斗轮机液压系统改造.pdf
煤矿 现代化 2 0 1 3 年增刊 斗轮机液压系统改造 董保罗 , 刁新文, 岳西庆 , 王 强 兖州煤业股份有限公司,山东 济宁 2 7 2 0 0 0 摘要针对煤矿选煤厂斗轮机液压 系统长期存在的问题 , 从液压 系统设计、 液压元件 管路连接处泄 漏、 液压站布置 、 液压油油温高存在 缺陷等几方面进行 了分析。 根据液压系统在斗轮机 的应用特点, 进 行 了斗轮机液压 系统的设计 , 绘制 了液压 系统原理图, 并经过安装 、 调试 , 取得 了良好效果 , 解决 了斗 轮机液压 系统长期存在的缺 陷和 问题 。 关键词斗轮机 ; 液压 系统; 改造 中图分类号 T D 9 2 8 . 2 文献标志码 B 文章编号 1 0 0 9 0 7 9 7 2 0 1 3 增刊 一 0 1 l 4 0 3 斗轮堆取料机, 又称悬臂式堆取料机。 它是堆取 料合一 的机械 , 即是一种挖取 和堆存煤炭 、 矿石 、 砂 石等松散物料的高效率机械。它不仅适用于煤矿选 煤厂 , 而且在码头 、 港口也很适用, 大多数的转运煤 及松散物料的码头、 港口都采用斗轮堆取料机。 它有 连续运转的斗轮, 并有回转、 俯仰、 行走等机构, 组成 一 个完整的工作体系。 效率高, 结构较先进 , 投资少。 我们现改造所使用是 D Q L 8 0 0 / 1 2 0 0 . 3 0 型斗轮机。 1 斗轮机现状分析存在的问题 由于其本身设计和制造等方面的原因,存在大 量的缺陷, 特别是液压系统的频发故障, 严重影响了 斗轮机 的安全稳定运行。出现的主要问题有 1 液压站无备用系统, 一旦出现故障造成系统 瘫痪 , 影响设备运行。 2 液压元件布置分散 , 管连接头多 , 管接头 、 液 压元件连接处漏油严重。 3 液压站布置不合理 , 无检修空间。 4 油温过高。 2 原 因分析 2 . 1 液压站无备用系统 不论是变幅系统还是回转系统,一旦泵或电机 损坏立 即影响生产 , 此 为最初设计原 因; 2 . 2 油液泄漏 液压系统一个主要问题是泄漏,也是普遍存在 的问题。泄漏不但浪费油液, 污染环境卫生, 而且影 响液压系统的正常工作 ,泄漏如果发现的不及时会 使油箱的油位急剧下降, 补油都来不及, 造成液压系 统无法工作斗轮机瘫痪。 1 由于液压系统工作异常, 造成油温升高, 最 高工作油温度达 7 5 。,这么高的油温会加快油液的 老化 , 并缩短密封件和软管的使用寿命, 造成结合面 泄漏 。 2 管接头泄漏 的主要原因是 因为油温高 , 使接 头的密封件老化, 再加上检修装配工艺存在问题 , 使 密封件破损,由于斗轮机运行较长时间后使管路支 架松动或脱落, 一旦有机械振动, 压力脉动使接头松 动 , 造成管接头泄漏。 3 一些液压元件使用时间过长, 造成接合面的 表面粗糙度和不平度过大,由各种原因引起的部件 变形使两接合面不能全面接触,导致密封件硬化或 破损失效, 再加上装配时接合面有沙土等杂质。 4 液压元件泄漏 的另一个 原 因是油液与密 封 材料的相容性。 在所有橡胶里 , 丁腈橡胶是最好的耐 油材料, 氟橡胶次之。 我们在采购密封件时往往忽视 其材质, 一旦材质选购错误, 会使密封件迅速老化, 造成液压元件泄漏 。 2 - 3 液压站布置不合理 变 幅泵 、 电机 与 回转 泵 、 电机相对安放 , 并坐 落 在 l O O m m槽钢制作的基础上, 使基础太低 、 相邻电 机太近, 这都给电机拆检、 设备更换等检修_丁作带来 极 大的不便 , 也为最初设计原 因。 2 . 4 油温过高 悬臂皮带是依靠液压油缸伸缩产生涨紧力而运 行, 所以启动悬臂皮带, 必须首先开补油泵, 靠补油 泵提供工作压力伸出油缸 ,这势必造成补油泵运行 时间长, 而原油箱容量又小, 原液压系统油箱只可装 油 0 . 9 m 。 , 设计 容量小 , 使油液循 环造成油温上升 过 快 , 影响油液使用寿命, 而且浪费电力。 由于斗轮机液压系统经常出现故障,从而严重 影 响工作 。为此 , 有必要对其进行技术改造。 3 改造措施 此次改造液压站是在 斗轮机原有液压站 的基础 上改进的产品, 他改进了老液压站的许多不足之处, 增添了很多的先进技术, 完善更多的功能, 使其使用 起来更方便可靠。 ll 4 煤矿 现代化 2 0 1 3 年增 刊 1 该站泵源采用 了双泵源系统 , 增加 了备用 , 一 旦这一台泵或电机损坏 ,启动另一 台泵立即可 以 运行投入生产 , 不影响设备正常生产。 