浅谈MK系列液压钻机冷却系统改造技术.doc
XX矿科技大会 科技成果申报 浅谈MK系列液压钻机冷 却系统改造技术 XX煤矿抽排工区 二00五年四月 浅谈MK系列液压钻机冷却系统 改造技术(简介) 一、项目名称MK系列液压钻机冷却系统改造 二、项目研究时间2003年12月至2004年4月 三、研究目的解决水压对冷却器的造成的损坏,降低液压系统温升对液压元件的影响,降低液压系统故障率,提高钻机性能,增强了钻机钻探深孔的能力。同时解决、钻杆的冷却、灭尘、冲孔等工作的用水另引水源问题。 四、成果介绍弃原厂家设计的外置蝶板式冷却器,设计加工一个独立蛇形冷却管平铺于油箱内,通过冷却油箱内油温从而达到冷却整个液压系统的目的,使钻机使用工况得到明显改善,减少了由于液压系统温升对液压元件的损坏,降低液压系统故障率,提高了钻机性能,增强了钻机钻探深孔的能力。同时解决、钻杆的冷却、灭尘、冲孔等工作的用水另引水源问题。使矿井的瓦斯抽放率得到了大大提高,为矿井的安全生产夯实了坚实的基础。 五、经济效益此设计投入生产后,使瓦斯抽采量由改造前的3-4立方米/天,增至为改造后的4-5立方米/天,总钻进进尺量(161700m)比2003年增长1.8倍,使瓦斯抽放量由原来的9135783立方米,增至为14558887.5立方米,为矿井产量连连攀升提供了强有力的保证,同时杜绝了重大瓦斯事故的发生,创造了一定的经济效益和社会效益。 浅谈MK系列液压钻机冷却系统改造技术 1、概述 MK系列液压钻机在XX矿共11台,承担着井下主要打钻进尺任务,它的性能的好坏直接影响到钻孔质量和瓦斯抽放效果。 在日常生产中钻机最易出现故障的是液压系统,故障原因主要是钻机的冷却系统效果差。如果增大冷却系统冷却水压力,就会造成冷却装置击穿和变形,冷却水进入液压系统后钻机无法正常工作;如果水量小,冷却效果达不到。我们通过研究和实践,采取了改进冷却的方式弃原厂家设计的外置蝶板式冷却器,设计加工一个独立蛇形冷却管平铺于油箱内,通过冷却油箱内油温从而达到冷却整个液压系统的目的,使钻机使用工况得到明显改善,减少了由于液压系统温升对液压元件的损坏,减少了液压系统故障率,提高了钻机性能,增强了钻机钻探深孔的能力。使矿井的瓦斯抽放率得到了大大提高,为矿井的安全生产夯实了坚实的基础。 2、存在问题 MK系列钻机液压系统冷却器外置安装于油箱侧面,通过冷却液压系统的主回路,从而达到冷却整个液压系统的目的。但在使用中我们每天连续工作达8小时以上,其冷却系统远远跟不上用使用要求,又因冷却芯为蝶板式结构,采用的为黄铜材料,其耐冲击性差,最高可承受2.5Mpa的工作压力,但在井下供水压力有时会大大超过其所能承受的水压,如果减小其水压,随之而来的将是流量的减小,达不到冷却要求,如果不限压,常常会造成冷却器芯变形,达不到冷却效果,或击漏造成液压油箱内混入大量冷却水,造成钻机无法正常工作,影响了生产。 3、解决办法 自制一蛇形冷却管平铺于油箱底部,改变其冷却方式,使原来的水包油冷却改为油包水冷却,不但可以解决水压对冷却器的造成的损坏,而且解决了钻杆做冷却、灭尘、冲孔等工作的用水另引水源问题。见图 4、冷却管的加工见图一、图二 4.1冷却管材料为4分的镀锌铁管,分为四层排放于油箱底部。 4.2冷却管加工的技术要求 1) 管与管之间距离不少于100mm,上下层之间距离不少于50mm。 2) 在加工弯角时需将铁管内充满砂子,必免弯角过渡时不平滑,加工完成后冲洗管内杂物,保持管内清洁。 3) 各焊接点要做测漏实验,做到严密不漏水。 4) 冷却管与油箱结合面处装密封圈,螺栓要对角线拧紧。 图一 图二 5、结束语 5.1提高了钻机钻探深孔的能力。通过改造后单机月进尺比改造前增长了80,钻孔质量也大大提高了。 5.2提高了瓦斯抽采率。瓦斯抽采量由改造前的3-4立方米/天,增至为改造后的4-5立方米/天,使用后2004年总进尺量(161700m)比2003年增长1.8倍,使瓦斯抽放量由原来的9135783立方米,增至为14558887.5立方米,为矿井产量连连上升提供了强有力的保证,同时杜绝了重大瓦斯事故的发生,创造了一定的经济效益和社会效益。