提高西部矿业沸腾焙烧炉焙砂可溶锌率的措施.pdf
看么金蠢工程 N O N F E R R O U SM E T A L SE N G I N E E R I N G d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .2 0 9 5 1 7 4 4 .2 0 1 2 .0 6 .0 0 9 提高西部矿业沸腾焙烧炉 焙砂可溶锌率的措施 鞭景银德 西部矿业股份有限公司冶炼事业部青海湟中8 1 1 6 0 0 摘要介绍西部矿业股份有限公司8 0m 2 沸腾焙烧炉生产情况,分析影响焙砂可溶锌率的因素,介 绍为提高可溶锌率所采取的措施及其效果。 关键词锌冶金;焙烧;可溶率;过剩空气系数 中图分类号T F 8 1 3文献标志码A文章编号2 0 9 5 1 7 4 4 2 0 1 2 0 6 0 0 5 2 0 3 西部矿业股份有限公司8 0m 2 沸腾焙烧炉配套于5 .5 万t 电锌生产线,于2 0 0 7 年7 月建成投产,一次投料成功 并产出合格焙砂。生产能力不断提高,但焙砂可溶锌率 却一直较低 8 6 %- 8 8 % ,困扰着公司的生产。如何提高 焙烧炉焙砂可溶锌率,降低不溶锌含量,从而减少后序 浸出渣的含锌量,提高锌的直收率,降低公司生产成本 具有重要意义。 1 生产情况 锌系统采用常规湿法炼锌工艺,流程包括锌精矿破 碎筛分、锌精矿沸腾焙烧、焙烧矿球磨上矿、焙砂中性连 续浸出、酸性连续浸出、硫酸锌溶液二段连续净化、锌电 积、熔铸、浸出渣过滤及干燥、浸出渣挥发窑处理、氧化 锌多膛炉脱氟氯、氧化锌浸出及过滤等。其中焙烧炉采 用氧化焙烧和硫酸化焙烧相结合的工艺处理硫化锌精矿 年生产时间3 3 0d ,床能力设计为5 .5t /m 2 d ,控制焙烧炉 风量4 20 0 0 ~4 30 0 0m ’/t l 最大不超过4 80 0 0i n 3 /h 、实际 投料量1 5t /I l 、炉温8 5 0 ~9 0 0 ℃、风箱压力1 3 .0 ~1 6 .0k P a 生产相对稳定。 2 可溶锌率低的原因分析与采取的相 应措施 ‘ 沸腾焙烧是在低于锌精矿和焙砂熔化温度下,使锌 精矿在~定成分的炉气中进行氧化的多相化学反应过程。 通过控制焙烧温度和炉气成分尽可能地将锌精矿中的硫 化物氧化为氧化物及生成少量的硫酸盐,尽量减少铁酸 锌、硅酸锌等生成,以满足浸出工序对焙烧矿成分和粒 度的要求及补偿系统中一部分硫酸的损失。 2 .1 原料特性的影响 2 .1 .1 原料成分 针对目前锌精矿采购难的局面,为了满足生产需要 和降低采购成本,锌精矿采购有多种矿源。为了满足工 艺要求配矿就显得尤为重要,工艺要求入炉矿的质量和 实际原料成分分别如表1 和表2 所示。 收稿日期2 0 1 2 0 5 .2 1 作者简介;景银德 1 9 7 7 一 ,男,青海湟中县人。助理工程师 主要从事有色金属冶炼等方面的研究。 5 2 E n g i n e e r i n gT e c h n o l o g y 万方数据 表1 入炉锌精矿质量要求 /% 年份国麓外i ≤塾等‰竺1 7 度/5 m %m 为了满足工艺要求,公司加大对国外矿的采购量, 加强配矿管理,优化配矿比例。由表1 和表2 可以看出, 2 0 1 0 年炉物料中国外矿的配比,锌和硫含量提高,铁和 水分含量有所降低,入炉物料的粒度更细。入炉矿质量 满足生产需要,产出焙砂可溶锌率大为提升。 2 .1 .2 原料铁含量的影响 焙砂的含铁量是影响浸出率和浸出渣量的重要因 素[ 1 - 2 1 。铁酸锌含量少,焙砂可溶锌率高,浸出渣率低, 锌的浸出率和回收率也相应提高。