火电厂锅炉电动给水泵系统优化及节能分析.pdf
电气传动2 0 1 5 年第4 5 卷第 1 0 期 E L E C T R I C D R I V E 2 0 1 5 V o 1 . 4 5 N o . 1 0 火电厂锅炉电动给水泵系统优化及节能分析 郭辉 , 王 日峰 , 顾志国 1 冲 国节能减排有限公 司 北京神 华中机能源环保科技有限公 司, 北京 1 0 0 0 1 1 ; 2 . 神华神东电力公司 新疆米东热电厂, 新疆 乌鲁木齐8 3 0 0 1 9 摘要 介绍了火电厂电动给水泵节能改造的方案 , 分析了给水泵变频控制节能的原理、 优点, 针对生产的 实际工况, 对设备选型和改造方案进行了具体设计。应用结果表明, 该方案达到了设计要求 , 给水泵液力耦合 器调速改成高压变频调速不仅可行, 而且必要。变频改造后, 可以延长设备寿命 , 降低厂用电率, 具有明显的 经济效益、 社会效益, 为同类电厂节能改造提供了参考。 关键词 火电厂; 电动给水泵; 高压变频器; 节能 中图分类号 T P 1 3 文献标识码 A Op t i mi z a t i o n s o f Th e r ma l Po we r P l a n t M o t o r d dv e n F e e d Wa t e r P ump S y s t e m a n d En e r g y S a v i n g An a l y s i s GUO Hu i , WANG Yu e - f e n g , GU Z h i g u o 1 . C h i n a E n e r g y C o n s e r v a t i o n a n d E mi s s i o n R e d u c t i o n C o . , L i d. , B e r i n g S h e n h u a E n e r g y E n g i nee r i n g E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n T e c h n o l o g y C o . , L t d . , B e ifi n g 1 0 0 0 1 1 , C h i n a ; 2 . S h e n h u a S h e ndo n g E l e c t r i c P o w e r P l a n t , X i n j i a n gMi d o n gT h r e m a l P o w e r P l a n t , U r u mq i 8 3 0 0 1 9 , X i n j i a n g , C h i n a A b s t r a c t T h e e n e r g y s a v i n g r e f o r m o f m o t o r d ri v e n f e e d w a t e r p u m p i n t h e rm a l p o w e r p l a n t p r o j e c t w a s i n t r o d u c e d , a n a l y s e d t h e e n e r g y s a v i n g p r i n c i p l e a n d a d v a n t a g e o f e q u e n c y c o n v e r s i o n . Ba s e d o n t h e a c t u al ma n u f a c t u r e s t a t u s , t h e e q u i p me n t s e l e c t i o n a n d alt e r a t i o n p r o j e c t w a s d e s i g n e d i n d e t a i l . Th e r e s u l t s o f a p p l i c a t i o n s h o w t h a t t h e m e t h o d c a n me e t t h e d e s i g n r e q u i r e me n t , a n d t h e h y d r a u l i c c o