圆坯拉矫机液压系统改造.pdf
方 / 圆坯拉矫机液压系统改造 d o i 1 0 . 3 9 6 9 . i s s n . 1 0 0 6 1 I O X . 2 0 1 4 . 0 3 . 0 1 0 方 / 圆坯拉矫机液压系统改造 李文涛 天津天铁 冶金 集团热轧板有限公 司, 河北涉县 0 5 6 4 0 4 【 摘要】 介绍了天铁热轧 3号方 / 圆坯连铸机的拉矫机液压升降系统改造过程。 针对送引锭杆打滑、 拉坯时铸坯下 滑、 铸坯不圆度超差等故障, 分析出产生原因。对拉矫机压下液压系统进行了改造, 提高了热坯压力控制的精度, 消 除了故障点, 为安全生产提供了可靠保障。 【 关键词】 拉矫机 ; 液压系统; 热坯压力; 控制管路; 改造 M o d i fi c a t i o n o f Hy d r a u l i c S y s t e m o f S q u a r e / Ro u n d Bi l l e t W i t h d r a wa l a n d S t r a i g ht e ni ng Un i t , J I We n - t a o H o t R o l l i n g P l a t e C o m p a n y L i m i t e d , T i a n j i n T i a n t i e Me t a l l u r g i c a l G r o u p , S h e C o u n t y , H e b e i P r o v i n c e 0 5 6 4 0 4 , C h i n a Ab s t r a c t Th e p a p e r e x p o un d s t h e mo d i f i c a t i o n p r o c e s s o f h y d r a u l i c l i f t i n g s y s t e m o f wi t h d r a wa l a n d s t r a i g h t e n i n g u n i t o f T i a n t i e Ho t Ro l l i n g s q u a r e / r o u n d b i l l e t c a s t e r 3. An a l y s i s wa s ma d e o n f a u l t s o f d u mmy b a r s l i d i n g ,b i l l e t s l i p pa g e d u r i n g wi t h d r a wa l a n d e x c e e d i n g o u t o f r o u n d n e s s t o l e r a nc e .Mo d i f i c a t i o n wa s c a i e d o u t o n t h e d e p r e s s i n g h y d r a u l i c s y s t e m o f wi t h d r a wa l a n d s t r a i g h t e n i n g u n i t ,t h e p r e c i s i o n o f h o t b i l l e t p r e s s u r e c o n t r o l wa s i mp r o v e d , t h e f a u l t s r e mo v e d a n d t h e r e l i a b l e g u a r a n t e e f o r s a f e p r o d u c t i o n p r o v i d e d. Ke y wo r d s wi t h d r a wa l a n d s t r a i g h t e n i n g u n i t ; h y d r a u l i c s y s t e m;h o t b i l l e t p r e s s u r e ; c o n t r o l p i p i n g ; mo d i fi a t i o n 1 引言 天铁热轧板有限公 司现有一台弧形半径 R1 3 m的一机八流方/ 圆坯连铸机 ,年产合格连铸坯约 1 3 5万 t 。拉矫机位于扇形段 I I I 后面 ,每流设有 5 个拉矫机 , 共计 4 0个拉矫机 , 由一个调压 阀台对所 有拉矫机冷坯压力和热坯压力进行调节 , 每个拉矫 机上 由一套液压阀组控制压力切换和液压缸压下 , 用于夹持 引锭杆 由电机减速机驱动将引锭杆送人 结晶器 和引出铸坯 , 并将铸坯矫直后 , 送入辊道上 进行切割。 在其运行过程中时常出现冷坯压力和热 坯压力控制不稳定现象 , 造成送引锭杆打滑 , 起步 引锭杆下滑易造成漏钢事故 、圆坯不 圆度超差 、 裂 纹等铸坯质量问题 , 严重影响了连铸机正常运行生 产, 给公司造成极大的经济损失。