气动式底板钻机多相耦合排渣机理及应用_石蒙.pdf
第 50 卷第 12 期 2019 年 12 月 Safety in Coal Mines Vol.50No.12 Dec. 2019 随着煤炭开采强度的加大,煤矿开采深度持续 增加,我国很多煤矿已经进入深部开采,高应力作 用下巷道围岩多数具有软岩特征[1], 随之而来的是 巷道底鼓现象日益突出。现今治理巷道底鼓最为有 效的方法是底板锚杆 (索) 支护[2-3]。然而, 底板锚固 孔钻进效率低、成孔难的问题严重制约着底鼓治理 技术的应用与发展。 排渣困难是造成底板锚固孔成孔困难的主要原 因。目前, 底板钻孔主要的排渣方式有 3 种 ①螺旋 钻杆排渣, 典型的是风煤钻搭配麻花钻杆钻进, 在底 板为煤层时成孔效率较高, 但在岩层中钻进能力差, 适用范围较窄; ②冲洗液排渣, 多用于辅助全液压动 力头式钻机钻进, 有正循环和反循环 2 种排渣方式, 应用效果较好[4-5], 但此类钻机大多造价高、 体积质 量大、 灵活性较差; ③高压风排渣, 气动式钻机普遍 采用此种方式排渣, 高压风既作为冲击钻头的动力, 又作为排渣动力, 排渣能力略弱于冲洗液排渣, 但气 动式钻机设备轻巧, 操作简单, 灵活性较高, 故应用 较为广泛。 DOI10.13347/ki.mkaq.2019.12.025 气动式底板钻机多相耦合排渣机理及应用 石蒙 1, 2, 蒋 威, 郝登云1, 2 (1.天地科技股份有限公司 开采设计事业部, 北京 100013; 2.煤炭科学研究总院 开采研究分院, 北京 100013; 3.中国矿业大学 (北京) 能源与矿业学院, 北京 100083) 摘要 针对气动式钻机在煤矿巷道底板排渣效率低、 成孔困难的问题, 基于两相流态变化进行 了气-液-固多相耦合排渣机理分析,并从钻渣运移动力路径的角度对成孔困难原因进行阐释。 结果表明 在底板水影响下, 孔内先后经历 “静态-泡状流-段塞流-环空雾流” 等两相流态, 约 75的钻渣在泡状流与段塞流阶段以较快速率排出,剩余钻渣需在环空雾流阶段以较低效率缓 慢排出; 底板水侵蚀引发的孔口外扩是成孔困难的主要原因。结合益新煤矿-250 机道石门底板 锚固工程实际, 提出了 “套管束流” 排渣法并优化了原钻孔工艺, 现场应用效果良好。 关键词 气动式钻机; 巷道底板; 锚固孔; 排渣机理; 多相流理论 中图分类号 TD41文献标志码 A文章编号 1003-496X (2019 ) 12-0110-04 Multiphase Coupling Deslagging Mechanism and Application of Pneumatic Floor Drilling Machine SHI Meng1,2, JIANG Wei, HAO Dengyun1,2 (1.Coal Mining 2.Coal Mining Research Branch, China Coal Research Institute, Beijing 100013, China;3.School of Energy and Mining, China University of Mining and Technology(Beijing) , Beijing 100083, China) Abstract In view of low slag discharge efficiency and hole-ing difficulty problem of pneumatic drilling machine in coal mine roadway floor, multiphase flow pattern change in drill-hole during slag discharge process has been analyzed based on two-phase flow pattern change. Meanwhile, reasons that cause hole-ing difficulty have been analyzed from the point