8.8 m超大采高综采面初采期间设备存在的问题与解决方案.pdf
★智慧矿山★ 移动扫码阅读 引用格式崔石磊,王军,王旭峰8 8m超大采高智能综采面初采期间设备存在的问题与解决方案 [J]中国煤 炭,2 0 2 0,4 6 7 4 0-4 5 C u i S h i l e i,W a n gJ u n,W a n gX u f e n g P r o b l e m sa n ds o l u t i o n so f e q u i p m e n t i ni n i t i a lm i n i n gp e r i o do f8. 8m u l t r a G h i g hf u l l ym e c h a n i z e dm i n i n gf a c e[J] C h i n aC o a l,2 0 2 0,4 67 4 0-4 5 8 8m超大采高综采面初采期间设备存在 的问题与解决方案 崔石磊 王 军 王旭峰 国家能源集团神东煤炭集团上湾煤矿,内蒙古自治区鄂尔多斯市,0 1 7 2 0 9 摘 要 由于国家能源集团神东煤炭集团上湾煤矿8 8m超大采高综采面采用的设备 均为新研发设备,在综采面试运行期间出现了支架底座与推拉杆别劲、拉架时灰尘大、视线 差及自移列车拉移时跑偏等问题.针对以上问题,国家能源集团神东煤炭集团上湾煤矿结合 生产实际,从设备动作原理入手,对设备进行了优化改造,并详细阐述了设备出现问题的原 因及解决方案.改造后的实际应用表明,改造后的设备不仅降低了劳动强度、提高了工作效 率,有力保障了8 8m超大采高综采面的安全高效生产,而且在解决问题的过程中,生产 单位和科研院所积累了宝贵的技术经验,对我国煤炭工业装备制造水平的改进和提升具有积 极的借鉴意义. 关键词 8 8m超大采高 智能综采面 设备优化 导矸降尘装置 自移列车跑偏 中图分类号 T D 4 0 7 文献标识码 A 基金项目国家 “ 十三五”重点研发计划项目 2 0 1 7 Y F C 0 8 0 4 3 1 0 P r o b l e m sa n ds o l u t i o n so f e q u i p m e n t i n i n i t i a lm i n i n gp e r i o d o f 8.8mu l t r a G h i g hf u l l ym e c h a n i z e dm i n i n gf a c e C u i S h i l e i,W a n gJ u n,W a n gX u f e n g S h a n g w a nC o a lM i n eo fC h i n aE n e r g yS h e n d o n gC o a lG r o u p,O r d o s,I n n e rM o n g o l i a0 1 7 2 0 9,C h i n a A b s t r a c t T h ee q u i p m e n t i n8.8mu l t r a G h i g hf u l l ym e c h a n i z e dm i n i n gf a c e i nS h a n g w a nC o a lM i n eo fS h e n d o n gC o a lG r o u p o fC h i n aE n e r g yI n v e s t m e n tC o r p o r a t i o nw a sn e w l yd e v e l o p e d,d u r i n gt h et r i a lo p e r a t i o no ft h ef u l l ym e c h a n i z e dm i n i n gf a c e, s o m ep r o b l e m sw e r e f o u n d,s u c ha s t h ed i f f e r e n c