火电厂大型灰场建设的重要问题探讨.pdf
第3 l 卷第4期 湖南电力 H U N A N E I C T R I C P O WE 1 t 2 0 1 1年 8月 d o i 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 8 0 1 9 8 . 2 0 1 1 . 0 4 . 0 1 7 火电厂大型灰场建设的重要问题探讨 李石湘 大唐华银锡林浩特项目部,内蒙古锡林浩特o 2 6 o o o 摘要 结合火电厂 大型灰场建设的经验教训 ,提 出灰 场设计 、施工、验收、运行 管 理、环境保护等方面需要注意的重要问题,并介绍了处理方案和建议,为火电厂大型灰 场建设提供参考。 关键词 火电厂 ;灰场 ;建设 ;环境保护 中图分类号 T M 6 2 1 . 1 文献标识码 B 文章编号1 0 0 8 0 1 9 8 2 0 1 1 0 4 0 0 5 4 - 0 3 1 湘潭电厂灰场情况简介 湘潭电厂一期工程灰场选择在离厂区6 . 5 k m 的清水水库库区,筑有主坝和3 个副坝,在灰库中 央建有排水竖井、排水斜槽,放灰从主坝开始。 灰场排水由 1 根卧管连通并引至出水汇集井, 中间连接排水斜槽、排水竖井。在集水井处有泄洪 排水口,供暴雨时排泄洪水用。正常灰场排水则引 至回水泵房前池,通过回水泵抽回到厂内循环使 用。主坝为渗透坝,其渗透水设计排出至泄洪沟, 不能被回水泵打回厂内。灰坝及排水系统如图1 图 1 灰坝 及排 水 系统 初期灰浆从坝顶流人灰场, 灰浆从主灰坝附近 区域依次向外沉积,澄清水从排水竖井笛形溢流孔 排出。当灰位高度逐步上升,排水竖井上的笛形溢 流孔依次被堵塞,清水从更高的溢流孔流出。如此 反复,直到灰位到达排水竖井顶部,最终封闭排水 竖井。排水竖井封闭后, 灰水向后流动, 澄清水从 排水斜槽排出。当灰位不断长高时, 会堵塞排水槽 的窄缝隙,因而自动使清水从上部的缝隙中排出, 直至灰场放满。 收稿日 期 2 0 1 1 0 3 - 1 1 5 4 但实际运行中,上述设计功能不能完全实现。 文中阐述该灰场在设计、施工、验收和运行中存在 的问题。 2 设计中的问题及解决办法 2 . 1 排水竖井部件 2 . 2 . 1 排水竖井笛形孔 笛形孔的作用是排出清水,当灰位到达相应笛 形孔位置时,则应堵塞该孔,让清水升至上层笛形 孔排出。在实际运行中,笛形孔难以按设想堵塞严 实,湘潭电厂灰场在运行中由于该原因就多次发生 漏灰现象。调查得知,设计图上该孔和盖板是用水 泥浇灌的,形状极不规则,难以堵塞严实,虽然图 纸要求堵塞时包水工布,但仍不能保证没有缝隙, 只要有丝毫缝隙,灰位涨上来后,灰就会从封闭的 笛形孔漏出,进入回水泵、回水管,严重时将整个 回水系统瘫痪。 而笛形孔一旦漏灰,由于漏灰点在水下深处, 只能由潜水员处理,堵塞漏灰点就相当困难。 因此, 设计时必须强调笛形孔的施工精度。如 果混凝土不能保证精度,则应采用金属预制件制 造,图2为笛形孔结构改进图。 2 . 2 . 2 排水竖井封堵口 原设计结构如图3 。按原设计构想,当水位到 达竖井顶部时,灰库已成了 1 个湖泊,为最后封闭 竖井,需用 1 个较大的船舶, 从岸边吊运 6 块大混 凝土构件至竖井 , 再用起重设施将混凝土构件一一 吊进竖井底部,完成封闭。由于混凝土构件重达几 第3 1 卷第4期 李石湘火电厂大型灰场建设的重要问题探讨 2 0 1 1 年8月 混凝土井壁 图 2笛形孔 结构 改进 图 图3 排水竖井设计 图 百公斤,竖井封堵处水深超过 1 0 r tl ,封堵工作极 其 困难 ,且不安全。 电厂施工时,采用钢板取代混凝土构件。按封 堵孔尺寸,由3 块 1 5 m ill 厚钢板拼成 1 个圆形的盖 板,每块重量均超过 1 0 0 k g ,分别用电动葫芦吊进 竖井,盖2 层钢板后,再以草包等物堵塞缝隙,然 后再盖上 1 层泥土,才完成封堵工作。因此,施工 非常繁琐。 排水竖井改进如图4 ,将竖井底部的圆形排水 孔改为长方形孔,以长方形混凝土作为盖板,在施 工时该盖板就放在竖井中,在所有结构施工完成 后,用铁链将盖板的一头吊起,固定于竖井顶部。 在需要封闭竖井时,用一小葫芦即可将盖板吊起放 下。如有不严密处,再以草包和泥土处理,这样就 可保证竖井封堵严密。 图4 排水竖井改进 图 2 . 2 坝下渗透水 的排放 原设计是主坝渗透水直接排向排水沟,实际运 行情况是渗透水水量大,持续时间长,投产 1 年多 后还不断流出。由于渗透水 p H 1 2 ,水流入排水 沟后 ,沟 内生物大量死亡 ,对生态破坏严重,因此 设计中应考虑坝下渗透水的回收工作。 