EM12K焊接用钢盘条的研制开发 .doc
EM12K焊接用钢盘条的研制开发 高永彬,张海涛,张军卫 (青岛钢铁控股集团有限责任公司,山东 青岛266043) 摘 要青钢EM12K焊接用钢盘条采用氧气顶吹转炉冶炼、LF精炼、小方坯连铸和高速线材生产线生产,通过控制化 学成分、精炼、全程保护浇注和控轧、控冷等工艺措施,使盘条的化学成分均匀、强度适中、塑性高,质量稳定可靠,充分满足用户对焊丝拉拔性能和焊接性能的要求。 关键词EM12K;焊接用钢盘条;研制开发;力学性能;工艺分析 中图分类号TG335.63 文献标识码B 文章编号1004-4620(2008)01-0034-02 EM12K盘条是制作埋弧焊丝的原料,由于这种盘条技术含量高,生产组织难度大,大部分厂家不愿意生产,造成这种盘条在市场上比较缺乏的局面。青钢具有多年生产ER50-6(E)和H08A的经验,于2004年开始研制生产EM12K埋弧焊丝盘条。通过采用LF精炼、全程保护浇注、延迟冷却等新工艺,成功研制出符合标准要求的EM12K焊接用钢。 1 主要设备及工艺流程 350 m3高炉铁水→30 t氧气顶吹转炉→30 t LF精炼炉→R5 m小方坯连铸机110 mm110 mm12 000 mm→检查→入库→加热炉→高速线材轧制→水冷线、吐丝机→散卷辊道保温罩→集卷器→打包机→成品入库。 2 冶 炼 2.1 化学成分控制要求 焊丝钢的最大特点是必须保证焊丝焊接的焊缝质量、力学性能和拉拔的工艺性能的要求,且不产生气孔和飞溅,因而对钢的化学成分有严格要求。同时,为保证焊丝性能均匀,不允许有严重的成分偏析。为此,必须保证焊丝钢有较高的冶金质量。根据青钢以往生产焊接用钢的经验,为使钢的化学成分能满足用户的要求,特制订内控化学成分标准,见表1。 表1 内控化学成分 项 目 C Si Mn P S 标准要求 0.05~0.15 0.10~0.35 0.80~1.25 ≤0.030 ≤0.030 内控要求 0.06~0.14 0.10~0.34 0.82~1.23 ≤0.029 ≤0.029 2.2 优化脱氧工艺和LF成分微调 经多次实验比较,选出合适的脱氧剂和脱氧工艺,控制合金的干燥度和粒度,不仅达到了脱氧和合金化效果,还对钢中非金属夹杂物进行了变性处理。为保证稳定的脱氧效果,加强了出钢口的维护,采用双挡渣法出钢,尽量减少出钢带渣量。吹炼终点钢水氧含量,不仅直接影响到合金元素的收得率和钢水成分的控制,而且影响钢中非金属夹杂物的含量及钢的性能。为此,加强吹炼过程控制,避免钢水过度氧化,稳定钢水的含氧量。 通过LF精炼炉与成分快速分析相结合,进行钢水成分微调,实现钢的窄成分控制,缩小成分波动范围,化学成分稳定。波动分别为C0.02%,Mn0.03%,Si0.03%,P、S≤0.025,为确保盘条拉拔性能和焊丝焊接性能奠定了较好的基础。 2.3 去除钢水中气体和夹杂 钢中夹杂物形态、大小和数量,不但影响钢的内在质量,在盘条拉拔过程中造成断裂,而且严重影响焊丝的使用性能和焊缝质量,是造成焊缝金属缺陷的主要原因之一。钢中的[O]、[H]、[N]气体含量高容易产生焊缝气孔、白点等缺陷,也是造成焊缝冷热裂纹的主要原因之一。所以,应控制在最低限度[O]≤6010-6,[N]≤8010-6,[H]≤210-6。 