eb e t w e e nt h eb i g f o o t o f t h e s u p p o r t a n dt h ep u s h G p u l l r o d s,t h eh e a v yd u s t a n d p o o r s i g h t l i n ed u r i n gs u p p o r t sp u l l i n g,t h ed e v i a t i o nd u r i n gp u l l i n ga n dm o v i n go fs e l f G m o v i n gt r a i n . I nv i e wo f t h ea b o v ep r o b G l e m s,S h a n g w a nC o a lM i n eo p t i m i z e dt h ee q u i p m e n tc o m b i n i n gw i t ht h ea c t u a lp r o d u c t i o na n ds t a r t i n gf r o mt h ep r i n c i p l eo fe G q u i p m e n t a c t i o n . T h ec a u s eo f e q u i p m e n tp r o b l e m sa n di t ss o l u t i o n sw e r ee l a b o r a t e di nd e t a i l . T h ep r a c t i c a la p p l i c a t i o na f t e rt h e t r a n s f o r m a t i o ns h o w e d t h a t t h e r e f o r m e de q u i p m e n t n o t o n l y r e d u c e d l a b o r i n t e n s i t y,i m p r o v e dw o r ke f f i c i e n c y,b u t a l s oe f f e c t i v e G l yg u a r a n t e e ds a f e a n de f f i c i e n t p r o d u c t i o no f 8.8mu l t r a G h i g h f u l l ym e c h a n i z e dm i n i n g f a c e . I n t h ep r o c e s s o f p r o b l e ms o l v i n g,t h e p r o d u c t i o nu n i t sa n ds c i e n t i f i cr e s e a r c h i n s t i t u t e sh a da c c u m u l a t e dv a l u a b l e t e c h n i c a l e x p e r i e n c e,w h i c hh a dp o s i t i v e r e f e r e n c e s i g G n i f i c a n c e f o r t h e i m p r o v e m e n t a n dp r o m o t i o no fC h i n a ' sc o a l i n d u s t r ye q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n gl e v e l . K e yw o r d s 8 8mu l t r a G l a r g em i n i n gh e i g h t,i n t e l l i g e n t f u l l ym e c h a n i z e dm i n i n g f a c e,e q u i p m e n t o p t i m i z a t i o n,g a n g u eg u i d G i n ga n dd u s t f a l l d e v i c e,s e l f G m o v i n gt r a i nd e v i a t i o n 04 中国煤炭第4 6卷第7期2 0 2 0年7月 我国厚及特厚煤层煤炭资源可采储量约占全国 总可采储量的4 3%[ 1].