振动监测在选矿厂球磨机上的应用.doc
振动监测在选矿厂球磨机上的应用 中国设备管理网 (2005-11-08)文章来源中国设备管理网 张玲燕 江西德兴铜矿大山选矿厂设备科 1.球磨机的主要技术参数 德兴铜矿大山选矿厂是目前国内最大铜选矿厂,其一段磨矿主要设备八台φ18′/28′球磨机由美国NIPSI公司和FULLER公司生产。球磨机单机处理能力为7500t/d,由交流电机驱动,电机转速200r/min,功率4101kW,减速齿轮对的小齿轮数z119,大齿轮齿数z2277,小齿轮转频f13.3Hz,球磨机筒体和大齿轮的转频f20.23Hz(转速n213.7r/min,齿轮啮合频率fm=63Hz。 球磨机传动示意见图1。 图1 2.测点布置及振动数据 测点布置在反映转子振动最敏感的轴承部位,即在进料端轴承座和出料端轴承座上。它既反映轴承、齿轮等部件的故障信息,也反映传动系统的故障信息。 表1列出6球磨机进料端轴承座的振动值。从表中数据知,9月12日加速度值大幅度突增,之后还增长较快,而速度和位移变化较小。初步估计故障是由齿轮和轴承引起。设备在正常状态(安装精确度很高时)下,轴承座的加速度值为1.5m/s2,速度值为0.98mm/s。设备处在危险值范围,所以从9月12日开始我们采取密切跟踪监测。 3.分析及处理 1从数次采集的频谱图可看出,齿轮啮合频率的边频带没有什么增长,可判断齿轮啮合状况良好,振动可能来自于轴承的劣化。 2球磨机的轴承型号为23276美国产),双列向心滚子轴承,滚珠数z42个,节圆直径D=505mm,滚珠直径D72mm,β0,轴转速n200r/min,计算其故障特征频率为 外圈故障频率f160Hz 内圈故障频率f280Hz 表1 6#DOJ球磨机进料端轴承座振动值 参量及方向 日期 2002年 加速度 m/s2 速度 mm/s 位移 μm 水平 垂直 轴向 水平 垂直 轴向 水平 垂直 轴向 3.28 2.47 3.50 3.87 1.31 1.91 2.53 7.3 14.0 19.0 4.29 3.00 3.43 3.76 1.25 1.79 2.85 7.7 15.6 21.9 5.14 3.85 3.44 3.51 1.36 2.05 2.69 7.8 14.3 23.2 9.12 16.12 17.86 36.17 2.01 2.45 6.08 8.9 14.4 37.3 9.20 35.76 27.98 49.03 2.59 3.23 7.48 11.0 13.0 49.0 9.24 37.89 29.85 52.34 2.87 3.68 7.81 11.6 14.5 51.0 9.29 1.80 2.50 2.01 1.10 1.05 1.50 9.4 10.4 11.3 图2 滚珠故障频率f323Hz 保持架旋转频率f41.43Hz 根据9月24日测振频谱图图2分析67.5Hz和61.2Hz表明轴承圈有问题;6.2Hz为轴频率的二倍频,有不对中现象存在;30Hz为轴频率的近10倍频,判断有松动现象存在。 9月26日拆开球磨机轴承座检查发现,轴承外圈有1/4圈、宽为80mm的严重点蚀面,且有数道圈的划痕;两个轴承滚珠有近1/4圈的点蚀,其余滚珠有少量点蚀现象;内圈有几道很深的划痕,且磨损严重。测量齿侧隙为0.08mm,在标准值范围内,电机与轴承同心度检测径向与标准值偏差0.115mm,表明齿轮啮合状况良好。振动来源于轴承的判断是正确的,更换轴承,调整同心度,紧固轴承座底座。 检修后重新开机,9月29日测得振动值均有大幅下降表1。从图3中频谱也可看出,67.5Hz和61.2Hz的轴承圈故障幅值已消失,松动引起的幅值也由17.59μm下降至1.78μm;不对中引起的幅值已消失,设备处于良好运行状态。 图3