优化磨矿分级系统负荷的探讨.pdf
有色金属 (选矿部分 )2 0 0 9 年第 1 期 5 楚雄矿冶股份公司选矿厂设计处理量为 3000t/d, 为了适应企业生存与发展的需要,选矿处理量增加 到 4500t/d。增产后,选矿厂出现了两个瓶颈问题 一是竖井提升能力不足;二是细碎机负荷过重,难 以满足生产。对此,我们先后采取了更新细碎机、 改造提升系统等措施,有效解决了这两个瓶颈问 题。现在整个提矿、碎矿系统已经能够满足扩产的 需要。随之而来的是另一个瓶颈的显现,即棒磨机 处理能力不足,选矿厂先后采取了增大棒磨机用棒 直径 ( 由 Ф75mm 增加到 Ф85mm )、提高棒磨机转 速等措施,有效提高了棒磨机的处理能力。接着, 我们看到了二段磨机频繁涨肚,三段磨却处于负荷 不足状态,说明了磨矿分级系统负荷不平衡。 从提高磨矿系统处理能力和合理分配各段磨机 负荷、保护设备、调整流程的角度考虑,是否可以 将负荷后移,即将二段磨机的负荷分出一部分进入 三段磨机,充分发挥三段磨矿的作用,从而达到调 整负荷、提高处理量和指标的目的。本文就此作了 大量的统计和分析计算工作,并提出了调整方案。 1磨机现状 1.1流程考察统计结果 为摸清近年来磨矿系统的运行状况,首先统计 了 2003-2006 年四年间的流程考察及局部流程考察 数据,并得出各台磨机利用系数和分级效率的数据 ( 见表 1 )。 从表 1 可以看出,棒磨机和三段磨机负荷明显 低于二段磨;同时分级机和旋流器的分级效率也较 正常值 ( 一般地,分级机分级效率≥55,旋流器 分级效率≥60 ) 偏低。 1.2现场操作分析 通过对现场情况的观察,以及与操作人员的交 流得知,在现场操作过程中,棒磨机、分级机、二 段磨的运行电流明显高于三段磨机,且二段磨经常 出现胀肚情况。由此也可得出二段磨机负荷高于三 段磨机负荷的结论。 2流程考察相关数据及流程计算 要调整参数,首先要摸清原来流程的操作参 数,因此统计了 2003-2006 年四年来的相关数据, 得到了磨矿分级流程中各产品的细度、品位等数 据;再以流程考察中所得到的平均细度、品位等相 关数据,结合工艺要求的分级效率、磨机利用系数 等,重新计算磨矿分级流程,计算结果见数质量流 程图 ( 图 1 )。 由表 2 可知,除了分级溢流细度、三段排矿细 度略高于计算值外,其余细度值考察数据均低于重 优化磨矿分级系统负荷的探讨 王礼珊, 刘嘉荔 ( 云南铜业 ( 集团 ) 有限公司 楚雄矿冶股份公司,云南 楚雄 675401 ) 摘要在生产实践中,选矿厂磨矿系统经过多项技术创新后,处理量由 3000t/d 增加到 4500t/d,同时导致二 段磨矿环节负荷由 0.78 t/m3 h 增加到 0.85 t/m3 h,三段磨矿环节负荷仅为 0.72 t/m3 h,基于流程考察、现场分析和 优化计算,通过调整分级设备的工艺和结构参数,使二段磨矿负荷减少 0.05t/m3 h,三段磨矿负荷增加为 0.75 t/m3 h, 相对平衡合理。 关键词优化;系统;参数;负荷 中图分类号TD453;TD454文献标识码B文章编号1671-9492 (2009 ) 01-0016-04 收稿日期 2 0 0 8 - 1 0 - 1 8 作者简介 王礼珊 (1 9 7 1 - ) , 男, 云南宣威人, 助理工程师。 表 1各台磨机利用系数和分级效率 Table 1The date of efficiency for every crusher and grinding mill 设备名称 棒磨机 二段磨机 三段磨机 分级机 旋流器 利用系数/ ( t m-3 h-1) 0.66 0.85 0.75 分级效率/ 48.88 52.06 16 2 0 0 9 年第 1 期 新计算的数据。其中,分级给矿和返砂细度低,是 由于考察中的分级效率仅 48.88,在计算时则将 分级效率提高到了 50;旋流器的给矿、溢流、沉 砂细度考察数据低于计算数据,一方面是依据原来 旋流器调整时的参数要求 (给矿细度大于 30, 最好保持在 38以上,根据考察结果情况取值为 30 ),且考察中分级效率仅为 52.06,计算时取 55;同时,还看到各段磨机的排矿细度均低于 计算数据,说明各段磨机的磨矿效果未达到预期和 要求。 3分级机和旋流器负荷计算 3.1分级机 3.1.1FGL-Ф2.4m 分级机处理能力计算 Q=mk1k2( 65D2+74D-27.5 ) /24 式中m分级机螺旋个数;m=2 k1矿石密度校正系数;k1=10.5( δ-2.7 ) ≈1.0 δ矿石密度;δ=2.68 k2分级粒度校正系数;d(95)=0.24mm, 查表得 k2=1.4~1.7,取 1.5; D分级螺旋直径,m 将各参数代入公式,计算得 Q=65.56 t/h 3.1.2以实际流程处理量反算的螺旋直径 D=-0.08+0.10324Q/mk1k2姨 式中Q生产中实际处理量,目前处理量 以94t/h 计算; 其它符号同前 计算得D=2.74 3.1.3超负荷量 由前面的计算不难看出,就目前来看,分级机 已经处于超负荷状态。 