机床用叶片泵故障原因分析与修理工艺.pdf
2 0 1 5年 4月 第 4 3卷 第 8 期 机床与液压 MACHI NE T00L HYDRAULI CS Ap r . 2 01 5 Vo l _ 4 3 No . 8 DOI 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 3 8 8 1 . 2 0 1 5 . 0 8 . 0 5 7 机床用叶片泵故障原因分析与修理工艺 王 宏 颖 . 史亚 贝 . 河南工业职业技术学院,河南南阳 4 7 3 0 0 9 摘要以机床中常用的 Y B型双作用叶片泵为例 ,对常见的 5种故障进行故障原因分析并给出相应的故障排除方法。 同时.为了保障叶片泵的使用寿命更长久 ,介绍了叶片泵主要零件的修理工艺。 关键词叶片泵 ;故障分析;修理工艺 中图分类号 T G 6 2 文献标志码 B 文章编号 1 0 0 1 3 8 8 1 2 0 1 5 8 1 7 7 3 叶片泵在液压 系统 中的应用较为广泛 ,在 中、低 压系统 中应用 比较 多。叶片泵具有流量均匀 、运转平 稳 、噪声小、结构紧凑体积小 、工作压力较高、流量 脉动小 、工作平稳 、噪声小 、寿命 较长等优点 ,在机 床、工程机械、船舶 、压铸及冶金设备中得到广泛应 用 。 叶片泵 的缺点 是对 油液的污染较齿轮泵敏感 ,吸 油特性不太好 。结构 复杂 ,制造 工艺要求 比较高 ,泵 的转速不能太大 .也不 宜太小 ,一般 可在 6 0 0 ~ 2 5 0 0 r / m i n内使 用 ;泵的结构也 比齿轮泵 复杂 。 叶片泵主要分为单作用 和双作用两种形式 。双作 用叶片泵与单作用叶片泵相 比,其流量均匀性好 ,转 子体所受 的径 向液压力基本 平衡 。文 中以 Y B型双作 用叶片泵为例 ,对 5种常见故障 的分析和排除方法进 行详细介绍 。 1 叶片泵常见故障分析与维护 1 . 1 泵 不 出油 叶片泵主要表现 为 泵不 出油 ,压力表 没有显示 压力。常见故障原因有 1 1 种,具体见表 1 。 表 1 泵不 出油故障分析 故障原因 故障排除方法 油箱内液面过低 。工作油吸不上 吸油管及滤 油管被污物堵塞 叶片在转子槽内被卡住.根本抛不出来 吸油腔部分 油封 、泵体吸油管接头漏气 泵 的转速太低 配油盘和泵体接触不良,造成密封区域被沟通 电动机反转 吸油管过长 未装联结键或花键轴不转 工作油液黏度过大 泵体有砂眼、气孔等铸造缺陷,导致高、低压 油互通 向油箱内加人工作油液至吸油管完全被浸入油 由 检查吸油管及滤油管通道,并清除污物 叶片与转子槽配合过紧,应使其滑动配合,并 去除毛刺 检查泵体吸油腔是否有砂眼或气孔 。若有应更 换泵体;检查吸油管是否有裂缝 、管接头螺母 是否拧紧及油封密封性能状况,采取相应措施 防止漏气 提高叶片泵的转速 配油盖侧面有微小变形 ,修整配油盘与转子的 接触面 将电动机反 向旋转 应使叶片泵靠近油箱 装上联结键。更换花键轴 改用适当黏度 的工作 油液 调换新的泵体 1 . 2 压力提不高 常见故障原因有 1 O种,具体见表 2 。 叶片泵主要表现为压力提不高 。容积效率低。 收 稿 日期 2 0 1 3 1 0 2 8 作者简介王宏颖 1 9 7 9 一 ,女,硕士研究生,主要研究方向为数控技术、机械制造。