of moving force path of drilling slag. The results show that two-phase pattern change, such as “static - bubble flow - slug flow - annular fog flow” were successively experienced in the hole, about 75 of drilling slag is discharged at a faster rate during the bubble and slug flow stages, while the remaining drilling slag should be discharged slowly in the stage of annular fog flow with low efficiency; external expansion of drill-hole caused by water erosion is the main factor leading to drilling failure. Based on the engineering practice of -250 cross-hole in Yixin Coal Mine, the “casing beam”deslagging is proposed correspondingly and the original drilling technique is optimized, and the field application effect is good. Key words pneumatic drilling machine; roadway floor; anchor hole; deslagging mechanism; multiphase flow theory 基金项目中国煤炭科工集团有限公司科技创新创业资金专项资 助 项 目 (2018- TD- MS027) ; 国 家 重 点 研 发 计 划 资 助 项 目 (2017YFC0804305) 110 1,2,3 1,2,3 ChaoXing Vol.50No.12 Dec. 2019 第 50 卷第 12 期 2019 年 12 月 Safety in Coal Mines 为了提高气动式底板钻机排渣效率和成孔率, 结合流体力学基本理论和多相流理论对钻孔排渣机 理进行分析, 并基于益新煤矿-250 轨道石门底板锚 固工程实际对应提出了提高排渣效率和成孔率的技 术措施, 应用效果良好。 1气动式底板钻机工作模式 气动式底板钻机的主体结构包括操作装置、 固 定装置、 回转装置、 推进装置、 冲击器以及机架。钻 机的固定、 回转、 推进、 冲击均由高压风流驱动, 经 操作台进行远程控制。在工作时,利用固定装置将 机架固定于巷道顶底板之间,由推进装置推动回转 装置及冲击器上下作业,此过程中,冲击器带动钻 头的冲击以及回转装置带动钻头的旋转剪切共同作 用于底板岩层, 达到破碎岩石的目的。另一方面, 高 压气流通过钻头处的出气孔喷出,带动钻渣经钻杆 与孔壁之间的间隙排出孔外,使钻头可以始终冲击 新鲜岩面并减少钻孔内钻渣数量以避免卡钻现象的 出现, 钻机排渣路线如图 1。 排渣问题是导致气动式底板钻机成孔困难的主 要因素,在较大程度上阻滞了其应用与发展。深入 了解气动式钻机排渣机理对于提高底板锚固钻孔成 孔效率,加快底板锚固工程进度以及提高工程质量 具有重大意义。 2多相耦合排渣机理分析 当钻孔达到一定深度时,底板水由孔壁周边渗 入钻孔, 此时的排渣问题为高压气体 (气相) 为排渣 动力、 底板水 (液相) 为输送介质、 钻渣 (固相) 为运 移目标的气-液-固三相问题。为了简化问题, 将底 板水与钻渣合归为水渣混合液 (液相) , 在气-液两 相流态分析的基础上, 对气-液-固三相状态排渣机 理进行分析。 根据管道倾角、 直径、 气体和液体流动速率以及 二者的物理性质等因素,可将气-液两相流动状态 分为层流、 段塞流、 环空雾流、 雾状流以及分散泡状 流等流态[6]。