PID控制系统设计及其选矿应用实践.pdf
2 5 4 有色金属 选矿部分 2 0 1 1 年增刊1 D O I 1 0 .3 9 6 9 ,j .i s s n l 6 7 1 - 9 4 9 2 J .0 1 1 .z 1 .0 5 9 P I D 控制系统设计及其选矿应用实践 于岸洲- ,一,张颖新1 ,一,王建业- t 一,程晓峰1 , 2 1 .中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所,郑州4 5 0 0 0 6 ;2 .国家非金属矿资源综合利用工程技术 研究中心,郑州4 5 0 0 0 6 摘要介绍P I D 控制原理、应用现状,以自动排矿及液位保持P I D 控制系统设计及选矿工业应用实践为基础,阐述 了该类P I D 控制系统的控制性能以及在选矿工艺中的适用范围,并进行了P I D 控制系统应用的经济、管理效益分析。 关键词P I D 控制器;传感器;定位器;闭环控制系统 中图分类号I “ I 9 2 8 .9文献标识码A文章编号1 6 7 1 - 9 4 9 2 2 0 1 1 s o 一0 2 5 4 - - 0 4 D e s i g na n dA p p l i c a t i o no fP I DC o n t r o lS y s t e mi nO r eD r e s s i n gF i e l d Y UA n z h o u T M ,Z H A N GY i n g x i n l 一,W A N GJ i a n y e l 盘,C H E N GX i a o f e n g 埘 1 .Z h e n g z h o uI n s t i t u t eo fM u l t i p u r p o s eU t i l i z a t i o no fM i n e r a lR e s o u r c e sC G S ,Z h e n g z h o u 4 5 0 0 0 6 。C h i n a ;aC h i n aN a t i o n a lE n g i n e e r i n gR e s e a r c hC e n t e rf o rU t i l i z a t i o no fI n d u s t r i a l M i n e r a l s ,Z h e n g z h o u4 5 0 0 0 6 ,C h i n a A b s t r a c t T h ep r i n c i p l eo fP I Dc o n t r o la n di t sp r e s e n ts i t u a t i o no fa p p l i c a t i o na r ei n t r o d u c e di n t h i s p a p e r .B a s e do nt h ed e s i g na n di n d u s t r i a la p p l i c a t i o no fP I Dc o n t r o lS y s t e mo fa u t o m a t i co r e - d i s c h a r g ea n d l i q u i dl e v e lk e e p i n gi no r e d r e s s i n gf i e l d .t h ea u t h o r se l a b o r a t e t h ep e r f o r m a n c eo ft h eP I Dc o n t r o ls y s t e m a n dt h es u i t a b l ea p p l y i n gf i e l do fs u c hP I Dc o n t r o ls y s t e mi n o r e - - d r e s s i n gp r o c e s s ,a n a l y s et h ee c o n o m i c p e r f o r m a n c ea n dm a n a g e m e n tp e r f o