团柏煤矿孤岛工作面大断面煤巷沿空掘巷技术应用研究_孙永永(1).pdf
团柏煤矿孤岛工作面大断面煤巷沿空掘巷技术应用研究 孙 永 永 (霍州煤电集团团柏煤矿 , 山西 霍州 031400 ) 摘要 霍州煤电集团团柏煤矿的 10-3041 孤岛工作面即将进入准备阶段, 以往此类工作面开采时区 段煤柱宽度普遍在 15m 以上, 造成了煤炭资源大量的浪费, 现通过理论分析、 现场实测等方法设计煤 柱宽度及支护参数, 应用留窄煤柱沿空掘巷技术进行开采, 现场应用及观测证明得到了良好的应用效 果。 关键词 沿空掘巷; 窄煤柱; 孤岛工作面 中图分类号 TD263文献标志码 A文章编号 1009-0797 (2019 ) 06-0034-04 Application research of large cross-section coal roadway in gudao working face of tuanbai coal mine SUN Yongyong (Tuanbai Coal Mine, Huozhou Coal and Electricity Group , Huozhou 031400 , China) Abstract Huo zhou coal group group parker 10-3041 island coal face of a coal mine is about to enter the preparation phase, when the usual in such working face mining section width of coal pillar in 15 m or more generally, a lot of the coal resources waste, through theo- retical analysis and in-situ test to design coal pillar width and supporting parameters, application technology of roadway driving a- long goaf leave narrow coal pillar mining, field application and the observation proved the good application effect. Keywords Excavating a roadway along an empty space ; Narrow coal pillar ; Isolated island working face 1工程概况 团柏煤矿的 10- 3041 综采工作面开采的煤层为 石炭系太原组 10 煤层, 属于稳定可采厚煤层, 结构 复杂,中部和中下部均有夹矸,煤层厚度 3.20~ 4.30m, 平均为 3.9m, 煤层顶底板特征见表 1。工作面 位于南三下组煤采区左翼,西北侧 10- 3040 工作面 正在回采, 南部和东部均为相邻采区的边界, 并且均 以回采完毕,故即将进入准备阶段的 10- 3041 工作 面为孤岛工作面。 表 1顶底板特征表 该矿的孤岛工作面开采时, 留设的区段煤柱宽 度均在 15m 以上, 虽然能保证巷道的稳定, 但是造 成资源的大量浪费,随着巷道支护工艺技术的提 升, 以留设区段小煤柱为代表的沿空掘巷技术应用 较为成熟, 故现对该工作面进行留窄煤柱沿空掘巷 工艺进行设计研究, 以获得更好的经济效益[1]。 2区段煤柱合理宽度的确定 沿空掘巷是指沿着已经稳定的采空区边缘或 与采空区之间留窄煤柱掘进巷道。巷道掘进时, 相 邻的工作面已经开采完毕, 采空区压力已经基本稳 定, 在应力降低区进行巷道的开掘, 巷道易于维护。 留窄煤柱沿空掘巷最关键的问题就是合理的煤柱 宽度, 宽度太大, 造成资源的浪费, 煤柱支承压力属 于支承压力影响区, 煤柱易片帮形变; 宽度偏小则 不能有效地密闭采空区,都会造成适得其反的效 果。