb a u x i t ed e s u l f u r a t o na n dd e s i l i c a t i o nf l o t a t i o nt e s t 采用图3 所示的工艺流程进行扩大连选试验并 稳定运行7 2h ,获得的加权平均选矿指标为硫精矿 含硫2 3 .0 7 %、A 1 2 0 3 3 2 .4 1 %、S i 0 2 7 .5 1 %,硫的回收 率为8 4 .0 5 %;铝土矿精矿含A 1 2 0 36 0 .3 3 %、S i 0 2 9 .0 4 %、硫0 .2 9 %、铝硅比6 .6 8 ,A 1 2 0 3 回收率为 8 4 .2 4 %,流程运行稳定,指标达到预期目标。 同时,产品的化学成分分析结果表明,有害杂质 硫和铁的含量分别低于0 .5 %和4 .2 %,均未超标, 其指标可以达到沉积型铝土矿牌号为L K 5 - 6 0 的铝 土矿质量标准要求。 尾矿中主要含有m 0 扑S i O 及少量的铁、钛、 下转第6 6 页 万方数据 6 6 有色金属 选矿部分2 0 1 7 年第2 期 [ 9 ] Y A OYB ,L I UDM .C o m p a r i s o no f l o w f i e l dN M Ra n d m e r c u r yi n t r u s i o np o r o s i m e t r yi nc h a r a c t e r i z i n gp o r e s i z e d i s t r i b u t i o n so fc o a l s [ JI .F u e l ,2 0 1 2 ,9 5 1 5 2 1 5 8 . 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