r m a n c eo f P I Dc o n t r o la p p l i c a t i o n . K e yw o r d s p r o p o r t i o n a l - i n t e g r a l - - d e r i v a t i v ec o n t r o l l e r , s e n s o rl o c a t o r , c l o s e d - l o o pc o n t r o ls y s t e m P I D 控制器问世至今已有7 0 多年的历史,尽 管在控制领域,各种新型控制器不断涌现,但它以 结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便、易实 现、鲁棒性强等优点一直是工业生产过程中应用最 广、也是最成熟的控制器,即便是在美国、日本等 工业发达国家,P I D 控制仍达9 0 %以上[ 1 圳。矿业 是我国传统的基础工业,已具备相当规模,但是选 矿自动化研究和应用起步较晚,除少数大型选厂有 一些自动化装备外,大多数选厂还是在旧的管理方 式下依靠人工操作,能耗高、效率低、劳动强度 大、经济技术指标不稳定,生产很难维持在最优状 态。据报道,实现选矿自动化的选厂可提高金属回 收率l %~2 %,精矿品位提高0 .4 %~2 %,破碎能力 提高1 0 %一1 5 %,磨矿处理量提高2 %~1 0 %,节约 能耗5 %~1 0 %,生产成本降低3 %~5 %,劳动生产 率提高2 5 %~5 0 %【引。目前我国许多矿山不注重成 本效益,选矿自动化水平低,导致了运营成本高, 生产效率低,损耗浪费严重⋯】。 在选矿自动化领域,目前应用最为广泛、技术 基本成熟、效果显著的几项技术包括碎矿过程控 制、磨矿过程的多参数综合控制、以磁选柱和浮选 柱等为代表的新型高效选别设备的自动控制、浮选 过程基于品位分析的自动加药、矿浆液位自动控制 等;按单一过程控制分类包括液位自动控制、排矿 自动控制、粒度自动检测控制、流量自动控制、浓 度自动控制、密度自动控制、给矿自动控制等。大 部分控制都直接或间接采用了P I D 控制技术。这些 控制技术在选矿自动化的工业应用实践表明,选矿 自动化投资回收快、见效大,提高生产能力、分选 指标的同时,有效降低了生产成本。 收稿日期2 0 1 l 棚一1 5 作者简介于岸洲 1 9 7 9 一 ,男,河南郑州人,工程师,主要从事选矿设备自动化系统设计及磁铁矿高效选矿设备研发。 万方数据 2 0 11 年增刊1于岸洲等P I D 控制系统设计及其选矿应用实践 2 5 5 本文仅以自动化排矿及液位保持P I D 控制系统 设计及其工业应用实践为基础,分析P I D 控制机 理、适用范围,提出P I D 控制系统应用于选矿工艺 的设计思路,阐述P I D 控制系统工业应用经济、管 理效益。 1P I D 控制基本原理 P I D 控制是一种线性控制方法,它根据给定 值r t 与实际输出值y f 构成控制偏差e t ,即 e t r t 7 t ,对偏差e £ 进行比例、积分、微 分运算,将三种运算结果相加,就得到P I D 控制器 的控制输出u £ 。P I D 控制原理如图1 所示。 图1P I D 控制原理 F i g .1 T h ep r i n c i p l eo fp r o p o r t i o n a l i n t e g r a l - d e r i v a t i v ec o n t r o l 该系统由模拟P I D 控制器和被控对象组成,图 中,r t 是给定值,y t 是系统的实际输出值,给 定值与实际输出值构成控制偏差e t ,有e t r t - y t ,e t 作为P I D 控制器的输入,u t 作为 P I D 控制器的输出和被控对象的输入。P I D 控制器 的算法如下 『巳,.1 z ‘ f 砟Ie £ 导le ‘ d t 死掣l 【 1 i 6 m J 上式中加权三项分别为比例环节、积分环节、 微分环节。系数‰、正、死的取值决定了P I D 的控 制效果。 