云南某铁矿磨矿工艺试验研究.pdf
第 2 7卷第 3期 2 0 0 7年 O 6月 矿 冶 工程 M I NI NG AND M ETALLURGI CAL ENGI NEERI NG Vo 1 . 2 7 № 3 J u n e 2 0 07 云南某铁矿磨矿工艺试验研究① 高利坤 , 陈 云 , 周 平 昆明理 工大学 ,云南 昆明 6 5 0 0 9 3 摘要针对云南某铁选矿厂铁精矿指标降低、 杂质含量超标的生产现状, 从矿石的力学强度研究出发 , 进行了一段磨精确化装补 球的试验研究。提出在二段磨中用尺寸合理的钢段取代钢球的方案, 并提出了对二段磨实施检查分级一 溢流控制再分级的工艺流 程。工业试验结果表明, 精确化装补球方法的应用全面改善了磨矿及选别过程。 关键词 磨矿; 铁矿; 磨矿工艺 ; 精确化装补球 中图分类号 T D 9 2 1 文献标识码 A 文章编号 0 2 5 3 6 0 9 9 2 0 0 7 o 3 0 0 4 5 0 4 S t u d y o n t h e Gr i n d i n g Pa r a m e t e r s o f a n I r o n Or e i n Yu n n a n Pr o v i n c e GAO L i k un,CHEN Yu n,ZHOU P i n g K u n mi n g e o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y , K u n mi n g 6 5 0 0 9 3 ,Y u n n a n , C h i n a Abs t r a c tTh e i r o n c o n c e nt r a t i o n f r o m a mi n e r a l p r o c e s s i ng pl a n t o f a n i r o n o r e i n Yu n na n e x h i b i t s p o o r q u a l i t y,l o w r e ‘ c o v e r y a n d e x c e s s i v e i mpu rit i e s .To o pt i mi z e t he p r o c e s s i n g p a r a me t e r s a d o p t e d b y t he p l a n t ,e x p e rime n t a l s t u d y o f p r e c i s e ba l l c ha r g i n g i n a s i n g l e - s t a g e g rin di n g wa s c a r r i e d o u t b a s e d o n t h e i nv e s t i g a t i o n o n me c ha n i c a l p r o p e r t i e s o f t he o r e .A me a s u r e u s i n g s t e e l r o ds o f a r a t i o n a l s i z e t o r e p l a c e s t e e l b a l l s ,a n d a mo d i fie d flo ws h e e t o f c h e c k c l a s s i fic a t i o n‘ r e c l a s s i fic a t i o n b y c o n t r o l l i n g o v e r f l o w f o r t h e s e c o n d a r y - s t a g e g r i nd i ng,we r e r e c o mme n de d. Th e i n d us t ria l t e s t s h o ws t h a t t h e i n t r o d u c t i o n o f p r e c i s e b a l l c harg i n g b e ne fit s t he g rin d i n g a n d mi n e r a l p r o c e s s i n g r e s u l t s . Ke y wo r d s n d i n g;i r o n o r e;g nn di n g t e c h n o l o g y;p r e c i s e b a l l c h a r g i n g 云南某铁矿探 明地质储量 2 0 1 5 . 