以超出的直径反算处理量,得 Q'=mk1k2( 65D2+74D-27.5 ) /24 其中D=2.74 Q'=82.91 t/h 也就是说,Ф2.4m 分级机目前已超负荷26.46。 3.1.4解决超负荷的方法 分级机超负荷运转主要体现在返砂量大,球磨 机吃不了,循环负荷大。要减少返砂量,一方面是 强化磨矿,另一方面是加大溢流量。而两者是统一 的,只要返砂量减少,磨机就能提高磨矿效果,因 此我们考虑采用加大溢流量的方法。 根据返砂量公式Q0=135 mk1n0D3/24,可以看 出,当转速 n 减小时,返砂量就会减少。Ф2.4m 分 级机的转速 n0为 3.64r/min,当转速减为 n1=3 r/min 时,Q1/Q0=17.58,即减速后返砂量减少 17.58。 根据流程考察结果统计,分级机溢流浓度为 原矿 100.094.0 8.3( 8.12.3 ) Ⅰ Ⅱ Ⅲ 12.81 12.04 88.0 0.794 ( 86.783 ) 中 矿 257.7 242.25 20.45 ( 20.454 ) 粗 选 112.0 105.29 65.0 ( 64.188 ) E55 ( E52.06 ) 257.7 242.25 12.74 ( 12.06 ) 352.13 331.0 30.0 ( 29.829 ) 旋流器 99.2 93.25 42.0 0.806 精 矿 0.80 75.2 40.31 100.0 94.0 42.0 ( 42.151 ) 粗粒浮选 E50 ( E48.88 ) 134.0 125.96 8.0 ( 7.669 ) 210.88 198.23 25.0 ( 20.663 )分级机 100.0 94.0 23.24 ( 21.061 ) 图例 产率 ( )矿量 (t/h ) 品位 (% )细度 (- 7 4 μm ) 原考察细度 (- 7 4 μm ) 图 1数质量流程图 Fig. 1Theflowsheetafteraccount 表 2考察数据与流程重新计算的数据对比 Table 2Contrast result for seeing and account 细度/-74μm 产品名称 棒磨给矿 棒磨排矿 分级给矿 分级溢流 分级返砂 二段磨排矿 旋流器给矿 旋流器溢流 旋流器沉砂 三段磨排矿 中矿 考察值平均计算数据差值 ( 计算-考察 ) 8.123 21.061 20.663 42.151 7.669 21.877 29.829 64.188 12.060 20.454 86.783 8.300 23.240 25.000 42.000 8.000 22.000 30.000 65.000 12.740 20.450 88.000 0.177 2.179 4.338 -0.151 0.331 0.123 0.171 0.813 0.680 -0.004 1.218 王礼珊等 优化磨矿分级系统负荷的探讨17 有色金属 (选矿部分 )2 0 0 9 年第 1 期 48.19,按处理原矿量 94t/h 计算,则 17.58应为 16.52t/h,换算成矿浆量为 12.79m3/h,由此使二段 磨矿负荷减少 0 . 0 5 t / m 3 h 。 3.2Ф500mm 旋流器 3.2.1Ф500mm 旋流器处理能力计算 旋流器的处理能力一般以矿浆体积计算 V=3kakddndc 式中ka锥角修正系数,ka=1.0 kd直径修正系数,kd=1.0 dn给矿口当量直径,cm,dn=4bh/п姨 =5.64cm b给矿口宽度,cm h给矿口高度,cm dc溢流管直径,cm P0入口矿浆计算压力,MPa, P0= [ ( H-H' ) γg ] /100=0.116 MPa H高位池管道出口至旋流器进浆口 几何高差,H=10m H'沿程 (管道、弯头、闸门 ) 损 失,H'=2m g重力加速度,g=9.8m/s 将各参数代入公式计算得V=63.5 m3/h 现场用 5 台旋流器,则理论处理量为 317.5 m3/h。 3.2.2Ф500mm 旋流器现场处理量 就流程考察来看,现场生产中旋流器的处理量 的产率达到 410,按 94t/h 计,合 385.4t/h,矿浆 浓度为 48,折算出矿浆体积约为 561.3m3/h。从 理论上看,旋流器的处理量是不能满足生产需要 的。但现场的操作却又显示出旋流器负荷不足,经 现场考证,认为是由于两方面原因,一是旋流器各 参数不合理;二是高位槽液面不稳。 但要在目前设备条件下,尽可能满足生产量的 需要,考虑通过调整旋流器参数来达到目的。