Bш-80双端面磨床液压系统改造.pdf
轴承技术 2 0 0 7年第 1 期 Bt t t 一 8 0 双端面磨床液压系统改造 滚子厂 凡刚松胡 玎 摘要 介绍 B n t 一 8 0双端面磨床液压系统改造, 解决冷却液易混入油箱导致油料变质、 液压 系统压力不稳、 产品尺寸达不到工艺要求、 油路故障率过高且维修困难等问题。 关键词 外接油箱; 散热; 电磁换向阀; 元件互换性 古人云 工欲善其事, 必先利其器。良好稳 定的设备, 是加工出合格产品的有力保障。滚 子厂 B n t 一 8 0 双端面磨床由于液压系统老化、 液压备件互换性差、 以及液压系统设计的先天 不足等导致故障率高、 生产效率低、 所制产品尺 寸达不到工艺要求。故其液压系统急需进行改 造 , 以解决此问题。 1 改造前设备状况及产生问题的原因 B n t 一 8 0双端面磨床是前苏联 5 O年代生 产的设备、 现服役已有 5 O 余年。该设备存在问 题为 液压系统老化, 失压、 泄漏问题严重; 系统 工作压力不稳定造成产品摆差超差、 高度相互 差过大; 液压元件互换性差, 维修不方便; 工作 时砂轮分合不到位, 油缸活塞涨死修整器爬行、 液压元件换向调整不灵敏等现象; 砂轮油缸液 压换向阀采用手动换向, 工人劳动强度加大。 针对设备出现的问题, 结合设备液压系统 原有的构造与性能, 经过认真研究论证, 认为其 主要原因为 机床液压油箱为内置油箱, 其散热 性能差, 导致系统液压油温度过高, 从而造成液 压缸活塞涨大, 液压缸易产生爬行; 内置油箱造 成液压系统故障维修不便; 生产过程中冷却液 进入油箱, 导致液压油变质, 破坏系统压力; 液 压元件老化且磨损严重, 产生内泄造成系统压 力不稳定; 油泵流量小、 压力低, 这也是造成系 统压力不稳 的重要原因。 2 确定改造方案并付诸实施 重新制作油箱, 将内置油箱改为外置油箱。 改造后的油路及原理如图 1 所示 图 1 中, 虚线框内的元件原来在机床内部 现移至机床外部; 将手动换向阀改为 2 4 D一 2 5 B 电磁控制换向阀; 把原来 0 . 7 k w油泵电机改为 1 . 1 k w 电机。 3 改造后的效果 新改进的 B t n一 8 0双端面磨床液压系统, 彻底解决 了系统压力不稳 、 不足 , 油箱进水混入 杂质等问题; 解决了液压元件在更换时不方便 问题, 节约了维修时间, 缩短停台时间; 解决产 品在该工序因液压系统压力不稳, 造成高度不 稳、 摆差超差的问题。改造前高度相互差仅能 控制在 0 . 1 0 m m以内, 改造后高度相互差可控 制在 0 . 0 5 m m以内; 同时也节约了油料, 降低了 劳动强度, 提高了劳动生产率。将原手动控制 改造成电气控制, 操作轻松、 维修方便, 深受操 作工和维修工的欢迎。预计节约费用也相当可 下转第4 O页 维普资讯 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 4 0 轴承技术 2 0 0 7年第 1 期 高负荷容量设计 采用新型密封和新型密封座 图7 特大负荷容量辊颈轴承的特点 3结论 本文介绍了连铸机用轴承和轧机用轴承。 钢铁设备中使用的轴承都是在非常严酷的 条件下使用, 因此, N S K从轴承设计、 轴承类 型、 轴承材料、 润滑方法和润滑剂等各方面进行 了对策、 研究和开发。为了提高生产, 将使轴承 上接第 1 1页 观。每年减少故障停台约 1 8 0小时, 约节约费 用4 5 0 0元; 每年减少废品约 1 2 6 0 0粒, 每年节 约油料 5 0 0 k g , 节约费用 5 0 0 4 . 3 2 1 5 0 ; 综 合节约费用 2 0 5 1 0 元。 B m一 8 0双端面磨床液压系统的改造是对 老设备改造的大胆尝试, 改进后, 该设备无论精 度还是稳定性都能与在线新设备相媲美。充分 发挥了老设备的作用, 节约了投资, 创造了最大 的经济效益 。 长寿命化和高可靠性化。过去, 钢铁界 目标是 高附加值产品, 今后将向环境保护, 降低维护成 本而迈进。 武俊生摘译 图 1 改制后的油路原理图 维普资讯 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m