3 5万 t , 经开采 , 现深部保有地质储量 9 5 1 . 7 3万 t 。选矿 厂 自投 产 以 来, 人选原矿品位随着矿体向下开采从 5 0 %左右下降 到目前的 4 4 %左右, 铁精矿品位从 6 1 . 5 %下降到 5 8 %, 铁回收率从 7 9 %下降到7 0 %。另外, 铁精矿杂 质磷也高 , 达到 0 。 3 3 % 。所 以必须进行提 高铁精矿的 选别指标和降低精矿含磷的研究 。 选矿工艺中 , 要提高选别指标 , 降低精矿 中杂质的 含量 , 改善磨矿效果 , 无疑是一个十分关键 的环节 。而 目前精确化装补球是一种行之有效 的措施 , 已在工业 中推广应用⋯ 。本文用精确化 装补球 的方法进行磨 矿工艺试验研究 。 1 原矿性质 1 . 1 试样组成 该铁矿以赤铁矿 、 镜铁矿为主, 其他铁矿物为菱铁 矿 、 针铁矿 、 黄铁矿、 白铁矿 , 还有少量磁铁矿。脉石矿 物有铁 白云石 、 方解石 、 重晶石 、 高岭石 、 石英和微斜长 石。试样多元素分析见表 1 。铁矿石含铁 4 2 . 5 0 %, 含 磷0 . 6 1 8 %, 含硫 1 . o 4 % 矿石中磷、 硫含量较高。 表 1 试样多元素分析 质量分数 / % A1 2 03 Ca O T F e Mg O Na 2 0 P S S i O2 C u K2 0 4. 2 5 5. 8 O 42 . 5 O 3. 4 7 O . 2 1 O . 6 1 8 1 . O 4 1 O . 1 9 0 . 0 7 6 0 . 2 8 1 . 2 试样结构构造 试样进行 x射线衍射分析和电子探针分析结果 表明, 试样中的磷、 硫等杂质元素均以独立矿物状态存 在 , 硫主要赋存在重晶石中, 磷主要赋存于羟基磷灰石 中, 羟基磷灰石和重晶石均以不规则块状、 粒状嵌布在 赤铁矿和镜铁矿中。但磷灰石矿物粒度较细, 在 1 5 8 0 m之间 ; 铁矿物粒度也细 , 一 5 0 m 占4 8 。 1 0 %。 2 选矿试验研究 从原矿分析结果看出 , 磨矿达到一定 细度能提高 ①收稿 日期 2 0 0 6 1 1 - 1 1 作者简介 高利坤 1 9 7 3 一 , 男, 彝族, 云南宣威人, 讲师, 博士研究生, 主要研究方向为磁电选理论及工艺。 维普资讯 矿冶工程 第 2 7卷 铁精矿的指标和降低杂质元素的含量。于是进行选矿 试验研究, 结果表明, 采用一段粗磨 一 0 . 0 7 4 m m粒 级占 6 5 % 一 弱磁一 强磁抛尾一 粗精 矿再磨 一0 . 0 5 4 m m 粒级 占9 5 % 一 磁选一 重选的工艺流程 , 试验流程如图 1 所示 , 能获得含铁 6 2 . 1 5 % , 杂质磷 0 . 1 2 6 % 的铁精矿 , 铁 回收率 8 7 . 1 4 %。 原 矿 精 矿 图 1 选矿试验流程 3 磨矿工艺试验研究 尾 矿 从选矿试验可 以看 出, 要提高该铁矿 的选别指标 和精矿质量, 可以针对现场的实际情况在磨矿工艺上 作文章 , 也就是说在现场设 备和工艺流程没有大的变 化情况下, 通过精确化装补球来提高磨矿细度, 确保选 矿指标的实现。 3 . 1 球磨机中所需精确球径的确定 该铁选厂生产中的迫切要求是提高精矿品位和回 收率, 并降低铁精矿中杂质磷的含量, 故对磨矿的要求 是高细度及高解离度, 同时使产品过粉碎较轻。这就 必须采用精确化的装补球方法。精确化的装补球方法 是昆明理工大学的科研成果, 已在生产上取得很好的 应用效果。 要使球径精确, 采用昆明理工大学的球径理论公 式 3 . - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ’ √ P /“g0 ’ 一 V J u ’ e ’ 式中 为特定磨机工作条件下所需的精确球径, c m; 为综合的修正系数 , 不同粒度取值见表 2 。 