开展沿空掘巷覆岩破断特征研究, 掌握覆岩破 断结构的关键参数,是确定煤柱合理宽度的前提 [2~3]。由于相邻的工作面已经回采完毕, 采空区顶板 围岩破碎冒落, 老顶破断形成大的岩块, 相互铰接 形成稳定结构, 留窄煤柱巷道周围岩体的破断碎裂 情况可以简化为如图 1 所示的结构模型。 图 1沿空掘巷上覆岩层大结构模型 10- 3041 孤岛工作面两侧均为采空区,准备巷 煤矿现代化2019 年第 6 期总第 153 期 顶底板名称岩性厚度m岩性特征 老顶粉砂岩 1.71~3.16 2.33 灰色,由上而下颗粒变细,普氏硬度 5.3。 直接顶L1 泥灰岩 1.75~2.70 2.32 深灰色, 富含动物化石, 黄菱铁矿星星 散状分布, 节理充填方解石脉, 普氏硬 度 7.5。 直接底铝泥岩 0.75~1.66 1.29 灰白色, 泥质结构, 断面光滑 34 ChaoXing 道采掘时保护煤柱的另一侧为采空区, 相邻工作面 巷道的掘进及工作面的回采均会影响煤柱的稳定 性, 在煤柱内形成破碎区和塑性变形区, 窄煤柱的 最小宽度要求满足使巷帮锚杆发挥其支护性能, 因 此窄煤柱应当保有一定宽度的完整煤岩体, 避免煤 柱两侧的破碎区贯通, 使锚杆的作用大大降低。 图 2合理煤柱宽度计算模型 煤柱宽度的构成如图 2 所示。通过对以往窄煤 柱沿空掘巷顶板压力状况的分析和总结, 在确保巷 道围岩变形量不会太大的前提下, 提出应用以下公 式进行煤柱宽度的计算 Bx1x2x3(1) 式中 B 为窄煤柱的合理宽度,单位 m; xl为上 个工作面采空区侧煤岩体塑性区的宽度,单位 m; x2为巷帮锚杆长度, 取 2~2.4m; x3为动载系数, 按照 经验取 (0.15~0.35) (xlx2) ; 式 (1) 中的 x1 计算公式如下 x1 mA 2tanφ0 1n kγH C0 tanφ0 C0 tanφ0 Px A ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (2) 式中 m 为煤层厚度, 2.3m; A 为侧向压力系数, Aμ/1- μ, 其中 μ 为泊松比, 取 0.56; φ0为内摩擦 角, 取 49.6; C0为粘聚力, 取 1.90MPa; k 为应力集 中系数,取 2; γ 为覆岩平均容重,取 0.25MN/m3; H 为埋深, 为 594m; Px 为对煤帮的支护力, 若相邻工作 面巷道支护已经拆除取 Px0, 若是锚杆支护, 取 0.3; 将团柏煤矿 10- 2041 工作面具体的数据带入式 (2) 可得, 上区段工作面开采在窄煤柱临空侧产生 的塑性区宽度 x14.89m, 则煤柱合理宽度 Bx1x2x34.892~2.4(0.15~0.35 ) (4.892~2.4 ) 6.5~9.5m 经过以上的分析和计算, 初步认定煤柱的宽度 应该在 6.5~9.5m 之间,由于 10 煤层煤质较软, 为 了充分保证巷道的稳定, 综合考虑围岩的受力状况 及顶板围岩的受力特征, 煤柱宽度定为 10m。 310- 3041 孤岛工作面沿空掘巷多层次支护 技术 10- 3041 工作面一侧为采区边界,工作面轨道 巷一侧为边界煤柱, 一侧为实体煤, 边界保护煤柱 宽度为 20m, 采用该矿常用的锚网索支护即可。而 10- 3041 工作面运输巷一侧为窄煤柱,一侧为实体 煤, 根据该工作面巷道围岩的具体特征, 对沿空掘 巷巷道的支护体系进行设计。 3.1顶板支护的加强 根据团柏煤矿 10- 3041 工作面回采巷道顶板的 具体条件 顶板跨度大、 直接顶强度较低、 层间含有 较多软弱夹层等。因此将顶锚杆由原来的 φ18 1800mm 左旋无纵筋螺纹钢筋锚杆改进为 φ22 2200mm 左旋无纵筋螺纹钢筋锚杆,托盘采用规格 为 14025010mm 碟形钢托盘,配置调心球垫及 减磨垫圈,每排布置 6 根锚杆,间距和排距均为 0.8m, 两侧肩窝处的锚杆向两侧倾斜布置, 与垂直 方向的夹角 15, 中间的 4 根锚杆均垂直于巷道顶 板, 每根使用树脂锚固剂 MSZ23/80 一条, 预紧力矩 不 小 于 250N m, 锚 杆 外 露 10- 50mm。 