E - m a i l y a t o u x x 1 2 6 . t o m。 1 7 8 机床与液 压 第 4 3卷 表 2 压 力提不高故 障分析 故障原因 故障排除方法 叶片或转子装反 叶片 与转 子 槽 的 配 合 间隙太大 个别 叶 片 在 转 子 槽 内 移动不灵活或被卡住 叶片顶端缺损或拉毛 定子吸油腔处磨损严 重 定子内腔 曲面有凹凸, 使叶片与定子 内腔 曲 面接触不 良 轴 向 间 隙 太 大 .内泄 漏严重 配油盘内孔磨损 进油不通畅 油封安装不 良或损坏 液压系统中有泄漏 纠正叶片或转子安装方向 根据转子 叶片槽尺寸重新配制 叶片 检查叶片与叶片槽 的配合状 况,重新研制叶片间隙 叶片顶部有缺陷或磨 损严重 者 ,应重新修磨或调换 将转子翻转 1 8 0 。 安装 ,使吸油 腔与压油腔相互置换,并在对 称位置上重新加工定位孔定位 在专用磨床上修磨定子曲线表 面, 若无法修磨则需调换定子 修配定子、转子和叶片,控制 轴向间隙在 0 . 0 4 0 . 0 7 IT l m内 当磨损严重而传动轴配合间隙 太大时 。需 要换配油盘 清洗过滤器.定期更换工作油 液,并保持清洁 重新安装油封 .若已损坏则需 要更换 检查液压系统中各管道接头处 和阀的漏油状况,采取措施严 防泄漏 1 . 3 噪声大 叶片泵 主要表 现为 运动不平稳 ,有振动 ,而且 噪声较大。常见故障原因有 1 0种,具体见表 3 。 表 3 噪声大故障分析 故障原因 故障排除方法 定子曲线表面不光滑 抛光定子曲线表面 配油盘端面与内孔、叶 修磨配油盘端面和 叶片侧 面, 片端面与侧面垂直度差 使其垂直度在 0 . 0 1 m m以内 配油盘压油窗 口的三角 修锉三角槽,保证相邻两叶片 槽太短 内沟通 传动轴上密封圈过紧 调换适当的密封圈 叶片倒角太小 将叶片一侧倒角加工成圆弧形, 使叶片运动时作用力突变减少 进油口密封不严.混 空气 拧紧进油管路各接头和螺母 进油不通畅,泵吸油不 清除过滤器污物 ,加足工作油 足 液 ,增加进油管道 花键轴与电动机轴不同 重新安装花键轴与 电动机轴 , 轴 使其同轴度不大于0 . 1 m m 泵在超过规定压力下 工 降低泵的工作压力,须低于额 作 定工作压力 电动机振动或其他机械 泵和电动机与安装板连接时, 振动引起泵的振动 应安装一定厚度的橡胶垫 1 . 4油量 不足 叶片泵 主要表现为 供油吃力 ,油量不 足。常 见 故障原因有 5种,具体见表 4 。 表4 油量不足故障分析 故障原因 故障排除方法 径 向 间 隙 太 大 羹 花 键 轴 磨 损 较 严 轴 向 间 隙 太 大 ,内 泄修配定子 、转子和叶片 ,控制 漏严重 轴向间隙在 o . 0 4 一 o . 0 7 n l m内 叶片与转 子槽配合间 重新研制叶片间隙,要求将间 隙太大 隙控制在 0 . 0 1 3 ~ 0 . 0 1 8 m m内 定子 内腔曲面有 凹凸 在专用磨床上修磨定子曲线表 或起 线.使 叶片与定面 ,若无法修磨 ,则需更换定 子内腔曲面接触不 良 子 进油不通 畅 期更换工作油 1 . 5 漏 油 叶片泵 主 要表 现 为 漏 油 。常 见故 障 原 因有 3 种 ,具体见表 5 。 