发电机滑环发热冒火原因探讨及对策.pdf
第9卷 2007年第5期电力安全技术 A 安 全 生 产 nquans he ngchan 发电机清环发热胃火原 因探讨及对策 李 运河发电有限公司 华 山东 济宁272057 运河发电 有限公司3号发电 机型号为QF- 145- 2型, 于2003年11月投产发电。 该发电 机的 额定励 磁电流1 626 A,滑环每极32 只碳刷,其型号为 D172HT- 25 x 32 x 100。自 投产以来, 一直存在 滑环发热现象, 特别是夏季, 温度一度达到1100 C。 部分碳刷因高温破碎, 甚至出现滑环冒 火, 对发电 机组的安全、经济运行造成直接威胁。 通过认真分 析研究, 找出了滑环发热冒火的原因, 并采取了相 应对策,有效防止了此类故障再次发生。 1 滑环发热冒火原因分析 1 滑环冷却风进风口 滤网堵塞, 使进风量减 少,影响冷却效果。 2 碳刷间电流不均, 部分碳刷电 流过大。 3 碳刷允许最大圆周速度为70m/ s, 而发电 机滑环表面园周速度为69.9m/ s, 碳刷在允许最高 速度下运行, 很容易在碳刷接触面产生气膜和跳动, 使流过碳刷的电流不稳定; 虽然在滑环表面开凹 槽 和使用磨花碳刷可破坏接触面的气膜, 但开凹槽会 使碳刷实际的接触面积减小。 4 滑环表面产生氧化膜, 使碳刷接触电阻大 大增加。 5 碳刷和滑环表面脏污。由于积灰和碳刷粉 末加上轴承座轴封处漏出的油气侵人, 会在碳刷和 滑环表面聚集许多油污, 阻塞滑环通风孔, 使得碳 刷温度升高, 可能在个别甚至全部碳刷上产生火花。 6 碳刷在刷握中卡涩。由于所使用的碳刷和 刷握不配套, 在更换碳刷时都要对碳刷进行人工打 磨, 因而碳刷 表面很难达到平整光滑, 碳刷与刷握 的接触面很难达到要求, 在运行中经常会出现卡涩。 7 碳刷在刷握中振动, 造成碳刷冒火。由于 刷握与滑环间的距离相对较远, 基本上都在10mm 以上,当碳刷磨损到一定程度的时候, 刷握对碳刷 的固定作用变差, 使碳刷在刷握中随着电 机的旋转 振动而振动冒火, 有些碳刷甚至出现个别边角被打 掉的现象,严重影响机组的安全运行。 8 碳刷压簧压力不均造成碳刷磨损不均匀。 受压大的碳刷温度高, 经长期运行或局部发热, 可 能引起个别弹簧因受热严重而弹性减弱, 使各碳刷 的接触电阻相差很大而分流不均。 受压大的碳刷磨 损较快且分流大, 受压小的碳刷分流小甚至不分流, 出现零电流碳刷, 这样势必造成有效碳刷数量减少, 大部分电流都集中于受压大的碳刷上, 使其严重发 热甚至烧红。 9 V型碳刷压簧存在缺陷。 即使完好的压簧压 力弹片, 亦有过热现象; 而一侧拆断的压簧压力弹 片,则大部分存在严重过热或电弧烧伤迹象。 10 运行人员巡检间隔时间较长, 未能及时发 现部分碳刷过热情况, 也是最终造成发电机滑环温 度高而冒火的原因之一。 2 采取对策 1 发电机滑环进出口 风道滤网改为可拆卸式 滤网。每周应对滤网清理2 次,并做好记录,以防 止进风量减少。 2 发电 机滑环碳刷全部更换为摩根NCC634 碳刷允许最高速度为81m/ s, 额定电 流90A。 使 用前配磨,以保证碳刷与滑环表面接触达80。同 时, 新换碳刷长度应与运行中的碳刷长度基本一致。 运行中碳刷长度不小于新碳刷的2/ 3, 如发现长度 不足,必须立即更换。 3 将滑环正负极上部各拔掉一组碳刷,以减 少碳刷与滑环摩擦发热量。 发电 机额定励磁电 流为 1626 A, 分配到一极28只碳刷后, 每只碳刷的电 流为58A, 远小于碳刷的额定电流。 4 将发电机滑环上的所有压簧全部更换为U 型压簧。 调整刷握与滑环的距离在2一 3mm。 使用 前要检查压簧压力是否均匀, 卡口卡人刷握内应牢 固, 无弹出现象, 压簧无断裂现象。运行中更换压 簧时, 应检查压簧接触点牢固, 弹片、 弹簧正常受 压, 在压力消失后能完全恢复, 压簧卡口 应有足够 余度,不能太浅。 