神东矿区现有8m 以上煤 层储量1 9 8亿t,其中国家能源集团神东煤炭集团 上湾煤矿 以下简称上湾煤矿1 2号煤四盘区位 于井田中部,开采面积为2 3 1k m 2,可采储量为 2 2亿t,赋存稳定 [2].厚及特厚煤层赋存条件下 实现安全、高效、高采出率开采对我国煤炭工业的 发展具有重要影响.在厚及特厚煤层开采中,大采 高一次采全高回采工艺相对于综采放顶煤和分层回 采工艺,具有安全性好、采出率高、生产效率高等 特点,随着煤炭行业开采技术和装备制造水平的提 高,超大采高一次采全高工艺在厚及特厚煤层中的 应用越来越广泛[ 3]. 神东矿区煤层赋存稳定,地质及水文条件相对 简单,埋藏相对较浅,适宜布置大采高综采工作 面.近年来,国家能源集团神东煤炭集团结合实际 煤层赋存条件,积极采用最新采掘设备,厚煤层综 采面采高不断增大,例如上湾煤矿先后经历了 3 5m、4 8m、5 5m、5 8m和7m大采高,又 在补连塔煤矿8 m大采高的基础上,上湾煤矿 2 0 1 8年在1 2号煤四盘区尝试了8 8m超大采高一 次采全高回采工艺.该工艺所用设备均为新研发的 配套设备,虽然在设备设计、制造过程中进行了详 细的论证和反复实验,但由于地面和井下环境存在 差异,设备在井下进行联合运转时出现了各类问 题.例如8 8m超大采高综采面在试生产过程中 出现了支架底座与推拉杆侧面摩擦,综采面安全出 口调整困难;拉架时架缝漏矸石面,工作环境视线 变差;运输巷自移列车跑偏等影响生产的问题.只 有分析8 8 m综采面设备出现问题的具体原因, 找出合理的解决方案,才能保障8 8m超大采高 综采面的安全高效生产. 1 工程概况 1 1 上湾煤矿8 8m超大采高综采面生产情况 1 2 4 0 1综采面位于上湾煤矿1 2号煤四盘区, 长度为2 9 9 2m,推进长度为5 2 5 5m,设计采高 为8 8 m. 煤 层 结 构 简 单, 煤 层 厚 度 为 7 5 61 0 7 9m,平均厚度为9 1 6m,倾角为1 5 ,普 氏 系 数f为13,密 度 为1 3g/c m 3. 1 2 4 0 1综采面可采面积为1 5 7 2 2 9 6m 2,可采出煤量 为1 8 0 0万t.综采面上覆盖层厚度为1 2 42 4 4m; 上覆基岩厚度为1 2 02 2 0m;上覆松散层厚度为 02 7m,主要是土黄色中、细粒风积砂,松散未 固结.综采面沿倾斜布置,以正坡推进为主,采用 倾斜长壁综合机械化一次采全高后退式开采,采用 全部垮落法处理采空区. 1 2 上湾煤矿8 8m超大采高综采面设备情况 上湾煤矿8 8m超大采高综采面主要设备全 部实现国产化.综采面净长为2 9 9 2m,运输巷和 回风巷宽度均为6m;总宽为3 1 1 2m,共布置支 架1 2 8台,支架间隙为7mm,运输巷和回风巷的 安全出口和为2 5m 机头0 9m,机尾1 6m , 其中机头安全出口为0 81 0m,机尾安全出口 为1 51 7m.综采面中间架为双柱掩护式支架, 支架 型 号 为Z Y 2 6 0 0 0/4 0/8 8 D, 支 架 中 心 距 为 2 4m,支护高度范围为48 8m,移架步距为 0 8 6 5m,工作阻力为2 6 0 0 0k N,支护强度可以达 到1 71 8MP a. 综采面运输巷布置迈步自移列车,列车整车外 形尺寸 长宽高为3 0 0 m1 4 m5 m, 适应 巷 道 高 度 为1 8 55 5 m,自 移 列 车 净 重 1 6 0t,放上设备后全重约4 3 0t,适应巷道坡度为 0 7 ,自移列车正常迈步步距为2m.