磷石膏浮选脱硅试验研究.pdf
第5 2 卷第4 期 2 000 年1 1 月 有 色 金属 N o N F E R R O U SM E T A L S V 0 1 .5 2 .N o .4 N o v e m b e r20 00 磷石膏浮选脱硅试验研究 文书明 昆明理工大学,昆明6 5 0 0 9 3 摘要以云南磷石膏为原料,通过石灰中和及反浮选脱硅试验,使磷石膏悬浮液p H 值达1 0 ,较好地消除了其中的水溶性 P 2 0 5 和F ,S I C 2 的脱除率达8 0 %,同时除去油质有机杂质,将磷石膏制成了优质的石膏原料,为下一步的磷石膏综合利用创造了良 好的技术条件。 关键词磷石膏;水洗;浮选;脱硅 中图分类号T D 9 8 5 ;X 7 8 1 .3 坟献标识码A 文章编号1 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 4 0 1 5 7 一0 2 、X 磷石膏是用硫酸与磷矿作用,湿法生产磷酸时 所得的副产品,通常每生产1 tP ,O ,可得4 .5 t 磷石 膏。目前我国磷石膏年排放量约为5 0 0 万t ,随着我 国磷铵工程的建设,几年后将超过1 0 0 0 万t /a 的排 放量。磷石膏不同于天然石膏,尽管其C a S O 。 2 H 2 0 的含量较高,但含有P 2 0 50 .3 %~1 .5 %,F 含 量为0 .1 %~1 .5 %,湿基磷石膏呈酸性,有的还具 有较高的放射性,所以它的任意排放,不仅占用大量 土地,造成严重的环境污染,而且还影响人们的身体 健康。目前云南湿法磷酸的生产多采用原矿,除含 有2 9 %~3 1 %的P 2 0 s 外,S i 0 2 的含量也很高,所以 云南的磷石膏中S i O ,的含量高达8 %~1 0 %,这样 的磷石膏与天然石膏相比,除P 2 0 ;、F 、有机杂质含 量高外,S i O 也成为影响其综合利用的重要因素。 本试验采用浮选法较有效地除去了磷石膏中的 S i 0 2 和有机杂质,同时也使P 2 0 ;的含量下降,提高 了磷石膏的质量,为进一步的综合利用创造了良好 的技术条件。 1原料性质及试验方法 1 .1 原料性质 磷石膏取自云南磷肥厂,其化学成分如表1 所示。 表1 磷石膏的化学成分/% 结晶水S i 0 2F e 2 0 3A 1 2 0 3C a OM g OS 0 3 水溶P 2 0 5 /总P 2 ] 5 由表1 可知,该磷石膏中含有8 .3 %的S i 0 2 , 作者简介文书明,男,教授 2 .2 1 %的总P 2 0 5 ,这是影响磷石膏综合利用的主要 杂质。 磷石膏呈细粒状,其粒度组成见表2 。 表2 磷石膏的粒度组成/% 1 .2 试验方法 1 .2 .1 水洗试验方法。磷石膏水洗在1 .5 L 的搅 拌槽中进行,先加入1 0 0 0 m l 自来水,再加入5 0 0 9 磷 石膏,搅拌3 m i n ,停止搅拌,澄清后倒出澄清液,测 量澄清液p H 值,再加水进行第二次、第三次的水 洗,测出各次澄清液的p H 值。 1 .2 .2 浮选试验方法。磷石膏浮选在1 .5 L 挂槽 浮选机中进行。磷石膏粒度已达到浮选的粒度要 求,不需磨矿。加入磷石膏5 0 0 9 于浮选槽中,加水 至浮选浓度3 0 %左右,调浆l m i n ,加C a O 调整矿浆 p H 值,加混合胺浮选S i 0 2 ,松醇油为起泡剂,浮选 5 m i n 。扫选只加松醇油,时间3 m i n 。 2 试验结果与分析讨论 2 .1 水洗试验结果与分析讨论 表3 为磷石膏水洗次数与澄清液p H 的关系。 