合理选择采矿方法降低矿石损失贫化.pdf
1 9 9 9年1 2月 第 1卷第 4期 黄金学报 ; I , D J OURNAI De c . 1 9 9 9 Vo l , 1No . 4 b 合理选择采矿方法 降低矿石损失贫化 陈 永 生张腾 lu』 葛 海 燕 无孽系棱区 只 9 摘要通过一个 实例 . 说明采矿 方法的选择对矿石损失与贫化指标 以及矿 山经济赦益的重要性 . 指 出采矿方法一定要及时适宜地适应 床赋存条件与开 采条件 关 键 词 互 塑 拳 、 贫 化 - 择 1 避 坌 垦 登 矿石损失与贫化是衡量矿山开采水平的重要 指标之一 ,降低矿石损失与贫化对矿产资源的有 效利用、 矿山经济效益的提高起着关键的作用, 产 生矿石损失与贫化的原因很多,如采矿方法选择 不当、 采场结构参数不合适、 回采工艺不完善、 地 质方面以及采场技术管理等,但采矿方莹选择是 否妥当, 则是矿石损失与贫化产生的根本原因 , 特 别是在复杂的地质赋存条件与开采技术条件下正 确选择采矿方法就显得更为重要,辽宁其矿山常 规采用的采矿方法是浅孔 留矿法,经验丰富 ,技 术成熟,但随着开采深度的增加 地压加大与 矿体赋存条件 的改变,采矿二次贫化显著加大 , 1 9 8 9 年矿山的矿石贫化率达到 3 0 ~7 o 一次 贫化率 1 0 . 4 ,个别采场达 4 O 以上 ,严重影 响了矿山的经济效益, 为此矿山与科研单位台作 , 针对具体某矿段 破碎薄矿体进行采矿方法试 验 ,以取得成功经验,用于有效开采深部矿体. 试验矿殷走向 2 9 o ~3 1 0 。 , 倾向南西, 倾角6 ~ 7 5 。 , 矿体赋存在 NW 组构造由, 呈脉拭、 扁豆 体状 ,矿体平均厚度3 , 61 7 1 ,最厚达7 . 517 1 ,矿石 品位为4 . 3 ~6 . 5 g / t ,矿脉成园娄型为中温少硫 化物含金石英脉,矿晾水平节理较发育 ,属于中 等稳固,局部地段属不稳固,致使局部顶板冒落 严重. 矿体上盘为细粒闪长岩脉, 厚度 7 ~2 O m不 等,近矿部分属于不稳固到中等稳固,下盘为黑 云母花岗片寐岩,稳固性整体好于上盘围岩 ,但 近矿围岩属于极不稳固.有一组构造切割矿脉并 对矿脉的连续 性及稳固性有较大影响,其走向 3 0 0 。 ,局部 2 7 0 。 ,倾向 S W ,倾角 7 O 。 ,断层宽度 0 . 2 O ~1 . 0 m不等,断层内含有大量断层泥及石 1 9 9 8 1 l ~O 4收到第一作者 男 .3 6 .高级工程师 后 代 英角砾 ,比较松软 ,遇水后常出现 自然塌落 矿 石普氏系数 , 7 ~l O ,岩石普氏系数 花岗岩 , 一8 ~1 2 ,细粒闪长岩 /9 ~1 2 ,矿岩松散系数 1 . 5 , 矿石自然安息角 3 9 。 , 矿石容量2 , 6 5 t / m , 矿 石无结块性、氧化性 、自燃性. 1 采矿方法的正确选 择 为了更好地选好采矿方法,降低矿石损失贫 化 .