矿井直流提升机全数字新型电控系统.pdf
4 煤矿机电 2 0 0 6年第1 期 矿井直流提升机全数字新型电控系统 谭国俊, 熊树 中国矿业大学 信息与电气工程学院, 江苏 徐州 2 2 1 0 0 8 摘要 本文以A S C S直流提升机控制系统在平顶 山矿业集团八矿主井提升机中的实际应用为 例, 介绍了数字电控系统设计方案, 并给出了P L C的硬件配置和软件设计方案。经实际运行, 充分 体现 了故障率低、 可靠性高等多方面的优 点。 关键词 P L C ; 提升机; 全数字; 电控系统 中图分类号 T M7 6 2 文献标识码 B 文章编号 1 0 0 1 0 8 7 4 2 0 0 6 0 1 0 0 0 4 0 3 A N e w W h o l e - d i g it a l E l e c t r ic Co n t r o l De v ic e f o r Mi n e DC W i n d e r T A N G u o -j u n , X I O N G S h u C o l l e g e o f I n f o r m a t i o n a n d E l e c t ri c a l E n g i n e e ri n g ,C h i n a U n i v e r s i t y o f Mi n i n g a n d T e c h n o l o g y , X u z h o u 2 2 1 0 0 8 , C h i n a Ab s t r a c t T h e a r t i c l e i s i l l u s t r a t e d w i t h AS CS e l e c t r i c c o n t r o 1 s y s t e m o f DC wi n d e r u s e d f o r t h e ma i n s h a f t h o i s t i n No . 8 Mi n e o f P i n g d i n g s h a n Mi n i n g G r o u p .I t a l s o i n t r o d u c e s t h e d e s i g n s c h e me o f d i g i t a l c o n t r o l s y s t e m a n d s i v e s t h e c o n f i g u r a t i o n o f P L C h a r d w a r e a n d d e s i g n s c h e me o f s o f t wa r e .T h e s y s t e m s h o ws t h e a d v a n t a g e s s u c h a s l o w f a u l t r a t e a n d h i g h r e l i a bi l i t y b y wa y o f p r a c t i c e . K e y wo r d sP L C;wi n d e r ;w h o l e d i g i t a l ;e l e c t r i c c o n t r o l s y s t e m 1 引言 2 直流提升机全数字电控系统 现在煤矿提升机控制系统大多采用“ S C R D 模拟调节 继 电器控制” 的直流拖动方式 , 其调节 控制保护系统基 本采用模拟系统。然而 , 这种模拟 系统的控制参数调整极 为不便 , 温度的变化 易使调 节保护部分的模拟电路产生“ 零漂” , 环境湿度的变 化也会使绝缘电阻变化 , 从而改变系统的特性 ; 电路 分立元件多, 电路复杂, 故障点多, 导致可靠性差, 限 制了提升控制系统的控制精度及安全性能; 整个电 控系统故障诊断能力差, 不能直接显示故障类型及 故障点。随着计算机和数字技术的发展, 采用全数 字电控系统已经成为可能, 它从根本上改变了模拟 控制系统的缺点, 并具有模拟系统无法比拟的优点。 