气体钻井钻具减振器的研制及现场试验.pdf
第 4 O卷 第 4期 2 O 1 2年 7月 石 油 钻 探4 * - 术 PETR I EUM DRI LLI NG TECHNI QUES Vo i . 4 0 No . 4 J u 1 ., 2 O 1 2 钻采机械 d o i 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 0 8 9 0 . 2 0 1 2 . 0 4 . 0 2 4 气体钻 井钻 具减 振器 的研 制及现场试验 王希勇 ,蒋祖军 ,练章华 1 . 中国石化西南 油气分公 司工程技术研究 院, 四川德 阳 6 1 8 0 0 0 ; 2 . 油气藏地质及开发 国家重点实验室 西南石油大学 , 四川成都 6 1 05 0 0 摘要 为有效缓解气体钻井钻具频繁振动带来的钻具疲劳损坏, 根据可压缩性硅油体积变形减振为主, 硅油 流过 阻尼缝 隙的阻尼减振为辅 的研制思路 , 研制 出了适 用于气体钻 井的 KP L 2 2 9型减振 器 。对加入 KP L 2 2 9型减 振器钻具组合的有限元分析表明, 加入 KP L 2 2 9型减振器后 , 钻具受到相同轴向冲击力作用的应力水平降低。现 场试验表明, 在气体钻井时, 与来应用 KP L 2 2 9型减振器的井相比, 扭矩不但得到降低 , 而且波动幅度很 小; 钻时由 5 --4 0 mi n / m降至 5 ~9 r n i n / m; 单只钻头的进尺得到提高, 其磨损程度降低。由有限元分析及现场试验结果可知, 气体钻井时应用 K P L 2 2 9 型减振器, 不但可以降低振动对钻具的损伤, 延长钻具的使用寿命, 而且可以增强气体钻 井的提速 效果。KP L 2 2 9型减振 器为预 防气体钻井时 因振动造 成的钻 具失效或 断裂提供 了一种 新的解 决途 径, 同 时可以利 用振 动能量辅助破 岩 。 关键词 气体钻井 钻具减振器 钻具事故 中图分类号 T E 9 2 1 。 。 . 2 文献标识码 A 文章编号 1 0 0 1 0 8 9 0 2 0 1 2 0 4 0 1 1 9 0 4 De v e l o p me nt a n d Fi e l d Te s t o f S ho c k Ab s o r be r i n Ga s Dr i l l i n g To o l Wa n g X i y o n g , J i a n g Z u j u n , L i a n Z h a n g h u a 2 1 . En g i n e e r i n g T e c h n o l o g y I n s i t i t u t e o f S o u t h we s t Br a n c h, S i n o p e c , De y a n g, S i c h u a n , 6 1 8 0 0 0 , C h i n a ; 2 . S t a t e Ke y L a b o r a t o r y o f Oi l a n d G a s G e o l o g y a n d E x p l o r a t i o n, S o u t h we s t Pe t r o l e u m U n i v e r s i t y, Ch e n g d u, Si c h u a n, 6 1 0 5 0 0, C i n a Ab s t r a c t I n o r d e r t o e f f e c t i v e l y a l l e v i a t e f a t i g u e d a ma g e c a u s e d b y f r e q u e n t v i b r a t i o n i n g a s d r i l l i n g, KPL2 2 9 t y p e Dr i l l i n g To o l Ab s o r b e r DTA h a s b e e n d e v e l o p e d a c c o r d i n g t o t h e c o mp r e s s i b l e a n d d a mp i n g c h a r a c t e r i s t i c s o f s i l i c o n e o i l . Th e s t r e s s l e v e l c a u s e d b y d r i l l i n g t o o l s h o c k h a s b e e n r e d u c e d wi t h t h e u s e o f KPL2 2 9 t y p e DTA t h r o u g h f i n i t e e l e me n t a n a l y s i s . Th e f i e l d t e s t u s i n g KPL 2 2 9 t y p e DTA h a s s h o wn t h