炉门升降液压回路故障分析与改进.pdf
2 0 1 4年 1 0月 第 4 2卷 第 2 O期 机床与液压 MACHI NE TOOL I - I 5 DRAUL I CS 0c t . 2 01 4 V0 1 . 4 2 No . 2 0 1 O I 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 13 8 8 1 . 2 0 1 4 . 2 0 . 0 5 4 炉门升降液压回路故障分析与改进 李宇林 中冶赛迪工程技术股份有限公司流体系统部,重庆 4 0 1 1 2 2 摘要对某厂加热炉炉门升降故障进行分析,提出和实施了液压回路改进方案,取得了良好效果。 关键词 炉门升降故障;液压回路 ;停位冲击 ;改进 中图分类号T G 3 0 7 文献标识码B 文章编号1 0 0 1 3 8 8 1 2 0 1 4 2 01 7 21 某热连轧厂板坯加热炉投产后,炉门下降速度不 可调节并存在振动,炉门在下极限位停止时冲击很 大 ,经常造成软管爆裂漏油、炉门机构损坏 ,严重影 响生产 。 1 原有液压回路动作分析 炉门机构简图及原有升降液压 回路如图 1 所示, 炉门通过链条与升降缸活塞杆相连,炉门上下极限 停止位由行程开关检测。 图 1 炉门机构简图及原有升降液压回路 当换 向阀 2 a得 电,压力油经过单 向节流阀 3 、 单向阀4和平衡阀 6自由流人升降缸有杆腔 ,无杆腔 液压油通过单向节流阀3和换向阀 2回到油箱。当有 杆腔压力能克服炉门重力时,升降缸缩 回, 炉 门上 升。当换向阀2 b得电,压力油通过单 向节流阀3进 人升降缸无杆腔,此时平衡阀 6 仍锁住 ,有杆腔油压 力与炉门重力平衡 ,炉门不动作。当无杆腔压力 P 达到2 MP a 时,平衡阀 6预开启 ,当P 。 从 2 MP a逐 渐增 大至 5 MP a时 ,平衡 阀 6逐 步开启 直 至完 全 打 开。此时有杆腔卸压 ,液压油通过单向阀 5流向换向 阀2的 P口,构成差动回路 ,升降缸活塞杆伸出,炉 门下 降。 2 故障原 因分析 炉门上 升时,升降 缸拉 动炉 门缩 回,回油侧 无杆腔由单向节流阀3进行节流调速,故其运动 过程较平稳 。 炉门下降时 ,炉门拉动升降缸伸出,是典型的负 值负载,整个液压差动回路中没有速度调节元件,单 向节流阀3起单向阀功能。在炉门下降过程中,如系 统流量足够 ,无杆腔压力大于平衡阀 6开启压 力 ,下 降速度就只取决于阀和管路的通流能力;如系统流量 不足 ,可能会出现无杆腔失压导致平衡阀6 关闭,然 后无杆腔建压,平衡阀又开启的情况,这时炉门会振 荡下行 ,严重影 响设备和生产安全 。 炉门下降到下极限位时,行程开关发讯,换向阀 2 a / b失电,阀切换至中位 ,升降缸无杆腔迅速失压, 平衡阀6快速关闭,有杆腔油液由于负载拖动和惯性 作用 引起活塞伸 出而造成压力急剧上升 ,产生压力冲 击。另外,炉门为链条悬挂,在快速停止时炉门会上 下振荡 ,从而加剧破坏效果 。 3改进后液压回路 ’ 针对以上问题,通过比对分析,实施了如下改进 方案 在液压控制 回路 中取消换向阀 2和单向节 流阀 3 ,增加比例换向阀;炉门增加一个减速位行程开关。 这样 ,通过改变比例换向阀的指令信号来调节阀 口开度,就可以任意调节炉门升降速度。在炉门下降 下转第 1 3 4页 收稿 日期 2 0 1 31 2 0 9 作者简介李宇林 1 9 7 4 一 ,学士,高级工程师 , 从事冶金工业领域流体传动与控制系统的研究及应用。E m a i l y u l i n . 1 i e i s d i . e o m. c n 。 