从一起事故谈瓦斯突出原因及预防.doc
科技情报开发与经济 文章编号1005-6033(2007)36-0244-02 SCI-TECHINFORMATIONDEVELOPMENT&ECONOMY2007年第17卷第36期 收稿日期2007-11-21 从一起事故谈瓦斯突出原因及预防 路学燊 (义安矿业有限公司,河南新安,471800) 摘 要以一起瓦斯突出事故为例,分析了瓦斯突出的原因,提出了预防瓦斯突出的几 点建议。 关键词瓦斯突出;事故原因;事故预防中图分类号TD712 文献标识码A 清理西翼轨道大巷突出煤与瓦斯安全技术措施,事后,按制订的 跟班救护队员认真检查正头及回风流瓦斯浓度,坚持在瓦斯体积分数不超过0.2%的情况下,于2007年1月10日四点班开始清理工作,地测科派专人计算清理的煤炭量,并给出清理素描图,对西轨道大巷突出现场进行清理,清理后现场情况为巷道正头右下方一个舌形突出孔洞,清出煤量246.5t。 1基本情况 2007年1月4日零点班7时24分,义安矿业有限公司在西翼轨道 大巷掘进放炮时发生一起二2煤(注该煤层在该区域内属不可采煤层)煤与瓦斯突出事故,突出煤炭246.5t,瓦斯涌出量10400m3,突出地点距地表深度为700m左右。 该巷道采用锚网喷支护,巷道断面11.2m2。工作面采用两台FBD(一用一备),风机配套风筒直径800mm,风筒供№6.3/230kW局扇供风“双风机、双电源”“风机自风距离320m,风筒末端风量442m3/min。局扇 动倒台”系列化装备齐全,局扇位置设在反向风门外20m处。 巷道内隔爆水棚、水幕、压风自救装置、瓦斯监测探头、探头报警断电值均按煤矿安全规程、行业有关规定及集团公司有关要求设置,正头悬挂便携式瓦斯监测仪并在距正头300m处设置了三道防爆门。放炮地点设在距正头250m处的反向风门外,放炮地点有直通调度室电话,放炮坚持“一炮三检”“三人连锁放炮”原则,严格执行了放炮断电撤人措施。 3事故原因 笔者多次到现场进行勘察并翻阅了大量的图纸资料,认为这是一起 放炮诱导的极薄煤层煤与瓦斯突出事故,导致此次突出事故的原因为 (1)二2煤具有突出危险性,无突出危险性的煤层是不可能发生煤与瓦斯突出事故的。 (2)西轨正头处于背斜轴部应力集中带,岩石中集聚了大量的弹性能,煤层受到的压力增加,加上煤层中的瓦斯压力的作用,由于掘进作业,使其三向受力平衡状态遭到破坏,大量的瓦斯和煤炭快速涌向掘进空间。 (3)我公司二2煤层赋存条件极为复杂,产状、厚度变化极快,1月3日四点班,二2煤层左帮厚度0.26m,右帮0.28m,突出后现场测量左帮煤厚0.26m,右帮煤厚0.4m,而突出口向里1m处煤厚增至0.7m,煤层厚度的增大,使瓦斯含量增大。 (4)放炮的震动加速了煤体的失衡诱导了突出。 (5)我公司对厚度小于0.3m的二2煤突出危险性认识和防突经验(煤矿安全规程第201条规定厚度小于0.3m的突出煤层可直接采不足 用震动爆破或远距离爆破揭穿),对二2煤层极薄区“四位一体”防突措施不完善,在揭露二2煤后施工期间,由于煤厚一直在0.3m以下,没有实施预测预报。 2事故经过 2007年1月4日零点班,当时西翼轨道大巷正头底部二2煤平均厚 度0.27m(左帮厚0.26m,右帮厚0.28m),施工单位除了按爆破图表打眼外又在煤层中打了13个瓦斯释放钻孔,钻孔深2.2m,放炮前正头瓦斯体积分数为0.1%~0.2%,全断面施工了45个炮眼,对13个瓦斯释放钻孔用黄泥全部充填后,即开始设警戒,断电撤人,放炮员开始装药,药装好后,按规定用水炮泥、黄泥封好炮眼,按照“三人连锁”放炮要求,7时(通风系统图见图1),炮响后24分在西轨道反向风门外实施远距离放炮 导致西轨道大巷正头、回风流、西翼首采面车场、回风流、西翼轨回联络巷、西翼胶回联络巷口、西翼回风大巷、总回风巷等8个瓦斯探头先后报监测室、调度室值班人员发现以上情警,瓦斯体积分数44.4%~24%不等。况后,立即打电话通知值班领导、其他矿领导及有关业务科室领导,及时成立了以总经理为首的救灾指挥部,指挥部命令八点班所有人员暂不下井,并通知西轨道大巷反向风门外、西胶带、东翼等全部井下人员升井,截至8时30分,井下人员全部升井。 4预防瓦斯突出的建议 (1)在有煤与瓦斯突出危险的煤层中掘进煤巷或半煤岩巷道时,必 须采取“四位一体”的防突措施,即使巷道位于超薄煤层中,也不能掉以轻心,必须进行突出危险性鉴定,指标超限的情况下必须进行瓦斯抽放或排放,经效果检验无突出危险性后,方可进行作业。 (2)在有突出危险性的煤矿生产中,应加强地质工作,在煤层突然变薄或变厚、地质构造带、应力集中区要加强现场管理、技术管理。 (3)完善各种通风防突设施,如构筑防突风门、设置压风自救装置等,在这次突出事故中,我公司无一人伤亡,是与我公司通风防突设施完善、通风系统畅通无阻分不开的。 (4)在有突出危险的煤层中掘进,必须制定完善的措施并严格执行。例如我公司明确规定“西翼三条大巷任何一个工作面(当时三个工作面 爆破材料库 均遇二2煤)放炮时,必须同时撤出其他两个工作面人员,即将人员撤至防突风门外侧的安全地点,同时对影响区域内的所有非本安型电器实行断电,即使发生突出,也不会发生瓦斯爆炸和引起人员伤亡。 (5)建议尽量坚持采用放出班炮的方法,即通过合理安排劳动组织, 图1通风系统图使放炮这一工序在出班时进行,此时,所有人员均已撤至安全地点或已 科技情报开发与经济 文章编号1005-6033(2007)36-0245-02 SCI-TECHINFORMATIONDEVELOPMENT&ECONOMY2007年第17卷第36期 收稿日期2007-09-22 球型网架安装 陈谦治 (中冶天工建设有限公司工业安装炉窑分公司,天津,300308) 摘 要介绍了球型网架安装过程中使用的整体垂直提升法、滑移法2种拼装和吊装 方法,提出了施工中存在的问题。 关键词球型网架;网架结构安装;整体垂直提升法;滑移法中图分类号TU39 文献标识码A 焊接为好(约500mm~600mm,每3个球中间设1个支点)。为减少高空补装,定为1线及A列上弦球在地面拼装,地面拼装位置以1线及A列上弦球外皮距墙柱内皮20mm(柱子为360mm360mm),球中心与轴线差300mm,8线及F列上弦球因地面没有位置拼装,留在起吊后在高空补齐(见图2),起升后8线及F列补齐后(F列3线、6线及8线D列下部设有吊具无法补齐),向A列1线方向移动对齐位置,安装就位,拆除所有吊具,将吊具所站位置杆件及钢球补齐,网架安装完毕。为保证高空网架移动时减少框架柱受力,1线及A列吊具至网架吊点间要保证2m以上的距离。 网架结构安装时因各种条件限制经常无法用机械安装,如周边无法站吊车、网架在高楼顶部、网架面积过大等,因以上原因必须用倒链吊装或其他方法吊装。如果网架下部地面有条件,就可在地面整体拼装。根据滑移法2种拼装和吊装方法。现场情况,可以选择整体垂直提升法、 1整体垂直提升法 以一组30m网架高度3m空心球倒挂式网架、起升高度为842m、 (见图1),根据网架重量,面积选用6点吊装,在A列、m为例F列中3线 6线设4点主吊点,用10t倒链,在1线、8线中间各设一点辅助吊装,可选用5t倒链(柱子断面为360mm360mm)。 图2网架拼装图 1.2吊具部分 (1)F列上部吊具用工子钢或槽钢背靠背组对而成。吊装前与柱头 (用木方预埋件焊接,吊具尾部如无法作风缆绳时,可与自身砼柱底部柱把砼柱四角护住)用倒链拉紧绑扎,双拉绳柱两侧绑紧。 图1 空心球倒挂式网架 (2)F列下部吊具利用网架轴线处上弦钢球及轴线处下弦两侧钢球,用钢管及钢板组对成三角形,来保证上部倒链与下部吊具前后成直线(左右差300mm)。为了减少起吊时对柱子形成的前后拉力,按以上方法 1.1网架拼装及吊具设置 在地面用砖或其他物品在下弦钢球处架起支座,高度以方便组对和 升井,即使发生突出,也能确保人员安全,同时也可减少因放炮撤人带来的时间损失。 (6)在有突出危险性的矿井中要制定完善的煤与瓦斯突出事故应急 ()在有煤与瓦斯突出危险性的矿井中,要进行煤与瓦斯突相关知 8 识的全员培训教育,每一位职工都要知道煤与瓦斯突出的预兆、机理、危害性,增强员工的防突意识。 (实习编辑薛占金) 救援预案,并按有关规定进行演练,确保一旦发生突出,能快速安全撤出所有人员。 (7)加强监测系统日常管理,确保监测系统灵敏、可靠,发挥监测系统连续监测的作用,一旦发生突出事故,地面调度及监测人员能够马上发现突出地点及灾害影响范围,争取在最短的时间内作出反应。 ─────────────── 第一作者简介路学燊,男,1968年生,1991年毕业于焦作矿业学院采矿系采矿专业,工程师,义安矿业有限公司工程技术科,河南省新安县,471800. TalkingabouttheReasonsandPreventionofGasOutburstfromanAccident LUXue-shen ABSTRACTTakinganaccidentofthegasoutburstastheexample,thispaperanalyzesthereasonsofgasoutburst,andadvancesseveralsuggestionsonpreventinggasoutburst. KEYWORDSgasoutburst;reasonsofaccident;accidentprevention 245