在选择采矿方法之前,对原用浅孔留矿涪开 采的现场的矿石损失 与贫化原因作了调查与研 究 实践表明,产生大量矿石损失与贫化的原因 是采场局部冒落 莱高1 0 m左右便开始冒落 , 局 部冒落的主要原因有 1 断裂、破碎带及岩脉 节理发育 , 使岩体强度下降, 矿岩强度削弱后, 当 采矿空间形成后 ,矿岩在重力场作用下逐渐脱离 母岩而脱落; 2 破碎带 内含水较大 ,有利于破 碎带岩快移动 矿体上、下盘及岩脉内数条断层 和破碎带纵横贯穿矿脉全长,并向延深发展,与 矿岩节理裂隙网流动形成渗流,具有一定的静水 压力和动水压力, 从而使破碎带内泥化碎块松动, 在无外力支护情况下移动 ,当围岩脱落到一定高 度时 ,矿脉形成独立垂体 ,完全失去围岩支撑作 用,在自重作用下岩体沿某弱面 抗拉强 度小于 自重力脱落,尔后,又是围岩的脱落,矿脉再 次脱落,形成围岩矿脉交替冒落现象,如图 1所 示 ; 3 采场采矿周期太长 ,影响了岩体稳固程 度。 一般, 一个浅孔留矿法采场落矿时间约为 3 ~ 4 个月完成,大量放矿时间叉需 4 ~5 个月时间, 这样一个采场的采矿周期达 7 ~9 个月, 有的采场 维普资讯 第 4期 陈永 生等 合理 选择 采矿方 法 降低矿 石损 失贫化 2 8 5 周期更长,这么长时间暴露 ,对不稳固的上盘 围 岩早就开始剥落了 ; 4 回来炮孔打入上盘围岩 岩体内爆破后引起上盘片落 。保持上盘完整对预 防上盘围岩岩体片落是至关重要的 .但由于各种 原因打入上盘岩体内的炮孔5 f 起爆破后破盘 ,致 使局部片落 ; 5 采场几何尺寸不合理 ,造成上 盘围岩局部冒落,对于某种围岩允许暴露面积基 本上应为一个定值. 这样采场长度就应是一定的。 如果采场尺寸加长必然使顶板在重力场作用下弯 曲而产生应力变化,这种变化使应力集中程度增 加 .当长度增加到一定时.顶板必然崩落破坏. 图 l 矿岩脱落示意图 针对上述实际情况及矿段地质条件 ,考虑了 分段空场法、胶结充填法 天井采矿法三个可行 采 矿方法.由于胶结充填法生产能 力低 5 0 ~ 4 0 t / d , 不能满足矿l l j 生产要求 , 采矿成本又高 , 对于低品位矿石在经济上也是不台理的; 另外. 由 于生产工艺复杂,管理要求高 ,还需新建立充填 系统,搞不好 ,生产能力会更低 ,因此,胶结充 填不适宜.对于天井采矿法与分段空场采矿法两 者比较 , 分段空场法采场生产能力大. 作业安全, 工艺较简单 , 易于实现机械化作业 , 采矿成本低, 但贫化率高与采准比大是其主要缺点。然而如果 把采准工程布置在脉内,则可增加大量副产矿石 量,所以实际不会大幅度增加采矿成本。天井采 矿法用水平深孔落矿 ,对炮孔精度要求比分段空 场采矿法炮孔精度要求高,对矿体规则性程度也 要求更高,同时对上盘围岩无法加固 ,两步回来 会增大矿石损失与贫化 ,风险性更大些 ,因此宜 采用分段空场法. 分段空场法的设计推荐矿石损失 、贫化指标 较大 ,必须采取一些技术措施加以解决,这也是 在采矿方法选择设计时必须加以考虑的. 2 采矿方法和试验与 降低 矿石损 失 贫化的措施 2 . 1 采场结构 及 回采 工艺 如图 2 所示 ,采场长 1 0 o ~1 2 0m,分段高 8 ~1 0 m,下盘脉外采准 ,平底电耙底部结构 ,分 段巷道布置在脉内, 靠上盘沿脉掘进 , 规格 2 0 2 . m . 图 2 采矿方法示意图 l 一人行 井 ;2 电靶道 ;3 电耙道川 I;4 ~二分蹬巷逋;5 “- - 三分髓毡逋 6 炮孔 ;7 - --崩下的矿石 ;8 -锚杆 由矿块中部的切割槽开始向两端后退 回采, 为使矿石集 中和作业安全,上分段采矿作业面超 前于下分段 2 ~3 排孔.