u p l e r f e e d w a t e r p u mp i s r e p l a c e d wi t h v a r i a b l e s p e e d f e e d wa t e r p u mp ,i s n o t o n l y f e a s i b l e ,b u t als o n e c e s s a r y . Af t e r e q u e n e y c o n v e r s i o n t r a n s f o rm a t i o n ,i t c a n p r o l o n g t h e s e r v i c e l i f e o f e q u i p me n t ,r e d u c e p o w e r c o n s u mp t i o n r a t e , a n d h a s o b v i o u s e c o n o mi c b e n e fi t a n d s o c i al b e n e fi t . A r e f e r e n c e o f t h e c h a n g e t o t h e h e a t e n g i n e p l a n t i n t h e s a n l e c o n d i t i o n wa s p r o v i d e d . Ke y wo r d s t h e r ma l p o we r p l a n t ; mo t o r d r i v e n f e e d wa t e r p u mp;h i g h v o l t a g e i n v e r t e r ;e n e r g y s a v i n g 火电厂电动给水泵作为机组辅机中最大的 耗 电设备 , 其耗 电率占全厂用 电的2 0 %~3 0 %, 是 全厂耗电量最高的辅机设备 , 直接影响到厂用 电 指标和全厂经济效益。高压变频调速具有系统 效率高、 能实现电动机软启动、 功率因数高、 调节 品质好等诸多优点[1] , 因此对燃煤电厂电动给水 泵进行变频改造是提高机组经济性重要措施。 1 给 水泵液 力耦合 器调速 改变频调 速 的必要性 液力耦合器相对于定速泵和调节阀的控制 方式有着无级调速的优点 , 一段 时期内广泛应用 于2 0 0 Mw和3 0 0 Mw等级的机组中, 但因其调 速转换效率随着转速降低而下降, 综合效率相对 较低。根据液力耦合器的设计原理 , 液力耦合器 实现无级变速 , 勺管开度越接近 1 0 0 %, 其滑差越 小, 传递效率越高。 图1 中的液力耦合器效率曲线表明了液力耦 合器的传递特性 , 可以清楚地看到 , 虽然电动给 水泵组能够利用转速调节方式控制给水量, 但在 变负荷工况下 , 尤其在低负荷情况下 , 比如给水 泵转速在 6 0 %时能量损耗就达到4 2 %左右 , 而发 作者简介 郭辉 1 9 7 2 一 , 男, 工学博士, 高级工程师, E m a i l g u o h u i s h e n h u a . C C 6 0 郭辉, 等 火电厂锅炉电动给水泵系统优化及节能分析 电气传动2 0 1 5 年第4 5 卷第l 0 期 电机组很难保证始终维持在9 0 %以上负荷运行。 1 .0 O .9 O. 8 瓣 0 . 3 O .2 0 . 1 O 输 出转速 比 图1 液力耦合器调速和变频调速的效率对比 F i g . 1 C o m p s o n 0 f e c i e n c y a n d V a r i a b l e e n c y a d j u s t a b l e a n d d r a u l i c C o u e r 液力耦合器驱动调速的电动给水泵的节电 潜力是 很大 的 , 其原 因是 按技术规 范进行设 计 时 , 锅炉机组 的最大连续蒸发量是按汽轮机组的 最大进汽量的1 .0 5 ~ 1 . 1 0 倍计算的, 给水泵的最大 流量是按锅炉最大连续蒸发量 的 1 . 0 5 ~ 1 . 