上湾煤矿 8 8m超大采高综采面主要设备技术参数见表1. 表1 上湾煤矿8 8m超大采高综采面主要设备技术参数 设备名称生产厂家型号数量主要技术参数 液压支架郑煤机 Z Y 2 6 0 0 0/4 0/8 8 D1 1 8 支架形式为双柱支撑掩护式,护帮板长度为4 1 3 0mm,工 作阻力 为2 6 0 0 0k N,初 撑 力 为1 9 7 8 2k N,支 护 范 围 为4 8 8m,移架步距为8 6 5mm,伸缩梁长度为9 0 0mm,支架中 心距为2 4 0 0mm 端头液压 支架 郑煤机 Z Y T 2 6 0 0 0/3 0/5 5 D6 支架形式为双柱支撑掩护式,工作阻力为2 6 0 0 0k N,支护 范围 为35 5 m,移 架 步 距 为8 6 5 mm,伸 缩 梁 长 度 为 9 0 0mm,支架中心距为2 4 0 0mm 14 8 8m超大采高综采面初采期间设备存在的问题与解决方案 设备名称生产厂家型号数量主要技术参数 大侧护 支架 郑煤机 Z Y G 2 6 0 0 0/4 0/8 8 DA/B2 支架形式为双柱支撑掩护式,工作阻力为2 6 0 0 0k N,支护 范围 为48 8 m,移 架 步 距 为8 6 5 mm,伸 缩 梁 长 度 为 9 0 0mm,支架中心距为2 7 0 0mm 过渡 支架 郑煤机 Z Y G 2 6 0 0 0/4 0/8 8 D2 支架形式为双柱支撑掩护式,工作阻力为2 6 0 0 0k N,支护 范围 为48 8 m,移 架 步 距 为8 6 5 mm,伸 缩 梁 长 度 为 9 0 0mm,支架中心距为2 4 0 0mm 采煤机 天地科技 上海分公司 MG 1 1 0 0/2 9 2 5WD1 总 功 率 为2 9 2 5kW,供 电 电 压 为3 3 0 0 V,滚 筒 直 径 为 4 3 0 0mm,滚筒总宽为1 0 9 0mm,滚筒截深为8 6 5mm,滚筒 中心距为1 7 7 8 0mm,采高为4 38 6m,机身高度为4 2m, 重量为2 2 0t,最大牵引力为9 8 2k N,生产能力为6 0 0 0t/h 刮板 输送机 江苏天明 S G Z 1 3 8 8/31 6 0 0kW1 功 率 为31 6 0 0kW,链 速 为1 6 7 m/s,运 输 能 力 为 6 0 0 0t/h,溜槽尺寸 长内宽高为2 4 0 0mm1 3 8 8mm 4 9 5mm,链条尺寸为6 0/1 3 6mm1 8 1/1 9 7mm,链中心距为 3 3 0mm 转载机江苏天明 S Z Z 1 5 8 8/7 0 0k W1 溜槽内宽为1 5 7 6mm,运输长度为3 8 8m,圆环链规格为 3 8mm1 2 6mm,电机功率为7 0 0k W,上倾角度≥1 0 . 巷道带式 输送机 神东维 修中心 31 6 0 0kW1 功率为31 6 0 0kW,带宽为1 8 0 0 mm,机长为6 0 0 0 m, 带速 为4 5 m/s, 运 输 能 力 为4 5 0 0t/h, 减 速 器 型 号 为 WH 3 S H 3 0 0,冷却方式为水冷 自移列车 神东维 修中心 迈步自移列车 1 外形尺寸为3 0 0 0 0 0mm1 4 0 0 mm5 5 0 0mm,适应倾角 为0 7 ,适应巷道高度为1 8 5 0 5 5 0 0mm,迈步步距为2m 带式输送 机机头 破碎机 北京博创 2 P L F 1 4 0/3 6 01 破碎能力为5 0 0 0t/h,最大输出粒度为3 0 0mm,电机功率 为24 5 0k W,入料粒度≤1 5 0 0mm1 2 0 0mm1 0 0 0 mm,外 形尺寸 长宽高为8 7 2 1mm4 2 1 2mm1 8 3 0mm 2 支架底座与推拉杆别劲问题、原因分析及解决 方案 2 1 支架底座与推拉杆别劲问题 1 2 4 0 1综采面液压支架型号为Z Y 2 6 0 0 0/4 0/ 8 8 D,支护高度范围为48 8m,最大工作阻力 2 6 0 0 0k N,单架重量为1 0 0t.1 2 4 0 1综采面采高 为88 5m,随着采高的增大,支架稳定性变差, 容易出现倒架等工程质量问题.