焙砂含铁量一般为 7 %- 9 %,若焙砂含铁量超过9 %,预中和上清液中三价铁 将超过7g /L ,沉钒除铁困难。生产数据表明焙砂含铁量 增加,可溶率降低,见表3 。 表3 焙砂含铁量与可溶锌率的关系 胍 针对铁含量超标,公司加强了低铁锌精矿的采购力 度和现场配矿管理,使焙砂铁含量由原来的1 2 %~1 3 %降 低到现在的1 0 %- 1 1 %,焙砂可溶锌率也接近9 0 %。 2 .1 .3 焙砂残硫的影响 焙砂中的残硫一方面影响浸出率,一方面残硫量高 会加速高价铁在酸浸和预中和工序被还原成二价铁,造 成锰粉的过量加入,直接导致湿法系统中锰离子的含量 上升,阳极泥量增加,电解电效降低。如果持续过低则会 造成系统锰离子的急剧下降,也会对电解阳极的保护产 生不利影响。焙砂残硫一般控制在o .4 %- 0 .6 %,目前残 留控制在0 .4 %~0 .5 %,低于0 .3 %和高于0 .7 %时均要采 取措施使之保持在正常范围。控制焙砂残硫的措施就是 合理控制风料比例,稳定焙砂在炉内的停留时间,使硫 尽可能多地参与氧化反应。 2 .1 .4 铅和二氧化硅的影响 铅和二氧化硅同时存在容易生成低熔点物质,造成 炉料的粘结或生成炉结,堵塞风帽降低硫化锌的氧化速 度,从而影响锌精矿在焙烧炉内的沸腾效果,导致锌可 溶率低[ 3 】。低熔点物质还会粘结在炉内壁和烟道内壁造 成系统压力变化,影响焙烧炉的投料量。更严重的是由 于低熔点物堵塞风帽每半年就要停炉清理一次,严重影 响生产的连续与稳定。 调整配矿比例,使铅和二氧化硅等有害杂质在合理 范围内,减少硅酸铅的生成量,延长焙烧炉的连续工作 时间,目前要8 个月左右才停炉清理风帽,也避免了锌 可溶率的大幅度波动。 2 .1 .5 入炉锌精矿粒度的影响 人炉锌精矿粒度要求小于1 7 5m m ,细粒度人炉锌 精矿流态化焙烧的效果好,锌精矿在沸腾焙烧炉内与空 气接触面积大,能够充分与空气中的氧气结合生成氧化 锌,并减少了未完全氧化的锌精矿的量。同时有利于抑 制铁酸锌生成,提高锌可溶率。 粒度细的锌精矿焙烧后,跟随焙烧烟气进入后段收 尘系统的烟尘比重提高,烟尘的焙砂质量比溢流焙砂的 质量高得多,因此有利于提升焙烧炉焙砂的质量。 目前生产由于场地有限和设计缺陷,来矿不能一次 性进仓,露天存放一周左右后进仓,冬季冻块较多,入炉 粒度不理想,导致焙烧炉沸腾效果不好,影响可溶锌率。 经过工艺改造在配料仓加装破碎机破碎大块矿和加强锌 精矿入仓现场管理后基本解决了上述问题。 2 .2 焙烧参数的影响 2 .2 .1 焙烧温度的影响 适当的焙烧温度产出高质量的焙砂。温度高能加速 气体分子的扩散,而且硫化锌的蒸气压也增加,硫化锌 在气态下氧化速度也增加,因此高温对提高反应速度有 利。然而,温度过高,炉料表面可能粘结,会阻碍气流扩 散,甚至使沸腾层结死。焙烧温度高有利于生成铁酸锌, 从而影响可溶锌率。 由于前期炉内水套的盘管之间的缝隙过小,在生产 过程中焙砂容易堆积在水套中间的空当处和空隙内,在 高温下烧结,导致水套换热效果不好。再加上炉床施工 质量的问题导致漏气,目前焙烧炉内部一周风帽已浇筑 死,实际炉床面积 8 0m 2 ,沸腾效果不好,产能下降。 2 0 1 1 年2 月焙烧炉控制温度由原来的9 2 0 ~9 6 0 ℃ 降低到现在的9 0 0 9 3 0 ℃,以提高焙砂质量。降低焙烧 温度导致降低焙烧炉的锌精矿人炉量,不符合降低成本 和提高产量的需求。因此大修时增大焙烧炉内部的6 组 水套的换热面积,增加后,冷却面积增大了5 .3m 2 ,同时, 加宽水套盘管之间的缝隙防止焙砂堆积烧结,实现了增 加投料量和降低炉内温度的目标。 