提高潜孔钻穿孔效率.ppt
提高潜孔钻穿孔效率,马钢(集团)公司姑山矿业公司姑山采矿车间QC小组2011年2月,马钢集团公司QC成果发布材料,目录,一、小组概况二、现状调查三、选择课题四、确定目标五、分析原因六、要因确认七、制定对策八、实施对策九、效果分析十、巩固措施十一、体会及打算,一、小组概况,姑山采矿车间QC小组成立于1998年,现有成员6人,其中车间主任2名,工段长1名,技术组长1名。小组主要任务是对姑山采场进行全方位的生产管理和工艺优化改造,成员接受TQC教育面100。,二、现状调查,以203潜孔钻为例,对2010年1-8月份穿孔米数和采剥量进行了统计,如下表,2010年1-8月份穿孔米数、采剥量统计表,结合车间年度生产任务,通过上表可以看出,按照目前的穿孔效率,无法满足公司生产需要,所以提高穿孔效率,提高产量,是本次QC活动的主要任务。,三、选择课题,矿部目标,指令1100m/月,保证货源。,采场现状,平均882.8m/月,供货不稳。,选题,提高穿孔效率保证货源充足,,,,,,四、确定目标,1、小组经过调查和分析研究确定本次活动的目标值从平均882.8m/月提高到1100m/月。图示如下,,882.8m,1100m,2、目标值制定的依据①公司下达的目标,必须完成。②根据潜孔钻每月穿孔原始数据进行统计和认真的分析,结合工作中存在的问题,予以改正和加强管理,将月平均穿孔米数提高到1100米是可行的。,五、原因分析,本QC小组经过深入调查,从人、材料、方法、设备、环境等各个方面进行了认真分析,找出了潜孔钻穿孔效率偏低的原因地质结构复杂、节理破碎;地下水发育;培训少;考核制度不完善;设备老旧;保养不及时等因素。详细分析见下图,影响穿孔效率因果图,,环境,人,设备,穿孔效率低,,,,责任心不强,,地质结构复杂,节理破碎,,设备老旧,,,操作水平差,,地下水发育,保养不及时,培训少,制度不完善,考核不严,,,,,,,材料,,泥巴粘性不够,,方法,,,风压低,六、要因确认,为了确定主要原因,小组人员分别对上述因果图中的七条末端因素进行了认真的分析。,末端因素一、制度不完善、考核不严,由于员工纪律意识淡薄,迟到早退现象比较严重,缩短了潜孔钻作业时间,尤其是小夜班,出现脱岗早退,严重影响了潜孔钻穿孔效率,车间制定的规章制度执行力度不强,对迟到早退的员工没有明确的惩罚措施,导致员工积极性不高,为主要因素。,末端因素二、培训少,,由于姑山采场地质构造复杂,对操作工的技能水平有很高的要求,部分操作工由其他岗位直接调过来,通过导师带徙的形式进行培训,并没有进行全面的系统的培训,理论知识相对缺乏,实践经验还比较欠缺,一定程度上降低了穿孔效率,为主要因素。,末端因素三、泥巴粘性不够,遇到岩层比较破碎的区域,钻孔过程中需要使用粘性较高的泥巴保护孔口以及孔壁,在水力作用下,能较好保护孔口和孔壁不坍塌,利用风压将孔内岩渣排出,所以对泥巴的粘性要求比较高,但这一因素受采场周边地质环境决定,为非主要因素。,末端因素四、保养不及时,由于姑山采场特殊的地质条件,地表水较多,潜孔钻工作面较差,对设备运转有较大的影响,如果设备保养不及时,导致设备经常出现故障,临时维修频繁,影响了潜孔钻穿孔效率,为主要因素。,末端因素五、设备老旧,姑山采场采用KQ-200型潜孔钻,相比较其他矿山使用的穿孔设备,比较落后,但根据车间多年的生产情况可知,基本上能够满足生产要求,为非主要因素。,型号KQ-200直径200mm角度75、45,末端因素六、地质结构复杂,节理破碎,地质结构复杂,岩性变化无规律。