采用 Y GS 0和 YS P 4 5型 两种凿岩机打上向炮孔 ,炮孔布置形式为平行孔 与扇形孔两种 ,最小抵抗线分别为 w 1 . 3 m和 w1 . 1 m两 种.上、下盘 炮 孔距 矿 岩 接触线 维普资讯 维普资讯 第 4期 陈永生等 合理选择采矿方法 降低矿石损失贫化 2 6 7 上 接 2 5 9页 表 4 金在不 同矿相中的分布 表 3结果表明,氰渣中,金主要以黄铁矿中包 裹体的形式存在 ,这部分金含量为 3 . 5 5 g / t ,占 7 1 . 7 ;裸露金 包括表面钝化含量为 0 . 9 1 g / t , 占了 1 8 . 4 。可见, 降低氰渣品位 , 提高浸出率可 能的措施是 一是增加磨矿细度, 提高细粒包裹金的 解离程度 ; 二是改进工艺, 防止氰化过程中金粒表面 发生钝化或降低钝化程度. 针对以上分析, 我们提出 了边磨边侵的改进措施,为此进行了清水磨矿二浸 二洗和贫液磨矿 边磨边漫 二浸二洗两种流程的对 比试验.试验条件及试验结果如表 5 . 表 s边磨边浸和常规浸 出两种试验藏程对比 试验结果表明1 . 边 磨边浸的作用 比较明 显 , 在磨矿过程 中的浸出率达到 5 1 . 4 6 , 并且使 最终的浸 出率提高了 0 . 8 8 ;2 .氰化钠用量降 低.在 氰化钠 用量 由1 0 k g / t 降至8 k g / t 的情况 下, 浸出矿浆 Na C N浓度达到了 6 3 / 万 , 比贫液中 N a C N浓度提高了 2 9 / 万; 3 .展出时间缩短. 馒出 时间由 6 0小时缩短到 4 8小时 ,缩短了 l 2小时 , 说明金的溶解速度明显加快. 在小型试验的基础上,经过分析论证 .1 9 9 8 年 5月对原氰化工艺流程进行了改造 ,改造后流 程如图 2所示. 新流程增加了精矿压滤脱水系统, 将原来磨矿、 脱水、 一凄一洗流程改为压滤脱水、 磨矿浸出、二浸二冼流程,即浮选精矿先进行 压涛脱水, 然后用二洗的贵液调浆磨矿 、 分级, 分 级的溢流给人单层浓密机脱水,溢流和一洗的贵 液直接给人锌粉置换,单层排矿用贫液调浆进行 ~ 浸 ,经三层浓密机洗涤后,再进行二埕,二埕 结束后,用压滤脱水,并用贫液反冼 ,氰渣即硫 精矿直接出售,二洗贵液返至磨矿系统. 经过一年多的生产实践证明, 改造是成功的, 取得了较好的技术经济指标 见表 2 . 从 表中可以看出,磨矿 中的浸出率达到 了 8 1 . 2 2 , 最终的浸出率达到 9 5 . O 6 ,比改造前 提高了 0 . 8 0 .氰化钠单耗下降了 1 . 5 k g / t . 改造后,由于贫液金全部返回再用,去掉了 污水处理工艺,使氰化生产成本大幅度下降 ,由 原来的 2 7 1 . 0 0 元/ 吨下降到 1 7 5 . o 0元/ 吨,降低 了 9 6 . 0 O元/ 吨.改造后累计处理金精矿2 0 7 9 1 t , 平均品位7 8 . 7 9 g / t .由于回收率提高 ,增产黄金 1 3 1 0 5 g ,黄金 价 格 按 8 0元/ 克 计 ,增加 效 益 1 0 4 . 8 4万元,节约成本 1 9 9 . 5 9万元. 理 选 咕日 氰渣 【 硫椅矿 圈 2改造后氰化工艺流程 维普资讯