为转 速率, 根据该铁矿选厂的实际情况, 取 0 . 7 9 , 所以, 一 。 0 . 6 2 4 1 0 . 2 4 3 1 0 . 3 8 1 0 。 压为矿石抗压 强度 , 测得 压1 0 9 8 . 1 6 k g / e m 1 0 9 8 1 6 0 g / e ra ; p 为钢球在矿浆 中的有效密度 , p p p , p为钢球的密 度 , 7 8 g / c m , P 为矿浆 密度 , P , 为矿石密 度, 为 4 . 6 9 g / c m , R为磨矿浓度 , 为 7 5 % , 贝 0 P 2 . 4 4 , 于是 p pp 7 . 82 . 4 45 。 3 6 g / c m ; D 0 为磨机充填率取4 0 %时中间缩紧层的直径, C D Z , 按缩 紧层 直径 的计算 办法得 D 。1 . 5 8 m1 5 8 c m。d , 为9 5 %过筛计的磨机给矿最大粒度, c m 。 爪 一Q . 4 . [正 一 一 √1 0 P D o ’ 则 看 4 √ . 。 则不同粒度下所需的精确球径见表 2 。 表 2 不同粒度下所需的精确球径 因此 , 现厂 采用 1 2 0 m m 钢球 是偏 大 的, 采 用 1 0 0 m m最大球即已足够。 3 . 2 一段磨机 中初装球的精确化确定 根据磨机给矿粒度组成及各粒级需要的精确球 径, 可以计算出球磨机的初装球方案。 磨机的给矿包括新给矿及返砂, 但该选厂历年来 一 段磨机返砂很少, 而且有用过大球径的习惯, 故采用 过粗的给矿粒度计算, 即只用新给矿做计算依据。 选厂为两段磨矿, 但不要求增加生产率而是要求 高细度, 因此, 第一段应保持 一 0 . 0 7 4 m m粒级含量达 5 5 %左右, 相当于 0 . 3 m m 。在第一段磨矿 中, 一 0 . 3 m m粒级视为不需再磨级别。 考虑第一段要求磨得较细, 故应配有一定量小球, 因此配球种类应多一点, 计划配5种球。因此, 磨机给 矿分 5个组。 因为各个级别均需要磨细, 所以采取球 比与磨机 维普资讯 第 3期 高利坤等 云南某铁 矿磨 矿工艺试验研究 4 7 给矿粒度产率相当的原则进行配球。 按照以上原则 , 进行 了初装球计算 , 计算结果列入 表 3 。 表 3 某铁矿选厂一段磨初装球计算 因此, 推荐的一段磨初装方案为 1 0 0 09 0 8 0 06 0 04 0 2 5 3 0 2 0 1 5 1 0 为了验证 以上推荐是否为最佳方案 , 设计 了比推 荐方案偏大的方案及 比推荐方案偏小 的方 案, 再加上 现厂使用 的方案。4个方案的初装球 比例分别是 ① 推荐方案 1 0 0 09 0 8 0 6 0 4 02 5 3 0 2 01 5 1 0。 ② 偏大方案 1 0 0 09 0 8 0 6 0 3 5 2 5 2 5 1 5 。 ③ 偏小方案 8 0 6 0 04 0 3 02 5 2 5 2 5 2 5。 ④ 现厂方案 1 2 0 1 0 0 8 0 6 0 2 0 3 0 3 0 2 0。 3 . 3 一段磨机补球方案确定 将推荐方案①的初装球球荷正累积产率曲线绘在 算术坐标 图上 , 并作初装球曲线的平行线 , 得到初加球 正累积产率曲线, 见图 2 。由此曲线上确定补加球比 为 1 0 0 09 0 8 0 5 0 2 5 2 5 。 \ 褂 也 砥} 褪 龋 图2 装补球图 3 . 4 一段磨初装球方案的扩大试验验证 在 DL为 4 5 0 mm 4 5 0 mm的大型实验室磨机 中对上述 4个初装料方案进行了扩大试验验证 。磨机 容积 V0 . 0 5 6 5 m , 当充填率 4 5 % 时可 装球 1 1 0 k g 。使磨机转速率与现厂磨机一致。将磨机给矿 分成 4份 , 每份为 1 7 . 7 7 k g 。磨矿时间 3 0 mi n 试验确 定 。4个方案的磨碎产品见表 4 。 如何从大量的数据中判别各个方案的优劣必须 选用正确 的评价指标 , 这里选择如下 5个评价指标 1 磨不细产率, 判明球组磨碎粗级别的能力 , 判明球组磨碎粗颗粒的能力, 。 ., 判明磨碎不合格粗 粒 的能力 。 2 . 。 .叭产率, 判明球组的细磨能力大小。 3 . 。 .。 。 产率, 判明球组产生过粉碎的情况。 