姑山采场地质结构极其复杂,岩质分层,有时钻进土质层,将钻头风孔堵塞,导致穿孔无法继续,必须把钻杆提出,导通风孔才能继续穿孔,大大降低穿孔效率;节理破碎,钻机高压风无法将孔内岩粉排出,影响穿孔效率,此为客观存在且无法改变的因素,为非主要因素。,末端因素七、地下水发育,姑山采场裂隙较发育,临近青山河,岩层含水量大,穿孔完成将钻杆提出,在水力作用下,孔口及孔壁坍塌,将孔堵塞,导致成孔率低,尤其在矿岩交界的区域更难成孔,此为客观存在因素,为非主要因素。,通过以上分析,确定影响潜孔钻穿孔效率主要因素有三个1、制度不完善,考核不严;2、培训少;3、保养不及时。,七、制定对策,八、实施对策,姑山采矿车间QC小组成员,经过长期的观察和研究分析,在矿、车间领导以及有关部门的支持下,为了提高潜孔钻穿孔效率,制定了以下实施方案,对策一、完善考核制度,加大考核力度,车间领导针对存在的问题先后制订了潜孔钻提前滞后考核办法、车间职工考勤办法,下发到每个工段、班组,加强管理。实行奖惩制度,加大了执行力度。不定期进行岗位纪律检查,对迟到早退的人员进行考核,以及在岗位上有优良表现的员工给予奖励,提高员工的积极性等一系列的措施。违章违纪的情况由原来的每月频发,降低到目标的月均不超过两起。,对策二、强化培训,提高作业人员技能水平,征集各方意见制定了岗位作业标准化,给操作工提供一个规范操作的依据。定期组织经验丰富的操作工传授经验,提高操作人员的技能水平。举行技术大比武,给员工创建一个展现自我的平台。举行经验交流会,好的技术经验加以借鉴并推广,让员工整体技能水平得到提高。,黄仕平204潜孔钻机长,从事潜孔钻23年。娄季彬202潜孔钻机长,从事潜孔钻12年。,对策三、不定期检查设备保养情况,要求设备在完成穿孔作业后,对设备进行保养,制订了设备保养五定图,详细的明确了润滑的部位及周期,并且制定了设备检修计划,定期进行维护、大修等。日常不定期检查设备的保养情况,按月进行统计,对没有达到要求的设备进行考核,设备故障率少的每月予以嘉奖,年终进行评比,对年故障率少的班组提高嘉奖额度。,九、效果分析,经过上述措施的PDCA循环,2011年1月底,我们对实施对策后的穿孔米数和采剥量进行了统计如下,2010年9月至2011年1月穿孔米数、采剥量统计表,效果对比图,882.8m,1100m,1146.7m,综上所述,在全员共同的努力下,姑山采场潜孔钻穿孔效率得到了提高,完善车间的规章制度,加强员工的技能培训,以及设备的保养制定相应的措施,从实施前的月平均穿孔米数882.8m,提高到实施后的月平均值1146.7m,圆满完成了公司下达的目标。由于穿孔效率的提高,月生产任务提前完成,为设备的保养、检修赢得时间,设备正常运转率得到了提高,减少了维修成本,这也是贯彻落实了公司下达降本增效的理念方针,同时保证了采场供货稳定,确保了车间年度生产任务按时按量完成。,十、巩固措施,在姑山采矿车间QC小组成员共同努力下,成功完成了此次QC任务,充分认识到了此次QC活动的重要意义,一定程度上实现了公司降本增效目标,决定实行以下措施进行巩固1、严格监督,严抓纪律,让每个员工都能自觉遵守车间的规章制度。2、经常深入现场,实行责任制,把问题落实到个人,加强管理。3、实行奖罚制度,对工作认真负责,做出优秀成绩的员工作出相应的表彰和一定的奖励,提高员工的积极性。,十一、体会及打算,本次QC活动从2010年8月到2011年元月结束,通过此次活动,有效的提高了潜孔钻穿孔效率,深刻体会到QC活动的意义,也积累了一定的TQC经验。下一步打算将QC活动推广、运用在其它的领域,进一步优化工作体系,提高生产效率,降低生产成本,实现公司的降本增效目标。,谢谢大家,