2 控制阀组采用叠加阀做为控制元件, 使连接 更紧凑、 体积更小、 泄露更少、 维护更方便。 3 将变幅 、 回转 、 悬臂皮带涨 紧所用液压动力 和阀件整合到一起, 并安装在油箱上方 , 创造检修空 间 , 提高泵站基础 , 利于设备维护 、 检修 。 4 在悬臂皮带涨紧部分采用蓄能器保压, 电接 点压力表控制主电机的启动和关闭, 启动时不用再启 动泵电机, 只有在蓄能器压力不足时电机会 自动开启 并在补到规定压力值后关闭 , 这样既减少设备开机时 间, 又减少造成油温的升高, 还节省电力成本。 5 为杜绝油温升高造成的各种故障问题, 将该 液压站油箱设计 为 2 1 5 01 1 0 01 2 0 0 m m, 增大 了油 箱的容量, 并新增设了油液冷却功能, 使该站更具安 全可靠 、 节能 、 调解方便 、 性能稳定等优点。见液压原 理 图 1 。 图 l 液压 系统原理图 4 安装及使用方法 4 . 1 油箱安放 将油箱放置在斗轮机平 台上方易于观察和操作 位置, 取下空气滤清器 , 加入纯净的液压油, 液位最 好在液压计的上限位置, 然后将空气滤清器固定, 放 止进入灰尘。 4 . 2 管路连接 将悬臂涨紧油缸 ,斗轮 马达以及仰俯油缸 的油 口和泵站集成块上相对应 的油 口用高压软管连接起 来 ,注意接头尺寸的不同,应将相同的尺寸进行连 接, 不可调换。 4 . 3 检查管路 检查回油管路的截止阀,必须有一路是畅通的 状态, 在气温不高的状态下 , 可以选择回油直接回油 箱的方式 , 在气温较高的, 或者油温超过 3 0 度时可 以打开通往热交换的球阀,使其油液通过冷却器冷 却 , 在打开通往冷却器的球阀的同时, 需要关闭另一 1 1 5 路直接通往油箱的球阀。 4 . 4 检查蓄能器 检查专用高压球阀的状态,合理的状态时高压 球阀的大手轮处于打开状态 ,小手轮处于关闭状态 手轮顺时方向旋转为关闭, 逆时针为打开 。 4 . 5 送电试机 将电源以及所有控制线布置完毕后 ,并作空载 试车, 确认无误后点动电机的启动按钮, 观察电机旋 转的方 向,从 电机尾部观看风扇叶应为顺时针方 向 旋转 。 4 . 6 系统溢流阀的调整 用 3 ra m的内六角扳手插入调节杆 内, 顺 时针方 向是增大压力 , 反之减小 , 该溢流 阀设定为 7 MP a , 如 压力太大或太小用户可 自行调节 ,原则是能满足其 工作要求的前提下压力越小越好 。 4 . 7 悬臂部分压力的设定 通过调节减压 阀可 以调整悬臂部分 的压力 , 用 3 ra m的内六角扳手插入调节杆 内,顺时针方 向是增 大压力 , 反之是减小 , 该减压阀设定为 3 MP a , 如压力 太大或太小用户可以 自行调节 ,并根据实际T作压 力来相应的调节蓄能器充气压力的大小 ,一般情况 下充气压力为工作压力的7 0 %。 4 。 8 调速 阀的调整 松开调速 阀的锁紧螺母 用 4 m m 的内六 角扳手 插入调节杆 内,顺时针转动时将 流量加大 ,反之减 小 , 调节好后将螺母锁紧。 5 经济效益分析 5 . 1 杜绝事故时间 改造前由于系统无备用 , 所以一旦 出现问题 , 立 即成为事故进行抢修费时费力 , 改造后这一年 , 没有 一 分钟 因为液压系统而造成事故 时间。 5 . 2 减少元件损坏 改造前一年 ,泵更换 2个 、电磁换 向阀更换 1 个 、 压力表 3块 ; 改造后除压力表换 了 2个 , 其 他元 件没有损坏 。 5 . 3 降低维护工作 改造前泵站泄漏严重, 经常擦拭, 每次都弄的满 身油污, 改造后只是简单的打开泵站防护罩, 看看 、 听听 , 现场干净 、 维护方便 、 系统运行相当稳定。 5 . 4 节省电力成本 改造前由于悬臂皮带需时时保压才能启动, 所 以补油泵必须紧跟皮带的运行而运行 ,开机时问可 想而知 , 改造后由于是用蓄能器保压 , 压力能损失又 少, 所以只在蓄能器压力降低时才开泵补压, 杜绝长 下转第 l 1 8页 煤矿 现代化 2 0 1 3 年第6 期 总第1 1 7 期 4 5 0 4 0 o 3 5 0 l 3 0 0 眩 1 o0 5 O 0 图 2测线顶板下沉量监测 仪顶 板下沉量与工作面 推进距离关系曲线 3 . 2 . 