一般情况下当支架 向机尾窜动,机尾安全出口变小时,通过机尾加刀 或机头甩刀,使综采面机尾推进度超前于机头,拉 架时在支架推拉杆的导向作用下,即可使支架整体 向机头窜动,进而达到调整综采面安全出口的目 的.但是,1 2 4 0 1综采面在推进过程中,支架向机 尾窜动,机尾安全出口变小,通过连续对机尾进行 加刀,使综采面机尾推进度超前机头1 61 7 m 2 0 1 8年6月8日数据 ,综采面液压支架仍然朝 向机尾,支架底座与推拉杆别劲严重.如果不彻底 查明原因进行处理,推拉杆断裂后将对生产和设备 造成严重影响.工作面机尾超前机头1 61 7m后 支架和刮板输送机相互关系如图1所示,支架底座 与推拉杆别劲如图2所示. 2 2 支架底座和推拉杆别劲原因分析 8 8m超大采高综采工作面存在的主要问题是 液压支架和刮板输送机前进方向不一致,导致工作 面支架底座和推拉杆别劲.针对此问题,选取1台 综采面中部架作为研究对象,分析拉架时支架的受 力情况. 图1 工作面机尾超前机头1 61 7m后支架 和刮板输送机相互关系 24 中国煤炭第4 6卷第7期2 0 2 0年7月 图2 支架底座与推拉杆别劲 8 8m超大采高综采面运输巷的底板高程整体 高于回风巷的底板高程,如工程质量控制不好,极 易引发综采面向机尾倒架.为了在生产中扶倒架, 同时为了使提升底座效果更加明显,减少架前浮 煤,经常使用液压支架单侧 右侧侧护板两人配 合的方式扶倒架. 8 8m超大采高综采面支架共布置4组扶倒架 侧推油缸,其中支架顶梁和掩护梁各2组.单个侧 推油缸行程为1 8 0mm,推力为2 7 4k N.当综采面 采高为8 0m时,支架顶梁和掩护梁各油缸与支 架重心 线 直 线 距 离 分 别 为2 1 0 5 mm、6 1 0 mm、 1 3 2 2mm和2 7 9 5mm.经过计算可以得出,当工 作扶倒架时,支架整体力矩为3 8 4k Nm,由计 算结果可知,在支架拉架及扶倒架过程中,相当于 始终有3 8 4k Nm的力矩作用在支架上,使支架 在顺时针方向上产生旋转.综采面扶倒架时支架整 体旋转力矩如图3所示. 图3 综采面扶倒架时支架整体旋转力矩 2 3 支架底座与推拉杆别劲解决方案 甩掉掩护梁上部右侧推油缸,使支架整体力矩 最小,经过计算可以得出,甩掉后油缸支架整体力 矩为2 1 9k Nm.由计算结果可知,支架重量为 1 0 0t,2 1 9k Nm的力矩作用于支架上不会使支 架产生旋转运动. 通过结合生产实际,对8 8m超大采高支架 进行受力分析,优化支架侧推油缸的动作方式,解 决生产中的实际问题,并且为支架厂家在后续大采 高综采面支架设计时侧推油缸的布置提供借鉴 支 架掩护梁减少1组侧推油缸;对侧推油缸布置形式 或位置进行优化 . 3 综采面支架拉架时架缝漏矸问题、 原因分析及 解决方案 3 1 综采面拉架时架缝漏矸问题 上湾煤矿8 8m超大采高综采面支架宽度为 2 4m,支架间隙为07mm,由于生产过程中支 架频繁升降,支架顶梁和破碎的顶板相互作用,在 生产中拉架时支架间不可避免地漏下大量细碎的矸 石粉末.由于采高大,细碎的矸石粉尘掉落时间 长,工作面粉尘浓度大,作业环境恶劣.超大采高 综采面工程质量要求较高,在2 4m长度范围内, 如果底板出现0 1m的起伏,8 8m支护高度支架 顶梁就会从垂直状态偏移0 4 5m.相对3 57m 采高的综采面,8 8m超大采高综采面更容易出现 倒架,致使支架间架缝进一步变大.如果综采面出 现严重倒架,拉架时或人员正常通过支架时也可能 出现架间掉矸伤人.