本文以A S C S 直流提升机控制系统在平顶山矿 业集团八矿主井提升机中的实际应用为例, 介绍了 数字电控系统设计方案, 并给出了 P L C硬件配置和 软件设计方案。在实际运行中, 该系统充分体现故 障率低、 可靠性高等多方面的优点。 J K MD 4 X 3 . 5型落地式 多绳摩擦 提升机采用直 流拖 动, 主电机 容量 1 0 0 0 k W 电枢 电压 6 6 0 V / 1 7 7 0 A , 用 A S C S全数字电控系统控制 , 系统原理如 图 1 所示 。 图 1 系统原理图 1 传动方案 主回路为磁场可逆 6脉动供电 、 电枢恒定逻 维普资讯 2 0 0 6 年第1 期 煤矿机电 5 辑无环流 串联 1 2脉动供电 , 主电机可四象限运 行。 2 调节部分 采用以 1 6位处理器为核心 的 A S C S全数字调 节系统, 电枢电流单向、 磁场电流换向、 电流和速度 双闭环均由全数字调节部分实现全数字控制。该系 统既可以用模拟量给定, 也可用上位机、 P L C或其它 数字操作单元提供数字量给定。反馈可用模拟测速 机, 也可用轴编码器或者同时使用作为复合反馈, 从 而得到最佳的动态性能和稳态精度。所有控制算法 都由高速 l 6 位微处理器来完成, 保证所有控制回路 的调节作用在主回路6 个晶闸管桥的转换时间之内 完成, 以保证电流环的采样时间。对可逆装置, 转矩 反向时的无环流时间非常短 且可由软件设定 。 电流环具有 自适应功能 , 即使负载变化很大时, 系统 也能获得平稳的速度响应 , 速度环的 P I 参数调节范 围很大, 且具有积分分离功能。 3 可编程序控制器 P L C P L C是整个电气 系统的操作保护 中心 , 系统选 用了 S I E ME N S公 司的 S 73 0 0可编程序控制器及 其它模块配置, 在 P L C柜中装有两台 P L C , 分别完 成提升机系 统 的操 作保 护和行 程监 控 , 其 中一 台 P L C与轴编码器配合构成数字式行程监控器, 自动 生成 S型速度曲线 , 行程跟踪精 度高 , 停车准确 ; 另 一 台P L C构成操作保护系统, 提供立即施闸、 电气 制动施闸、 终端施闸和报警四类保护功能。系统的 安全回路有两套, 一套由 P L C构成 , 另一套为继电 器直动回路。行程监控 P L C将部分操作信号、 部分 保护信号以及设定的一些行程参数与轴编码器信号 结合起来进行逻辑运算处理, 自动产生提升机所需 的速度给定信号。为了尽量减少起动、 制动过程中 的机械冲击, 提高提升机控制精度, 速度给定信号的 加速 、 减速段为“ S ” 型曲线 , 减速段行程通过 P L C实 际运算来调节减速度以保证其为一固定值, 从而保 证停车点不变和停 车点的精度。 此外, 行程监控 P L C还将轴编码器信号经软件 计算后处理成罐笼在井筒中的位置和在线速度, 送 到操作台监视器显示, 还产生包络曲线对提升机的 速度进行连续监视。这种以软件处理为主的行程跟 踪方法在灵活性 、 可靠性及精度等方面都很高, 只要 选择分辨率较高的轴编码器, 就可以保证定位的精 度 2 c m, 因打滑及钢绳伸长等行程误差, 可通过井 筒同步开关加以校正。两台 P L C既相互独立, 又能 相互监视, 对某些保护 如过卷 、 超速、 钢绳打滑等 还能相互备用, 大大提高了行程监控器的可靠性。 1 s 7 3 0 0 P L C的硬件配置 1 行程监控 主要包括电源模块 、 C P U模块 、 输入模块 、 输 出 模块、 A / D模块、 D / A模块 、 计数模块和通信模块。 电源模块将输人交流电压转换成 2 4 V直流电, 为其它模块供 电。C P U模块用 于控制总 线上模块 之间的数据传输, 并执行用户程序。输入模块用于 将控制系统送来的外部数字信号电平转换成内部信 号电平 , 可输入 3 2路 2 4 V开关量信 号。输 出模块 用于将内部信号电平转换成控制系统所要求 的外部 信号电平。