4 。 , . 。 .。 。 产率, 判明球组有效磨碎能力的大小。 5 单位容积生产率 q . 。 . 及 q 合 格, 判明磨机生产 能力大小 。 根据表 2及给矿粒度特性以及磨碎实际能力 , 可以 列出 4个方案的上述 5个评价指标 , 指标参数见表 5 。 表4 4个初装球方案的磨碎产品比较 维普资讯 4 8 矿冶工程 第 2 7卷 4种方案的磨碎结果比较说明 ① 与现厂方案比, 推荐方案不存在球径减小后磨 不细的问题, 也不存在过粉碎加重的问题。 ② 推荐方案无论按 一 0 . 0 7 4 m m粒级计或按合格 粒级计均比现厂方案及偏大方案好。 ③ 推荐方案的生产率比现厂方案可提高1 2 . 9 %。 ④ 偏小方案只是产品中大于 1 m m的过粗粒级过 多及过粉碎重 , 但它的细磨能力是最好的。 ⑤ 各个方案的磨碎能力均比现厂方案的生产率 大及 一0 . 0 7 4 m m粒级产率高, 现厂方案确实应该 放弃。 ⑥ 综合各项指标, 认为推荐的方案是最佳的, 但 要进一步提高 一 0 . 0 7 4 m m粒级产率时, 向偏小方案靠 也是可取的。 3 . 5 二段磨磨矿介质的初装方案及补加方案 从表2 所需精确球径的计算看出, 一 1 m m矿粒采 用 2 0 m m钢球已够。对于细磨, 采用铸铁段取代钢 球的效 果更好 J 。由于一段磨矿 一 0 . 0 7 4 mm粒级含 量达 5 5 %以上 , 二段磨初装方案建议采用 3 0 m m 3 5 m m及 2 5 mm3 0 mm 的铸铁段各 5 0 % 的方案 , 补加 也按 3 0 m m 3 5 m m及 2 5 m m3 0 mm的铸 铁段各 5 0 %的方案。 为了进一步提高铁精矿品位及降低精矿磷含量, 应将第二段的磨矿 粒度控 制在 0 . 0 7 4 mm或更 细, 现 场使用沉没式螺旋分级机进行检查分级, 是难于达到 这样高的细度的, 故提出用旋流器对螺旋溢流进行控 制分级的技术方案 。 3 . 6工业试验结果 根据精确化试验结果进行了工业试验, 精确化装 补球方法的应用, 显著地提高了磨矿与选别指标 1 工业试验指标与选矿试验指标相当, 精矿品位 由原来的5 8 %提高到了6 2 %, 提高了4个百分点, 回 收率由原来的7 0 %提高到了8 4 %, 提高了 1 4个百分 点, 铁精矿含杂质磷降低到了0 . 1 5 %以下。 2 与试 验前 的相 比, 磨 机 台时 能力 提高 了 1 6 . 4 0 %, 磨 机 一0 . 0 7 4 m m 粒级利用 系数提 高 了 2 8 . 5 %, 钢耗降低了1 6 %, 电耗下降了 1 8 . 3 2 %。 3 磨矿细度增加了 1 0个百分点, 单体解离度提 高了 1 4个百分点。 4 结 语 通过选矿试验 , 采用一段粗磨 ~0 . 0 7 4 m m粒级 占6 5 % 一 弱磁. 强磁抛尾一 粗精矿再磨 一 0 . 0 5 4 mm粒 级 占 9 5 % . 磁选 重选 的工 艺 流程, 能 获 得含 铁 6 2 . 1 5 %, 杂 质 磷 0 .1 2 6 % 的 铁 精 矿, 铁 回 收 率 8 7 . 1 4 %。为确保磨矿细度达到选别指标 通过球径精 确化研究, 推荐一段磨装球方案为 1 0 0 9 0 8 0 2 j 6 0 4 02 5 3 0 2 0 1 5 1 0 。补球方 案为 1 0 0 09 0 8 0 5 0 2 5 2 5 。二段细磨采用铸铁段 , 装补方 案均按 3 0 m m3 5 m m及 2 5 m m3 0 m m各占5 0 %装 补。为保证二段磨分级溢流细度, 用旋流器对螺旋溢 流进行控制分级。工业试验结果表明, 精确化装补球 方法的应用, 全面地改善了磨矿及选别过程。 参考文献 [ 1 ] 潘新潮, 段希样.精确化装补球制度在金平镍矿磨矿中的应用 [ J ] . 有色金属 选矿部分 , 2 0 0 3 5 . 3 7- 4 0 . [ 2 ] 段希祥, 球磨机钢球尺寸理论计算研究 [ J ] .中国科学 A辑, 1 9 8 9 8 8 5 68 6 3 . [ 3 ] 段希样. 改进云南铜选厂第二段介质的研究[ J ] . 云南冶金, 1 9 9 2 6 2 3 2 8 . 维普资讯