这在 我厂 20 世纪 90 年代中期也曾做过类似试验,不过 当时的主题不同,是为提高溢流细度而增大旋流器 沉砂口尺寸,现在是为了调整处理量而寻找适合的 沉砂口尺寸。 3.2.3确定 Ф500mm 旋流器参数方案 根据重新计算后各作业点的产率、矿量和细度 要求,对旋流器进行参数调整。而影响旋流器分 级效率和处理量的主要参数是沉砂口尺寸和进浆 压力。 3.2.3.1确定沉砂量 根据计算出沉砂的产率约为 257.71,按原矿 处理量 94t/h 计,沉砂量应为 242.25t/h,加大分级 机后移部分的矿量 16.52t/h,沉砂量应为 258.77t/h, 则循环负荷 Cw275.29。 3.2.3.2确定沉砂口尺寸 沉砂口尺寸 ( Δ ) 计算 Δ= ( 4.162- 16.43 2.65-P 100P Cw 1.1ln u 0.907P) 2.54 =6.518cm65.18mm 当沉砂口尺寸为 65.18mm 时,既可满足流程 计算的处理量,同时也能满足分级机后移部分的矿 浆量 ( 12.79 m3/h )。 3.2.3.3确定溢流指标 溢流指标是保证浮选效果的重要参数,是必须 保证的,根据生产中浮选流程的需要,确定溢流指 标为浓度 28~30,细度为 65~68-74μm。从 历年流程考察结果统计上看,现在的溢流能达到这个 指标要求,说明现在的溢流口尺寸无需再作调整。 3.2.3.4进浆压力的稳定措施 在现场中,进浆压力不稳定的原因主要是1 ) 砂泵“喘气”现象在所难免,偶有发生;2 ) 高位 槽中基本是进出两空,不能满足“满管下输” ,以 致给矿压力不稳定。 分析原因后认为,现在的砂泵工作情况已大有 改善,今后应多做工作,尽量减少“喘气” 。另一 方面是适度缩小高位槽直径。 现在的高位槽相对于矿浆量偏大了,所以难以 形成一定高度的矿液面,如果适度缩小直径,就可 解决这个问题。解决方案见图 2。 π R1100 R1250 进旋流器 进旋流器 1600 2500 图 2高位槽改造示意图 Fig. 2Sketch of improved 18 2 0 0 9 年第 1 期 在高位槽中增加一个类似“夹层”的隔层,隔 层与外层相连,当矿浆超过一定高度时,自然与外 层连通,外层与高位槽溢流管相连,溢出矿浆自溢 流管流回砂泵池,避免漫槽。增加隔层后,在一定 高度内缩小了高位槽内径,提升矿浆高度,对稳定 旋流器进浆压力是有利的。 通过现场观察与测量,建议内径减少 150mm, 即从原来的 1250mm 减至 1100mm,隔层高度为 1600mm。 3.2.4三段磨机在增加处理量后的负荷状况 三段磨机现阶段的处理量达到 283.2t/h,利用 系数为 0.721t/m3 h;处理量增加了 23.32t/h,则利 用系数应为 0.751 t/m3 h。三段磨机完全能够满足 生产。 4结语 要平衡整个磨矿分级系统的负荷,一方面要加 强各段磨机的管理,尤其是介质添加管理,按时、 按量、足量、科学合理地添加介质,使各台磨机能 处于一个科学、合理、高效、经济的状态下运行。 二是调整分级设备的参数,最终达到将前两段磨机 的负荷后移到第三段磨矿。 通过调整,一方面在不减产的情况下减轻了分 级机和二段磨的负荷,另一方面又能充分发挥三段 磨机的效果,从而达到优化磨矿分级系统,提高磨 矿分级系统效率的目的。 参考文献 [1 ]选 矿 设 计 手 册编 委 会 . 选 矿 设 计 手 册[M ] . 北 京 冶金工业出版社, 1 9 8 8 . RESEARCH OF OPTIMIZE THE SYSTEM OF GRIND AND CLASSIFICATION WANG Lishan,LIU Jiali (Chuxiong Copper,Yunnan Coppere Industry (Group ) Co.Ltd.,Chuxiong Yunnan 675401, China ) ABSTRACT The triturate system in the mill run factory,Accross innovate in technology,output has been incteased from 3000t/dto4500t/d,but at the same time,it bring on burghen from 0.78t/m3 hto 0.85 t/m3 h for second grind.By way for adjust configurable parameter,analyse,account again,result the second grind’ s burghen decrease 0.05 t/m3 h,the third increase 0.03 t/m3 h. Key wordsoptimize;system;parameter;burthen 王礼珊等 优化磨矿分级系统负荷的探讨19