顶 板 铺 42001200mm 由 10 铁丝编织而成的金属网, 两 侧各留 100mm 与帮网搭接,每隔 200mm 用 14 联 网丝双股连接一道, 每道不少于 3 圈, 网与网搭接, 搭接长度 100mm,上 380080mm 的钢筋托粱, 用 12 钢筋焊接而成。 锚索选用 17 股高强度低松弛 预应力钢绞线 φ21.67200mm,采用 300300 16mm 碟形托盘, 配套调心球垫及锁具。每根使用树 脂锚固剂 MSCK23/60、 MSZ23/80 各一支,锚索初始 张拉力为 40MPa, 外露 150~250mm。锚索在巷道顶 板中间对称布置两根, 间排距为 1600800mm。 3.2帮部支护的调整 帮部锚杆由原本的 φ161600mm 的圆钢锚杆 调整为 φ222200mm 的螺纹钢锚杆,托盘采用规 格 15015010mm 的拱形方托盘,配置调心球垫 及减磨垫圈, 每排为 5 根, 中间三根垂直巷帮, 上部 靠近顶板处的锚杆向上倾斜 15, 靠近底板的锚杆 水平向下倾斜 15,锚固剂选用 MSZ23/80 树脂锚 固剂,锚杆间排距由原本的 12001000mm 改为 800800mm。每侧布置两根锚索,煤柱侧采用 17.84200mm 的矿用锚索,实体煤侧采用 17.8 7200mm 的 长 锚 索 , 每 根 使 用 树 脂 锚 固 剂 MSCK23/60、 MSZ23/80 各一支,预紧力矩不小于 煤矿现代化2019 年第 6 期总第 153 期 35 ChaoXing 150N m,外露 10- 50mm。要求上部锚索距顶板 600mm,下部锚索距底板 1500mm,两帮均铺的 20001200mm 的塑料网改为 40001000mm 的菱 形金属网, 锚杆钢筋梯子梁尺寸为 205070mm。 经过加强支护设计后, 10- 3041 工作面运输巷 围岩的支护结构详细情况如图 3 所示, 在安装锚索 位置处焊接两段纵筋, 在锚杆排距之间铺设钢筋网 型号为 GW6.5/100- 2.31.35, 防止小块煤岩体的掉 落,在巷道两个顶角处锚杆采用斜打顶角锚杆, 抑 制巷道的形状扭曲, 锚杆、 长锚索及短锚索形成连 续的预应力结构共同承载, 最终达到保证围岩的长 期稳定的目的。 (a) 巷道全断面 (b)巷道顶板(c)巷道煤壁 图 3 “锚网索梁” 联合支护示意图 4现场应用及效果分析 4.1沿空掘巷施工过程中顶板离层处理程序、 要 求、 措施 1) 每班的顶板监测责任在现场发现监测数据 异常要及时向领导汇报, 值班人员及时向生产技术 科矿压监测组进行反馈。 2) 在观测过程中, 若发现离层值进入危险区内 时, 应由矿总工程师召集有关科室分析原因, 并及 时采取相应的安全措施。 3) 在观测过程中,若发现离层值进入警戒区 时, 要停止掘进, 立即向生产科矿压监测组进行汇 报, 并对该离层仪前后 20m 范围内及时补打锚杆或 锚索的措施进行加固, 同时及时与设计部门联系对 锚杆设计参数进行修改。 4) 非正常情况时 (如顶板离层达到警戒位置或 班下沉速度异常) 必须每班监测分析。分析结果必 须经生产科长签字后报生产矿长、 总工程师; 并将 领导批示及时报送安全科、 调度室及施工队组主要 领导。矿总工程师要组织分析查明原因, 及时采取 相应措施。 5) 区队收到生产科下发的加强支护或改变支 护通知单时, 由队组生产技术员根据分析结果编制 专项安全技术措施, 进行加强或补强支护。 4.2支护效果分析 通过对于合理煤柱宽度的确定及支护结构的 优化,在团柏塔矿 10- 3041 综采工作面运输巷, 进 行了留窄煤柱沿空掘巷的现场应用实验, 煤柱宽度 为 10m, 采用上述的 “锚网索梁” 联合支护, 为了考 察煤柱宽度的合理性及支护的效果, 在 10- 3041 工 作面运输巷内设置观测站对巷道的变形量进行观 测, 统计分析结果如图 4 所示, 在距工作面 60m 范 围内两帮移进量增长速度较快,而后两帮趋于稳 定, 最大移进量为 240mm, 顶底板下沉量及底板底 鼓量都比较小,基本不影响工作面生产的正常进 行, 在现场取得了良好的应用效果。 