为此,需制作一种架间导矸降 尘装置,从而提高超大采高综采面的防掉矸能力, 保障作业人员安全,同时降低综采面粉尘浓度. 3 2 综采面拉架时架缝漏矸问题解决方案 由于支架的频繁移动,若在两侧护间同时安设 导矸降尘装置将会互相影响,且易损坏.8 8m超 大采高综采面导矸降尘装置确定采用 “L”型槽不 锈钢材质单边槽,只需将导矸降尘装置安装在支架 掩护梁左侧护上,即可防护相邻两支架架间漏矸. 导矸降尘装置两端底槽水平方向距离立柱和支架尾 梁处前后均大于8 6 5mm,即大于一个拉架步距, 不影响拉架. 34 8 8m超大采高综采面初采期间设备存在的问题与解决方案 导矸降尘装置固定在支架掩护梁左侧护上,整 体为前 高 后 低,底 槽 与 底 板 水 平 夹 角 约 为5 5 , “ L”型底槽起到导向作用,使粉尘、矸石以一定 角度加速后滑落至架间采空区方向,避开操作人 员,保证采煤机司机、支架工等综采面作业人员安 全.导矸降尘装置开放面正对向迎风侧,可以起到 阻挡粉尘作用,架内不存在因通风产生的紊流引起 二次起尘. 3 3 超大采高综采面导矸降尘装置使用效果 导矸降尘装置使用后能降低工作面粉尘浓度 8 0%以上,改善了综采面作业环境,对采煤机司 机、支架工起到了很好的保护作用,降低了其职业 病发病风险.该装置制作简单,可重复使用,可有 效防止大采高工作面倒架时架间漏矸伤人.导矸降 尘装置使用效果如图4所示 图4 导矸降尘装置使用效果 使用导矸降尘装置后,明显提高了逆风拉架速 度和割煤速度,经测算每2刀煤可节约5m i n,按原 工艺6 8m i n/刀煤计算,每天生产班平均割煤1 4刀 煤,使用导矸降尘装置后,生产效率提高3 6 8 %. 4 运输巷自移列车跑偏问题、原因分析及解决方案 4 1 运输巷自移列车跑偏问题 8 8m超大采高综采面运输巷使用了自移移变 列车[ 4-5],自移列车主要有列车牵引支架、推移支 架牵引导轨支柱、列车车厢、车厢升降油缸及列车 分段导轨组成.列车整车外形尺寸 长宽高 为3 0 0m1 4m5m,适应巷道高度为1 8 5 5 5m,自移列车净重为1 6 0t,放上设备后全重约 为4 3 0t,适应巷道坡度为0 7 ,自移列车正常迈 步步距为2m.运输巷宽度为6m,采用机轨合一布 置,自移列车布置在巷道副帮侧.为了便于巷道排 水,在施工巷道砼底板时,巷帮区域比巷道中部低 2 3c m,由于列车底部轨道不固定,且无调偏装 置,在使用过程中,列车常向巷道副帮 行人侧 偏移,出现问题后的对应做法为将自移列车拉到 位后,用短单体和移溜器对偏移轨道进行调整,每 调整一次,需要人工搬运一次单体,费时费力. 4 2 自移列车跑偏原因分析及解决方案 自移列车跑偏的原因一是为了便于巷道排 水,巷道 底 板 不 平,行 人 侧 比 巷 道 中 部 低2 3c m,导致车辆拉移过程中向行人侧偏移;二是 泵站车厢重心分布偏向行人侧,导致板车升降油缸 动作不同步,非行人侧先升起,行人侧后升起,油 缸升降时板车轨道向行人侧发生错动,导致移变列 车偏移. 自移列车跑偏解决方案为在自移列车固有的 液压系统基础上,在部分较重的车厢,如泵站、移 变等板车行人侧安装2个调偏油缸,不使用时收回 在板车下,使用时人工拉出,操作阀安装在板车侧 面便于操作.自移列车调偏装置伸出与收回如图5 和图6所示. 图5 自移列车调偏装置伸出 图6 自移列车调偏装置收回 44 中国煤炭第4 6卷第7期2 0 2 0年7月 4 3 自移列车跑偏问题整改成效 采用调偏装置可随时调整自移列车移变,降低 了劳动强度,减少了调整时间.未使用自移列车调 偏装置前,每月需要2人耗时1h才能将跑偏的自 移列车调整到位.在自移列车泵站、水箱等重车车 厢加装调偏装置后,只需1人2 0m i n即可完成作 业,提高了工作效率. 5 结语 采高是综采面高产高效开采的基础,每一次采 高的增加,都是综采面设备配套和回采技术的革 命,也是一个国家煤矿开采装备制造水平提升的表 现.