液压缸内泄应急处理.pdf
设备检修 乜雷 8曾吕5 雷西 8 t 设备检修 第3 3 卷2 0 1 5 年第1 期 总第 1 7 5 期 液压缸 内泄应急处理 李苏斌 山西安泰集团股份有限公司 介休0 3 2 0 0 2 【 摘要】 某轧钢厂换辊车液压缸因金属异物划伤了缸筒, 在没有备件的情况下, 采取 了的应急处理措施 , 维持了正常生产。 【 关键词】 液压缸 内泄应急处理 Eme r g e n c y Tr e a t me n t o f Hy d r a u l i c Cy l i n d e r I n t e r n a l Le a k a g e LI S u- bi n S h a n x i An t a i G r o u p C o . , L t d . , J i e x i u 0 3 2 0 0 2 【 A b s t r a c t 】 T h e c y l i n d e r o f r o ll c h a n g in g c a r r i a g e i s s c r a t c h e d b y t h e m e t a l f o r e i g n o b j e c t . I n t h e e a s e o f s pa r e pa r t s n o t a v a i l a b l e , a d o p t e me r g e n c y t r e a t i n g me a s u r e s S O a s t o s us t a i n n o r ma l p r o d uc t i o n . 【 K e y w o r d s ] H y d r a u l ic c y l i n d e r , i n t e r n a l l e a k a g e , e m e r g e n c y t r e a t m e n t 某大型轧钢厂的辊系小车, 是由一个 b 3 2 0 / 西 2 2 0 1 2 0 1 0 规格的液压缸带动平移的。去年在生 产 中发 现液压 缸后退 到位 后 出现 向前 窜 出的现 象。由于该液压缸尚无备品, 所以必须就地解决 这一问题 , 否则就会面临长时间停产。 1 液压缸出现窜出的原 因 液压控制原理图见 图 1 。液压缸需要工作时 , 先导电磁阀得电, 打开液控单向阀, 由电液比例阀 控制液压缸的前进或者后退 。液压缸是带端部缓 冲的, 当液压缸前进或者后退到离终端3 0 0 m m时, 减速接近开关发出信号 , 比例阀控制液压缸减速 运行直至终端接近开关发出信号, 比例阀以及先 导电磁阀都失电停止。经检查 , 液压控制元件工 作均正常。排除了液压控制元件的故障, 判断是 液压缸 出现了内泄现象。更换 了新的液压缸密封 后 , 液压 缸仍然 出现后 退到位 后 , 液压 阀 已经 关 闭, 活塞杆还向前伸出 l O O m m左右, 判断油缸出现 内泄 。 对液压缸进行解体, 发现无杆腔尾部有金属 异物, 缸筒内部靠尾端严重划伤。活塞密封是格 莱封形式, 也已损坏 见图2 。 由于缸筒内部靠末端划伤严重 , 当活塞运行 到该部位, 缓冲头进入缓冲腔时, 有杆腔压力油泄 到无杆腔 , 而有杆腔和无杆腔的有效面积差 , 造成 图 1 改蓟液压原理 图2 损坏液压缸 b 栏 目编辑 陈振 华 一 5 7 第3 3 卷2 0 1 5 年第1 期 总第 1 7 5 期 差动作用, 反而因缓冲阻尼造成的背压将油缸顶 出一截 , 直至 背压 消失 。这就是液压缸后退到位 仍会窜出的原 因。 2 应急处理方案 由于备件没有到位 , 只有设法使现有的故障 油缸仍能继续工作。而改造的切入点就是液压缸 无杆腔内部油道的改道。这种液压缸内部结构见 图3 。 图3 液压缸内部结构 1 一缸筒; 2 一活塞; 3 一单向阀; 4 一弹簧; 5 一堵头; 6 一液压缸端盖; 7 一活塞杆; 8 一有杆腔; 9 一有杆腔; l O 一端部缓冲套部位; l l 一端部缓冲调节装置 从 液压缸 内部结构图可 以看 出 想使液压缸 到端部不窜 出 , 只有消除背压 。这里 的背压不仅 指油缸内部缓冲背压 , 还包括整个液压控制回路 的背压 , 如 电液 比例阀小开 口度时的节流压差 、 回 油背压 以及 回油管道沿程压差等。曾尝试过将液 压缸中单向阀钢珠 3 和弹簧4 拆除, 仍然不能消除 背压 的影响。液压缸缸筒内部严重划伤无法短时 修复 , 活塞的密封 因采用的是格莱封形式 , 材质较 硬而且没有弹性 , 也不像橡胶或聚氨酯材质的密 封具有自修补作用。同时, 液压阀台也不能进行 改动。于是 , 经研究 , 采取 了下列应 急方案 将液 压缸尾部单向阀钢珠、 弹簧、 堵头拆除, 在这个油 孔另接出一路管道 临时性的, 由软管连接 , 加上 一 5 8 一 设备检修 一 个球 阀 , 然后直接接到本液压系统 的液压站油 箱中, 并确保油液沿程阻力尽量小 见图4 。 图4 改造后液压原理 b 具体操作方法 正常情况下, 球阀关闭。在液 压 缸后退时 , 当液压缸后退 到离端部还 有约 l O O m m时 , 手动打开球 阀 , 将无杆腔油包括从有杆 腔内泄过来的液压油直接释放回液压油箱。等到 液压缸完全到位后 , 静止若干秒钟后再将球 阀关 闭。对 于液压缸 内部 的端部缓 冲元件被拆 除 , 液 压缸 可能会 出现后退 到位时 的冲击 , 采取 了控制 比例阀在液压缸后退过程中接受到减速信号后的 开 口度 , 即当小车后退 到后退减速位时 , 比例 阀开 口很小, 油缸运行速度比原来控制更低, 确保到端 部产生的冲击尽 量小 。经过 实际运行 , 换辊车在 平 移过程 中完 全能够 比较平稳 的运行 , 位置精度 不受影 响 , 而后退到位后油缸 向前窜 出的现象不 再发生 。这项临时技术改造至今已经运行 了 8 个 多月 , 直到新的备件到货 , 准备近期更换新油缸 。 3 结束语 这次改造在不变动主要设备 的情况下 , 作为 应急措施 , 避免 了因没有备件造成轧线长期停机 的设备事故。而对于故障的分析, 关键是了解液 压缸 内部结构 , 发现在液压缸 内泄严重时会 出现 差动动作, 并采取相应措施处理以维持正常生产 2 0 1 4 - 0 3 1 0 收稿