由表可知,随着清洗次数的增加,磷石膏悬浮液和澄 清液的p H 值升高,当达3 次清洗时,可使矿浆达到 弱酸性。磷石膏清洗的目的是脱除其中的可溶性 P ’O 。和F ,也可除去游离酸,经过三次水洗后,水溶 万方数据 有色金属 第5 2 卷 性P 2 0 5 含量已降至0 .1 3 %,水溶性F 从0 .0 5 %下 降至0 .0 1 %,所以水洗可以显著地提高磷石膏矿浆 的p H 值和降低其中P 2 0 5 和F 的含量。 ‘ 表3 水洗次数与磷石膏p H 值的关系 2 .2 石灰中和法的试验结果与分析讨论 表4 示出了石灰添加量对磷石膏p H 值和水溶 性P O ,和F 含量的影响。 表4 石灰用量对p H 值和P 2 0 5 及F 含量的影响 石灰用}悬浮液p H 值 水溶性P 2 5 水掌性 』 g 2』堑型墅 0 2 .6 1 .9 60 .0 5 1 5 0 05 .2O .8O .0 3 3 0 0 08 .40 .1 50 .0 2 4 5 0 09 .50 .1 20 .0 1 6 0 0 0 1 0 .20 .0 80 .0 1 由表4 的试验结果可知,添加石灰可显著地提 高磷石膏矿浆的p H 值,且较明显地降低了磷石膏 中水溶性P 0 5 和水溶性F 的含量。但是从石灰降 低P 2 0 5 和F 的原理上看,所降低的P 2 0 5 和F 并非 从磷石膏中消除了,而是以磷酸的钙盐的形式转化 为不溶性P 2 0 。了,F 也是生成了钙的氟化物。磷石 膏综合利用主要是用来做建筑材料,水溶性的P 2 0 5 和F 变成钙盐后,对二水硫酸钙脱水过程的影响变 小,所以尽管P 0 5 和F 没有从磷石膏中消除,但通 过石灰处理降低了其对磷石膏综合利用的影响。这 一方法比水洗法简便得多,可代替水洗法除杂。 2 .3 浮选脱硅试验结果与分析讨论 混合胺是石英的良好捕收剂,但要求在碱性介 质中才能获得良好的指标。表5 为混合胺3 0 0 9 /t 时,石灰用量与S i 0 2 脱除率的关系。 表5 石灰用量对磷石膏中s i 0 2 脱除率的影响/% 石灰用芋磷石膏产率S i O z S i O 含量S i 0 2 脱除率磷石膏产率含量z 脱除率 1 5 0 08 2 .3 15 .4 74 5 .7 6 3 0 0 08 2 .0 54 .6 55 4 .0 3 4 5 0 08 1 .1 52 .6 67 4 .O O 6 0 0 08 】.2 n2 5 27 5 3 5 由表5 的试验结果可知,石灰用量对磷石膏中 S i 0 2 的脱除率具有重要的影响,当石灰用量达 5 0 0 0 9 /t 左右时,可使S i 0 2 的脱除率达7 5 %,所以 最佳的石灰用量应为5 0 0 0 9 /t 左右。 表6 为最佳石灰用量下,混合胺用量对磷石膏 中S i 0 2 脱除率的影响。 表6 混合胺用量对磷石膏S i 0 2 脱除率的影D R /% 混合胺只量磷石膏产率S i 0 2 含量S i 0 2 脱除率磷石膏产率2 含量2 脱除率 2 0 08 5 .7 73 .7 66 1 .1 5 3 0 08 1 .2 22 .5 57 5 .0 5 3 5 07 8 .8 62 .1 37 9 .7 6 4 0 07 8 .15 2 .0 88 0 .4 2 从表6 的试验结果看出,混合胺的用量越高,磷 石膏中S i 0 2 的脱除率越高,但当混合胺用到3 5 0 ~ 4 0 0 9 /t 时,S i 0 2 的脱除率增加速度很慢,所以认为 3 5 0 9 /t 的混合胺用量已可较好地脱除磷石膏中的 s i 0 2 了。