换热面积的计算公式爿J _ 1 .1 6 3 a q A b / 2 4 k j A t m ,式 中4 ,为换热面积,m 2 ;a 为单位生产率,t /m 2 “ d ;A 。 为炉床面积,m 2 ;4 乙为沸腾层与冷却介质的平均温差, ℃;岛为传热系数,w 俩2 。℃;q 为每吨锌精矿被烧反应 需排走的余热,J /t 。由计算公式可推出A t m 1 .1 6 3 a .,,.q 么/ 2 4 k j A t 。因冷却介质的温度是一定的,因此可以推算出 2 0 1 2 年第6 期5 3 万方数据 陌五圈丙i N O N F E R R O U SM E T A L SE N G I N E E R l N G 焙烧炉降低的温度量。 通过技术改进,现在焙烧炉进料量l “1 7t /I l 改进 前1 5 讹 ,温度控制在9 0 0 ℃,尽可能少地生成铁酸锌, 提高了焙砂可溶锌率。 2 .2 .2 风料比的影响 沸腾层气流速度的增加,有利于氧化反应的进行。 因此已将沸腾层的气流速度由0 .4 - - 0 .5m /s 提高到0 .7 - 0 .8 m /s ,对于高铅易熔的精矿,气流速度甚至提高到lm /s 以上。然而气流速度与风量正相关,加料量随风量调节。 为了保证烟气中S O 浓度不变,风料比和过剩空气系数 也不变。焙烧炉的进料量要均匀稳定,保持一定的风料 比 21 0 0 ~24 0 0 1 ,以保证锌精矿在炉内的停留时间, 使焙烧反应充分,降低残硫。 富氧的应用对提高焙烧反应速度有利。实践证 明,采用2 7 %0 的富氧空气,焙烧炉单位生产率可提高 4 0 %~5 0 %。目前,应用富氧的技术攻关正在进行之中。 2 .3 合理配加锌浮渣 锌电解产生的浮渣含锌8 0 %- 9 0 %,而这些锌都是 可溶锌,不含硫元素。沸腾焙烧原料中加入浮渣有利的 方面1 浮渣中不含硫元素,因此不产生反应热;2 浮 渣中所含的锌都是可溶锌,因此有利于提高焙砂中的可 溶锌含量;3 锌浮渣处于常温状态进入炉内,可以在炉 内吸收一定的热量,降低焙烧炉焙烧温度。然而添加浮 渣也有不利的方面浮渣中含氯元素较高,添加锌浮渣 对浸出系统具有危害;浮渣如果大量加入可能在炉内形 成明锌,产生烧结现象,不利于生产。 经过长期生产实践,每班向焙烧炉添加2 .5t 锌浮渣, 添加锌浮渣后,温度得到一定的控制,可溶锌率有所提高。 3 结语 通过合理配矿,合理控制焙烧工艺参数,可以提高 西部矿业股份有限公司沸腾焙烧炉焙砂的可溶锌率,从 而降低生产加工成本。 参考文献 【l 】彭海良.常规湿法炼锌中铁酸锌的行为研究【J 】.湖南有色金 属,2 0 0 4 ,2 0 5 2 0 2 2 . 【2 】窦明民.锌冶金中铁酸锌生成及离解机理研究[ J 1 .云南冶金, 2 0 0 3 ,3 2 6 6 3 - 6 5 . 【3 】胡天武,赵志华.小型沸腾炉风帽选择,排列及安装更换实 验【D 】.上海中国科学院上海冶金研究所,2 0 0 0 2 6 3 2 . 新书推荐 属矿山清沽生产技术已由冶金工业出版社出版, B N9 7 8 7 - 5 0 2 4 .6 0 2 3 5 ,定价4 6 .0 0 元。 本书在介绍清洁生产基础知识的基础上,重点论述 金属矿山清洁生产技术的四个方面,即采矿清洁生产技术、 选矿清洁生产技术、尾矿综合利用技术以及矿区生态恢复 与重建技术,最后采用案例分析的方法介绍了金属矿山清 洁生产审核程序及相关内容。 本书可以作为从事清洁生产审核及矿山工程技术人员 的参考书,也可供高等院校采矿、矿物加工等相关专业师 生参考。 金属矿山清洁生产技术 李膏平赵礼兵李示波王伟之编著 5 4 工程技术E n g i n e e r i n gT e c h n o l o g y 万方数据