排渣过程中气-液两相流态变化示意图 如图 2, 图 2 中横坐标为时间 t,纵坐标为管道含气 率 α。 当高压气流由钻头出气口进入环空管道后, 水 渣混合液在气流推动下不断从孔口溢出,相应的排 渣阻力不断减小, 气流速度逐步加大, 此过程中, 环 空管道任一截面内的两相流态逐步经历了图 2 的流 态变化。 随着时间的推移,排渣过程中管道含气率经历 了加速增长、 稳定快速增长和缓慢增长 3 个阶段, 相 应的管道内两相流态变化由静态依次转化为泡状 流、段塞流和环空雾流,结合国内外学者研究成果 和两相流理论, 对各流态描述如下 1 ) 静态。在没有扰动的情况下, 水渣混合液处 于静态, 钻渣在重力作用下沉积于管道下方。 2 ) 泡状流。当气体的表观速度较小时, 在管道 内作为分散的气泡流动。管道下方的钻渣在气泡扰 动下上浮, 并逐渐与水混合形成水渣混合液, 气泡推 动下孔口处液体缓慢溢出, 当管道内含气率达到 αtf 时, 泡状流向段塞流转换。Caetano 同心圆环实验数 据表明, αtf≈0.2[7]。 3) 段塞流。随着气流速度逐渐增大, 气泡尺寸 开始增加并形成段塞气泡,水渣混合液在段塞气泡 图 2排渣过程中气-液两相流态变化示意图 图 1气动式钻机排渣路线示意图 111 ChaoXing 第 50 卷第 12 期 2019 年 12 月 Safety in Coal Mines Vol.50No.12 Dec. 2019 图 3多相状态 (环空雾流) 下钻渣运移路径 的推动下由孔口涌出,且在涌出过程中因排渣阻力 不断降低,涌出速度也不断加快。综合国内外学者 实验数据可知,段塞流向环空雾流转换的临界含气 率 αtf≈0.75[8]。 4) 环空雾流。经过泡状流、 段塞流阶段, 大部分 液体已排出钻孔, 剩余液体约 25) 以波浪形的液 膜方式在高速气流的牵引作用下沿孔壁和钻杆向上 运动,缓慢流出钻孔,孔壁液膜厚度总是大于钻杆 液膜厚度[9], 在管道中间, 微小的球状液滴在高速气 流的夹带下呈雾状向上运动。 由排渣过程中气-液两相流流态变化过程可 知在气流通道贯通之前,排渣动力主要为高压气 泡的推动力 (泡状流、 段塞流) , 约 75的水渣混合 液可在此阶段快速排出;当气流通道贯通之后, 流 态转换为环空雾流,排渣动力变化为高速气流的牵 引力, 剩余 25的水渣混合液在高速气流牵引力作 用下缓慢向孔外运移,使含气率 α 值逐渐趋近于 αte, αte1。 3钻渣运移动力路径分析 在底板钻孔作业时,排渣动力与钻渣重力相向 且平行于钻孔轴向,在没有外力干扰下,钻渣仅能 依靠孔口处的散逸风流运出孔外,这为排渣工作造 成了较大困扰。 排渣过程中, 在流态达到环状流之前, 水渣混合 液在高压气体的推动下从孔口周边溢出,流态达到 环状流后,水渣混合液在高速气体的牵引下以蠕动 方式出离孔口。然而, 当底板较为松散时, 水流会对 孔壁尤其是孔口造成严重侵蚀。水渣混合液向孔口 四周涌出以及排渣动力消失后的回流过程中,会对 孔口处松散底板反复冲刷使其逐渐外扩,多相状态 (环空雾流) 下钻渣运移路径如图 3。 外扩形孔口为钻孔排渣带来了极大困扰,在外 扩孔口处, 靠近外扩孔壁的气体流速 vs趋近于 0, 对 水渣混合液的牵引力极小,此时水渣混合液主要依 靠运动惯性和后方液体的推挤向孔外运移,惯性消 失后即在重力作用下折返流入钻孔,由于摩擦阻力 不同,钻渣的运移明显滞后于水,会出现水体在外 扩孔口处反复冲刷,钻渣聚积于图 3 钻渣滞留区的 现象。 此时孔口不断外扩, 形成恶性循环。 当停止供 风,排渣动力消失后,滞留区和孔壁上的钻渣以及 冲刷孔口形成的岩渣一同回返孔底,大量淤积于钻 头处, 导致卡钻。因此, 此时仅能依靠泡状流、 段塞 流阶段高压气泡的推动排渣,但可排出的钻渣为定 值 (约 75) , 当钻孔内钻渣过多时, 剩余钻渣无法 在环空雾流阶段排出,卡钻现象无法避免。此即气 动式钻机底板锚固孔成孔困难的主要原因。 