a t b o t h t o r q u e a n d s h o c k a mp l i t u d e a r e r e d u c e d . Th e d r i l l i n g t i me h a s s h o r t e n e d f r o m 5 - 4 0 mi n / m t o 5 - 9 mi n / m , t h e f o o t a g e o f s i n g l e b i t i s i mp r o v e d , t h e b i t i s n o t wo r n s e r i o u s l y . Th e r e s u l t s o f f i n i t e e l e me n t a n a l y s i s a n d f i e l d t e s t s h o w t h a t u s i n g KPL2 2 9 t y p e DTA c a n n o t o n l y r e d u c e t h e s h o c k d a ma g e o f d r i l l s t e m, b u t a l s o i mp r o v e t h e r a t e o f p e n e t r a t i o n i n g a s d r i l l i n g, a n d i mp r o v e t h e s e r v i c e l i f e o f d r i l l i n g t o o l s .Us i n g KPL2 2 9 t y p e DTA p r o v i d e s a n e w s o l u t i o n f o r t h e p r e v e n t i o n o f t o o l f a i l u r e c a u s e d b y s h o c k i n g a s d r i l l i n g . At t h e s a me t i me , t h e e n e r g y o f v i b r a t i o n c a n b e u s e d t o b r e a k r o c k . Ke y wo r d s g a s d r i l l i n g; d r i l l i n g t o o l a b s o r b e r ; d r i l l i n g t o o l f a i l u r e 元坝地区陆相地层厚达 5 0 0 0 m, 上部地层井 眼尺寸大、 钻速慢制 约 了该地 区的勘探开发 进程。 由于气体钻井技术 能够 提高钻井速度 , 该技术成为 了该地区上部陆相地层 提高钻井速度 的有效技术。 但与常规钻井相比, 气体钻井 由于没有钻井液的黏 滞阻尼对钻具的缓 冲, 钻具纵 向和周 向振动 比较严 重 , 钻具承受的交变应力和扭矩变化较大 , 容易造成 收稿 日期 2 0 1 卜O 8 一 l 1 ; 改 回日期 2 0 1 2 - 0 4 2 6 。 作者简介 王希 勇 1 9 7 4 一 , 男, 四川绵 阳人 , 1 9 9 8年 毕业 于西 南石油学院石油工程专业, 2 0 0 5年获西南石油大 学油气储 运工程 专 业博士学位 , 高级工程师 , 主要从事钻井技术研究和科研管理工作。 联系方式 0 8 3 8 2 5 5 0 3 8 5 , wx y o n g l 3 l 1 6 3 . C O II 1 。 基金项 目 国家科技重大专项“ 低渗 油气田高效开发钻 井技术 ” 课 题 5 “ 低渗气藏复杂地层 高效钻井关键技术” 编号 2 0 1 1 Z X 0 5 0 2 2 0 0 5 部 分研 究成 果。 石 油 钻 探 技 术 钻具断裂失效E , 导致后续施工复杂化 , 甚至原井 眼报废的情况也时有发生[ 8 。 。 。 。国内外在常规钻井 过程中常用的减振器多为液压式减振器和弹簧式减 振器, 而液压式和弹簧式减振器主要是减少纵 向振 动 , 不能减少周向振动 。虽然双 向液压减振器具有 同时减缓或消除钻柱纵向和周 向振动的双重作用, 但该类减振器存在使用寿命较短及制造成本高等缺 点[ 1 。为此 , 研 制 出 了一 种 适 用 于 气 体 钻 井 的 KP L 2 2 9型减振器。 1 K P L 2 2 9型减振器的结构及特点 1 . 1 基本结构 针对 常规减振器减振方式单一的缺陷 , 提出了 以可压缩性硅油体积弹性变形减振为主、 硅 油流过 阻尼缝隙的阻尼减振为辅 的研制思路 , 并研制 出了 KP L 2 2 9 型气体钻井减振器 。 KP L 2 2 9型气体钻井减振器 主要 由花键 心轴、 限位螺母、 上密封接头、 花键外筒、 下油缸外筒、 下部 心轴和下接头组成 见图 1 , 花键心轴和下部 心轴 组成其内部运动部分 , 上密封接头、 花键外筒 、 下油 缸外筒和下接头组成其外部运动部分。 1 . 