翟镇煤矿主井提升机电控系统改造.pdf
肼 。 , 翟 镇 煤 矿 至 并 提 升 机 电 控 系 统 改 J 美键 词 新泣矿务局 藿镇煤矿韩村毕 一 高压换 向器 1 问墨的摄出 翟镇煤矿设计年产量为 1 2 0万 t , l 9 6 3 年 投产。 主井绞车为 J KM3 . 2 5 4 I 型摩擦式 绞车, 提升高度 6 4 2 . 5 m, 箕斗为 J D S 一1 2 / 1 1 0 4同倾式 , 双 YR1 0 0 0 1 0 / 1 4 3 0电机拖动 , 最大提升速度 1 2 m/ s , 配套 电控为 天津电气控 制设备厂生产 的 J KM/ J A 型交流 电控 系 统, 采用 D P F一21 0 0低额发 电机组实现低 频制动和低额爬行。 生产实践 中发现电控系统 有在 以下 I 可题 1 电控系统使 用电气元件多 , 相互问的 连线复杂, 各输出输人控制点在电路中是串并 联关系。安全回路元器件的动作参数 , 大部分 是 瞬时作用, 无法监视每个接 点的遥断情况 , 易 于出 现故 障 , 且处 理 困难 。 2 低 频发 电机组在运 行中存在许多 映 点。一是在提升过程中不停地运转 , 其出力仅 在制动和爬行两个 阶段 , 而在加速和等逮两阶 段为空运行状态, 造成很 大的电能浪费。二是 设备多 , 系统复杂 , 噪音大, 故障率高 , 尤 其是 发电机组的旋转部分 , 维修量大, 维修费用高。 3 C G5高压换 向器及 J K zD转子屏, 结构庞大 , 占地面积大, 接触器振动大, 接点易 受 电弧侵蚀和氧化 , 噪音及功耗大。 2改造 内窖 1 电控 系统微机化 。选择了焦作矿务局 电子厂生产的J T D K--P C型交流提舟机可缩 , 绰 矽 程 电控 系统 。 该 系统采 用 C 6 0 P工业 微机 配 以 TS Z X一0 1型综合 显示控制仪 , S C X H一1型 双重化信号模块 , YTx语言报警遥迅电路板, C L二1电流检测模块 和 KTD L Z D 可调闸 动力制动 电子模块 , 形成了新的控制系统。 c 2 低频掩动选用天l津 电气控制设备 厂生 产的 KDG一2 5 0 / 4 6 0型可控硅交 一交变频电 源装置 这种装置是将工频交流经可控硅整 渣 , 直接变成 2 ~4 Hz的低糖 电流。 3 高压换向器、 转子加速接触器分别选 用天津电气控制设备 厂生 产的 Z HG一2 5 0 / P 真空换向器和 VS 5 0 7型真空接触器。 3 改造后的效暴 3 . 1 系坑 组成 整个控制系筑 由主控柜 、 真空加速接触器 柜、 真空高压换向柜和可整 硅低频 电源柜 四大 部分组_成 , 连线少. 安装方便 。 图 1为电控系统 方 柜 脚 】电啦 系纯方桓 圉 维普资讯 1 9 9 8 年 第2 期 山东煤炭科技 1 7 TD一 91 悬移支架放顶工作面量化管理 多 枣庄市郭庄蝶矿 苎壹竖一 枣庄市王晁蝶矿刘宗光 咱茂 田 刘世 堂 - 一 摘要针对放顶煤 工作面的实际情况 , 探讨 了对工区各类人员的管理方法, 并提 出了相应的量 化分评分办法及标准 。 关 麓 诃 三 生 粤 薹 鱼 篁 里 一 / 1 班长的量化分评分办法爰 标准 1 . 1 班长 的量 化分评 分 办 法 1 量化 分每 天 为 1 O分, 月标 准分 2 6 0 分, 由工区的验收员及区长进行评定。班 长的 应得工资除以 2 6 0分得出标准分值 , 再乘以本 人奉月的量化分, 即是班 长奉 月的工资。 2 以班为单位, 由工 区计算出生产班各 班的总量化分 , 评出高低分 , 高分 的加 1 0分 , 低分的从本斑班长的量化分 中减 1 O分。 3 本班本月无公伤 , 且无安全科违章登 记 , 班长加 2 O分 , 否则扣 2 0分。 1 . 2 班长的量化分标准 1 . 2 . 1 生产班长 的量化分标准 是 秒 1 斑长必须参加每天的班前会 , 周二 、 五 的学习会, 工 区及矿召开的会议 , 否翊每缺一 次扣 5分, 迟到一次扣 2分。 2 斑长是一线的第一责任者 , 对 安全负 有直接责任 , 本班出现一 次轻工伤扣 5分, 骨 折扣 1 0分; 本斑只要有一人次工 区内部违章 登记 , 班长扣 3分, 安全科违章登记一次, 班长 当天 扣 1 O分 。 3 班 长不得提前上井或是 晚下井, 否则 一 歇扣 5分 I 班长上井 后, 必须向工区汇报并 填写汇报记录, 否则一次扣 2分。 4 斑长必须严把 质量关 , 整体工程质量 差的, 一次扣 1 0分 。 , 5 本班 中只要烧坏一十 电机, 一次扣班 3 . 2改造后的效果 1 因 系统采 用 P C机取代 了继 电器控 制 , 可控硅 电源柜取代 了低频发电机组 , 执行 继 电器实现 了真空他, 用 电子模块取代 了原磁 放大器调节系统及后备保护功能。 因此其抗干 扰能力强, 工作可靠性高, 整机体积小, 程序更 改灵活 , 解决了原 系统保护环节多 、 易出故障 的难题 , 维修简单。自运转至今从没出现任何 故障 , 保证 了矿井的安全生, 2 经济效果显著。 经统计分析表明 1 9 9 6 年我矿共生产原煤 1 2 5 . 2万 t , 主井提升 系统 耗电 7 8 . 6万 k w. h , 吨煤电耗 0 . 6 2 8 k w. h , 用 于更换低频机组碳刷的资金 0 . 6万元, 投人人 工 1 8 0十 , 维修 费用计 1 . 2万元 。1 9 9 7年 系统 改造投用后, 3 ~9月份提升原煤 8 6 ; 6 万 t , 耗 电 3 4 . 1 万 k w. h , 吨煤电耗 0 . 3 9 4 k W. h, 节 电 2 0 . 3 万 k W. h , 按 0 . 4 7元/ k W. h计算, 仅 3 ~ 9月份, 可节约电费支出 9 . 5万元。原系统故 障较多 , 年影响产量 2万 t 左右, 折销攥 资金 4 0 0余万元。改造后的系统没有事教 , 其经挤 效益可想而知。 , 一 维普资讯