1 0 计算 的, 液力耦合器是按最大流量配套的, 机组投产 后 , 即便在额定工况运行 , 给水泵 液力耦合器 已 经偏离额定工况 1 0 %左右 , 近年来 3 0 0 Mw机组 年平均负荷率一般在 6 5 %~ 7 5 %, 偏离额定工况效 率明显降低, 这是液力耦合器的最大弊端 , 效率 低, 损耗大, 运行中经常出现油温过高等异常情况。 变频调速装置 可以使 电动设 备处于最佳运 行状态, 大大提高运行效率 , 达到节能 目的。目 前, 电动机的变频调速装置技术已非常成熟【2 _ 3 】 , 在技术可行且不产生安全隐患的前提下 , 提高在 低负荷工况下电泵组的效率, 降低电泵运行时的 电耗是十分必要的。 液力耦合器在运行中, 泵轮转速 要稍大于 涡轮的转速 , 只有这样泵轮出口油压才能高于 涡轮人口油压, 从而完成转矩传递。泵轮与涡轮 的转速差与泵轮转速之 比如下式 B / B 式中 .s 为液力耦合器的滑差。 液力耦合器在工作过程中的能量损失主要 是液体在工作腔内的流动损失和进人工作轮人 口处的冲击损失 、 工作轮与空气的摩擦损失, 以 及轴承、 密封、 齿轮齿等的机械损失, 因此液力耦 合器的输出功率P 2 总是小于输入功率P 。 液耦调速器与变频调速改造后的唯一 区别就 是两者的效率不 同【 4 ] , 变频器的效率一般保持在 9 7 %以上, 而液力耦合器的效率在9 0 %以下, 两者 的效率差成了节能的来源, 而节能计算也是围绕 着计算液力耦合器的运行效率计算。对照图 1 , 变频调速效率 曲线和液力耦合器效率曲线 围成的 三角区域就是液力耦合调速电动给水泵改为变频 调速后的节能空间。相同负荷条件下, 效率相差 很大 , 7 5 %负荷率 以下 , 可以节电2 0 %及以上。 2 电动给水泵变频改造实施方案 国内某 电厂单 机容量 3 3 0 MW, 配置 3台液 耦调 速 电动 给 水 泵 , 带 前 置泵 。给 水 泵 电 机 5 5 0 0 k W/ 6 k V, 出水流量 5 5 9 . 9讹 , 扬程2 3 5 3 m, 液力耦合器 为 Y OT 5 1 型 , 输入转速 l 4 9 1 r / mi n , 输出转速5 9 0 0 d m i n 。每台机组配置3 台5 0 %额 定容量电动给水泵 , 采用液力耦合器调节给水泵 控制给水流量 。系统如图2 所示 , 锅炉给水泵 、 给 水前置泵、 液力耦合器工作油泵和润滑油泵由同 一 台电动机拖动, 给水前置泵、 工作油、 润滑油油 泵与给水泵电动机 同步恒速转动 。 图2 液力耦合器调速 给水泵 系统不意 图 Fi g . 2 h e ma t i c d i a g r a m o f h y d rau l i c c o u p l e r o f v a r i a b l e s p e e d f e e d wa t e r pu mp s y s t e m 2 . 1 改造方案的分析与选择 一 个合适 的锅炉给水泵液耦调速改变频方 案应该全 面考虑 和比较改造后设备长期运行 的 安全性 、 节能效益、 投资回报率 、 施工工期、 运行 的维护费用等多种要素, 综合比较后在确保长期 运行安全的基础上 , 电厂的锅炉液耦调速电动给 水泵变频改造方案归纳如下 。 1 对 3 台液力耦合器调速电动给水泵中的 A, B泵进行变频调速改造 , 保 留 C泵液耦调速功 能, 作为备用泵。 2 液力耦合器变频改造 时 , 保持液力耦合器 的所有外部结构 以及内部结构不变 , 不需要拆除 液力耦合器内部原有的工作油泵和润滑油泵, 从 而不会破坏液力耦合器的原始结构。 3 不拆除液力耦合器的原始工作油泵以及 润滑油泵 , 保持原始的机组油系统设计理念 , 从 而不需要对整个机组 的油管路进行拆 除或进行 大的更改, 不需要在机组现场进行大规模的焊接 施工。 4 变频改造后, 主给水泵与前置泵用同一台 电动机驱动 , 前置泵的运行方式 由原来的定速改 为变速运行 , 对前置泵进行校核 , 以确保变频改 6】 电气传动 2 0 1 5 年第4 5 卷第1 0 期 郭辉, 等 火电厂锅炉电动给水泵系统优化及节能分析 造后能满足给水泵 的汽蚀余量的要求。 5 采用保留液力耦合器方式 , 将液力耦合器 的原有功能全部保留, 无需单独配润滑油系统等 功能 ; 当变频器出现故障后可以迅速切换 到工频 运行, 等变频器故障排除后在切换回变频运行。 