比例环节的作用是对偏差瞬间做出快速反应, 偏差一旦产生,控制器立即产生控制作用,使控制 量向减少偏差的方向变化。控制作用的强弱取决于 比例系数k ,,k ,越大,控制越强,但过大的k 会 导致系统震荡,破坏系统稳定性。 积分环节的作用是把偏差的积累作为输出,在 控制过程中,只要有偏差存在,积分环节的输出就 会不断增大,直到偏差e £ o ,输出的配 £ 才可能 维持在某一常量,使系统在给定值r t 不变的条件 下趋于稳态。积分环节的调节作用虽然能够消除静 态误差,但也会降低系统的响应速度,增加系统超 调量。增大积分常数正会减慢静态误差的消除过 程,但可以减少超调量,提高系统稳定性。 微分环节的作用是阻止偏差的变化,它是根据 偏差的变化趋势进行控制。偏差变化的越快,控制 器的输出越大,并能在偏差值变大之前进行修正。 微分作用的引入,将有助于减少超调量,克服震 荡,使系统趋于稳定。 由于在P I D 控制系统应用中被控对象的特征大 不相同,P I D 控制算法有很多种,算法的设计都是 基于具体的被控对象特征,以便根据实际工况需 要,更精确地实现对被控对象的控制。据不完全统 计,目前已知的P I D 控制算法有几千种,比较常见 的算法有增量式算法、位置算法、微分先行算法 等,很多独特的算法由于被认为是商业秘密而没有 被广泛传播。本文中采用的是智能自整定型P I D 控 制器,其特点是能够适应现场工况的变化,对P I D 控制参数也、瓦、乃进行在线自适应调整,实现对 现场工况的最优化控制。 2P I D 控制系统设计 2 .1 被控对象及特征 对于浮选机、浮选柱、磁选柱、浓密机、磁聚 机等选矿设备而言,设备正常工作必须保持稳定的 液位高度,其中磁聚机、磁选柱、浓密机等设备还 需要保证矿仓内稳定的矿层高度,实现给矿量与排 矿量相平衡,以期发挥设备稳定的浓密效果及分选 效果。该类设备正常工作状态如图2 所示。 图2 中h 为设备正常工作时,保持溢流的设备 液位高度,日为设备内部高浓度矿层高度,当设备 工作于最优化状态,h 、日为固定值。设备处于最 优化工作状态附近时,设备内部液位高度以及矿层 高度始终围绕着h 、日在极小的范围内波动。因 此,要充分发挥设备工作性能,就要始终保持设备 溢流状态,否则设备内部液位下降,工作效率将会 降低,当液位下降幅度较大时,设备甚至失去浓 密、分选功能。因此当发现液位下降时,要及时对 设备补水或者减小物料排放阀门的开度,以保持设 备溢流状态;设备内部高浓度矿层高度为某些选矿 设备正常工作的另外一项被控参数,稳定的矿层高 度可以实现给矿量与排矿量的平衡,对于分选设备 而言,矿层高度的大幅度波动会对分选效果产生不 利影响。实际的矿层高度如果远远大于设备最优化 工作时矿层高度日,极有可能导致矿物沉死,无法 万方数据 2 5 6 有色金属 选矿部分2 0 1 1 年增刊1 ./纶霄 图2 设备工作状态 F i g .2W o r k i n gs t a t eo fe q u i p m e n t 正常排矿,产生设备运转事故;如果设备内部矿层 高度远远低于日,对于浓密设备而言,就失去了浓 密效果,对于分选设备而言,降低分选效果甚至没 有分选效果。 以上h 、H 两个技术参数仅靠人工调节设备保 持其工作在最优化状态非常困难,选矿厂设备众 多,工人不可能2 4h 一直盯着一台设备。由于溢 流位于设备顶部,排矿位于设备底部,操作很不方 便,即便是及时发现问题进行调节,也存在一定的 滞后,影响设备的使用效果。因此有必要对该类设 备设计自动化控制系统,在线自动化调整排矿、补 水状态,使其始终工作在最优化状态,消除生产中 给矿量、水量波动等因素对分选以及浓密效果的不 利影响。 2 .2 自动化系统设计 由设备正常工作状态图可知,设备正常工作必 须尽量保持矿层高度、液位高度始终等于或者接近 于日、h ,因此必须避免阀门的大开大关,保证排 矿量随着给矿量的变化及时调整;使设备始终保持 稳定溢流,溢流减小立即补水。在设备内部液位高 度为h 、矿层高度为日的稳定工作状态下,此时给 矿量与排矿量平衡,设备进水量与排水量平衡,即 设备内部水量与矿量始终保持在固定值,设备内部 整体矿浆密度基本为恒定值,因此设备内部某点压 力值与液位高度值存在线性关系,可以通过压力的 测量值与液位高度值之间的一一对应关系实现对设 备排矿及液位保持的自动化控制。