通过对该故障现 象分析研究后, 决定对拉矫机液压系统进行改造。 收稿 日期 2 0 1 4 0 1 1 2 修 回日期 2 0 1 4 0 2 0 2 作者简 介 李文 涛 1 9 7 8 一 , 男 , 工 程师 , 主要 从事生 产 、 技术 、 设备 管理工作 。 船 协, 搿 - 0 弼 , t 批 G ; 2 P s 2 拉矫机液压系统存在问题分析 拉矫机液压系统 由液压泵 、 蓄能器组 、 调压阀 台 见 图 1 、 油缸压下控制 阀组 见 图 2 、 差动缸及 辅助元件组成。动力源正常由液压泵提供 , 事故时 由事故蓄能器组提供。 2 . 1 送引锭杆打滑 在生产准备送引锭时, 油缸控制 阀组 电磁换向 阀 1 电磁铁 b 得电, 将油缸工作压力切换至冷坯压 力 P l , P 1 设定为 1 6 MP a 见图 1 , 电磁换向阀 2电 磁铁 a 得电, 拉矫机液压缸实现差动压下夹持住引 锭杆 , 由电机驱动 , 将引锭杆输送至结晶器下 口。 通 过生产实践发现 , 在送引锭杆过程中 , 若 8个流 4 0 个拉矫机同时动作送引锭杆时 , 检测液压系统冷坯 压力 P I 压力在 8 1 5 . 7 M P a 范围内波动,直至 4 O 个拉矫机液压缸全部压下时冷坯压力 P l 恢复至系 统设定值 1 5 . 7 MP a , 引锭杆在拉矫机内会出现打滑 现象 , 导致引锭杆跟踪位置滞后 , 影响生产节奏 。 2 . 2 开机 时铸坯下滑 技 术 改 造 一 3 1 天舜, 豢 管 1 5 ; .7.MP 1a 1 2 2 l 5 DN40 1 4 】 1 i 2 3 4 1 I 3 0 Y V H P D N 6 l 5 卜 1 1 M P aI 1 6 1 DN4 0 1 2 7 1 7 1 DN4 0 1 .单向阀; 2 . 止回阀; 3 . 高压球阀; 4 . 电磁换向阀; 5 .插装阀; 6 . 控制盖板; 7 . 插装减压阀; 8 . 单向阀; 9 . 控制盖板; 1 0 .插装溢流阀 1 1 .控制盖板; 1 2 . 测压接头; 1 3 . 测压接头; 1 4 . 电子压力开关; 1 5 . 比例溢流阀; 1 6 . 高压球阀; 1 7 . 控制盖板 图 1 改造前拉矫机调压阀台示意图 开机时单流拉矫机油缸压下控制阀组 的控制 过程 引锭杆 由 1 3号拉矫机液压缸冷坯压力 P 1 压下保持其位置状态 , 开机起步后 , 拉矫速度 由 0 . 2 m / m i n逐 步升至 1 . 1 r r d mi n ; 在拉坯过程中 , 引锭杆 经过 4号拉矫机后 , 4号拉矫机压下控制阀组 见 图 2 电磁换 向阀 1电磁铁 a得 电 , 切换至冷坯压 1 . 电磁换向阀; 2 . 电磁换向阀; 3 . 叠加式单向节流阀 4 . 排气 阀; 5 .单 向阀; 6 压 力传感器 ; 7 溢流阀 力 P 1 , 电磁换向阀 2电磁铁 a得电 , 液压缸压下 夹 持引锭杆 , 有电机减速机驱动实现拉坯 , 同时 1号 拉矫机压下控制阀组 电磁换 向阀 1电磁铁 a 得 电, 切换为冷坯压力 P I , 电磁换 向阀 2电磁铁 b得电 , 1 号拉矫机液压缸上升 , 夹紧辊抬起 , 逐次类推 ; 热坯 拉至 1 号拉矫机时,电磁换 向阀 1电磁铁 b得 电, 切换至热坯压力 P 1 , 电磁换向阀 2电磁铁 a 得电 , 1 号拉矫机液压缸压下。 在开机生产时 , 8个流 1 号~ 5号拉矫机油缸压 下控制阀组同时进行压力转换 时 ,冷坯压力在 7 ~ 1 5 . 7 MP a 之间波动 。压力波动较大时, 油缸夹持力 不够 , 造成引锭杆突然下滑一段 , 同时热坯随之 下 滑。当下滑距离超过 3 c m时 , 极易造成漏钢事故 , 对设备造成严重损坏 , 影 响正常生产节奏 , 给公 司 带来巨大经济损失 。 2 . 3 铸坯不圆度超差和 内部裂纹 热坯压力 由图 l中的比例溢流 阀 1 5在 0 ~ l O v范围内通过 P L C控制调整 , 根据生产需要 自动输 入不同的电压值来设定 热坯压力 。压力开关 1 4 .2 带模拟量输出, 输出量折算成压力值后同现场 实际值校正。 图2 改造前拉矫机升降控制示意图 由图 3比例溢流 阀 l 5的压力曲线可知 ,它的 一 3 2 一 技 术 改 造 2 E S m 一 方 / 圆坯拉矫机液压系统改造 善 出 口 压力等级 2 0 0 MP a 内外 一 , r一, r ’ 。 【 J l 0 2 O 3 U 40 5 0 6 U 7 U 8 0 9 0 l 0 0 设定值 / % 图 3 比例溢流阀 1 5压力 曲线 调整范围下限在 0 . 8 ~ 1 . 5 MP a ,调整下限是 由比例 溢流阀本身性能所决定的。 