此时磷石膏中s i 0 2 的脱除率达8 0 %左 右,磷石膏含S i O ,在2 %左右,这样的磷石膏已是 下一步综合利用良好的原料了。 在S i o ,的浮选过程中,加入松醇油为起泡剂, 磷石膏中的有机杂质随浮选泡沫上浮,试验过程中 观察到,开始的1 m i n 内,泡沫发黑,而随着浮选的进 行,泡沫变白,磷石膏中的油质有机杂质得到了充分 的排除。 磷石膏除杂脱硅后,可以采用动态水热法将其 加工成强度很高的a 一半水石膏粉,且浮选中加入的 胺类,不但不会对磷石膏的脱水产生不利的影响,而 且因其表面活性作用,将使a 一半水石膏的结晶形态 向短柱状转移,有利于提高a 一半水石膏粉成型材料 的强度。 3结语 1 磷石膏既是磷化工的废弃物,造成严重的环 境污染,又是取代天然石膏的原材料,对其进行浮选 处理,可获得优质的石膏原料。 2 云南磷石膏湿基p H 值在2 .6 左右,呈酸 性,经水洗三次后,可将其p H 值提高到5 .4 ,其中的 水溶性P 2 0 5 从1 .9 6 %下降至0 .1 3 %,水溶性F 从 0 .0 5 %下降至0 .0 1 %。 3 石灰可中和磷石膏中的游离酸、水溶性 P ,O s 和F ,在5 0 0 0 9 /t 的用量下,可使磷石膏的p H 提到1 0 以上,水溶性P 2 0 5 降至0 .1 %左右,水溶性 F 降至0 .0 1 %,大部分P ,O ,和F 转化为对后续磷 石膏综合利用影响较小的钙的磷酸盐和氟化物。 下转第1 5 3 页 万方数据 第4 期王毓华通过技术改造提高某多金属硫化矿选厂经济效益 1 5 3 盟盟学 表2药剂用量/【g , t - I 图2 铜铅分离原则流程 3 % 3 .5 改造后的生产技术指标 通过技术改造,选厂生产指标有了明显改善, 1 9 9 6 年1 0 月下旬铅、锌、硫系统的生产指标列于表 3 。1 9 9 6 年1 2 月进行铜铅分离工业试验,得到的试 验指标列于表4 。 表3 技术改造后铅、锌、硫系统的生产指标 通过以上技术改造,1 9 9 7 年度创造总产值约 1 5 0 0 万元,与1 9 9 5 年度相比净增产值约4 0 0 万元, 给该矿带来了较好的经济效益。 4结语 1 对铅系统流程结构进行调整,并减少石灰用 量,添加C T P 抑硫,Z H 强化铜、金的回收,使铜铅混 合精矿中铜的回收率大幅度提高,伴生金的回收率 提高1 3 .9 3 %,铅的回收率也有较大幅度的提高,同 时降低了铜铅混合精矿含锌量。 2 采用小分子有机抑制剂C T P ,可减少石灰 用量,实现低碱度锌硫分离。 3 采用重浮联合流程及添加D Z 一1 活化剂, 可替代H 2 S 0 4 进行选锌尾矿选硫,生产优质硫精 矿,硫精矿品位为3 6 .8 %,选硫作业回收率为 8 0 .1 2 %。该工艺简单易行,成本低,特别适合 3 0 0 t /d 以下的小有色选矿厂采用。 4 添加重铬酸钾 C M C 水玻璃抑铅浮铜, 可较有效地实现铜铅分离,获得合格的铜精矿和铅 精矿。 5 选厂年净增产值约4 0 0 万元,经济效益显 著。 上接第1 5 8 页 4 用石灰为p H 调整剂,混合胺为S i 0 2 的捕 收剂,采用反浮选法可将磷石膏中的s i 0 2 脱除 8 0 %,得到的磷石膏含S i 0 2 仅在2 %左右,是较好 的石膏原料。 5 反浮选还能较好地除去磷石膏中的油质有 机杂质,残余的胺类是石膏水热法制取a 一半水石 膏粉的媒晶剂,不仅没有坏的影响,还对下一步的磷 石膏利用有利。 万方数据