5 尽可能选用与刷握相匹配的碳刷, 使碳刷 在刷握内有0.1一 0.2mm的间隙, 并经常检查使碳 刷在刷握内活动自 如,上下灵活串动无卡涩现象。 6 实行定期吹扫制度, 去除积灰和碳粉。运 行人员每值吹扫滑环 1次,并做好记录。运行人员 每班2次用红外线测温仪测量发电 机滑环温度。满 13 A 安 全 生 产 nquans hengchan 电力安全技术第9卷 2007年第5期 1 设备情况 刘建国 大唐石门发电有限责任公司,湖南 常德415300 统。为了找出产生上述问题的原因, 确保系统安全 锅炉为1021t/ h 亚临界压力自 然循环汽包炉, 与N300- 16.7/ 537/ 537型汽轮机配套成单元机组。 给水回热系统采用4个低加 除氧器十 3个高加方 式。 蒸汽在汽机作功后进人凝汽器凝结成水一经凝 结水泵一精水处理一凝结水升压泵* 依次经4个低 压加热器一除氧器一给水前置泵、 主给水泵3台前 置泵3台给水泵并联布置 1台电 动泵、 2台汽动 泵一3个高压加热器一锅炉房运转层的主给水操作 台一送人省煤器。其中,电动主给水泵及3 台前置 泵均布置在汽机房的Om层, 2台汽动主给水泵布置 在12.6m的运转层。 正常情况下, 汽动泵运行, 电 动泵备用机组启动或汽动泵故障情况下投用。主 给水高 压段管子 规格0406.4 X55, 材质st45.81 1 1, 设计压力25.4MPa, 设计温度279.4C。 运行, 从管道系统相接的设备、 运行操作方式、 管 系结构、 管内流体激扰、 管系所处环境等方面进行 了综合分析。 3.1 设备方面 在给水系统中,自除氧器水箱后有3组并联布 置的旋转设备给水泵及其前置泵, 若这些旋转设 备运转产生振动, 则应首先将振动传给最接近的管 段。 经检查确认, 运行中的各给水泵近处管段均工 作平稳、 无异常, 而异常振动发生在远离旋转机械 的锅炉给水操作台后段, 故可以排除系统中旋转设 备方面的原因。 2 存在的问题 当汽动泵和电动泵同时运行时, 锅炉房主给水 管道给水操作台后段, 25.7m层e- f- g管段有明显 的振动和摆动, 振动摆幅最大的是f- g管段 Y方 向108- 120mm, x 方向7. 8mm, z方向因支吊 约束基本为0。 而电泵单泵运行、 汽泵单泵运行或2 汽泵并联运行时未发现上述情况。 锅炉房侧给水管 路走向如图1所示。 管系异常振动和大幅度摆动, 会使管道产生很 大的应力, 导致管道疲劳破坏, 危及安全生产,因 此,必须高度重视并设法处理。 3 原因分析 电厂锅炉主给水管道系统是一个复杂的连续系 负荷期间每2 h 测量 1次,测量结果记人机组长记 录。当温度大于90℃时, 用钳形电流表测量碳刷电 流, 检查碳刷长度和接触面积, 及时更换或研磨碳 刷,并通知检修人员装设轴流风机。 7 使用新碳刷前应首先进行碳刷阻值测量, 并将阻值相同的碳刷分别编号存放。更换碳刷时, 必须在同一极滑环上使用同一阻值的碳刷, 严禁不 同阻值的碳刷在同一极滑环上混用。 图I锅炉房侧给水管路走向及阻尼器设置 3.2运行操作方面 对电动泵及其前置泵、 汽动泵及其前置泵、 给 水各阀门的开、关、调节,是值班人员按现场规程 通过DCS实现的。 经多次试验, 采用各种操作方式, 沪 J 屯‘ J 屯 J 咬声口L尺 公 J- J tJ 呛碑 J 七心况 卜J 润 卜J 汽 卜J 尺 卜 J 曦 沪 J 忆户 J L J 处 J 忆、 , 各 J 吃‘ 召 义 a吧a乙心 洲 乙 }8 车削发电机滑环, 去除滑环表面氧化层和 冒火时产生的麻点, 减少碳刷接触电阻, 消除碳刷 跳跃现象。 通过采取上述措施, 夏季时的滑环最高温度降 到85℃左右,有效地抑制了发电机滑环过热冒火、 弹簧弹出、 压簧断裂等情况的发生, 对发电机长期 安全稳定运行起到了较好的保障作用。 收稿日 期 2006- 10- 18 14