1 3 4 机床与液压 第 4 2卷 重时不但影响机床正常使用,还会使镗轴、空心轴 成套报废,造成重大损失。 镗轴 空心轴隔圈轴承 螺母 齿轮 齿轮隔套 齿轮螺母 \ ////////////////////////、 | r _’、 、‘ -....................... .. ............... _ / Y////////////////////////A 图7 镗轴结构示意图 3 立柱正 、侧 向与 床 身导 轨 面 的垂 直度 。首 先调整机床床身水平在标准要求内,然后以床身导轨 为基准,检查镗轴垂直方向直线度情况。如果直线度 数值大,说明立柱出现垂直方向倾斜。通常采用测准 数据后,用高精度镗床对立柱底面进行车削,使立柱 垂直方向倾斜达到要求,保证镗轴垂直方向直线度达 到要求。 立柱与床身偏斜后,使镗轴水平方向侧母线出现 偏移 。解决 办法 松开立 柱 固定 螺 钉 ,拆 出定位 销 , 将立柱校正,移动工作台拖板检查镗轴侧母线直线度 在 0 . 0 2 m m内,重配定位销,压紧固定螺钉。如此 来校正镗轴水平方向侧母线的直线度。 4 主轴箱与立柱的装配精度。检查 中若发现 主轴箱压板 与 立柱 导轨 面 配合 间 隙过 大 ,则拆 下压 板,根据实测数据进行配磨;然后用塞尺检查,保证 立柱与主轴箱压板间隙在 0 . 0 3 m m以内,摇手柄检 查主轴箱上、下移动灵活自如,确保镗轴水平方向直 线度误差。 3 . 2工作 台移动的直线度误差 重新配铲床身导轨侧面与下拖板接触面处镶条, 涂色检查镶条与床身导轨面的接触面积,要求不少于 8 5 %;用塞尺检查 ,保证镶条与床身导轨面的间隙在 0 . 0 2~ 0 . 0 4 m m内,消除因二者配合间隙过大 ,造成 工作台下拖板左、右摆动,镗孔出现倒锥度情况。如 果镶条磨损严重,已经没有调整余量,则重新更换镶 条、配铲镶条接触面,保证其接触面积和配合间隙要 求,确保工作台移动的直线度要求,这样就能消除镗 孔 出现倒锥孔情况 。 4结束语 在使用卧式镗床过程中,机床加工零件出现倒锥 度现象时,应先对机床各项精度进行复检 ,检测出各 项精度的准确数据,然后使用上述方法逐一消除,并 镗孔验证孔径是否达到图纸要求,使机床恢复出厂时 的精度 ,确保机床的正常使用。上述方法通过实际验 证 ,效果显著,具有较强的指导意义,可推广到同类 型的刨台式铣镗床、落地式镗铣镗床上,也可用于新 机床的装配调试,从源头避免该类问题的发生。 参考文献 [ 1 ] 戴曙. 金属切削机床[ M] . 北京 机械工业出版社 , 2 0 0 6 . [ 2 ]濮良贵, 纪名刚. 机械设计[ M] . 北京 高等教育出版社 , 2 0 o 6 . [ 3 ]焦士仲. 金属切削原理 [ M] . 北京 机械工业出版社 , 1 9 9 1 . [ 4 ] 韩秋实, 王红军. 机械制造技术基础 [ M] . 北京 机械工 、 I 出版社 , 1 9 9 1 . 上接第 1 7 2页 至减速位时,减小比例换向阀指令信号,使阀口开度 变小,从而使炉门下降速度降至合理值,直至炉门在 下极限位平稳停止。改进后液压回路如图2 所示。 上极限位 减 速 位 下极 限 位 图2 改进后液压回路 4 结束语 实施改进方案后,炉门在下降过程中保持平稳, 速度可调 ,消除了下降停位时的压力冲击和炉门振 动。这说明设计液压回路,必须掌握控制对象工艺 动作要求、机构结构、负载形式等,才能做到回路合 理 、功能完善 。 参考文献 [ 1 ] 雷天觉. 新编液压工程手册[ M ] . 北京 北京理工大学出 版社 , 1 9 9 8 .