2 工作原 理 在气体钻井中, 当钻柱振动使减振器受压时 , 来 自地层与钻头的冲击载荷传递到下接头 , 下接头推 动下油缸外筒 、 花键外筒 和上密封接头整个外壳 向 上运动。在此过程中, 外壳 与心轴之间的液压油缸 1 2 3 4 5 6 7 图 1 KP L 2 2 9型钻具减振器结构 Fi g .1 S t r u c t u r a l s ke t c h o f KPL22 9 t yp e DTA 1 .花键心轴; 2 .限位螺母 ; 3 .上密封接头 ; 4 . 花键外筒 ; 5 .下油缸外筒 ; 6 .下部心轴 ; 7 .下接 头 腔体容积变小 , 二 甲基硅油受到压缩而发生 弹性变 形 以达到弹性减振 的目的。由心轴分割而成 的上下 两个腔室之间由于压缩, 二 甲基硅油将流经 内外花 键之间形成的阻尼流道 , 由于流道狭长 , 此时的阻尼 流也会起到减振作用 。当钻柱振动使减 振器拉伸 时 , 储存在硅油 中的弹性能得到释放 , 能量通过下接 头传递给钻头 , 起辅助破岩作用。 1 . 3 技术特点 1 结构简单 , 容易制造 , 可拆分 , 易于维护。 2 花键心轴与上接头间设计有限位螺母 , 起限 位和防止上接头与工具外壳直接碰撞 的作用 ; 若限 位螺母损坏 , 也可轻易更换 。 3 内外花键配合处设计有阻尼流道, 二甲基硅油 由于压缩流经狭长阻尼流道时, 起吸能和减振作用。 4 将心轴设计成花键心轴和下部心轴 2部分 , 缩短了各 自的长度 , 使花键和心轴易于加工 , 并且起 防止外壳掉落的作用 。 1 . 4 主要参数 长度 3 8 3 5 . 0 mm, 外径 2 2 9 . 0 mm, 水 眼直径 7 6 . 2 mm, 行程 1 2 0 . 0 mm, 注油体积 1 8 L , 注油类 型 2 0 1 甲基硅油 , 推荐钻压 6 0 41 2 0 k N。 2 KP L 2 2 9 型减振器有限元分析 为了验证 KP L 2 2 9型减振器的减振效果 , 对有 、 无减振器的下部钻具组合进行 了有限元分析 。有 K P L 2 2 9型减振器钻具组合的有限元模型如图 2所 示。设定减振器的弹性 刚度 , 在下部稳定器施加随 时间变化的轴向冲击力 如 图 3所示 , 在有 限元模 型的基础上去掉减振器, 对 比分析有 、 无减振器情况 下的钻柱受力 , 结果见 图 4 。 稳 定 器 2 稳 定 器 1 图 2 K P L 2 2 9 型减振 器效果分析有限元模型 Fi g . 2 Fi ni t e e l e me nt mo de l f o r a na l y z i ng t he e f f e c t o f KPL2 29 t y peDTA 第 4 0卷第4期 王希勇等. 气体钻井钻具减振器的研制及现场试验 J 2 图 3 气体钻 井钻具组合轴 向冲 击作 用力 Fi g . 3 Ax i a l i m p a c t f o r c e c a u s e d b y g a s - d r i l l i ng BHA a 有减振器 b 无减振器 图 4 下部钻铤在有无减振器情 况下的应 力分布 Fi g . 4 St r e s s di s t r i b ut i o n o f dr i l l c ol l a r wi t h o r wi t h ou t DTA 从图 4可以看出, 有减振器时, 钻柱在受相同轴 向冲击力作用下 的应力水平较低。这表 明, 减振器 能减小钻具所受交变应力 的变化 幅度 , 从而 降低钻 具失效的概率, 有利于钻具在气体钻井 中长期安全 服役 。 减振器在轴 向冲击力作用下 , 筒 内二甲基硅油 吸收冲击力被压缩 , 花键心轴与外筒产生相对位移 , 其位移大小即行程如 图 5所示 。从 图 5可见 , 钻具 减振器在 2 5 0 k N冲击力作用下的行程为7 5 mm, 在 设计最大行程范围内, 随着冲击力变化而变化 。 图 5 钻具减振器 行程随时间的变化 曲线 Fi g . 5 St r o ke V S .t im e c u r v e ofDTA 3 现场试验 3 . 1 试 验概 况 在元坝地 区 YL 3 0 1 H 井 ≠ 4 0 6 . 4 mm井段进行 了 KP L 2 2 9型减 振 器 的 现 场 试 验 , 试 验 井 段 为 3 0 2 . O O ~2 0 0 0 . 9 6 i n , 进尺 1 6 9 8 . 9 6 m, 减振器在井 下无故 障工作 时间达 到了 2 3 2 h , 纯钻时 间 1 6 0 h , 平均机械钻速达到 1 O . 9 3 m/ h 。 钻具组合 4 0 6 . 4 mm钻头 KP L 2 2 9型减振 器 2 7 9 . 4 mm 浮 阀 2 7 9 . 4 mm 单 流 阀 j 5 2 7 9 . 4 mm钻铤 3 根 2 4 1 . 3 mm钻铤 3根 2 4 1 . 3 mm钻铤 2根4 - 4 , 2 2 8 . 6 mm钻铤 6根 , 2 0 3 . 