实测的压力值被 转化成高度值h ,、H 。,通过其与设定值h 、H 的比 较,实现在线自动化排矿、补水控制。系统控制流 程如图3 所示。 图3 系统控制流程 F i g .3 C o n t r o lp r o c e s so fs y s t e m 该控制系统主要由感知、控制、执行三部分组 成,即传感器、智能模糊P I D 自整定控制器、执行 部件。传感器将实测的压力信号转化为4 ~2 0m A 电流信号作为P I D 控制器的输入,智能模糊自整定 P I D 控制器根据输入信号与设定值偏差进行在线自 整定计算,并输出4 ~2 0m A 模拟信号给执行部件, 不断调节排矿阀门及给水阀门开度,阀门开度引起 床层高度及液位高度的变化被传感器在线感知并输 入模拟反馈信号给控制器,控制器经过比较计算对 控制输出进行在线的不断修正,输出控制信号不断 调整阀门开度,最终实现稳定的液位高度及矿层高 度。该系统由压力变送器、P I D 控制器、定位器、 减压阀、气控组合阀及空压机等部件组成闭环反馈 控制系统,工作原理如图4 所示。 2 .3P m 控制性能分析 该系统为在线模拟信号控制系统,将设备内部 矿层以及液位信息有效转化为4 。2 0 m A 模拟信号, 由智能模糊P I D 控制器在线自整定输出信号控制执 行部件,系统被控对象的输出返送回来形成反馈, 构成单回路闭环控制系统。 本系统适用于浮选柱、浮选机的液位控制,磁 选柱、磁聚机、浓密机等设备的排矿及液位保持控 制,旋流器入口压力控制,重介质密度控制等。由 于存在着系统扰动、执行部件滞后等影响因素,实 践中本系统一个采样控制周期为2 3s 。 万方数据 2 0 11 年增刊1于岸洲等P I D 控制系统设计及其选矿应用实践 P I D 控制器接收压力传 感器信号,与设定值比较 计算后,发出4 2 0m A 电 流控制信号给定位器 定位器通过电 的大小变化控制 入阀门的气量 压力变送器将检测 的矿层,液位高度压力 值变送为4 ~2 0m A 电 流信号输送给控制器 气控夹管阀通过气最l 变化控制开关,引起矿} 专自动捧矿辟} 东 层/液位高度变化l 减压阀调节供Ll 窄压机供给并 给恒定压缩空气厂I 储存压缩空气 图4 自动化排矿,奉l 、水系统工作原理 F i g .4W o r k i n gp r i n c i p l eo fa u t o m a t i cm i n e d i s c h a r g i n g /w a t e r - s u p p l e m e n ts y s t e m 该模糊自适应P I D 控制系统先后在湖北武钢大 冶铁矿、河北唐钢庙沟铁矿、新疆金宝公司、山西 代县兴旺矿业公司、云南腾冲恒益矿业公司、河南 舞阳澳瑞特矿业公司等国内数十家选矿厂成功获得 工业应用,在给矿量波动0 ~3 5t /h 情况下,能够非 常精确地实现在线自适应排矿控制,使排矿随着给 矿量的波动做出相应的调整,保证了设备始终处于 最优化工作状态,控制系统对矿量、水量的波动适 应性较强;工业应用实践证明,该系统控制稳定, 故障率低,系统操作简单,容易掌握,配套的阀门 耐磨损,使用寿命长。 3 结论 采用P I D 控制系统对选矿设备进行自动化设计 改造的工业应用实践表明,该系统设计简单可行, 容易操作,控制性能稳定,故障率低;系统的采用 显著提高了设备的使用效率,减少了资源浪费,提 升了设备管理水平;整个系统投资在万元左右,投 资回收快,给企业带来了显著的经济效益与管理效 益。该P I D 控制系统在整个选矿行业的大范围推广 应用,必将大幅度提升我国资源的综合利用价值, 促进节能减排,提升我国选矿装备的总体技术水 平,经济、社会效益不可估量。 参考文献 [ 1 ] 刘金琨.先进P I D 控制及其M A T L A B 仿真E M ] .北京 电子工业出版社,2 0 0 3 . 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