表 5 漏油故障分析 故障原因 故障排除方法 密封圈安装不良或损坏 油封材料选择不当 各密封面接触不 良 重新安装或更换密封圈 应选用耐油橡胶制造的油封 检查叶片泵 内各结合面是否 产生变形 或有 毛刺 卡住 ,若 有应进行修整 一 蓦 囝一 笺 a 修前安装位置 b 修后安装位置 图 1 定子翻转 1 8 0 。 后重新定位 2 . 2转 子修 理 工 艺 转子两端面与配油盘相接触 ,容易产生磨 损 ,若 第 8期 王宏颖 等机床用叶片泵故障原因分析与修理工艺 1 7 9 磨损不严重 ,可用油石将拉毛处修光或用研磨方法休 整 。若磨损较 多 ,则需 用心轴定位在外 圆磨床上将端 面磨光 ,要求两端面的平行度不大于 0 . 0 0 8 l / l l n ,表面 粗糙度 值 如 ≤0 . 0 6 I x m.端 面 与 孔 的垂 直 度 不 大 于 0 . O 1 i n l n 。应注意转子端面磨削后 ,叶片宽度必须按转 子宽度配磨 .需保证 叶片宽度小于转子宽度0 . 0 0 5 m i l l 。 转子的叶片槽因叶片在槽 内作频繁的往复运动, 磨损量较大,但各槽的磨损量不一定相同。为控制叶 片与 叶片槽 的配合间隙基本相 同 ,需用专 业磨 床将槽 重新 磨 出 ,再 单 配 叶 片 , 以 保 证 其 配 合 间 隙 在 0 . 0 1 3 ~ 0 . 0 1 8 m m 内。若 叶片 在槽 内运 动不 够 灵 活 , 可用研 磨的方法修复 。 2 . 3叶 片修理 工 艺 叶片与定子 内环 曲线表 面接触 的顶端 和与配油盘 接触的两侧面最易磨损 。磨损后须用专用夹具装夹进 行修磨。对于叶片和叶片倒角的修磨 ,都需要设计专 用夹具 。图 2为叶片所要求达 到的精度 ,尺寸 Z 为转 子宽 度 图 2 叶片精度要求 修磨叶片的倒角应达到 / 4 5 。 ,基本上达到叶片 厚度 1 / 2 .最好 能修磨成 圆弧形 。这样 可使 叶片在 定 子内环曲线表面平滑地滑动 不会影响输油量和产生 噪声。修磨后 ,须用油石修去毛刺。若叶片顶端磨损 严重 ,也可将损坏 的顶端作 为根部 使用。叶片与转子 槽相接触 的两 平面如有磨损 ,可放在平面磨床上进行 修磨或进 行研 磨 ,但 需 保证 与 转子 槽 的配 合 间隙 在 0 . 0 1 3 ~ 0 . 0 1 8 m m 内。否则需用 新 的叶片再 配磨 或 配 研 。 2 . 4配 油盘修理 工 艺 配油盘的端面和内孔最易磨损。端面磨损不多 时.可在平板上先用粗砂纸将被叶片刮伤处推平,然 后用细砂 纸推光。若 端面磨 损严重 ,可在车床上仔细 地调整装 夹 后车 平 。须 保证 端 面 与 内孑 L 的垂直 度 在 0 . 0 1 m m 内、两 面 的平 行 度 在 0 . 0 0 5~ 0 . 0 1 m m 内, 只容许 中部微 凹。并 且车削量不能太多 ,否则会使配 油盘过 薄而变形。配油盘内孔磨损不多时 ,用金相砂 纸修光即可.磨损严重时须调换新的配油盘。 3结论 文 中对 Y B型双作用 叶片泵 在工作 中常 出现 的故 障进行 原因分 析并提出排除方法 ,对叶片泵故障的排 除与修理有一定借鉴意义。 参考文献 [ 1 ]程旭辉. 叶片泵常见故障及分析 [ J ] . 安徽冶金, 2 0 1 l 1 4 9 5 2 . 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