图 410- 3041 运输巷围岩位移观测结果 5结论 经过理论计算,确定煤柱宽度为 10m,结合 10- 3041 工作面详细地质情况,对支护参数进行设 计, 在施工过程中, 密切监测巷道围岩的稳定情况, 采取适当的组织、 安全、 应急等措施, 最终成功应用 了沿空掘巷技术进行团柏煤矿孤岛工作面的开采, 取得了良好的经济效益。 参考文献 [1] 崔小欢.沿空掘巷窄煤柱宽度数值模拟研究[J].煤,2018,27 (10) 12- 1419.(下转第 39 页) 煤矿现代化2019 年第 6 期总第 153 期 36 ChaoXing (上接第 36 页) [2] 张杰,赵亚军,李焘.沿空掘巷巷道围岩位移监测结果分析 [J].煤炭技术,2018,37 (10) 42- 44. [3] 何清正.相向沿空掘巷合理时空关系研究[J].内蒙古煤炭 经济,2018 (18) 1158. 作者简介 孙永永 (1986 年 2 月 -) , 男, 汉族, 助理工程师, 2010 年 毕业太原理工大学安全工程专业, 本科。现任职于霍州煤电 团柏煤矿盘区运输队。(收稿日期 2018- 12- 19) 煤矿现代化2019 年第 6 期总第 153 期 时, 结束注浆。 施工过程中先进行帮顶注浆, 帮顶注浆完成后再 进行起底及底板注浆加固。 起底时将该段施工成锅底 状, 最深部位离轨面线不小于 1500mm, 采用人工配 合手、 风镐的方式由里向外进行起底。 4.3反底拱支设及浇筑 注浆后 5 天进行反底拱施工,反底拱采用 U36 型支架,两端焊接 300mm300mm15mm 的钢板, 排 距 800mm。 反 底 拱 支 架 下 铺 设 Φ6.5mm 1040mm2540mm 金属网, 网格 100mm100mm, 搭 接长度 100mm,并用双股用 14 铁丝捆扎,每隔 100mm捆扎一道, 拧结不少于 3 圈。反底拱与底板之 间部位采用混凝土充填, 强度 C30, 最深部距离底板 1500mm, 在混凝土中加入防水剂。如图 2 所示。 图 2进风井马头门化学注浆孔及反底拱施工 5加固效果 进风井马头门巷道加固完成后,通过 5 个多月 的观察巷道两帮及顶底板变形比较小,巷道两帮变 形量控制在 25mm 以内, 顶底板变形量控制在 30mm 以内, 未出现离层、 鼓包及混凝土脱落等破坏现象。 巷道变形量日趋减小,观测数据显示加固后 3 月至 5 月之间两帮变形量为 2mm, 顶底板变形量为 3mm, 支护稳定。 图 3进风井马头门变形曲线 6结论 进风井马头门采用全断面双液注浆配合反底拱 浇筑的加固方式, 深浅孔双液注浆充分考虑围岩裂隙 及经济效益, 既节约了施工成本, 又取得最佳的加固 效果; 注浆加固加强了围岩及原有钢筋混凝土的支护 强度,充分调动了钢筋混凝土及深部围岩承载能力; 反底拱混凝土浇筑使整个支护形成一个封闭的环形 支护体, 较大程度提高围岩承载能力。通过加固很好 的解决了巷道稳定性控制问题,围岩变形量控制在 30mm以内, 取得了良好的加固效果和经济效益,为同 类深井软岩巷道围岩加固提供了借鉴经验。 参考文献 [1] 李强.深井软岩巷道底板加固技术研究与应用[M].山东煤 炭科技,2015 (9) 6- 9. [2] 杨高干.深部马头门区域软岩治理技术研究及应用[M].中 国信息化, 2013 (4) 179- 181. 作者简介 侯君朝, 男, 1987 年 6 月 7 日生, 汉族, 山西省晋城市阳 城县人。现就职于山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司, 工 程师, 大学本科, 学士学位, 毕业于河北工程大学, 研究方向 矿业工程。 (收稿日 2018- 10- 16) 39 ChaoXing