2 . 3 灰场回水泵容量的选择 灰场回水泵的任务是将正常情况下的灰场排水 送回厂内循环利用,但投产后灰场排水不能全部送 回。经查实,在设计时,由于考虑澄清水的损失, 回水泵容量选取偏小 ,事实上澄清水不但未损失 , 反而有大量的灰场内渗透水进入了回收前池。为 此 ,将 回水泵容量从 2 8 0 t / h增容至 5 0 0 t / h 。扩容 改造后,回水能力的问题得到解决,灰场排水得以 全部回收利用 。 2 . 4 回水管道的结垢 灰水管道在设计之初是考虑了防止结垢问题 的,在出灰浆泵后的一段长约 2 k m的送灰管道内 壁采用了衬塑管道,从运行情况看,其阻垢效果明 显。但回水管道上出现的问题较为严重,由于回水 的p H 1 2 ,回水管道结垢速度非常快,从割管检 查 的情 况看 ,运 行 1年左 右 时 间,垢层 达 到 1 5 m ill ,依此速度,3年内回水管将基本失去流通能 力,同时回水泵叶轮上也发现严重的结垢现象。 为解决该问题,运行中采用高频电磁装置对回 水进行处理,通过试验并经割管检查验证,此方法 对降低结垢速度,疏松结垢组织,有较好的效果。 2 . 5 排水槽 2 . 5 . 1 漏灰问题 排水槽设计上是希望清水从 2 块水泥板的缝中 流出而灰浆留下,但运行中即使缝隙很小,灰浆仍 然会流出,导致跑灰。因此,现场往往用水工布盖 住排水槽的接近灰浆的部份,使灰留下,清水从布 以上未盖住的地方溢流出。 55 第3 1 卷第4 期 湖南电力 2 0 1 1 年 8月 这一办法虽然能有效地解决漏灰问题,但不便 于控制灰场水位,往往要反反复复在水下作业将水 工布盖上揭去才能控制好水位, 难以有效操作。 2 . 5 . 2 水位控制的建议 为方便地控制水位,建议在设计上做一些更 改,如图5所示,增设水位控制阀芯,在正常情况 下溢流水通过斜槽排水段流经水位控制阀芯,当需 要控制水位时,通过收紧 放松铁链改变水位 控制阀芯的位置,即可控制灰场的总排水量,从而 达到控制灰场水位的目的。 图 5 水 位控 制示 意 图 2 . 5 . 3 排水斜槽位置 一 般情况下,灰场的尾部交通条件有限,排水 斜槽的布置要注意到将来运行后的方便,该电厂清 水灰场的排水斜槽设计时未考虑到这一点,设置在 交通最困难的位置,给后来的运行维护带来许多麻 烦 。 2 . 5 . 4 盖板的设计 排水斜槽的盖板太笨重,没有设计单块吊点, 使得需要抬起盖板时无着力点,在设计时宜改为较 轻的混凝土块,并加大排水间隙,增加提吊附件。 3 施工验收注意的问题 3 . 1 施工后的清理及验收工作 灰场投入使用后,几乎没有机会停止使用以进 行检查和处理问题。施工后的验收检查一定要认真 彻底, 库底的杂物会给后来的正常运行带来极大的 麻烦,如阻碍竖井的封闭、堵塞管道,而这些问题 又难以处理,验收时一定要严格把关。 3 . 2 预留排水井的检修排水口 排水井是指泄洪出口处的连接井, 该井还是至 回水泵进E l 管道的接口处,实践证明,该井的底部 应留有 1 个放水 口,为系统的检修工作带来方便, 如图6 。 4 灰场的运行管理 1 灰场运行管理的关键是控制住水位,这 5 6 j ;l柚 女日女肼 一 I I 电 l l 境 ④ 地疆峨 _芋 鼹 硅 聱;}懿 垂籍 lI鼍褥 * f ~ . 图6 排水井排水 系统的改进 图 样干灰滩长度可保证在有效范围,可避免二次扬 尘,灰场也可按计划均匀地放灰。否则会给灰场管 理带来一系列的问题 。 2 由于灰场溢水 p H值高,防止外排是重点 工作。加强灰场回水泵运行管理,勤于维护,避免 外排。尤其注意回水中是否有灰浆,如果灰浆长时 间漏人回水管,将堵塞回水管道,造成灰场溢水。 3 为了调节放灰的位置,灰库水位将降得 较低,这时可能会产生二次扬尘。因此需对裸露出 来的干灰滩作相应的处理。按经验可采用一种农用 喷雾剂进行处理,因这种液体经喷射出来覆盖在种 子上后 ,结成一层 塑胶状物质 ,能透水 ,无污染 , 十分适合于灰场防扬尘使用。 5 结束语 大型火电厂必须建设可贮煤灰 2 0年以上的灰 场。丘陵地区的火电厂多数选择在山谷筑坝,建设 类似水库的灰场。由于灰场建设相对比主厂区的发 电工程简单,其重视程度不及主厂区,往往对后来 的灰场运行带来诸多问题,影响灰场的正常运转, 乃至影响电厂的正常排灰。为保证灰场的有效运 转,应充分总结火电厂大型灰场建设中的经验教 训,从源头抓起,从设计、施工、验收、运行管 理、环境保护等方面加强管理,灰场才能运转流 畅,以保证安全稳定发电。 作者简介 李石湘,高级工程师,长期从事火电厂技术管理工作,现任职大唐 华银锡林浩特项目都主任。