神东煤炭集团上湾煤矿1 2 4 0 1综采面将一次采 全高开采高度由8 0m增加到8 8m,虽然只是增 加了0 8m,但背后有超大采高综采面设备配套、 巷道支护、顶板管理、回采工艺、信息控制等一系 列关键技术在支撑.通过认真分析8 8m超大采 高综采面试生产期间支架、自移列车等设备出现的 问题,找出了解决方案,保证了超大采高综采面的 安全高效生产.在解决问题的过程中,生产单位和 科研院所积累了宝贵的技术经验,对我国煤炭工业 装备制造水平的改进和提升具有积极的借鉴意义. 参考文献 [ 1] 王再岚,智颖飙,张东海,等我国煤炭资源禀赋 与国际储量格局分析 [ J]中国人口资源与环境, 2 0 1 0S 1 3 1 83 2 0 [ 2] 王海军,孙红发 8 8m超大采高液压支架支护强度 研究 [ J]煤炭技术,2 0 1 81 0 2 6 62 6 8 [ 3] 王富强,郑剑英,崔石磊8 8m采高工作面切眼 掘进与 支 护 工 艺 研 究 [J]煤 炭 工 程,2 0 1 7,4 9 1 2 5 66 0 [ 4] 王连生,贺清海煤矿用液压自移列车研究与应用 实践 [ J]神华科技,2 0 1 7,1 57 2 63 0 [ 5] 马强自移列车行走机构的设计分析 [J]煤矿机 电,2 0 1 8 21 11 3 作者简介崔石磊 1 9 8 4-, 男, 河北石家庄人, 采 矿工程硕士研究生学历, 现任职于国家能源集团神东煤炭 集团上湾煤矿机电队党支部副书记, 主要从事支部党建以 及供电和 供 排 水 管 理 方 面 的 工 作.E G m a i l3 6 3 4 3 1 7 7 4@ q q c o m. 责任编辑 路 强 安徽省出台 关于加快煤矿智能化发展的实施意见 安徽省发改委、安徽省能源局等9家单位近日 联合印发 关于加快煤矿智能化发展的实施意见 以下简称 实施意见 ,深化煤炭行业供给侧结 构性改革,推动智能化技术与安徽省煤炭产业融合 发展. 指导思想和工作目标以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书 记 “ 四个革命、一个合作”能源安全新战略,牢固 树立新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,以 科技创新和管理创新为根本动力,依托互联网、大 数据、人工智能、区块链等先进技术,支持煤炭产 业基础设施转型升级,推动煤炭生产管理模式和管 理理念变革,提升煤矿智能化水平,促进全省煤炭 行业高质量发展.考虑到安徽省煤矿地质条件复杂、 灾害严重的客观实际,合理确定了3个阶段性目标, 即到2 0 2 1年,全省共建成6处智能化示范煤矿;到 2 0 2 5年,全省4 5 %左右的煤矿基本实现智能化;到 2 0 3 5年,全省各类煤矿基本实现智能化. 主要任务按照 “ 企业主体、政府引导、立足 当前、谋划长远、自主创新、开放合作、典型示范、 分类推进”的原则, 实施意见共确定了9项主要 任务.一是加强规划引领,研究编制煤矿智能化发 展规划,推动制定煤矿智能化发展实施方案,加快 构建安徽省煤矿智能化开采新模式.二是分类实施 建设路径,新建煤矿、在建煤矿和具备条件的生产 煤矿均要按照智能化的要求进行建设、优化和改造. 三是加快推进信息系统智能化建设,推进建立信息 管理云平台,推进煤炭企业建立煤矿智能化大数据 应用平台.四是提升生产经营管理环节智能化水平. 五是有序推进采掘智能化升级改造.六是遴选确定 第一批智能化示范煤矿,总结凝练出可复制的建设 经验后,向类似条件煤矿进行推广应用.七是鼓励 开展地方标准制修订工作.八是推进建设国家级和 省级重点实验室和工程 研究中心,支持建设创 新研发平台,开展相关技术、装备和系统的研发. 九是加快人才培养,加强相关学科专业建设,培养 煤矿智能化方向的硕士研究生,开展在职人员智能 化和信息化技能培训,建立健全职业发展通道机制. 54 8 8m超大采高综采面初采期间设备存在的问题与解决方案