综合比较, 采用的变频改造方案具有新增设 备少, 施工工期短, 节能效益以及投资回报率高, 降低了设备长期运行的维护费用 , 保证设备长期 运行 的安全稳定性的多种优点 , 图 3 给出了改造 的工艺方案示意图。 图3 液力耦合器改造的工艺方案示意图 Fi g _ 3 S c h e ma t i c di a g r a m o f p r o c e s sh e me o f h y d r a u l i c c o u p l e r t r a n s f o r ma t i o n 2 . 2 高压变频器控制方式 要求最大限度地达到节能目的, 提高给水泵 组节能效率 机组年平均负荷率7 0 %计算 , 改造 后给水泵组年度加权平均能耗应比改造前降低 2 3 % , 同时保证备用给水泵的安全、 可靠备用。 本工程将对A给水泵、 B给水泵在原液力耦合器 调速基础上进行高压变频调速改造, 控制方式采 用手动一拖一方式。采用一台高压变频调速系 统拖动一负载 , 其电气原理示意接线图如4 所 示。该方案在设计中考虑 1 工频旁路隔离刀闸 QS 3 设置联锁保护 , QS 2 与 QS 3 为双头隔离刀闸, 防止误操作; 2 在变频运行状况下 , Q S 1 , Q S 2 闭 合 , Q S 3断开 。如 运行过程 中变频 器发生 故障 停 机 , 则启动备用泵 B泵 , 断开母线侧高压开关 Q F 后, 断开Q S 1 , Q S 2 , 闭合 Q s 3 , 使 A泵处于工 频备用状态; 3 待变频器故障排除后 , 断开Q S 3 , 闭合Q S 1 , Q S 2 , 闭合母线侧高压开关Q F 、 变频启 动A泵, 同时B 泵停机进入备用状态。 系 统 高 压 母 线 图4 手动切换 方式接线 图 Fi g .4 Ma n u a l s wi t c hi n g mo de wi r i n g d i a g r a m 2 - 3 前置泵改造方案 火电厂锅炉给水泵, 人 口水温近似饱和水 6 2 温 , 为保 证不 发生 汽蚀 , 安装设 置 了低速 前置 泵。给水先通过前置泵升高压力后 , 再进人给水 泵。这样就使给水泵人口的压力大于给水温度 所对应的汽化压力 , 避免了给水泵 的汽蚀 。给水 泵组进行变频调速型液力耦合器电动给水泵改 造后, 前置泵如何运行 , 是继续保持定速运行, 还 是由给水泵电动机同轴驱动变速运行, 成为必需 解决的技术关键 。 机组电动给水泵的前置泵 , 由给水泵电动机 同轴驱动是 出于设计、 安装和使用的方便和习惯 , 并不是前置泵要定速运行, 前置泵设计为同轴定 速方式 , 是 因为液力耦合器调速时 , 前置泵不能变 速运行 , 为节省一台单独驱动的电动机 , 由给水泵 电动机同轴驱动定速运行。关键是前置泵扬程所 提供的有效汽蚀余量, 在变速运行工况下, 无论转 速高低 , 都要始终高于给水泵必需汽蚀余量。给 水泵电动机改为变频调速运行时 , 前置泵也同时 改为变频调速运行, 既安全可靠又经济合理。 2 . 4 液力耦合器改动方案 依据设备安全可靠原则, 液力耦合器改造原 则是 1 保留耦合器轴头油泵的功能, 确保突发状 态下整个机组能惰性停机, 不至于损害机组设 备; 2 保留机组轻载启动和柔性连接的功能, 保 护驱动设备在故障下, 不发生卡死或咬死现象 ; 3 尽量保留原操作习惯, 确保机组安全运行。 液力耦合器勺管保持 1 0 0 %开度运行 , 其润 滑油系统保留, 将液力耦合器 内部工作油油泵和 润滑油泵保 留, 增设外置式工作油 、 润滑油系统 , 通过油管路 与耦合器相连 , 油泵均采用 1 1 0 0 % 容量, 新增油泵与原耦合器油泵互为备用 , 一运 一 备。 3 变频改造 节能效果 表1 、 表2 为机组相同负荷条件下A 泵改造前 后测取的电流值。B电泵电流下降值与A泵相 当 , 计算中认为与 A泵一样 。由表 2 可得在不 同 负荷段的电流下降平均值为 1 2 8 A, 电泵工频运 行时其功率因数根据实测电能量计算 , 负荷从 1 9 0 Mw至 3 3 0 Mw变化时, 其功率因数 自0 . 8 2 逐步上升至 0 . 