为减少钢中夹杂物含量,通过LF白渣精炼、软吹氩,实现钢水脱硫、脱氧、去除夹杂,经过LF精炼后钢中T[O]<6010-6,[P]、[S]≤0.025;软吹氩的搅拌作用增加了钢液流动,使夹杂物充分上浮,得到有效去除,夹杂物级别和数量得到明显改善;利用LF精炼技术,提高钢质纯净度,改善EM12K连铸方坯的内在质量,提高盘条的拉拔性能。 2.4 采用全程保护浇注工艺 为进一步降低钢中夹杂物,提高线材的拉拔性能、焊丝的使用性能和焊缝质量,采取从大包到中间包、中间包到结晶器全过程保护浇注措施,同时中间包采用中性低碳覆盖剂和碳化稻壳双层保温,以防止钢水的二次氧化,进一步提高铸坯的内在质量。 2.5 采用结晶器电磁搅拌技术 铸坯凝固末端向中心生长的柱状晶“搭桥现象”,导致中心疏松和缩孔等缺陷严重。通过采用结晶器电磁搅拌技术,在钢液内部产生旋转运动,减轻了凝固前沿的温度梯度,提高了等轴晶区所占的比例。通过采取改善二冷水质、优化浇注温度、适当控制拉速等措施,明显减少了中心疏松和缩孔,提高了EM12K连铸方坯的表面及内在质量。 3 轧 制 3.1 轧制温度控制 由于焊丝钢含碳量低、塑性好、变形抗力小,为避免轧件打滑、划伤、导卫粘钢以及获得良好的金相组织,经反复试验验证,确定了开轧温度的合适范围。同时在线安装了红外双色测温仪,有效地控制了开轧温度的准确性,为稳定线材表面质量和有效控制奥氏体晶粒创造了条件。 3.2 吐丝温度控制 对于EM12K,由于锰、硅合金元素的存在,提高了钢的淬透性,并使钢的CCT曲线向右下方移动,推迟并延长了转变时间。为了使细晶奥氏体在较低温度下转变分解,得到较细的铁素体和珠光体组织,可适当降低吐丝温度。根据该钢种的特点,确定合适的吐丝温度,并将线材头尾和未穿水的部分剪切干净,以获得良好的组织。 3.3 冷却制度控制 由于焊丝用钢盘条需要拉拔,其性能和组织要求与拉丝用的低碳钢类似;同时为了使细晶奥氏体转变为铁素体珠光体组织,并避免马氏体的出现,采用了延迟型冷却工艺,并严格按缓冷制度控制轧后冷却。 3.4 尺寸控制 盘条的尺寸精度对拉拔工序影响很大。当不圆度超过一定限度时,在拉拔断面上形成“模压差”,不仅破坏润滑效果,还引起模内各向磨损不均,对焊丝尺寸和拉模寿命均有严重影响。通过控制轧机、轧辊和导卫精度以及张力大小,优化孔型设计,加强在线检测和调整,保证了盘条的尺寸精度,偏差≤0.20 mm,不圆度≤0.30 mm;且通条波动小,有利于拉拔加工。 4 试制效果 采用以上工艺生产的EM12K焊接用钢盘条,化学成分选择合理,波动小;金相组织均为铁素体加珠光体,无马氏体;通条性能均匀稳定;尺寸精度高;氧化铁皮少,易酸洗。盘条的化学成分和机械性能见表2。 表2 盘条的化学成分和机械性能 化学成分/ 机械性能 C Si Mn P S σb /MPa δ10/% 0.09~0.13 0.105 0.19~0.28 0.222 0.97~1.08 0.998 0.010~0.020 0.0135 0.010~0.021 0.0146 430~465 440 29~33 31 用户使用后反映,该盘条强度适中、塑性高、通条性能稳定、易拉拔,不经中间退火可一次拉拔至φ1.0 mm,产品各项性能指标完全符合用户要求。用其生产的焊丝镀铜层结合牢固,焊丝软硬适中,焊接飞溅小,焊缝美观,完全满足焊丝拉拔性能和焊接性能的要求。 2008.05.13