在生产圆坯时所需热坯压力 P , 需要在 0 . 8 ~ 1 . 5 MP a范 围内调整. 在生产 圆坯 时 , 热坯压力最小 可 稳定控制在 1 . 2 MP a ,而在 0 . 8 ~ 1 . 2 MP a之间调整 时波动大 , 无法实现稳定控制。 由于热坯压力过大 , 拉矫机油缸压下时铸坯变形 ,导致不圆度超差 , 产 生 内部裂纹等铸坯质量缺 陷, 给公司造成巨大经济 损失。 2 . 4 升降控制阀组安装位置存在安全 隐患 拉 矫机升 降控 制阀组在其本体 油缸上安装 , 在生产时 由于拉矫机所处环境温度过高 约在 1 5 0 ℃左右 , 液压元 件极 易老化 , 发生泄漏 , 致使 拉矫 机液压升降控制系统极其不稳定,容易发生液压 油泄露及着火事故 ,造成设备严重损坏 ,甚 至报 废 , 增加 了设备 的维护成本 , 制约正常生产 的顺利 进行。 3 改造方案 通过以上分析可知 , 送引锭杆打滑和开机时铸 坯下滑两个问题都是 由于冷坯压力 P 1 不稳定所造 成 , 问题 可合并解决 ; 铸坯不 圆度超差 和内部裂纹 是 由于热坯压力 P 2 小压力范 围内调整 时波 动大 , 无法实现稳定控制所造成 ;阀组安装位置需要外 移 。具体改造方案如下 3 . 1 冷坯 压 力稳 压 改造 经过现场论证分析计算 , 在拉矫机液压系统重 新设计及配管施工时 ,在 4 0个拉矫机油缸上腔 A 口至升降控制阀台 A口之间增加 每个油缸增加 1 组 2 L的活塞式蓄能器 1 3 , 如图 4所示 , 共计 4 O组 蓄能器 。 技 3 . 2热 坯 压 力 调 压 阀 组 改 造 如图4 所示 , 在每个升降控制阀组上串联一组 比例减压阀 7 , 共计 4 0组。该比例减压阀 7通过输 入 0 ~ 1 0 V控制电压 , 设定不同的热坯压力 , 测试时 与压力传感器 1 4的模拟输出的压力值进行校正 , 调节范围设置为 0 . 5 ~ 5 MP a 。 3 . 3 油缸升降控制阀组外移改造 拆 除 4 0台拉矫机 液压缸上面 的升降控制 阀 组 , 留出压下缸上腔 A 口 和下腔 B口 连接管接 头 , 将升降控制阀组串联到压力控制 阀台上 , 安装 至工况环境较好的指定位置, 保证了液压缸升降控 制系统的稳定性。 从改造方案和生产现状得知 , 拉矫机液压系统 改造要保证 以下 4点 1 液压系统控制元件的安装位置要满足其工 况环境要求。 2 压力动态响应要满足工艺生产要求。 3 发生事故时要保持一定压力 , 既能压住铸 坯 , 又不能压得太死 即变形太大 。 4 降低生产成本。 改造后 的拉矫机液压系统原理见图 4。 4 拉矫机液压系统改造后使用效果 4 . 1 冷坯压力稳压改造使用效果 冷坯压力稳压改造完成后 , 在送引锭和开机铸 钢过程中 , 4 0个拉矫机液压缸同时压下时, 每个拉 矫机油缸通过蓄能器补充压力 , 保证了在液压缸压 下动作时压力稳定 , 解决 了送引锭打滑 、 开机铸钢 时铸坯下滑问题, 避免了生产事故的发生, 节约了 生产成本, 保证了生产节奏的顺利进行。 4 . 2热坯 压 力调 压 阀组改 造使 用效 果 热坯压力调压 阀组改造完成后 , 在生产 圆坯 时,热坯压力调整满足了工艺生产的使用要求, 很好地控制了铸坯的外形尺寸, 不圆度满足供货 要求 , 铸坯 内部质量大为改观, 提高了铸坯成材 率 。 4 . 3 油缸升降控制阀组外移改造使 用效果 通过油缸升降控制 阀组外移改造 , 很好地解决 了高温对液压控制阀组所造成的影响 , 延长 了液压 件的使用寿命, 使得液压系统运行稳定、 可靠, 避免 了火灾事故的发生, 节约了备件费用, 为工艺生产 长周期稳定顺行提供了设备保障。 术 改 造 一 3 3 一 加 8 4 O 天Ii牵 客 管 4 . 高压球阀; 5 . 单向阀; 6 .单向阀; 7 . 比例减压阀; 8 . 电磁换向阀; 9 . 叠加式单向节流阀; 1 0 . 电磁换向阀; 1 1 . 电磁换向阀; 1 2 .单向节流阀; 1 3 . 蓄能器; 1 4 . 压力传感器; 1 5 . 钡 0 压接头; 1 6 .高压球阀; 1 7 . 高压球阀 图 4改造后拉矫机液压 系统示意图 5 结束语 通过对拉矫机液压系统的成功改造 , 工艺所需 的冷坯压力、 热坯压力动态响应和其控制精度都得 到了大 幅度提高 , 解决 了送引锭杆打滑 、 开浇时引 锭杆下滑 、 生产时圆坯不 圆度超差等 问题 , 设备可 靠性得到了进一步增强 , 而设备运行成本和维修成 廿 0 34 一 本也显著下降。 参考文献 [ 1 】 路 甬祥. 液压气动技术手册[ M] .北京 机械工业 出版社 , 2 0 0 2 . [ 2 ] 陈中凯 .异 型坯连铸机拉矫机液压系统分析与改进 [J 】 . 流体传动 与控制 , 2 0 0 4 5 9 . 技 术 改 造 ] . ●. _. _ ]