2 监测分析结论 通过对 同一测线上不 同测点的数据分析 ,从安 设的压力盒监测的充填体所受压力来看 ,充填采空 区中部 的压力 比两侧的小 ,且开始阶段应力变化相 对缓慢 , 从安设的下沉仪监测 的顶板下沉量来看 , 充 填采空区中部的下沉量要比两侧的大,其原因是充 填体在顶板及上覆岩层作用下进一步压实 ,由于受 两侧煤柱 的支撑作用 ,充填采空 区两端受集 中应力 的影 响压力值较大 ,而充填采空 区中部顶板垮落下 沉较大 , 由于应力被破碎岩石吸收而相对较小。 4 结论 4 . 1 工作面控顶范 围内的观测结论 C 1 6 6 1充填开采工作 面具有与采用全部垮落法 管理采空 区顶板 的工作面顶板来压 的一 般特征 , 即 基本顶有明显初次来压和周期性来压特征 ,不同点 是来压步距 阳对增大 , 来压强度相对减小。 顶板来压强度f 动载系数 相对较小。 实测基本顶 初次来压时动载系数液压切顶支架和单体支柱分别 为 1 . 1 5和 1 . 1 3 ;实测 5次顶板周期来压动载系数液 压切顶支架和单体支柱分别为 1 . 1 2 和 1 .0 7 。由动载 系数值分析得出, 顶板来压强度并不剧烈, 这是充填 开采工作面矿压显现的特点。 “ 三量” 值在各控顶排显现 的基本特征 , 即丁作 面来压前 , 第二、 三排显现值相对较大, 来压时第四、 五排显现值相对较大。分析认为, 工作面来压前, 压 力前移至工作面中部 推进方向 ; 工作面来压期间, 受采空区顶板断裂活动影响, 靠采空区侧压力增大, 相对 中部压力减轻。 4 . 2 工作面充填 区监测分析结论 从监测 的数据得到 , 随着工作面的推进 , 充填区 的围岩应力和顶底板下沉量总体上是缓慢增加的, 并且增加的速率逐渐减小 , 充填体逐渐被压缩 , 最终 应力和下沉量均趋于稳定 ,充填区总体上受矿压影 响产生的移动变形较小 , 基本达到了预期 目标。 矸石充填上覆岩层移动形式以岩层弯曲、断裂 以及离层为主, 上覆岩层仅发育裂隙带和弯曲带 , 来 压强度相对减弱 , 巷道周期来压显现不明显 , 没有动 压的威 胁 , 并 且煤壁一般不片帮 , 顶板容易控制 , 巷 道变形量小 , 工作面环境 比较安全。 从矸石充填体长期受力 、 变形来看 , 矸石充填体 是稳定 的, 压垮的可能性很小 , 围岩应力 和顶板下沉 量均趋于稳定 , 矿压在充填区显现不 明显 , 覆岩破坏 程度 明显降低 , 顶板下沉量得到有效控制 , 进而减小 了地表沉陷, 取得了良好的经济和社会效益。 作者简介 位建峰, 男, 本科, 工程师, 从事煤矿采矿方面的研 究。 收稿 日期 2 0 1 3 - 1 1 - 4 上 接 第 1 1 5页 时间泵站开机 ; 而且 每次 回转或仰俯启动时 , 也 间接 给蓄能器补压 ,所 以泵站开机几乎只在 回转仰俯时 才运行 , 不需单独为蓄能补压而运行开机 , 这 大大 降 低电力成本,按原来补油泵的功率计算每年的电力 成本也要节省 1 . 5万元。 6 结论 经过一年 的运行实践证 明, 改造效果 比较理想 , 解决了液压元件泄漏的问题 、液压站布置不合理无 检修空间的问题。 但技术改造后还需注意以下问题 6 . 1 油液要保持清洁度 油液 的污染对 液压 系统有很多恶 劣的影 响 , 能 使油液变质, 降低使用寿命; 能堵塞滤油器, 使液压 泵发生空穴; 能造成对各元件的锈蚀和气蚀等等。 所 以定期检查滤油器 ,一般 3个月检查一次 ,发现堵 塞 , 应立 即清洗或更换 。定期更换油液 , 一般第一次 使用半年进行更换 , 以后每年对油液过滤一次 , 视油 质情况更换 。 6 . 2 油箱应有足够 的容量 液压系统工作时油面应保持一定的高度 ,以防 止液压泵吸空。为 了防止系统油液全部 回油箱时溢 出油箱 , 油箱的容积应有一定的余量 , 一般油液位为 油箱容积的 8 0 %。 参考文献 【 1 ] 贾培起. 液压传动【 M】 . 1 . 天津科学技术出版社, 1 9 8 2 . 3 . 【 2 ]成大先. 机械设计手册 一液压传动 【 M ] . 1 . 化学工业 出版 社 . 2 0 1 0 . 1 . 1 . 作者简介 董保罗, 男, 1 9 7 9年 1月3 0日出生, 2 0 1 0年 1月, 中国海洋 大学机电一体化专科毕业, 现在读山东科技大学采矿工程专业本 科。现为选煤厂准备车间技 术员。 收稿 日期 2 0 1 3 - l 1 2 8 - ll 8