2 mm无磁钻铤 1 根 声 2 0 3 . 2 mm钻铤 5 根声 1 7 7 . 8 mm钻铤 6根旁通阀 1 2 7 . 0 mm S 1 3 5 斜坡钻杆 下旋塞 单流 阀4 - 1 5 2 . 4 mm六 棱方钻杆上旋塞 。 3 . 2扭矩 分析 图 6所示为 YL 3 0 1 H 井试验 井段与邻井 YB 5 井和 YB 1 2 1 H 井相 同井段的扭矩 曲线 。 图 6 Y L 3 0 1 H 井与 Y B 5井 、 Y B 1 2 1 H井的扭矩 曲线 Fi g .6 To r q ue c u r v e o f W e l l YL301 H, YB5。 a nd YB1 21 H YL 3 0 1 H井试验井段与邻井 Y B 5井和 Y B 1 2 1 H 井相同井段 的钻井参数相 同, 钻具组合 除 YL 3 0 1 H 井加了减振器外 , 其余钻具相 同。从图 6可看出, 与 未应用减振器 的邻井 YB 1 2 1 H 井和 YB 5井 相 比, YL 3 0 1 H井扭矩平稳 , 基本维持在 4 k N I T I 左右 , 而邻井 YB 1 2 1 H井和 YB 5井的扭矩 波动幅度较大 Ⅵ 井最大瞬时扭矩达到 1 8 k Nm 。由此可见 , 采用 KP L 2 2 9型减振器后 , 钻具振动得到有效缓解。 3 . 3 钻时分析 图 7 为 YL 3 0 1 H井试验井段与邻井 YB 5井和 YB 1 2 1 H井相 同井段的钻时曲线。 掰 燃Ⅲ 劝lt ●l ■ I 戮拼 功 lt■l■I 舯 ∞ 如 柏 ∞ 加 0 m g 目\ 上 } l 2 2 石 油 钻 探 技 术 2 0 1 2年 7月 50 4O I 3 0 迥 鲁2 0 烬 1 0 O 2 6 0 7 6 0 1 2 6 0 1 7 6 0 2 2 6 0 井深 / m 图 7 Y L 3 0 1 H井、 Y B 5井和 Y B 1 2 1 H井的钻 时曲线 Fi g . 7 Dr i l l i ng t i me c ur v e o f W e l l YL301 H,YB5,a n d YB1 21 H 从图 7可以看出, YL 3 0 1 H 井试验井段钻时较 为均衡 , 保持在 5 ~9 mi n / m, 而 YB 5井和 YB I 2 1 H 井在 7 5 0 I i 1 以浅井段钻时变化较大 , 在 5 ~4 O m i n / m 变化 , YB I 2 1 H 井在井深 1 3 0 0 r n以深钻时变化也 较为明显 , YL 3 0 1 H井钻进最为平稳 。 应用 KP L 2 2 9型减振器保证钻头受力均匀, 可 以 通 过钻 后 钻 头 评 价 验 证 减振 器 的应 用 效 果 YL 3 0 1 H井 采用 S T5 1 7 G K 型三牙轮钻头, 单只钻 头进尺达 l 6 9 8 . 9 6 r n , 创 当时该地区相 同井眼单只 钻头进尺最 高纪 录, 钻头 出井牙齿磨 损 1 / 3 , 无断 齿 , 轴承基本完好 , 新度为 8 0 ; YB 5井采用相同型 号的三牙轮钻头单只钻头进尺仅 7 0 2 I T I , 钻头出井 其外 径未 磨 小 , 牙齿 磨损 2 / 3 , 轴 承无松 动 , 新度 7 0 ; Y B 1 2 1 H井 4 4 4 . 5 1T I 1 T I 井眼单只钻头最大进 尺 1 I 1 2 . 9 0 m, 钻头出井外径未磨小 , 牙齿磨损 2 / 3 , 轴承无松动 , 新度 6 5 9 / 6 。根据 以上分析 , 在气体钻 井过程 中使用减振器后 , 钻头新度保持最高 , 其保护 钻头效果尤为明显。 3 . 4 探伤分析 KP L 2 2 9型减振器 经超声 波整体 探伤检测 , 未 发现超标伤波 , 检测合格 , 合格级别为 I 级 , 可以继 续使用。此外 , YL 3 0 1 H井应用钻具减振器后 , 井斜 角也得到了较好的控制 , 3 0 0 1 5 0 0 r n井段井斜角 在 1 。 以内。 4 结论及建议 1 K P L 2 2 9型减振器能够实现弹性储能和阻 尼耗能双重减振功能 , 在减缓钻具振动的同时还能 实现辅助破岩。 2 KP L 2 2 9型减 振器减 振 幅度 大, 刚度范 围 大, 结构简单, 装配方便, 适用于气体钻井, 也适用于 常规钻井 。 3 KP L 2 2 9型减振器能减缓井下钻具振动, 延长 气体钻井状态下钻具的使用寿命, 推广应用前景良好。 4 目前 K P L 2 2 9型减振器尺寸单一 , 需进一步 加大研制力度 , 以尽快形成与气 体钻井井眼尺寸配 套 的系列减振器。 参考文献 Re f e r e nc e s E l i 徐进 , 蒋祖军 , 练章华 , 等. 气体钻 井钻柱失效 统计及其 失效原 因分析 _ J ] . 钻采工艺 , 2 0 1 0 , 3 3 4 1 3 1 4 . 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