4工程应用 4.1工程概况 益新煤矿三水平-250 轨道石门在多年的使用 过程中已开展多次巷道复修工程,巷道围岩较为破 碎,底板下方 1.5 m 以内为松散层, 1.52.5 m 范围 内砂岩底板裂隙发育, 2.5 m 以深底板较为完整, 相 邻废弃巷道老空水不断通过岩层裂隙渗入,造成其 底板含水量较大的现状。 目前正在进行的-250 轨道 石门底板锚注加固工程, 设计锚索长度 5.3 m, 成孔 后放入锚索并进行封孔注浆, 浆液凝固后张拉锚索, 设计预紧力 190 kN。 使用 ZQJJ-200/1.8 型气动架柱 式钻机进行锚固孔钻进作业, 钻杆外径 50 mm, 钻头 直径 76 mm。 在早期试验的钻孔作业中, 2 m 以内钻进速度 较快, 钻渣排出顺利; 钻至 2 m 后底板水渗入钻孔, 排渣出现困难,且底板水对孔口的反复冲刷使孔口 不断扩大, 钻渣在外扩孔口处徘徊而无法排出, 一般 钻进至 34 m 即出现卡钻现象, 前期试验的 6 个钻 孔仅成孔 1 个, 成孔时间 110 min, 且外扩孔口直径 最大可达 500 mm, 封孔难度极大。 4.2提高排渣效率及成孔率的技术措施 为了提高益新煤矿-250 机道石门富水松散底 板锚固孔排渣效率和成孔率, 提出以下对策 1 ) “套管束流” 排渣。为了防止孔口外扩、 控制 成孔直径、提高排渣效率和成孔率,提出“套管束 112 ChaoXing Vol.50No.12 Dec. 2019 第 50 卷第 12 期 2019 年 12 月 Safety in Coal Mines 流” 排渣方法, 主要分为以下 2 步 ①在钻孔内见水 之后, 将长为 1.5 m, 直径 80 mm 的铁皮套管下入钻 孔(因松散层孔壁外扩现象,实际钻孔直径大于钻 头直径) , 保护孔口处松散底板以及出口段 1.5 m 孔 壁不受水流冲刷影响;②将沙袋围绕套管填充于钻 机底座与钻孔周边底板之间,仅留一侧排渣通道, 束缚并引导排渣风流,将其由向钻孔四周散溢的状 态变为向钻孔一侧高速涌流的状态,减少排渣动力 损耗, 提高排渣效率, 同时, 在排渣通道侧挖掘导水 通道,通入巷旁排水沟,防止已排出水渣混合液向 钻孔回流。 2 ) 施工工艺优化。原钻孔工艺在钻进过程中同 时进行排渣作业,因气动式钻头在工作状态时风能 损耗较大, 排渣效率低下。为了提高钻成孔效率, 增 加排渣环节,钻进一定距离后向上略微提钻使钻头 脱离工作状态,然后进行冲孔排渣作业,由于钻进 过程中水渣混合液已充分搅拌,风压可直接增至额 定风压,钻孔内两相流态达到环空雾流状态后, 保 持风压 1 min 以上, 至孔口无明显出渣时即可停止。 4.3应用效果 将 “套管束流” 排渣方法和优化后的施工工艺应 用到现场锚固孔作业后,极大提高了排渣效率和成 孔率, 基本解决-250 机道石门富水松散底板成孔困 难的问题,底板锚固工程得以顺利推进。在施工过 程中,有效避免了孔口外扩现象,钻孔成孔率达到 80以上, 成孔时间在 50 min 左右。因此, 采用 “套 管束流”排渣方法搭配优化施工工艺可以有效提高 气动式底板钻机排渣效率, 解决成孔困难问题。 5结语 1 ) 气动式底板钻机具有设备轻巧, 操作简单, 灵 活性较高等优点,在底板水影响下高压气体排渣效 率较低是制约其广泛应用的主要原因。 2 ) 底板钻孔排渣过程中, 高压气流与水渣混合 液两相流态依次经历了“静态-泡状流-段塞流-环 空雾流”等状态,经历过段塞流阶段后,剩余约有 25的钻渣需要在环空雾流阶段依靠高速气流的牵 引力缓慢向外排出,虽然此阶段排渣效率较低, 却 是预防卡钻现象的必要过程。 3) 受底板水侵蚀引发的孔口外扩现象是成孔率 低下的主要原因。 为了提高益新煤矿-250 机道石门 富水松散底板锚固钻孔的排渣效率和成孔率,基于 多相流排渣分析和钻渣运移动力路径分析,提出了 “套管束流” 排渣方法和优化钻孔施工工艺, 应用效 果良好。 参考文献 [1] 康红普, 牛多龙, 张镇, 等.深部沿空留巷围岩变形特 征与支护技术 [J] .岩石力学与工程学报, 2010, 29 (10) 1977-1987. 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