8 9 5 ; 电泵变频运行 时当机组 负荷 从 1 9 0 Mw 至 3 3 0 MW 变化时 , 变频器频率基本 在 3 5 Hz 至4 5 Hz 之间变化 , 变频器输入功率因数 基 本维持在 0 . 9 9 , 因此 , 计算时变频状态取其功 率因数为固定0 .9 9 。 堡 熊 兰 郭辉, 等 火电厂锅炉电动给水泵系统优化及节能分析 电气传动 2 0 1 5 年第4 5 卷第l 0 期 表1 变频改造前机组各负荷段A电泵数据 Ta b . 1 Fr e q u e n c y c o n v e r s i o n r e n o v a t i o n b e f o r e t h e p o we r u n i t A e l e c t ri c p u mp d a t a 表2 变频改造后机组各负荷段A电泵数据 Ta b . 2 Th e p o we r f r e q u e n c y c o n v e r t e r u n i t A e l e c t ri c p u mp d a t a 根据变频器技术协议中关于变频装置总效 率 含变压器 的要求及其承诺 , 变频器总效率 ≥ 9 6 %, 计算时取9 6 %, 单台前置泵、 油泵、 空水冷等 实际运行功率为1 0 2 k W。电泵变频改造后, 当按 照年度运行7 9 0 0 h 计算时, 图5 为A电动给水泵 工、 变频电流对比示意图, 电流平均下降 1 2 8 A 。 图 6 为电厂 1 号机组变频给水泵综合节 电率趋势 图 , 机组不 同负载 锅炉给水流量 各工况下节能 率达 9 %一3 2 %, 年度节能量可达 1 1 4 0 万 k W h , 按照上网电价 0 . 2 8 8 6 元/ k W h 计算 , 每年可产生 经济效益 3 2 9 万元 。 6 0 0 5 0 0 垂 l 0 0 0 负荷, Mw 图 5 A电动 给水泵工 、 变频 电流对 比 F i g . 5 El e c t ric wa t e r p ump A v a r i ab l e f r e q u e n c y c u r r e n t c o mp a r i s o n 垂 垂 O 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 2 5 0 2 7 0 2 9 0 3 0 0 3 3 0 负荷/ MW 图6电厂 1 号机组变频给水泵综合节 电率 F i g . 6 Un i t 1 p o we r p l a n t f r e q u e n c y c o n v e r s i o n wa t e r s u p p l y p u mp c o mp r e h e n s i v e e n e r g y s a v i ng r a t e A给水泵变频改造后的节能效果如表 3 所示。 在 1 9 0 MW负荷时 , 给水泵在变频工况下E 匕 ] Ⅱ况 下的节电率为3 0 . 5 8 %; 2 5 0 Mw 负荷时 , 变频工况 给水泵节电率为 l 7 . 6 1 %左右, 3 3 0 Mw负荷时 , 给水泵节电率9 .4 4 %。可以看出, 随着机组负荷 的降低 , 变频器节能降耗的幅度及 优势越 明显 , 随着机组参与调峰幅度的增加 , 给水泵 电机变频 改造将降低给水泵电机的耗电率, 进一步减少能 源消耗, 提高能源的利用效率。 表3 A给水泵变频 改造后 的节 能效果 T ab . 3 Th e e ffe c t o fe n e r g y s a v i n gp u mpA a f t e r f req u e n c y c o n v e r s i o n t r an s f o r ma t i o n 4结论 通过研究分析, 液力耦合器调速给水泵替代 为变频调速给水泵, 可明显提高给水泵的运行效 率 , 节能效果显著 , 是电厂节能降耗的有效途 径。因此, 在电站给水泵的节能改造上将有较大 的发展前景。 参考 文献 [ 1 ] 贾贵玺, 张臣堂, 马志刚. 高压变频调速技术的研究及其应 用E J ] . 电气传动, 1 9 9 9 , 2 9 4 1 4 1 7 . 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