A / D模块用于将控制系统送来的外部 模拟信号 如电压、 电流 、 速度、 精度等 转换成内部 处理用的数字信号; D / A模块用于将输出的数字信 号转换成控制系统所需的模拟信号 如电压 。计 数模块共两块 , 一块用于对导向轮的轴编码器进行 计数, 另一块用于对传动控制器一 卜 的轴编码器进行 计数 。 2 操作保护 主要包括电源模块 、 C P U模块 、 输入模 块 、 输 出 模块 , A / D模块 , 计数模 块。各模 块功能 同上述行 程监控 P L C类同。 2 软件配置 软件配置有系统程序和用户程序。系统程序装 配在 C P U模块上随硬件的产品而来; 用户程序是编 程器编好程序后输人到可 编程 序控制器 的存储模 块 。程序是采用块式结 构形式 , 共有组织块 0 B 、 程序块 P B 、 功能块 F B 、 数据块 D B 、 顺序块 S B 5种形式 。本系统没有采用顺序块 。 功能块 F B 是用于复杂功能的反复经常编程 如专用控制器、 报警器、 计算功能和调整功能 。 组织块 O B 是系统程序和用户程序的接 口, 是用户 程序的一部分, 但只能 由系统程序调用, 呵以编程 序, 使用者不能调用 , 本系统使用 了 3个 O B块 O B I O 0 , O B 1 , O B 3 5 。O B I O 0为加电启动组织块, 在该组织块中编制有关系统参数初始化的程序, 此 组织块仅在系统加 电起动后运行一 次, 以后在程序 循环中不再执行, 系统初始化程序框图如图2 所示。 O B 1为循环运行组织块 , 即用 户主程 序部 分 , 行程 P L C主程序框图如图 3所示。在 O B 1中可以调用 其它功能块, 如 S F B 、 S F C 、 F B 、 F C等。O B 3 5为中断 维普资讯 6 煤矿机电 2 0 0 6年第1 期 组织块, 它使循环时间中断, 循环时间为 0~ 6 0 m s , 可根据用户需要任意设置。本系统利用 O B 3 5的中 断时间, 循环向上位机发送监控数据。系统中行程 监控 P L C的中断程序框图如图4 所示。 圈2 系统初始化程序框图图3 行程 P L C主程序框图 Y 结束 图 4中断程序框图 3 速度给定控制 系统采用了带加速度变化限制的行程给定 , 利 用 P L C由软件实现提升运行速度曲线的 s化 即限 制加速度的变化率 。s 形速度给定控制和 s 形速 度给定曲线分别如图 5 、 图6所示。在加速阶段采 用加速度对时间的双积分形式给出, 即按时问给定 方式, 在减速阶段按行程原则来控制。 4 监控系统 基于 Wi n d o w s 操作系统, 利用 V C 语言, 自 行开发了提升机监控软件, 能在计算机屏幕上实时 动态反映提升机系统的所有运行参数和运行状态。 如显示主回路、 低压配电回路、 速度图、 液压制动系 统和故障信息等画面, 使司机对提升机的运行状况 一 目了然。若发生故障, 司机能及时从监视器上了 解到故障类型及位置, 通知维修人员排除故障。 图5 S形速度给定控制图 图6 S形速度给定曲线 5结语 提升机直流全数字新型电控装置, 速度曲线为 s 型, 起动、 制动平滑过渡, 对机械设备不产生冲击 震动, 经实践证明, 运行特性较好。系统参数经过软 件调试一次性永久设定, 不存在参数漂移问题。全 数字控制器重复性好, 可靠性高, 它使提升机的操 作、 维护都更方便。系统在平顶山矿业集团八矿主 井提升机中的实际应用中, 故障率低、 可靠性高。 参考文献 [ 1 ] 何凤有. 谭国俊. 矿井直流提升机计算机控制技术[ M] . 徐州 中国矿业 大学 出版社 , 2 0 0 3 作者简介 谭国俊 1 9 6 2一 , 男, 教授, 博士生导师。1 9 8 4年毕业于 中国矿业大学, 长期从事电力电子与电气传动研究, 曾获原煤炭工业 部科技进步二等奖, 国家科技进步三等奖。 收稿 日期 2 0 0 5~ 0 72 8 ; 责任编辑 姚克 一 维普资讯